霍佳梅,馬小樂,董四祿
(中國恩菲工程技術有限公司,北京 100038)
某大型鋅冶煉廠為滿足環(huán)保要求異地搬遷,新廠建設鋅冶煉規(guī)模為300 kt/a,采用2臺152 m2流態(tài)化焙燒爐焙燒鋅精礦,配套建設綜合回收各種有價金屬的冶煉系統(tǒng)及2套290 kt/a硫酸裝置。鋅冶煉煙氣具有二氧化硫濃度較低、煙氣量及組分波動較小的特點,設計吸收了國內(nèi)大型鋅冶煉廠硫酸生產(chǎn)實踐經(jīng)驗。制酸凈化工序采用絕熱蒸發(fā)、稀酸洗滌流程,采用高分子DBA除汞技術去除煙氣中的汞[1],轉(zhuǎn)化工序采用ⅢⅠ-ⅣⅡ、“3+1”兩次轉(zhuǎn)化換熱流程。干吸工序采用一級干燥、二級吸收、泵后冷卻、泵后串酸流程,尾氣脫硫采用雙氧水脫硫工藝。該項目冶煉渣采用回轉(zhuǎn)窯處理,回轉(zhuǎn)窯煙氣采用離子液脫硫工藝處理,再生的二氧化硫氣體送至制酸裝置制酸。
2套制酸裝置各自對應1臺焙燒爐,其設計基礎數(shù)據(jù)相同。單套裝置進凈化工序的煙氣量及組分見表1。
表1 凈化工序進口煙氣條件
單套裝置進轉(zhuǎn)化工序的煙氣量及組分見表2。
表2 轉(zhuǎn)化工序進口煙氣條件
冶煉煙氣的氣量和濃度均存在周期性波動,且煙氣組分復雜,針對這一特點,凈化工序采用目前成熟可靠的稀酸洗滌、絕熱蒸發(fā)流程。鋅冶煉煙氣通常會含有一定量的汞,在項目實施前,根據(jù)工藝對比及工程試驗,確定采用高分子DBA除汞技術[1]。進轉(zhuǎn)化工序煙氣φ(SO2)設計值為7.669%,據(jù)此選擇常規(guī)的二轉(zhuǎn)二吸制酸工藝。經(jīng)對比選擇,換熱流程采用ⅢⅠ-ⅣⅡ換熱流程,該流程技術可靠、生產(chǎn)穩(wěn)定,在Ⅲ換熱器出口設置余熱鍋爐,副產(chǎn)低壓蒸汽,充分回收系統(tǒng)余熱。干吸工序選擇塔—槽—泵—酸冷卻器—塔的泵后冷卻流程,該流程可提高傳熱效果,減少酸冷卻器換熱面積[2]。制酸尾氣二氧化硫濃度較低且煙氣雜質(zhì)含量小,因此尾氣脫硫選擇雙氧水脫硫工藝,產(chǎn)生的稀酸送濕法冶煉系統(tǒng)使用[3]。
根據(jù)冶煉煙氣條件,設計吸收國內(nèi)鋅冶煉廠硫酸生產(chǎn)實踐經(jīng)驗,并結合項目具體情況,確定制酸裝置的具體工藝流程為:一級高效洗滌器—除汞塔—氣體冷卻塔—二級高效洗滌器—一級電除霧器—二級電除霧器—干燥塔—SO2風機—一次轉(zhuǎn)化—中間吸收—二次轉(zhuǎn)化—最終吸收—尾氣脫硫—煙囪。2套制酸裝置流程相同,以下以單套裝置為例對工藝流程進行簡述。
鋅焙燒煙氣經(jīng)余熱鍋爐降溫、收塵系統(tǒng)收塵后進入制酸凈化工序的一級高效洗滌器逆噴管,與由大口徑噴嘴逆向噴入的循環(huán)液相撞,在氣液界面處建立起具有一定高度的泡沫區(qū)。煙氣與大面積且不斷更新的液體表面接觸,在泡沫區(qū)發(fā)生粒子的捕集及氣體的吸收,同時進行熱量的傳遞,實現(xiàn)凈化煙氣和降低煙氣溫度的目的。向一級高效洗滌器投加高分子DBA藥劑,去除煙氣中大部分汞。一級高效洗滌器出口煙氣進入除汞塔,再經(jīng)含有DBA的循環(huán)液進一步除汞后,煙氣進入氣體冷卻塔。在氣體冷卻塔內(nèi)煙氣由低溫循環(huán)酸洗滌降溫,通過控制出口煙氣溫度來控制煙氣中的水含量,從而達到系統(tǒng)水平衡的目的。循環(huán)酸系統(tǒng)設置稀酸板式換熱器,用冷卻水與循環(huán)酸間接換熱將熱量移出系統(tǒng)。出氣體冷卻塔煙氣進入二級高效洗滌器,煙氣得到進一步凈化,再通過兩級電除霧器將煙氣中的酸霧除去,然后煙氣進入干吸工序。出凈化工序煙氣控制硫酸霧質(zhì)量濃度小于或等于5 mg/m3、塵質(zhì)量濃度小于或等于2 mg/m3。
一級高效洗滌器洗滌液大部分循環(huán)使用,少部分循環(huán)液進入稀酸脫氣塔,脫吸后的二氧化硫氣體返回制酸系統(tǒng)。脫吸后的液體進入斜板沉降槽,沉降后的底流經(jīng)泵送入壓濾機進行固液分離回收濾餅。濾餅中含有鉛及DBA除汞渣,外送有資質(zhì)的公司處置。壓濾后的濾液與沉降槽上清液進入稀酸槽,大部分由稀酸輸送泵送回一級高效洗滌器,少部分送至廢酸處理站進行處理。
凈化工序的補充水在二級高效洗滌器加入,并通過循環(huán)酸液位與串酸閥聯(lián)鎖的方式將高出控制液位的稀酸串到一級高效洗滌器,在一級高效洗滌器將高出控制液位的稀酸外排。
干吸工序采用一級干燥、二級吸收、循環(huán)酸泵后冷卻工藝。
來自凈化工序的煙氣進入干燥塔,與自上而下噴淋的w(H2SO4)93%硫酸通過填料層充分接觸,煙氣中的水分被循環(huán)酸吸收。干燥后的煙氣中夾帶一定數(shù)量的酸沫,在干燥塔的頂部設置不銹鋼材質(zhì)金屬絲網(wǎng)捕沫器,煙氣通過捕沫器除去酸沫后送入SO2風機。干燥循環(huán)酸由干燥塔底部利用重力流入干燥酸循環(huán)槽,然后由泵打入干燥酸冷卻器,經(jīng)冷卻水間接冷卻后的硫酸送入干燥塔分酸裝置循環(huán)使用。
來自轉(zhuǎn)化工序的一次轉(zhuǎn)化氣進入一吸塔,采用w(H2SO4)98%硫酸吸收,三氧化硫氣體被溶解、吸收轉(zhuǎn)化為硫酸,煙氣經(jīng)一吸塔頂部設置的纖維除霧器除去霧粒,隨后送往二次轉(zhuǎn)化。吸收三氧化硫后的循環(huán)酸由一吸塔頂塔底利用重力流入吸收酸循環(huán)槽,然后由泵打入一吸酸冷卻器降溫,再進入一吸塔分酸裝置循環(huán)使用。
來自轉(zhuǎn)化工序的二次轉(zhuǎn)化氣進入二吸塔,采用w(H2SO4)98%硫酸吸收,三氧化硫氣體被溶解、吸收轉(zhuǎn)化為硫酸,煙氣經(jīng)二吸塔頂部設置的纖維除霧器除去霧粒,隨后送往尾氣脫硫系統(tǒng)。吸收三氧化硫后的循環(huán)酸由二吸塔頂塔底利用重力流入吸收酸循環(huán)槽,然后由泵打入二吸酸冷卻器降溫,再進入二吸塔分酸裝置循環(huán)使用。
由于吸收了凈化后煙氣中的水分,干燥塔循環(huán)酸濃不斷降低。而由于吸收了轉(zhuǎn)化后煙氣中的三氧化硫,一吸塔、二吸塔循環(huán)酸濃不斷升高,各循環(huán)槽之間需要互相串酸以保證干燥酸、吸收酸濃度。通過干燥酸循環(huán)槽液位的控制,w(H2SO4)93%硫酸由干燥酸循環(huán)泵出酸管串至吸收酸循環(huán)槽。干燥酸循環(huán)槽酸濃度由一吸酸循環(huán)泵出酸管串出w(H2SO4)98%硫酸至干燥酸循環(huán)槽來控制,產(chǎn)酸通過吸收酸循環(huán)槽液位控制,自一吸酸冷卻器酸出口引出,再經(jīng)成品酸冷卻器冷卻后送往成品酸庫儲存。
轉(zhuǎn)化工序采用了4段“3+1”兩次轉(zhuǎn)化、ⅢⅠ-ⅣⅡ換熱流程。從SO2風機來的二氧化硫煙氣依次通過Ⅲ換熱器和Ⅰ換熱器,與從三段和一段催化劑層出來的熱三氧化硫煙氣進行氣-氣換熱,二氧化硫煙氣被加熱后進入轉(zhuǎn)化器一段催化劑層,在催化劑作用下二氧化硫氧化生成三氧化硫。一段轉(zhuǎn)化后三氧化硫煙氣經(jīng)Ⅰ換熱器冷卻,溫度降低后進入轉(zhuǎn)化器二段。二段轉(zhuǎn)化后煙氣經(jīng)Ⅱ換熱器冷卻,自身溫度降低后進入轉(zhuǎn)化器三段。三段轉(zhuǎn)化后煙氣依次經(jīng)Ⅲ換熱器、余熱鍋爐冷卻降溫后進入一吸塔。一吸塔吸收三氧化硫后的煙氣經(jīng)Ⅳ換熱器、Ⅱ換熱器分別與轉(zhuǎn)化器四段出口和二段出口高溫煙氣換熱后升溫,隨后進入轉(zhuǎn)化器四段進行二次轉(zhuǎn)化。二次轉(zhuǎn)化后的煙氣經(jīng)Ⅳ換熱器換熱降溫后進入二吸塔。轉(zhuǎn)化器各段入口溫度可通過副線調(diào)節(jié),轉(zhuǎn)化工序開工采用電加熱爐升溫,轉(zhuǎn)化器一、四段煙氣入口分別配置了電加熱爐。
制酸尾氣采用雙氧水脫硫工藝,2套制酸裝置尾氣分別設置脫硫系統(tǒng)。制酸尾氣從脫硫塔下部進入脫硫塔,在填料段與循環(huán)液逆流接觸,溶入循環(huán)液的二氧化硫迅速與循環(huán)液中的雙氧水反應生成稀硫酸。尾氣經(jīng)脫硫塔塔頂除霧器除去酸霧后,合并通過70 m高的尾氣煙囪排放。脫硫反應產(chǎn)生的w(H2SO4)約25%的稀硫酸輸送至濕法冶煉系統(tǒng)使用。
外購的雙氧水通過卸車泵送入儲槽中,系統(tǒng)運行過程中監(jiān)控脫硫塔內(nèi)循環(huán)液中雙氧水的濃度,當濃度低于一定數(shù)值時,通過雙氧水添加泵向脫硫塔內(nèi)定量添加雙氧水,以補充其消耗損失。
制酸裝置的主要設備見表3。2套制酸裝置的設備規(guī)格相同。
表3 單套制酸裝置主要設備
該制酸裝置工藝特點有:
1)選用高效洗滌器作為煙氣洗滌設備。高效洗滌器有較高的除塵效率,同時有較高的除砷和除氟效率。高效洗滌器對煙氣波動的適應性較強,氣量波動幅度50%的情況下煙氣仍可保持較高的凈化率。高效洗滌器設備內(nèi)部沒有任何活動部件,煙氣暢通無阻、操作維修簡單、使用周期長、設備小巧、制作簡單、配置靈活[4]。
2)凈化工序選擇高分子DBA除汞技術,DBA是一種對汞具有較強吸附性的有機交聯(lián)高分子材料,利用其吸附性可以去除煙氣中的汞元素,保證成品酸質(zhì)量和尾氣達標排放。制酸裝置將一級高效洗滌器兼做一級除汞塔,同時設置專門的除汞塔,通過兩級除汞凈化煙氣滿足工藝要求,除汞產(chǎn)物送往高分子DBA藥劑供應廠家處理,綜合回收利用。
3)電除霧器采用新型導電玻璃鋼電除霧器,其優(yōu)點是導電性能好、質(zhì)量小、易制作、不變形、耐腐蝕、阻燃性好、效率高。電除霧器的寬極距可保證供電穩(wěn)定,使風機進口硫酸霧達到技術指標。電除霧器正常維修量小、使用壽命長。
4)采用碟形底干吸塔、臥式泵槽結構,低位配置降低了循環(huán)泵揚程,有利于降低投資和節(jié)約能耗。干吸塔底結構采用碟形底,填料用條梁支撐,避免塔底集酸,提高了開孔率,改善了煙氣分布。臥式泵槽下部進酸可減少對內(nèi)襯的局部沖擊力,并使內(nèi)襯受力更為均勻。
5)干燥塔、吸收塔分酸裝置采用新型管式分酸器,具有分酸點密度大、噴淋酸分布更為均勻、操作彈性大的優(yōu)點,從而提高了干吸效果。
6)SO2風機配套變頻電機,可根據(jù)生產(chǎn)情況實時調(diào)節(jié)風機電機轉(zhuǎn)速,提高控制精度,降低電能消耗,降低設備運行噪聲。同時,采用變頻電機還可以避免啟動過程對電網(wǎng)的沖擊。
7)冶煉煙氣中的二氧化硫濃度可能波動,為維持轉(zhuǎn)化工序熱平衡,在一次轉(zhuǎn)化氣和二次轉(zhuǎn)化氣入口處均設置了電加熱爐,必要時啟動電加熱爐以保證轉(zhuǎn)化工序的熱平衡,使生產(chǎn)正常運行。
制酸裝置的主要技術經(jīng)濟指標見表4。
表4 單套制酸裝置的主要技術經(jīng)濟指標
2套制酸裝置于2018年初啟動建設,分別于2019年2月和4月投產(chǎn)。投產(chǎn)初期,裝置轉(zhuǎn)化率不能長期穩(wěn)定達到設計值,導致進脫硫系統(tǒng)煙氣二氧化硫濃度過高,雙氧水消耗量大。裝置中催化劑為原廠利舊催化劑與新購催化劑混裝,經(jīng)設計方、供貨方及業(yè)主多次分析,認為轉(zhuǎn)化率偏低的主要原因是部分利舊催化劑的活性較低,導致總轉(zhuǎn)化率難以達到設計值。因此,對催化劑裝填方案進行了調(diào)整優(yōu)化,并在冶煉系統(tǒng)檢修間隙實施了優(yōu)化方案,用新催化劑替換了部分利舊催化劑,優(yōu)化處理后裝置的轉(zhuǎn)化率已達到并超過設計值。
裝置運行初期,凈化工序出口煙氣未達到凈化指標的設計值,分析判斷是電除霧器未達到正常的除霧效果。分析其原因,主要是一級電除霧器陰極線為該冶煉廠原廠利舊,且老廠停產(chǎn)到新廠安裝之間有數(shù)月的間隔,極線的存放條件不佳,部分極線有一定程度的老化,影響了電除霧器整體性能。在冶煉系統(tǒng)檢修間隙對電除霧器進行了檢修,更換了部分極線,最終解決了問題。
裝置運行之初,鋅精礦通常含汞較低,煙氣中汞含量不高,DBA除汞模塊并未長期連續(xù)運行,僅在煙氣汞含量較高時投加DBA。根據(jù)投加DBA時的化驗數(shù)據(jù),以及該廠在搬遷前工廠內(nèi)的工業(yè)試驗驗證,煙氣中含汞質(zhì)量濃度在20 mg/m3左右時,DBA除汞效率可達到80%以上。
SO2風機采用變頻控制,根據(jù)現(xiàn)場工程師反饋,風機的變頻調(diào)節(jié)使用情況良好,對煙氣波動的適應性強,調(diào)節(jié)簡便、節(jié)能效果明顯。
投產(chǎn)至今,2套制酸裝置運行狀態(tài)正常,產(chǎn)酸量均達到設計能力,二氧化硫轉(zhuǎn)化率達到設計指標,成品酸品質(zhì)達到GB/T 534—2014《工業(yè)硫酸》一等品指標。外排制酸尾氣ρ(SO2)≤100 mg/m3,符合環(huán)保要求。該制酸裝置滿足了鋅冶煉系統(tǒng)的煙氣處理要求,并可適應冶煉系統(tǒng)的煙氣波動。
該項目的鋅產(chǎn)能為300 kt/a,屬國內(nèi)規(guī)模最大的鋅冶煉廠之一,采用的2臺152 m2焙燒爐也屬國內(nèi)運行的規(guī)格最大的鋅焙燒爐。隨著有色冶煉技術的進步及冶煉系統(tǒng)規(guī)模的不斷提升,以及環(huán)保要求的日益嚴格,冶煉配套制酸裝置的裝備水平和運行指標也隨之提高。冶煉配套制酸方案應結合項目情況具體分析,在滿足冶煉系統(tǒng)煙氣處理要求及項目建設地環(huán)保要求的前提下,選擇先進、經(jīng)濟、可靠的方案。期待該項目制酸裝置的設計理念為類似項目提供借鑒。