劉建峰 王彥多 杜 穎 武斌斌 韓敬艷 姜宇飛
(海洋石油工程股份有限公司 天津 300461)
2011—2017年,中國海洋石油集團(tuán)有限公司先后完成了曹妃甸1-6導(dǎo)管架(2011年)[1-2]、錦州21-1 WHPA平臺(tái)/錦州20-2 SW平臺(tái)(2014年)[3]、曹妃甸舊單點(diǎn)(2015年)[2,4]、埕北油田儲(chǔ)罐及導(dǎo)管架帽(2016年)[2,5]和渤中25-1油田明珠號(hào)單點(diǎn)(2017年)[2,6]等多個(gè)海洋結(jié)構(gòu)物的拆除項(xiàng)目。但以上拆除項(xiàng)目集中在渤海海域,其作業(yè)水深都在30 m以淺,對(duì)于水深較深、海況條件較差的南海海域,尤其是對(duì)非常規(guī)的兩腿三樁平臺(tái)如何拆除,還沒有相關(guān)的工程經(jīng)驗(yàn)。本文針對(duì)南海海況和簡(jiǎn)易平臺(tái)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)[7-9],開展了南海首個(gè)平臺(tái)拆除項(xiàng)目即潿洲11-4 C平臺(tái)拆除項(xiàng)目方案的研究與設(shè)計(jì),并成功指導(dǎo)了工程施工,為今后類似平臺(tái)拆除提供參考。
潿洲11-4油田位于中國南海北部灣海域,所在海域平均水深42.8 m。其中,潿洲11-4 C平臺(tái)是一座簡(jiǎn)易的井口平臺(tái),結(jié)構(gòu)形式為兩腿三樁(圖1)。該平臺(tái)上部組塊設(shè)置了一層主甲板和一層直升機(jī)甲板,主甲板長(zhǎng)30.96 m、寬16.96 m、標(biāo)高EL.(+)17 500 mm,直升機(jī)甲板長(zhǎng)13.46 m、寬13.46 m、標(biāo)高EL.(+)21 500 mm,上部組塊兩腿間距16 m,結(jié)構(gòu)總質(zhì)量約228 t。導(dǎo)管架共有3個(gè)水平層,各層的標(biāo)高分別為EL.(-)4 000 mm、EL.(-)22 000 mm、EL.(-)41 200 mm,其鋼樁直徑為1 219 mm,結(jié)構(gòu)(含水泥漿體和鋼樁)總質(zhì)量約508 t。該平臺(tái)于1999年投產(chǎn),設(shè)計(jì)壽命為10年,截至2018年已超設(shè)計(jì)年限9年。鑒于該平臺(tái)已停產(chǎn),隔水導(dǎo)管和采油樹等部分結(jié)構(gòu)和設(shè)備已拆除,擬對(duì)該平臺(tái)進(jìn)行廢棄拆除。根據(jù)該拆除項(xiàng)目實(shí)施期間相關(guān)方的船舶資源情況,最終可供本項(xiàng)目使用的施工船舶資源為“藍(lán)鯨”號(hào)起重船(在附近海域施工,且有檔期)和駁船“海洋石油226”。
圖1 潿洲11-4 C平臺(tái)及其結(jié)構(gòu)示意圖
由于潿洲11-4 C平臺(tái)為簡(jiǎn)易平臺(tái),整體重量相對(duì)較輕,因此在對(duì)其進(jìn)行拆除方案選擇時(shí),首先研究了組塊和導(dǎo)管架整體拆除方案的可行性。使用SACS和MOSES等設(shè)計(jì)計(jì)算軟件,分別對(duì)該平臺(tái)整體吊裝強(qiáng)度、吊耳強(qiáng)度、運(yùn)輸強(qiáng)度和駁船穩(wěn)性等關(guān)鍵問題進(jìn)行了分析[10-12],吊裝分析結(jié)果如圖2所示??梢?,若采用6根鋼絲繩的吊裝方案,有大量桿件(圖2中紅色桿件)的UC值大于1,且不具備對(duì)這些桿件進(jìn)行結(jié)構(gòu)加強(qiáng)的可能性,不滿足API規(guī)范要求,該方案不可行;若采用8根鋼絲繩的吊裝方案,只有組塊上的3根次要桿件的UC值大于1,通過對(duì)它們進(jìn)行簡(jiǎn)單的結(jié)構(gòu)加強(qiáng)后,可滿足API規(guī)范要求,該吊裝方案可行。但采用整體拆除方案時(shí),由于該平臺(tái)總外形高度和重心高度都相對(duì)較高,雖然采用8根鋼絲繩的吊裝方案,結(jié)構(gòu)整體強(qiáng)度可滿足規(guī)范要求,但由于該平臺(tái)所在南海海域的海況(百年一遇的重現(xiàn)極值:浪高為15.5 m,波浪周期為13.1 s,表層流速為1.83 m/s,1分鐘平均風(fēng)速為59 m/s)相對(duì)惡劣,在平臺(tái)整體運(yùn)輸過程中,其總質(zhì)量約1 033.8 t(含海生物等),相對(duì)于駁船甲板而言,其外形總高度約68.2 m(含墊墩高度)、重心高度約32.8 m。采用SACS軟件計(jì)算分析發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)整體運(yùn)輸過程中有超過一半數(shù)量的結(jié)構(gòu)桿件的UC值大于1,不滿足規(guī)范要求。因此,無法采用整體運(yùn)輸方案對(duì)拆除后的平臺(tái)進(jìn)行運(yùn)輸。
圖2 潿洲11-4 C平臺(tái)整體吊裝SACS計(jì)算結(jié)果
綜上分析認(rèn)為,采用整體拆除方案對(duì)潿洲11-4 C平臺(tái)進(jìn)行拆除不具備可行性,須采用先拆除組塊后拆除導(dǎo)管架的分體拆除方案[13-14]。在平臺(tái)拆除方案設(shè)計(jì)中,考慮到組塊腿柱原有插尖標(biāo)高、斜撐標(biāo)高、導(dǎo)管架工作點(diǎn)標(biāo)高等,將組塊與導(dǎo)管架之間的切割線選擇在平臺(tái)標(biāo)高EL.(+)9 450 mm處。
根據(jù)潿洲11-4 C平臺(tái)調(diào)研檢測(cè)完工報(bào)告,該平臺(tái)上部組塊整體外觀檢測(cè)輕度腐蝕,有部分油漆開裂脫落,所有關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)焊縫均未發(fā)現(xiàn)裂紋等異常情況,但在直升機(jī)甲板下方的立柱與主梁連接位置存在兩處鋼材腐蝕壁厚減薄的情況。在對(duì)該兩腿組塊進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析時(shí),根據(jù)其實(shí)際壁厚對(duì)腐蝕桿件進(jìn)行了建模,通過對(duì)其進(jìn)行吊裝和運(yùn)輸分析后發(fā)現(xiàn)其所有桿件強(qiáng)度都滿足規(guī)范要求,因此該兩腿組塊可以采用整體拆除,不需要再進(jìn)行分塊拆除。
潿洲11-4 C平臺(tái)從嚴(yán)格意義上講為單層甲板平臺(tái),在組塊的拆除吊裝過程中,若設(shè)置的鋼絲繩和吊耳數(shù)量較少,極易出現(xiàn)結(jié)構(gòu)大變形和桿件強(qiáng)度不滿足規(guī)范要求的情況。因此,在對(duì)組塊進(jìn)行拆除設(shè)計(jì)時(shí),通過多次試算分析,最終選擇設(shè)置6根鋼絲繩的吊裝設(shè)計(jì)方案(圖3)。
圖3 潿洲11-4 C平臺(tái)兩腿組塊吊裝模型
基于節(jié)省項(xiàng)目成本及縮短項(xiàng)目工期的考慮,拆除項(xiàng)目所使用的吊索具多是直接利用公司現(xiàn)有庫存資源(簡(jiǎn)稱利庫),本項(xiàng)目組塊吊裝時(shí)可利庫的6根鋼絲繩和6個(gè)卡環(huán)的技術(shù)參數(shù)如表1所示。
表1 潿洲11-4 C組塊拆除可利庫吊裝索具技術(shù)參數(shù)
針對(duì)組塊吊裝配扣困難的問題,對(duì)組塊進(jìn)行吊耳設(shè)計(jì)時(shí),須兼顧考慮吊索具實(shí)際可利庫情況和配扣計(jì)算。若按常規(guī)項(xiàng)目設(shè)計(jì)6個(gè)等高吊耳,則表1中有2根鋼絲繩的長(zhǎng)度不滿足規(guī)范要求,需另外采購,從而影響項(xiàng)目的成本和工期。因此,設(shè)計(jì)了不等高吊耳的吊裝方案,將吊耳1、2、5和6的高度設(shè)計(jì)為500 mm,吊耳3、4的高度設(shè)計(jì)為820、730 mm(圖4),從而解決了吊索具的利庫和配扣難題,降低了成本并縮短了陸地準(zhǔn)備時(shí)間。
圖4 潿洲11-4 C平臺(tái)兩腿組塊吊裝示意圖
潿洲11-4 C平臺(tái)的上部組塊的重心較高、偏心較大,且只有兩腿支撐,同時(shí)受駁船運(yùn)動(dòng)和風(fēng)載荷的影響,該兩腿組塊無法在駁船甲板上平穩(wěn)站立,極易發(fā)生傾覆。若采用“墊墩+筋板+斜撐” 的常規(guī)組塊裝船固定設(shè)計(jì)方案[2,15](圖5),則為了完成組塊裝船固定的焊接工作,需要浮吊長(zhǎng)時(shí)間對(duì)組塊進(jìn)行吊裝,施工風(fēng)險(xiǎn)較大。即使墊墩與駁船甲板間的筋板2已提前完成焊接固定,海上僅焊接組塊兩腿與墊墩間的筋板1和斜撐也需要20多個(gè)小時(shí)才能完成。再加上該組塊切割和吊裝的時(shí)間,至其裝船固定全部完成,需要至少連續(xù)48 h適合吊裝的氣候窗(藍(lán)鯨號(hào)吊裝限制條件:風(fēng)速≤16 m/s,浪高≤1.5 m,波浪周期≤5 s),從而大幅增加了海上施工的船天和作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
圖5 常規(guī)組塊裝船固定方案示意圖
針對(duì)兩腿組塊在裝船固定時(shí)的技術(shù)難題,提出了矩陣式雙排布置“墊板+立柱+斜撐”的裝船固定設(shè)計(jì)方案(圖6)。相對(duì)于“墊墩+筋板+斜撐”的常規(guī)組塊裝船固定設(shè)計(jì)方案,該方案存在以下技術(shù)優(yōu)勢(shì):①可節(jié)省2個(gè)墊墩,并將組塊運(yùn)輸時(shí)的重心降低了1.5 m,減小了組塊在運(yùn)輸過程中的受力,可節(jié)省裝船固定材料;②將裝船固定結(jié)構(gòu)的焊接工作前置,當(dāng)駁船在碼頭動(dòng)員時(shí),即可將裝船固定結(jié)構(gòu)與駁船甲板提前焊接固定,在海上只需完成立柱與組塊主梁間6條焊縫的焊接工作,可節(jié)省1 d的海上裝船固定時(shí)間,節(jié)省船舶費(fèi)用;③當(dāng)組塊運(yùn)輸至碼頭后,該矩陣式雙排布置“墊板+立柱+斜撐”的裝船固定結(jié)構(gòu)可連同組塊一起被吊裝上岸,在碼頭拆解時(shí)避免了對(duì)兩腿組塊重新焊接固定,降低了其在碼頭發(fā)生傾覆的風(fēng)險(xiǎn)。
圖6 潿洲11-4 C平臺(tái)兩腿組塊裝船固定示意圖
在對(duì)潿洲11-4 C平臺(tái)導(dǎo)管架拆除之前先對(duì)其開展了調(diào)研檢測(cè),結(jié)果見表2。根據(jù)表2的檢測(cè)結(jié)果,通過SACS軟件對(duì)該導(dǎo)管架進(jìn)行建模分析,其所有桿件的吊裝強(qiáng)度和運(yùn)輸強(qiáng)度都滿足規(guī)范要求,因此該導(dǎo)管架可以采用整體拆除,不需要再進(jìn)行分塊拆除。
表2 潿洲11-4 C平臺(tái)導(dǎo)管架檢測(cè)結(jié)果匯總表
本項(xiàng)目?jī)赏热龢秾?dǎo)管架采用鋼樁內(nèi)排泥和鋼樁內(nèi)切割的拆除方法,其鋼樁的切割位置在泥面標(biāo)高EL.(-)41 200 mm以下4 m處。
針對(duì)導(dǎo)管架采用立式還是臥式進(jìn)行吊裝和運(yùn)輸(圖7),可將拆除及吊裝方案分為3種,即方案1:立式吊裝和立式運(yùn)輸;方案2:立式吊裝和臥式運(yùn)輸;方案3:臥式吊裝和臥式運(yùn)輸。對(duì)上述3種方案進(jìn)行了技術(shù)比選,分析結(jié)果見表3。
圖7 潿洲11-4 C導(dǎo)管架立式和臥式示意圖
方案2雖然存在臥式運(yùn)輸?shù)母黜?xiàng)技術(shù)優(yōu)勢(shì),但需要對(duì)導(dǎo)管架在水中或空中完成翻身,這項(xiàng)技術(shù)在以往拆除項(xiàng)目中未曾實(shí)施過,存在配扣設(shè)計(jì)復(fù)雜和掛扣困難等技術(shù)問題(表3)。與方案2存在的技術(shù)問題類似,方案3雖然也存在臥式運(yùn)輸?shù)母黜?xiàng)技術(shù)優(yōu)勢(shì),但需要對(duì)導(dǎo)管架在水中拖拉放倒,這項(xiàng)技術(shù)還不成熟,在以往拆除項(xiàng)目甚至是安裝項(xiàng)目中都未曾實(shí)施過,且存在配扣設(shè)計(jì)困難和需新增吊耳等技術(shù)問題。相對(duì)而言,方案1的施工技術(shù)更成熟,雖然存在導(dǎo)管架立式運(yùn)輸?shù)亩囗?xiàng)技術(shù)問題,但是通過優(yōu)化立式導(dǎo)管架的裝船固定設(shè)計(jì),相關(guān)技術(shù)問題可以得到解決,從而使導(dǎo)管架拆除和運(yùn)輸過程風(fēng)險(xiǎn)可控。因此最終選擇方案1,即對(duì)潿洲11-4 C兩腿三樁導(dǎo)管架采用立式吊裝和立式運(yùn)輸?shù)姆桨浮?/p>
表3 潿洲11-4 C平臺(tái)導(dǎo)管架拆除方案技術(shù)對(duì)比
根據(jù)以往拆除項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和施工經(jīng)驗(yàn)[1-6],剛拆除后的導(dǎo)管架樁腿存在表面潮濕,還會(huì)被海泥或海生物覆蓋,且存在斜撐焊接位置高,須搭設(shè)較高腳手架等影響因素,所以在對(duì)導(dǎo)管架進(jìn)行裝船固定設(shè)計(jì)時(shí)一般不使用斜撐,通常只采用“墊墩+筋板”的設(shè)計(jì)方案。
兩腿三樁導(dǎo)管架在進(jìn)行立式運(yùn)輸時(shí),無論將導(dǎo)管架在駁船甲板上如何擺放,都會(huì)存在駁船中線某一側(cè)只有1根鋼樁的情況,造成單根鋼樁受力相對(duì)較大,使得兩腿三樁導(dǎo)管架的裝船固定面臨很大困難。經(jīng)試算分析,若采用“墊墩+筋板”的裝船固定設(shè)計(jì)方案,墊墩本身強(qiáng)度和駁船甲板局部強(qiáng)度均不滿足規(guī)范要求,因此須將墊墩(長(zhǎng)4.0 m、寬2.5 m、高1.5 m)更換為滑靴(長(zhǎng)10.0 m、寬2.5 m、高1.5 m),即對(duì)該兩腿三樁導(dǎo)管架采用“滑靴+筋板”的裝船固定設(shè)計(jì)方案。
兩腿三樁導(dǎo)管架在立式運(yùn)輸時(shí),受駁船橫搖和風(fēng)載荷的影響,B1、B2腿應(yīng)分別布置在駁船中線的兩側(cè),它們所用滑靴的縱向應(yīng)垂直于駁船中線,且滑靴還應(yīng)布置在駁船橫艙壁的正上方;同時(shí),受駁船縱搖和風(fēng)載荷的影響,A3腿所用滑靴的縱向應(yīng)平行于駁船中線,且滑靴應(yīng)布置在駁船縱艙壁的正上方(圖8)。
圖8 潿洲11-4 C平臺(tái)兩根三樁導(dǎo)管架裝船固定示意圖
按照上述兩腿三樁平臺(tái)分體拆除設(shè)計(jì)方案,于2018年10月對(duì)潿洲11-4 C平臺(tái)實(shí)施了海上拆除作業(yè)(圖9)。拆除方案整體實(shí)施過程相對(duì)順利,只是在對(duì)兩腿組塊進(jìn)行裝船固定時(shí),由于事先未在兩腿根部設(shè)計(jì)限位結(jié)構(gòu),導(dǎo)致將其往駁船甲板的設(shè)計(jì)位置擺放時(shí)出現(xiàn)就位困難?,F(xiàn)場(chǎng)施工人員臨時(shí)用十字筋板制作了2個(gè)約半米高的倒插尖并焊在駁船甲板的設(shè)計(jì)位置處,最終實(shí)現(xiàn)了對(duì)該兩腿組塊裝船固定的精確就位。在不考慮拆除前對(duì)平臺(tái)水上、水下結(jié)構(gòu)的檢測(cè)作業(yè)時(shí)間和施工準(zhǔn)備時(shí)間的前提下,該拆除項(xiàng)目?jī)H用了7 d就完成了兩腿組塊和三樁導(dǎo)管架在海上的吊裝作業(yè)和裝船固定作業(yè),比原計(jì)劃提前了1 d。
圖9 潿洲11-4 C平臺(tái)拆除現(xiàn)場(chǎng)
1)由于南海海域海況相對(duì)惡劣,雖然潿洲11-4 C兩腿三樁導(dǎo)管架平臺(tái)總質(zhì)量?jī)H約1 033.8 t(含海生物等),但由于其整體運(yùn)輸過程中外形總高度和重心高度均較大,其整體運(yùn)輸強(qiáng)度不滿足規(guī)范要求,因此對(duì)該平臺(tái)采用了組塊與導(dǎo)管架分體拆除方案。
2)針對(duì)兩腿組塊的拆除,通過設(shè)計(jì)不等高吊耳,解決了組塊在拆除吊裝時(shí)利庫吊索具的配扣難題,節(jié)省了吊索具采購費(fèi)用,縮短了陸地準(zhǔn)備工期;并針對(duì)兩腿組塊在裝船固定和運(yùn)輸過程中極易傾覆的特點(diǎn),通過矩陣式雙排布置“墊板+立柱+斜撐”的裝船固定設(shè)計(jì),有效縮短了裝船固定工期,降低了兩腿組塊在裝船固定和運(yùn)輸過程中發(fā)生傾覆的風(fēng)險(xiǎn)。
3)針對(duì)兩腿三樁導(dǎo)管架的拆除,通過對(duì)該導(dǎo)管架吊裝和運(yùn)輸過程中3種組合方案的對(duì)比分析,最終選擇了施工技術(shù)更成熟的立式吊裝和立式運(yùn)輸?shù)牟鸪桨?;并摒棄了常?guī)的“墊墩+筋板”的裝船固定設(shè)計(jì)方案,而采用“滑靴+筋板”的方案,解決了兩腿三樁導(dǎo)管架在立式運(yùn)輸過程中單根樁腿受力過大的技術(shù)難題。
4)通過對(duì)40多米水深的兩腿三樁導(dǎo)管架拆除方案研究可知,對(duì)于更深水深的大型導(dǎo)管架采用立式運(yùn)輸方案的可行性不大,相對(duì)而言導(dǎo)管架拆除后采用臥式運(yùn)輸方案則更具有技術(shù)可行性,因此建議今后重點(diǎn)研究導(dǎo)管架在水中放倒技術(shù)、導(dǎo)管架在水中或空中翻身技術(shù)、導(dǎo)管架臥式裝船固定技術(shù)等,為更深水導(dǎo)管架的拆除做好技術(shù)儲(chǔ)備。