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        一起空分純化器進水事故的原因分析及處理措施

        2021-10-25 21:20:19楊建輝
        裝備維修技術 2021年36期
        關鍵詞:空分處理事故

        楊建輝

        摘?要:本文討論分析了一起空分純化器進水事故的原因,對循環(huán)水投加藥劑、分子篩高溫活化、空分裝置大加溫操作及系統設計方面提出了一些實用性建議。

        關鍵詞:空分;純化器;事故;處理

        某企業(yè)配套KDON-45000/30000空分裝置,主要特點是常溫分子篩凈化、增壓膨脹機制冷、精餾塔采用規(guī)整填料、全精餾提氬、DSC集散控制、液氧內壓縮等。其中純化器的作用是吸附空氣中的水份、CO2、乙炔及CnHm,得到露點≤-65℃、CO2≤1ppm的合格空氣,一部分用作儀表風,其余均全部進入精餾塔參與精餾。該單元由兩臺吸附器和蒸汽加熱器組成,為臥式雙層床結構,下層為活性氧化鋁,上層為分子篩,兩只吸附器切換工作。再生是由精餾塔來的污氮氣,經蒸汽加熱器加熱后入純化器,脫附掉吸附的水份及CO2等,然后用污氮氣吹冷至常溫備用。運行中純化系統一旦出現問題,不能妥善解決,將影響空分裝置安全運行,有可能導致凍堵、泄漏、爆炸等事故。

        一、事情經過

        2018年3月3日15時左右,某公司空分車間操作人員接調度通知,某水務公司開始對循環(huán)水系統投加黏泥剝離劑,崗位操作人員于15時47時發(fā)現空冷塔阻力開始上漲,立即匯報并調整工況,降低空壓機出口壓力,同時降低冷卻水流量至500Nm?/h。崗位人員密切監(jiān)控純化器出口CO2含量及吸附后空氣溫度變化,通知水務公司停止投加黏泥剝離劑作業(yè),并投加消泡劑。15時58分,純化器后CO2迅速上漲至3.56ppm,立即對空分裝置緊急停車。隨后啟動小空壓站為全廠提供儀表風,啟動事故氮泵提供中壓氮氣?,F場人員打開純化器進口導淋,發(fā)現有大量水排水。

        二、原因分析

        該公司立即成立由各專業(yè)人員組成的事故調查組,對此次事故進行詳細調查,發(fā)現某水務公司投加黏泥剝離劑速度過快,消泡劑投加滯后,系統產生大量泡沫,造成空分空冷塔出口空氣帶液,導致純化器進水,吸附劑效率下降,出口CO2超標。同時暴露出管理方面也存在一些問題:

        1.該水務公司管理不嚴,未制定藥劑投加計劃,藥劑投加無參考性,隨意性大。此次投加黏泥剝離劑前,未制定詳細的投加方案,未對循環(huán)水水質的實際情況進行分析,對循環(huán)水系統投加黏泥剝離產生的風險不清楚。此次投加的是新型藥劑,未對新藥劑的性能及藥劑效果進行分析、實驗論證。

        2.該公司空分車間在循環(huán)水投加黏泥剝離劑后,崗位人員對預冷及純化系統的相關參數變化不夠敏感,未能第一時間發(fā)現異常情況并采取相應措施,導致大量循環(huán)水進入純化器。

        三、現場處理及生產恢復

        純化系統排水結束,啟動機組向純化器導氣過程中,發(fā)現空冷塔壓差仍出現上漲,現場打開純化器進口導淋再次排出大量水,隨即純化器退氣,并要求該水務公司繼續(xù)投加消泡劑。2小時后再次向純化器導氣,現場導淋無水排出,做純化器后空氣露點為-70℃??紤]到純化器下層部分吸附劑已被水浸泡過,為防止加熱時水份急劇氣化破壞分子篩內部結構,故采取先使再生氣體經過冷吹通道吹出純化器內的液體水,再打通純化器加熱流程,同時將純化器再生蒸汽切換至2.5MPa蒸汽(正常為1.0MPa蒸汽),對1#罐進水分子篩進行高溫再生,第一階段再生氣流量控制在10000Nm?/h加熱20分鐘,第二階段再生氣控制流量20000Nm?/h加熱15分鐘,第三階段再生氣流量控制在40000Nm?/h加熱,直至再生出口溫度達到100℃。冷吹時峰值為118℃,冷吹到30℃后備用。

        啟動膨脹機后,運行不久便發(fā)現膨脹機增壓端壓力與膨脹機進口壓力壓差大,最高達到400KPa(正常為30-40KPa)。啟動液氧泵后高壓板式換熱器污氮氣管線溫差達到50℃,且無法調整,說明高壓板式換熱器部分空氣通道也堵塞嚴重。從精餾塔下塔導氣開始,下塔壓差就出現不正常上漲,至液氧泵啟動后,塔壓差上漲至30KPa并滿量程,說明精餾系統也出現凍堵情況,已無法維持正常運行,最后精餾系統退氣,開始排液、導氣,對空分裝置進行大加溫。

        因1#罐進水嚴重,吸附末期CO2超標,大加溫過程中經過了多次反復導氣與退氣操作,同時將2.5MPa蒸汽溫度由170℃提高至205℃,減少了純化器加溫所需時間,也為2#罐縮短再生時間創(chuàng)造了條件。直至6日17時50分空分裝置整體加溫結束,開始啟動膨脹機對精餾系統降溫、冷卻、積液,啟動液氧泵外送氧氣,至此裝置基本恢復正常。

        雖然空分裝置恢復生產運行,基本能夠滿足當前生產需求,但發(fā)現1#罐吸附劑僅恢復部分吸附能力,吸附時間較正常時縮短約1小時,加工空氣量僅控制在235000Nm?/h左右(正常為250000Nm?/h左右),且在吸附末期CO2仍呈上漲趨勢,并有偶爾超標現象。從長遠來看,對裝置的安全運行帶來威脅,公司決定采購新的吸附劑擇機進行更換。

        四、預防及操作措施

        空分裝置經歷了一個多世紀的發(fā)展,技術逐漸成熟,規(guī)模逐漸擴大,純化器進水事故時有發(fā)生,如何徹底杜絕此類事故,做到本質安全,提以下幾點建議:

        1.企業(yè)與空分空冷塔相連的循環(huán)水系統要投加藥劑,必須制定專項加藥方案,根據實際情況明確藥劑投加方法、頻率及劑量。

        2.更換新藥劑,要做好變更管理。首次投加新藥劑,需對新藥劑的性能及藥劑效果進行分析、實驗論證,建議首次使用時以最低濃度投加,并通知相關單位,密切監(jiān)控控制指標,保證裝置安全運行。

        3.制定完善的空冷塔阻力升高應急處置預案,組織崗位員工學習,確保熟知應急處置要點,第一時間能正確處置,避免事故擴大。

        4.與多家企業(yè)交流,發(fā)現現代進口裝置空冷塔均設置了阻力高聯鎖,目的就是防止純化器進水,因此須給空冷塔增加阻力三選二高高聯鎖測點。

        若純化器分子篩已經進水,在處置過程中還要注意以下方面:

        1.吸附劑被水浸泡過后,不能立即加熱,防止加熱時水份急劇氣化破壞分子篩內部結構,導致吸附劑徹底失效。應先使用常溫氣體把液體水分吹除掉,將分子篩吹干。

        2.盡量提高再生氣溫度,縮短再生時間,對吸附劑進行高溫活化處理,同時也減少運行純化器的負荷。

        3.此次發(fā)現若空分精餾系統堵塞嚴重,在大加溫時,當加溫到-80℃以上時,系統內CO2會大量升華,影響分子篩的再生。因此,在加溫過程中建議精餾系統回溫至-100℃以上時停用污氮氣,切換至純化器后空氣,防止再生不徹底。

        五、結束語

        綜上所述,純化系統對空分裝置運行發(fā)揮著至關重要的作用,除了加強日常管理,還應從本質安全方面入手,不斷提高裝置安全性。本文對于循環(huán)水系統藥劑投加、分子篩進水的再生處置、裝置大加溫操作以及系統設計等提出了具體建議和措施,供同行業(yè)參考交流。

        參考文獻:

        [1]韓云松.分子篩吸附器制造技術[J].杭氧科技,2009,(03)

        [2]毛紹融,朱朔元,周智勇等.《現代空分設備技術與操作原理》杭州出版社,2005

        [3]劉玉良,李玉輝.試車時分子篩純化系統進水的原因分析及處理[J].深冷技術,2004,(5)

        [4]開封空分集團提供的KDON-45000/30000空分裝置使用說明書

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