連亮,李小衛(wèi),杜學亮
(華能北京熱電廠,北京 100124)
全密封導料槽降塵原理:對含塵氣流進行疏導、減壓、降塵、除塵。對卸載料點進行三維設(shè)計,降低煤流著帶時的流速,減小誘導風,實現(xiàn)“標本兼治”,既能達到抑塵降塵的目的,又能滿足生產(chǎn)的要求,是新一代輸煤導料設(shè)備[1]。每年可節(jié)電4萬多千瓦時,節(jié)約維護費用3-5萬多元。
(1)P5#A落煤管上方是三塊機,煤流在經(jīng)過三塊機自由下落過程中不斷地剪切空氣,形成誘導風,產(chǎn)生高壓含塵氣流。
(2)原P5#A皮帶機在工作的過程中,由于導料槽密封不嚴,大量的粉塵從密封不嚴的部位向外噴射,導致轉(zhuǎn)運站內(nèi)粉塵濃度超標。
(3)原導料槽下承載部分為緩沖托輥組,間隔排列的托輥組在煤流的沖擊下,皮帶在托輥之間呈波紋狀運動,皮帶與導料槽密封件之間形成間斷式的縫隙,高壓塵氣從縫隙處外泄。
(1)粉塵對人體的危害:粉塵被吸入人體后,引發(fā)各種肺病及其他疾病,造成呼吸功能衰退。
(2)粉塵對設(shè)備的危害:粉塵散落運轉(zhuǎn)的設(shè)備內(nèi),會加速轉(zhuǎn)動副的磨損,造成機械的故障等,粉塵落在電氣元件上,造成元件接觸不良,控制失靈。自燃的粉塵會引起著火。當空氣中煤粉的濃度達到35g/m3及以上時,即會遇火爆炸。
(3)運行維護費用的增加:轉(zhuǎn)運站粉塵濃度偏高降低了設(shè)備的使用壽命,導致皮帶跑偏造成皮帶磨損加劇,除塵設(shè)備運行維護費用居高不下,頻繁的棧橋沖洗浪費水資源。
對皮帶機輸煤系統(tǒng)粉塵的控制僅依靠增加除塵設(shè)備無法達到滿意的效果,帶來的是運行成本的增加和維護量的加大。由于受煤粉潮濕度、粒徑大小、落差高低的影響,除塵設(shè)備難以達到持續(xù)高效除塵效果[2]。粉塵的治理應(yīng)從源頭上進行控制,在保證導料槽具備良好密封性能的同時,通過降低卸料部位煤流的流速、改變運動方向和落煤點而對粉塵實施第一步控制;第二步是通過對導料槽擴容設(shè)計和設(shè)置多道循環(huán)降塵幕簾,延長粉塵在導料槽內(nèi)滯留的時間,使大部分粉塵得到沉降,衰減誘導風、降低風壓,保證導料槽出口誘導風速降低到要求的范圍之內(nèi)從而達到控制粉塵目的。
P5#A皮帶粉塵的治理方法是通過“標本兼治”的設(shè)計理念進行設(shè)計改造(如圖1)。首先,將下料斗進行三維設(shè)計,收口、前傾設(shè)計后的料斗可保證煤流的流向與皮帶運行的方向一致、煤流的流速接近于皮帶運行的速度,煤流的作用點在皮帶運行的中間位置[3]。然后,將落煤點處設(shè)計為全密封模塊化導料槽。模塊化全密封導料系統(tǒng)可抑制粉塵的產(chǎn)生和實現(xiàn)無動力除塵,導料槽系統(tǒng)內(nèi)腔有較大的容積,可起到泄壓作用,高的密封性可防止導料槽發(fā)生噴粉現(xiàn)象[4]。
圖1 P5#A皮帶粉塵的設(shè)計改造
圖2 模塊化全密封導料槽性能特點
(1)HQMD-B1400系列全密封導料槽具有良好的塵源密封性,與相關(guān)設(shè)備配套使用可有效攔截、抑制粉塵,保證現(xiàn)場環(huán)境的達標要求。
(2)頂部采用圓弧型結(jié)構(gòu),便于清掃頂部積塵,由于導料槽斷面加大擴容,降低了誘導風速,具有降塵功能。
(3)下部采用的槽型半托輥和托板相結(jié)合的承載結(jié)構(gòu),兩槽型半托輥間距1000mm,中間布置超高分子耐磨滑板,滑板與下托板螺栓連接,滑板采用耐磨損,自潤滑和低摩擦系數(shù)的高分子聚乙烯材料,便于更換,半托輥與高分子滑板組合使用(滑動摩擦+滾動摩擦)減小了皮帶的運行阻力,保證了皮帶的平整度[5]。
(4)導料槽內(nèi)部安裝無動力抑塵系統(tǒng),其抑塵單元交錯分布,與阻風簾一起構(gòu)成一個梯級降壓系統(tǒng),保證其導料槽出口處無噴粉現(xiàn)象,出口風速低,粉塵濃度大幅降低。
(5)配套尾部粉塵隔斷器。在側(cè)導料板及鋼蓋法蘭平面上,按皮帶的運行方向安裝粉塵隔斷器,并用M10×30六角螺栓進行連接。修剪粉塵隔斷器密封板下部分,使之與皮帶工作面貼合無縫、調(diào)節(jié)彈簧套組件,保證旋轉(zhuǎn)主軸時,密封板動作靈敏,并保證密封板具備自鎖功能。
(6)配套出口擋簾:在側(cè)導料板及鋼蓋法蘭平面上,按皮帶的運行方向,在導料槽出口部位安裝出口擋簾,進一步攔截粉塵。
(7)導料槽外側(cè)安裝可快速拆卸的密封板,對粉塵進行第二次攔截,并可對運行的皮帶進行觀測、更換防溢裙板,見表1、2。
表1 模塊化全密封導料槽與傳統(tǒng)導料槽使用的差異
表2 P5#A皮帶改造實施前后運行效果對比
通過對P5#A皮帶機治理改造,表明武漢市和利時電力科技有限公司生產(chǎn)的三維料斗、模塊化全密封導料槽對轉(zhuǎn)運站環(huán)境綜合治理技術(shù)是行之有效的。這項技術(shù)的應(yīng)用,解決了4#轉(zhuǎn)運站粉塵濃度超標、P5#A皮帶偏載跑偏、料斗堵煤的問題。