張曉兵,房孟釗
(1.大冶有色金屬有限責(zé)任公司,湖北 黃石 435002;2.有色金屬冶金與循環(huán)利用湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,湖北 黃石 435002)
目前,大冶有色金屬有限責(zé)任公司處理銅陽(yáng)極泥的工藝為硫酸化焙燒+濕法浸出+精煉組合工藝[1,2],該組合工藝屬于傳統(tǒng)銅陽(yáng)極泥冶煉工藝,銅陽(yáng)極泥處理系統(tǒng)中回收硒的主要設(shè)備為蒸硒回轉(zhuǎn)窯,是整個(gè)工藝流程的核心設(shè)備,也是銅陽(yáng)極泥預(yù)處理的核心工序[3,4],通過(guò)銅陽(yáng)極泥在回轉(zhuǎn)窯中硫酸化焙燒得到蒸硒渣、粗硒、塔酸等物質(zhì),蒸硒渣的品位直接影響后續(xù)銅、金、銀的分離與提取[5,6],降低蒸硒渣含硒與回轉(zhuǎn)窯焙燒更是直接關(guān)系,因此,如何在保證回轉(zhuǎn)窯最大生產(chǎn)效率的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步降低蒸硒渣含硒,最終達(dá)到提高粗硒的直收率一直是稀貴車(chē)間長(zhǎng)期不斷探索與技術(shù)改造攻克的難點(diǎn)。
銅陽(yáng)極泥通過(guò)回轉(zhuǎn)窯硫酸化焙燒的詳細(xì)過(guò)程如圖1所示,整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中分段對(duì)銅陽(yáng)極泥濃硫酸漿化焙燒及蒸硒,最后得到含硒較低的蒸硒渣及粗硒產(chǎn)品。因此,只有嚴(yán)格控制蒸硒渣含硒指標(biāo),才能有效地提高粗硒直收率。
圖1 回轉(zhuǎn)窯焙燒工序流程圖
2019年粗硒生產(chǎn)情況見(jiàn)表1,通過(guò)對(duì)2019年粗硒直收率的統(tǒng)計(jì)分析,稀貴車(chē)間在全年的粗硒直收率波動(dòng)較大,最高月份7月份直收率為95.96%,最低月份5月份92.12%,全年均值約為93.55%。但是在2019年有5個(gè)月粗硒直收率≥94.4%,占比為41.67%;全年粗硒主品位都≥96%,粗硒品質(zhì)穩(wěn)定。因此,通過(guò)焙燒工序的過(guò)程控制,提高粗硒的直收率到94.4%是可行的,即按照2019年全年粗硒產(chǎn)量約為150 t,提高粗硒直收率意味著增加焙燒工序硒金屬量約:150×(94.4%~93.55%)=1.27(t)。
表1 2019年粗硒生產(chǎn)情況
2019年蒸硒渣含硒指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表見(jiàn)表2,2019年各月蒸硒渣含硒最高值0.486%,最低值0.144%,平均值0.25%。2019年蒸硒渣含硒量波動(dòng)較大,含硒量大于0.2%(廠級(jí)要求≤0.2%)的頻次較高,且隨著粗硒價(jià)格回暖,因此,如何有效降低蒸硒渣含硒量是提高副產(chǎn)品粗硒直收率的重要保證。
表2 2019年蒸硒渣含硒指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表
針對(duì)銅陽(yáng)極泥在回轉(zhuǎn)窯焙燒工序的生產(chǎn)過(guò)程,得出提高粗硒直收率的關(guān)鍵是降低蒸硒渣含硒指標(biāo),因此,在本次生產(chǎn)實(shí)踐試驗(yàn)中,重點(diǎn)分析回轉(zhuǎn)窯窯頭腐蝕、窯體內(nèi)螺旋腐蝕、銅陽(yáng)極泥品位、單臺(tái)回轉(zhuǎn)窯銅陽(yáng)極泥處理量對(duì)蒸硒渣含硒的影響。
大冶有色金屬有限責(zé)任公司冶煉廠自產(chǎn)的銅陽(yáng)極泥主要成分見(jiàn)表3,銅陽(yáng)極泥中硒的品位較高,僅次于銅,粗硒是企業(yè)重要的副產(chǎn)品,每年為單位帶來(lái)非??捎^的經(jīng)濟(jì)效益。
表3 銅陽(yáng)極泥主要成分含量
回轉(zhuǎn)窯窯頭修補(bǔ)前后對(duì)比見(jiàn)表4,回轉(zhuǎn)窯窯頭腐蝕修補(bǔ)前蒸硒渣含硒量明顯偏高,進(jìn)行修補(bǔ)后,蒸硒渣含硒量有下降趨勢(shì)。因此,窯頭腐蝕對(duì)蒸硒渣含硒指標(biāo)有影響。
表4 回轉(zhuǎn)窯窯頭修補(bǔ)前后蒸硒渣含硒量對(duì)比 %
為了降低回轉(zhuǎn)窯窯頭的腐蝕速度,在生產(chǎn)實(shí)踐中,進(jìn)行了如下改進(jìn):(1)將窯頭檢修更換時(shí)間降低到1次/月;(2)嚴(yán)格控制出料時(shí)間,防止窯尾下料箱積料導(dǎo)致螺旋頂住窯頭摩擦;(3)對(duì)原有保溫進(jìn)行升級(jí)改造,采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)爐窯保溫方式(內(nèi)3層陶瓷纖維板,外30 mm厚稀土保溫泥)。加強(qiáng)回轉(zhuǎn)窯保溫后,其外壁溫度由以前的60~90℃降低至了30~40℃,使回轉(zhuǎn)窯的熱能得到了充分的利用,回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)物料得到了更好更快的焙燒,從而達(dá)到提高加料速度,同時(shí),穩(wěn)定的焙燒溫度給蒸硒渣指標(biāo)的提高提供了保障,也降低了窯頭的腐蝕速度;(4)對(duì)回轉(zhuǎn)窯螺旋進(jìn)行了重新選型,將DN350碳鋼螺旋改為DN500螺旋(前段4 m為316L,增強(qiáng)使用壽命),改成大螺旋后,由于大螺旋自身重量的增加,大螺旋在回轉(zhuǎn)窯轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)會(huì)始終處于回轉(zhuǎn)窯窯筒的底部,并不會(huì)隨著回轉(zhuǎn)窯的轉(zhuǎn)動(dòng)而上下轉(zhuǎn)動(dòng),從而使物料能更好地從窯頭轉(zhuǎn)到窯尾,可以更加徹底地刮料,給物料的充分焙燒提供了保障,減少了爐結(jié)的生產(chǎn),提高了蒸硒渣指標(biāo),加快了處理速度,并提高烘烤效率。
2018年4月與5月蒸硒渣含硒情況如圖2所示,對(duì)比了2018年4月與5月螺旋修補(bǔ)前后蒸硒渣含硒量情況,修補(bǔ)前,4月份蒸硒渣含硒出現(xiàn)>0.2%;修補(bǔ)后,5月份蒸硒渣含硒下降明顯,低于0.2%。說(shuō)明螺旋的腐蝕對(duì)蒸硒渣含硒影響較大。
圖2 2018年4月與5月蒸硒渣含硒情況
針對(duì)螺旋使用情況前期已對(duì)其進(jìn)行改造(將DN350碳鋼螺旋改為DN500螺旋),在不影響給料前提下縮短螺旋,效果比較明顯。經(jīng)過(guò)一年的使用,停產(chǎn)大修時(shí)窯內(nèi)螺旋未再出現(xiàn)腐蝕嚴(yán)重情況。
統(tǒng)計(jì)了2017年、2018年及2019年一季度陽(yáng)極泥含銀、含銅、含硒、含碲品位情況,見(jiàn)表5,銅陽(yáng)極泥品位波動(dòng)較大,含銀、銅、硒和碲指標(biāo)均有大幅提升。因此,酸泥比的調(diào)整很關(guān)鍵,對(duì)硫酸化焙燒銅陽(yáng)極泥進(jìn)行蒸硒影響很大,直接決定蒸硒渣的含硒指標(biāo)。
表5 三年中銅陽(yáng)極泥主要成分品位變化情況
針對(duì)回轉(zhuǎn)窯各項(xiàng)工藝參數(shù)做了一系列生產(chǎn)試驗(yàn),結(jié)果顯示陽(yáng)極泥漿化酸泥配比直接決定了回轉(zhuǎn)窯焙燒產(chǎn)出的蒸硒渣含硒量。酸泥配比過(guò)低則焙燒蒸硒效果差,造成生產(chǎn)出來(lái)的蒸硒渣含硒很高;酸泥配比過(guò)高,回轉(zhuǎn)窯中容易產(chǎn)出爐結(jié),在一定程度上抑制住了焙燒反應(yīng)的發(fā)生,造成回轉(zhuǎn)窯處理銅陽(yáng)極泥的生產(chǎn)效率降低。因此,通過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐試驗(yàn),得到了較佳的生產(chǎn)工藝參數(shù):酸泥比酸泥比控制在(0.5~1)∶1;焙燒溫度≥600℃;焙燒烘焙時(shí)間≥4.5 h。
每批次銅陽(yáng)極泥進(jìn)入生產(chǎn)之前及時(shí)調(diào)整酸泥比,改進(jìn)后蒸硒渣的生產(chǎn)情況見(jiàn)表6,蒸硒渣含硒均值從原來(lái)的0.25%降低到0.096%。
表6 2020年2~7月蒸硒渣生產(chǎn)情況
2020年2~7月粗硒生產(chǎn)情況見(jiàn)表7,通過(guò)統(tǒng)計(jì)2020年2~7月份粗硒的生產(chǎn)情況,可以看出粗硒直收率最低為95.28%,最高為98.96%,平均值達(dá)到97.16%,遠(yuǎn)高于廠級(jí)粗硒直收率指標(biāo)要求(≥94.4%)。再次證明實(shí)時(shí)監(jiān)控銅陽(yáng)極泥的品位變化,及時(shí)調(diào)整酸泥比,可以有效降低蒸硒渣含硒,進(jìn)而對(duì)提高粗硒的直收率很關(guān)鍵。
表7 2020年2~7月粗硒生產(chǎn)情況
如圖3所示,統(tǒng)計(jì)了2020年8月份共31 d的單臺(tái)回轉(zhuǎn)窯銅陽(yáng)極泥處理量的情況,可以看出單臺(tái)回轉(zhuǎn)窯銅陽(yáng)極泥處理量在3.05~3.55 t時(shí),隨著銅陽(yáng)極泥處理量的逐漸增加,蒸硒渣含硒指標(biāo)一直穩(wěn)定在≤0.2%;當(dāng)單臺(tái)回轉(zhuǎn)窯銅陽(yáng)極泥處理量在3.55~3.6 t時(shí),隨著銅陽(yáng)極泥處理量的逐漸增加,蒸硒渣含硒指標(biāo)出現(xiàn)波動(dòng),出現(xiàn)蒸硒渣含硒指標(biāo)>0.2%;當(dāng)單臺(tái)回轉(zhuǎn)窯銅陽(yáng)極泥處理量>3.6 t,隨著銅陽(yáng)極泥處理量的逐漸增加,蒸硒渣含硒指標(biāo)均>0.2%,且含硒越來(lái)越高。說(shuō)明單臺(tái)回轉(zhuǎn)窯處理量必須控制在合理的范圍內(nèi),否則對(duì)蒸硒渣含硒影響較大,因此,為了降低蒸硒渣含硒指標(biāo)及回轉(zhuǎn)窯能耗,單臺(tái)回轉(zhuǎn)窯銅陽(yáng)極泥處理量控制在3.05~3.55 t最合適。
圖3 單臺(tái)回轉(zhuǎn)窯銅陽(yáng)極泥處理量與蒸硒渣含硒情況
通過(guò)以上改進(jìn),統(tǒng)計(jì)了2020年11月份期間蒸硒渣含硒指標(biāo)情況,如圖4所示,均能達(dá)到廠級(jí)指標(biāo)(≤0.2%)要求,但是按照車(chē)間目標(biāo)指標(biāo)(≤0.15%)的要求,蒸硒渣含硒共有27批次處于0.15%以下,只有3批次超過(guò)0.15%,11月份蒸硒渣含硒指標(biāo)均值為0.089%,說(shuō)明蒸硒渣含硒指標(biāo)得到了有效控制。按照2020年蒸硒渣生產(chǎn)情況計(jì)算,從蒸硒渣內(nèi)提高粗硒產(chǎn)量=2.36 t,焙燒工序粗硒直收率將達(dá)到95.01%。
圖4 2020年11月份蒸硒渣含硒指標(biāo)情況
根據(jù)2017年~2020年生產(chǎn)的蒸硒渣產(chǎn)量計(jì)算,稀貴車(chē)間每年大約可以生產(chǎn)出蒸硒渣3 230.20 t,則按照粗硒產(chǎn)量增產(chǎn)按70%的轉(zhuǎn)換率,粗硒市場(chǎng)30萬(wàn)元/t的價(jià)格來(lái)計(jì)算,減去20%攻關(guān)改造費(fèi),通過(guò)提高粗硒直收率,降低蒸硒渣含硒創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益應(yīng)為:3 230.20×(0.25%~0.089%)×70%×30×(1%~20%)≈87.37(萬(wàn)元)。
1.通過(guò)降低回轉(zhuǎn)窯窯頭的腐蝕速度及窯頭檢修時(shí)間,同時(shí)回轉(zhuǎn)窯螺旋重新選型,物料的焙燒更加充分,減少了爐結(jié),有效降低了蒸硒渣含硒量。
2.通過(guò)縮短窯體內(nèi)的螺旋,不僅可以避免嚴(yán)重的腐蝕,而且蒸硒渣含硒下降明顯。
3.實(shí)時(shí)監(jiān)控銅陽(yáng)極泥的品位變化,及時(shí)調(diào)整酸泥比,不僅可以抑制回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)出爐結(jié),而且蒸硒渣含硒指標(biāo)下降明顯。
4.單臺(tái)回轉(zhuǎn)窯銅陽(yáng)極泥處理量控制在3.05~3.55 t最合適。
5.通過(guò)回轉(zhuǎn)窯焙燒工序的優(yōu)化,蒸硒渣含硒指標(biāo)均值為0.089%,粗硒直收率達(dá)到95.01%,每年可以創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益約87.37萬(wàn)元。