溫敏杰
(山西京能呂臨發(fā)電有限公司,山西 呂梁 033000)
風機振動故障是設備頻發(fā)且較難處理的一類設備障礙,由于風機各部件材質(zhì)不均、工藝誤差、轉(zhuǎn)子葉片不均勻變形、不均勻磨損或局部掉塊等因素的影響,風機轉(zhuǎn)子經(jīng)常會出現(xiàn)不平衡現(xiàn)象,轉(zhuǎn)子不平衡是風機主要的激振源。葉輪不平衡將引起轉(zhuǎn)子振動,加速軸承、軸封等部件的磨損,降低設備的使用壽命和效率,致使機組無法長周期安全穩(wěn)定運行,較為嚴重的可因振動過大造成設備事故,危及人身安全。因此,在發(fā)電廠設備出現(xiàn)故障被迫停運時或機組停備檢修期間,都需要對風機轉(zhuǎn)子進行動平衡。動平衡是通過在風機轉(zhuǎn)子上去重或加配重的方法來改變?nèi)~輪的質(zhì)量分布,使質(zhì)量偏心離心力引起的轉(zhuǎn)子振動或作用在軸承上的動載荷減小到允許范圍內(nèi),以達到風機安全平穩(wěn)運行的目的,下面就兩點法動平衡在風機中的應用進行實踐與闡述。
振動的系統(tǒng)在外力的作用下物體離開平衡位置后就能自行按其固有頻率振動,而不再需要外力的作用,這種不在外力的作用下的振動稱為自由振動,理想情況下的自由振動叫無阻尼自由振動,自由振動時的周期叫固有周期,自由振動時的頻率叫固有頻率,它們由振動系統(tǒng)自身條件所決定,與振幅無關。
自激振動是一種由系統(tǒng)本身產(chǎn)生的激勵所維持的非線性振動,自激振動系統(tǒng)除具有振動元件外,還具有非振蕩性的能源、調(diào)節(jié)環(huán)節(jié)和反饋環(huán)節(jié)。因此,不存在外部激勵時,它也能產(chǎn)生一種穩(wěn)定的周期性振動。維持自激振動的交變力是由運動本身產(chǎn)生的,并且由反饋和調(diào)節(jié)環(huán)節(jié)所控制。運動本身一旦停止,其交變力隨之消失,自激振動也隨即停止,其振動的頻率接近系統(tǒng)的固有頻率,如油膜振蕩、汽流激振等。
振動系統(tǒng)在周期性的外力作用下,其所發(fā)生的振動稱為受迫振動,這個周期性的外力稱驅(qū)動力。受迫振動也稱強迫振動,在外來周期性力的持續(xù)作用下,振動系統(tǒng)發(fā)生的振動稱為受迫振動,振動的特性與激振力的大小、方向和頻率密切相關,如不平衡、軸彎曲等。
火力發(fā)電廠中各風機運行的工況有所不同。尤其除塵風機、引風機等設備,葉輪長期運行在高濃度粉塵或煙塵中,受高溫有害煙氣的腐蝕,風機內(nèi)部件磨損腐蝕極為嚴重,更容易產(chǎn)生強迫振動,而且發(fā)生振動可能造成如下危害:(1)軸承烏金剝落軸瓦損壞;(2)動靜部分摩擦損壞;(3)轉(zhuǎn)軸承受大幅度交變應力設備損壞;(4)大軸彎曲;(5)聯(lián)軸器螺栓斷裂;(6)噪音。
京能呂臨發(fā)電公司啟動鍋爐房1#引風機經(jīng)長周期運行,葉輪磨損及積灰嚴重,葉輪清灰及補焊后,設備試運轉(zhuǎn)測量振動數(shù)據(jù)如表1。
表1 試運振動數(shù)據(jù) 單位:mm
根據(jù)表1振動數(shù)值可以看出,轉(zhuǎn)子的承力側(cè)水平振動值最大,葉輪進行清灰、補焊處理后,轉(zhuǎn)子質(zhì)量分布不均勻,引起振動超標。
該設備布置于啟動鍋爐除塵器后,保證鍋爐系統(tǒng)負壓運行。采用單吸離心式設計,生產(chǎn)廠家為:淄博利華通風設備有限公司,風機全壓:6000Pa,流量:67000m3/h,轉(zhuǎn)速為1450r/min,運行振動值≤0.08mm。
根據(jù)試運行后的原始振動值,我們用“兩點法”進行動平衡校驗。首先,打開檢修人孔門,在葉輪的外圓試加一質(zhì)量,根據(jù)試加質(zhì)量前后振動的變化,可以得到影響系數(shù),依據(jù)原始振動和影響系數(shù)就可以確定校正應加質(zhì)量的大小和角度。
該項轉(zhuǎn)子葉輪直徑為2000mm,質(zhì)量為700kg,我們以葉輪質(zhì)量的萬分之二P=140g作為試加質(zhì)量進行試驗。
(1)在轉(zhuǎn)子的任一點試加,進行臨時固定后,啟動轉(zhuǎn)子,測得振動數(shù)據(jù)值如表2。
表2 振動數(shù)據(jù) 單位:mm
由第二次振動數(shù)據(jù)可以看出,依然是承力側(cè)水平振動值最大,其余方向在承力水平的強振影響下同步放大。
(2)取下試加質(zhì)量,在轉(zhuǎn)子上與上次試加點90°的位置再次臨時固定后,啟動轉(zhuǎn)子,振動數(shù)據(jù)如表3。
表3 振動數(shù)據(jù) 單位:mm
根據(jù)表3數(shù)值分析得出,仍然是承力側(cè)水平最大,但在第二次振動趨勢是變小的,用兩點法作圖進行分析應加的質(zhì)量及位置,進行作圖。
(3)以原始振動數(shù)值sa=0.18mm為半徑作圓(如圖1)。
圖1 第一步
(4)以圓O上的任一點O1為圓心,以第一次試加質(zhì)量P=140g后的振動值A1=0.25mm為半徑作圓(如圖2)。
圖2 第二步
(5)在圓O圓周上與O1圓心相距90°弧處取一點O2(與實際試加質(zhì)量的位置相對應),以02為圓心,第二次試加的振動數(shù)值為0.15(A2)為半徑作圓O2,圓O1與圓O2相交于C點與C1點。
(6)根據(jù)力的合成與分解趨勢可以看出靠近C點處振動值是變小的,而C1處是介于第一次與第二次試重之間的位置,因此選擇C點,連接OC并延長交OC交圓O于K點,K點即為應加重量的位置。
(7)計算不平衡質(zhì)量:
將質(zhì)量為252g的平衡塊固定于圓O2偏移角a的K點上,(對應于葉輪的相同位置)后,啟動轉(zhuǎn)子,測得數(shù)據(jù)如表4。
表4 振動數(shù)據(jù) 單位:mm
由此可見,在正確的位置加合適的質(zhì)量,轉(zhuǎn)子的振動值馬上降下來,完全達標,滿足了生產(chǎn)運行的需要。
某發(fā)電廠3#機組1#引風機振動超標,水平振動值0.15mm,利用當日晚上低負荷窗口期進行動平衡檢驗。該引風機為成都機械設備廠制造,靜葉可調(diào)軸流式風機,轉(zhuǎn)速960r/min,轉(zhuǎn)子質(zhì)量1870kg,停運前測量振動數(shù)值如表5。
表5 振動數(shù)據(jù) 單位:mm
(1)利用二點法進行動不平衡校驗,將試加重量P=400g試加于葉輪外圓的任一點,啟動轉(zhuǎn)子,測得振動值如表6。
(2)根據(jù)表6振動數(shù)值表明,此振動值比原始振動值有所減小,試加質(zhì)量已進入不平衡區(qū)域。第二次將同一試加塊逆轉(zhuǎn)90°,再次臨時固定于葉輪外圓處,啟動轉(zhuǎn)子,測得數(shù)值如表7。
表6 振動數(shù)據(jù) 單位:mm
表7 振動數(shù)據(jù) 單位:mm
(3)本次振動值比上一次試加略微放大,根據(jù)兩點法可以作圖(如圖3)。
圖3 兩點法作圖
(4)由圖3可以看出,圓O1與圓O2相切于C點,C點即為不平衡點,延長OC至圓O的圓周K點,K點即為不平衡質(zhì)量應加的位置,該位置介于第一次與第二次試加的位置之間,更靠近第一次試加的位置,而該位置在上二次的試加數(shù)據(jù)后已顯示為不平衡區(qū)域,圖中連線OC,得出應加質(zhì)量大于試加質(zhì)量。
(5)計算不平衡質(zhì)量:Q=400×0.15/0.11=545g將計算出的不平衡質(zhì)量固定在葉輪的K點,啟動轉(zhuǎn)子,測得數(shù)據(jù)如表8。
表8 振動數(shù)據(jù) 單位:mm
該風機振動標準值≤0.08mm,找平衡后的數(shù)據(jù)遠低于運行標準,可以安全穩(wěn)定投入系統(tǒng)運行。
綜上所述,兩點動平衡法試驗在各風機中應用都取得了良好的效果,根據(jù)力的合成與分解,力的趨勢選擇不平衡點及位置,既科學合理又提高了找動平衡的成功率,上述兩例僅是筆者找動平衡眾多設備中的幾例,只要是質(zhì)量不均勻引起的風機振動超標,用兩點法找動平衡,均可取得良好的效果,降低了風機因轉(zhuǎn)子質(zhì)量分布不均勻而導致的振動,為系統(tǒng)設備安全、可靠、長周期運行提供了有力保障。