李瀟雨
2001年深秋,島城。
那是青島港集團實施外貿(mào)集裝箱西移戰(zhàn)略的關鍵一年,作為當年青島市的重大工程,集團要求橋吊安裝任務年底前全部完成。然而,橋吊安裝并非易事,工程進展緩慢。距離交付日期只剩短短40余天。
許振超自然成為了拿下這項任務的不二人選。他臨危受命,勇于承擔,立馬做好了在港口長期駐扎的準備。
那些個堅守在碼頭的夜晚,許振超抬頭就能看見星星,望見銀河,“這是個多浪漫的事啊”!尚未建好的碼頭上,雖然只有兩個鐵皮集裝箱用作他的日常生活和辦公的場地,但頭枕星河,面向藍海,做著自己所鐘愛的事業(yè),許振超未曾說過一句累,他發(fā)自內(nèi)心地熱愛這片新港區(qū)。
2001年12月31日19時,重1300噸、長150米、高75米的超大型橋吊,終于矗立在了黃島前灣新港區(qū)的碼頭上,在場所有人歡呼雀躍。
自此,黃島前灣新港區(qū)成為了許振超新的根據(jù)地,青島港邁向深藍的新征程也由此開啟了新篇章。
從“600馬力”到“12馬力”
彼時的青島港年吞吐量已突破1億噸大關,尤其是集裝箱吞吐量更是保持了年遞增25%以上的高速度。
有生產(chǎn),自然就有消耗。
多年來,輪胎吊一直是碼頭上的“耗油大戶”,機器本身加裝了一臺600馬力的柴油機,運行一天,大概就要“喝掉”一噸油。同時,輪胎吊又屬直排式機器,對當?shù)乜諝獾奈廴静谎远鳌TS振超偶然發(fā)現(xiàn),碼頭之上,天空之下,曾經(jīng)陪伴自己奮戰(zhàn)、慰藉自己辛勞的星辰已經(jīng)寥寥無幾,心里很不是滋味。
要想留住星空,就必須要有所作為。許振超很快便提出了應對方案,核心就是兩個字——節(jié)能。
輪胎吊并非全天候、無間隙工作,總會有待工的時間,鑒于此,許振超考慮加裝一個12馬力的小發(fā)動機,由司機和調(diào)度員預估好機器需要待工的時間,并適時切換。一個12馬力的發(fā)動機耗油量就很低了,但卻足以保證待工時司機在駕駛室內(nèi)夏日降溫、冬日取暖的需求。
耗油量低就意味著排放量的降低,許振超一個簡單的創(chuàng)新應用,就取得了立竿見影的節(jié)能效果。隨之減少的還有企業(yè)的生產(chǎn)成本,據(jù)許振超回憶,一年下來,僅輪胎吊的運作油費就節(jié)省了50多萬元。大馬力發(fā)動機停下來了,損耗減少,維護成本自然也隨之下降。
但在許振超看來,這樣的改造是初級且原始的,想要實現(xiàn)更大的突破必須要膽大心細,更重要的,還是要等待一個契機。
從“七塊”到“兩塊五”
2005年年初,青島港發(fā)出了向管理要效益、向挖潛要效益的號召,與此同時,國際上原油價格即將翻番上漲的風聲也一直不斷。許振超知道,他等待的時機終于到了。
要想在管理、挖潛上做文章,就必須在零缺陷、無故障的基礎上實現(xiàn)低成本運行。說到成本,沒有人比他更了解輪胎吊高昂的生產(chǎn)成本——吊一個集裝箱就要消耗1.2升的柴油,大約七塊錢。許振超再次鎖定“輪胎吊”,這一次,他大膽提出用“電”直接代替“柴油”的想法,最大程度消減能源成本,減少排放。
在青島港管理層的支持下,許振超成立了“油改電”專題攻關小組?;貞浤嵌纹D難的研發(fā)和論證過程,他說:“輪胎吊‘油改電這方面的技術在全球的碼頭公司都是空白,沒有現(xiàn)成的路可走,有也只是停留在理論探討階段,這是要逼著我們一切從頭開始啊!”
關于究竟采用何種方式建立“輪胎吊”與“電”之間的聯(lián)系,許振超團隊進行了多輪論證,也經(jīng)歷了多次推翻。可借鑒的例子一為城市里的無軌電車,依靠動力網(wǎng)和天線傳輸電能,但終因信號干擾、成本高昂被否定;二是工廠里的天車,但也因固定軌道不適用于活動性強的輪胎吊被推翻。研發(fā)進入停滯狀態(tài)。
就在所有人都一籌莫展的時候,一次偶然的機會,許振超從飛機空中加油技術中得到啟發(fā)。大小飛機相當于輪胎吊與取電器,只要保持相對速度大致相同,加之連接兩者的柔性輸電裝置,那無論輪胎吊如何擺動,取電裝置都能夠順利供電。
許振超清楚地記得,2006年的盛夏,青島港碼頭上出現(xiàn)了第一條采用移動滑觸線方式供電的輪胎吊試驗線?!八緳C啟動輪胎吊時的震動、噪音、排氣全都沒有了,它就這么悄無聲息地就跑過來了,一點兒動靜都沒有?!被叵肫鸬谝淮卧囼灂r的場景,許振超說,“效果出奇得好,連我自己都感到驚喜?!?/p>
很快,輪胎吊“油改電”在全港范圍內(nèi)試行、推廣,實際運行測試中,新輪胎吊能源成本由以前的每作業(yè)一個自然箱七塊錢,下降至2.5度工業(yè)用電,合兩塊五毛錢,一年將節(jié)支2000萬元以上,而且徹底實現(xiàn)零污染、零排放。久違的星河又出現(xiàn)在了青島港碼頭的上空。
從“15分鐘”到“7分鐘”
再一次將目光聚焦到輪胎吊上是“油改電”項目應用一段時間后。
許振超發(fā)現(xiàn),“油改電”后的輪胎吊依靠滑觸線供電,而在轉場時就需要依賴發(fā)電車供電,并通過人工實現(xiàn)輪胎吊的插拔電。每部輪胎吊轉場需要安排3人操作,不僅存在人機交叉配合、占用人員的弊端,而且效率不高。
生產(chǎn)效率問題不容回避,他與團隊又一次將目光瞄準了輪胎吊,針對轉場和插拔取電過程進行專題研究。
經(jīng)過近一年時間的電池轉場,2018年10月,自動插拔等科技項目攻關,成功實施了輪胎吊的電池轉場、自動插拔改造。改造后的輪胎吊由原來平均15分鐘轉場,縮減至了7分鐘。不僅省掉了人力操作,實現(xiàn)了人機分離,同時還克服了惡劣天氣不能進行插拔電作業(yè)的局限性,實現(xiàn)了全時段、全氣候作業(yè)。這一次,輪胎吊利用率和生產(chǎn)效率被進一步提高,許振超再一次用創(chuàng)新為企業(yè)節(jié)約了生產(chǎn)成本。
2019年,許振超帶領團隊又一次向橋吊遠程控制、半自動化操作改造發(fā)起攻勢,同年5月,首次在全球傳統(tǒng)集裝箱碼頭中,將兩臺雙起升橋吊引進了自動化應用技術。有效降低了橋吊司機高空作業(yè)的工作量和勞動強度,為傳統(tǒng)碼頭向半自動化、自動化轉型提供了一條可復制的成功之路。
“新事物的產(chǎn)生總會伴隨著反對的聲音”,回想自己近五十年工作歷程,許振超這樣感慨道。的確如此,從“無聲響操作”到輪胎吊“油改電”,哪一次改革創(chuàng)新不是咬牙堅持、迎難而上呢?但他偏偏執(zhí)著甚至執(zhí)拗于此,就這樣,他挺起了中國碼頭工人的脊梁;就這樣,他成為了一名永遠與攻關、創(chuàng)新緊密聯(lián)系在一起的“大國工匠”。
(未署名圖片由山東港口青島港提供)