徐旭麗 章長偉
為了積極響應國家節(jié)能減排的號召,寧波港吉碼頭經(jīng)營有限公司(以下簡稱“港吉碼頭”)自2007年開始實施輪胎式集裝箱龍門起重機(以下簡稱“輪胎吊”)高架滑觸線“油改電”項目。該項目分階段完成:第一階段,2008年12月完成3號高架滑觸線施工和4臺輪胎吊“油改電”技術改造;第二階段,2009年8月完成4號、5號和6號高架滑觸線施工,同年12月完成35臺輪胎吊“油改電”技術改造;第三階段,2010年10月完成1號和2號高架滑觸線施工,同年6月完成17臺輪胎吊“油改電”技術改造。截至2010年底,港吉碼頭共搭建6條高架滑觸線并完成52臺輪胎吊“油改電”技術改造。此外,2013―2016年港吉碼頭新購置20臺可油電作業(yè)輪胎吊。
1 輪胎吊高架滑觸線“油改電”項目投入
使用5年成效追蹤
截至2009年12月,港吉碼頭完成4條高架滑觸線施工及39臺輪胎吊“油改電”技術改造,完成整個項目的67%;為此,輪胎吊高架滑觸線“油改電”項目投資有效期從2009年開始計算。從2007―2013年港吉碼頭輪胎吊高架滑觸線“油改電”項目投資效益情況(見表1)可見,輪胎吊高架滑觸線“油改電”項目總投資萬元,節(jié)能效果顯著:2010年節(jié)約能源成本超萬元,2011年節(jié)約能源成本近萬元,2012年節(jié)約能源成本超萬元,2013年節(jié)約能源成本超萬元,2008―2013年累計產(chǎn)生效益290.77萬元。由此可見,港吉碼頭輪胎吊高架滑觸線“油改電”項目5年收回投資成本并實現(xiàn)盈利,達到預期目標。
2 輪胎吊高架滑觸線“油改電”項目投入
使用10年成效追蹤
2.1 輪胎吊作業(yè)成本降低
2.1.1 能源成本降低
從2007―2017年港吉碼頭輪胎吊節(jié)約能源成本情況(見表2)可見:輪胎吊電車作業(yè)比例達50%以上,年節(jié)約能源成本達1 000萬元以上;輪胎吊節(jié)約能源成本情況除了與電車作業(yè)比例有關外,還與柴油價格有關,2012年柴油價格比2013年高1 000元/t,故雖然電車作業(yè)比例比2013年低,但節(jié)能成效依然好于2013年;截至2017年,輪胎吊累計節(jié)約能源成本14 898.38萬元,減去財務利息1 114.88萬元和投資成本9 096.00萬元,加上2010―2017年節(jié)約的維修成本3 000.00萬元,輪胎吊高架滑觸線“油改電”項目實現(xiàn)盈利萬元。隨著國際柴油價格的上升以及電車作業(yè)比例的提高,輪胎吊高架滑觸線“油改電”項目的節(jié)能成效會更加明顯。
2.1.2 綜合能源單耗降低
“油改電”輪胎吊的油車主要用于轉(zhuǎn)場作業(yè),電車通過高架滑觸線來回作業(yè)。從2007―2017年港吉碼頭輪胎吊綜合能源單耗情況(見表3)可見:輪胎吊電車單耗較低,而油車單耗較高;輪胎吊綜合能源單耗逐年下降,從0.810 kg/TEU降至0.457 kg/TEU,降幅達43.58%。從2007―2017年港吉碼頭輪胎吊電車單耗、油車單耗和綜合能源單耗變化情況(見圖1)來看:電車單耗較穩(wěn)定,在0.5 kg/TEU左右;油車單耗波動較大;綜合能源單耗相對穩(wěn)定,并呈逐年下降趨勢。
綜合能源單耗變化情況
2.1.3 單箱能源成本降低
從2007―2017年港吉碼頭輪胎吊單箱能源成本情況(見表4)可見:輪胎吊高架滑觸線“油改電”前,其油車單箱能源成本為4.44元;輪胎吊高架滑觸線“油改電”后,改由電車實施裝卸作業(yè),單箱能源成本最低僅1.20元;輪胎吊油電混合作業(yè)模式下,電車作業(yè)比例提高到90%以上,單箱能源成本可控制在2.00元左右。從2007―2017年港吉碼頭輪胎吊電車、油車和油電混合作業(yè)單箱能源成本變化情況(見圖2)來看:輪胎吊高架滑觸線“油改電”后,其單箱能源成本在2.00元左右,與 “油改電”前油車單箱能源成本4.44元相比,降幅達55%;輪胎吊油車作業(yè)空載時間較多,在作業(yè)箱量較小的情況下,單箱能源成本高達15.42元,是電車單箱能源成本的7.71倍。
作業(yè)單箱能源成本變化情況
2.2 生態(tài)效益顯著
2.2.1 油耗降低
從2007―2017年港吉碼頭輪胎吊油耗情況(見表5)可見:輪胎吊高架滑觸線“油改電”后,電車作業(yè)比例達80%以上,每年減少油耗5 000 t左右,截至2017年已累計減少油耗34 923.64 t,為保護環(huán)境作出較大貢獻。
2.2.2 CO2排放量減少
從2007―2017年港吉碼頭輪胎吊節(jié)約標準煤情況(見表6)可見:實施高架滑觸線“油改電”后,當輪胎吊電車作業(yè)比例為30%~60%時,每年節(jié)約標準煤超600 t;當輪胎吊電車作業(yè)比例為60%~90%時,每年節(jié)約標準煤超1 800 t;當輪胎吊電車作業(yè)比例超90%時,每年節(jié)約標準煤3 000 t左右;2007―2017年累計節(jié)約標準煤24 964 t,即節(jié)約柴油17 132 t(按柴油折合1.457 1 kg標準煤計算),減少CO2排放量54 587 t(按1 kg柴油燃燒后的CO2排放量為計算)。
2.2.3 噪聲污染基本消除
從2007―2017年港吉碼頭輪胎吊油車作業(yè)情況(見表7)可見:輪胎吊高架滑觸線“油改電”后,作業(yè)油車數(shù)量大大減少,2012年和2013年作業(yè)油車數(shù)量均減至3臺,是2007的5.77%;電車作業(yè)比例高達90%以上,而作業(yè)油車數(shù)量僅3~6臺,并分散在面積達911 742 m2的作業(yè)場地,使得噪聲污染基本消除。
3 結束語
港吉碼頭輪胎吊高架滑觸線“油改電”項目投入成本大,工程管理技術要求高,投資成本收回周期較長。自2013年港吉碼頭收回輪胎吊高架滑觸線“油改電”項目投資成本以后,未來都是獲利期,且輪胎吊電車作業(yè)比例和柴油價格越高,其節(jié)能降耗成效就越顯著。
(編輯:曹莉瓊 收稿日期:2018-09-26)