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        表孔液壓啟閉機(jī)啟門失敗原因分析及處理

        2021-09-26 07:35:30蹇萬祥劉細(xì)輝
        機(jī)電工程技術(shù) 2021年8期
        關(guān)鍵詞:雙缸表孔桿腔

        蹇萬祥,梁 恒,劉細(xì)輝

        (雅礱江流域水電開發(fā)有限公司,四川涼山 615704)

        0 引言

        官地電站樞紐建筑物主要由左右岸擋水壩、中孔壩段、溢流壩段、消力池、右岸引水系統(tǒng)及地下廠房發(fā)電系統(tǒng)組成。表孔閘門啟閉機(jī)系統(tǒng)是電站泄水建筑物中的一個重要組成部分,擔(dān)負(fù)著庫區(qū)泄洪的主要任務(wù)。在開展2020年表孔防汛設(shè)備汛前檢查維護(hù)過程中,由于雙缸失步引發(fā)啟門失敗的問題日益突出,給表孔閘門正常運(yùn)行帶來較大的安全隱患。

        為深入研究啟門失敗的原因,徹底消除設(shè)備隱患,經(jīng)過現(xiàn)場多次對比試驗(yàn)分析,發(fā)現(xiàn)造成啟門時雙缸失步的主要原因?yàn)閱㈤T時,由于油管中殘存壓力,導(dǎo)致整流迭加板單向閥受力不均勻,加之單向閥活塞與孔徑之間間隙過大,活塞回彈易卡阻,導(dǎo)致未完全復(fù)歸,再次啟門時,旁通路打開,無法通過比列流量控制閥進(jìn)行精準(zhǔn)控制,導(dǎo)致啟門失敗。

        1 液壓控制系統(tǒng)

        官地水電站表孔使用某公司制造的5 套2 × 2500 kN液壓啟閉機(jī),其主要技術(shù)參數(shù)如表1 所示。

        表1 表孔液壓系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)

        表孔液壓系統(tǒng)控制方式分為現(xiàn)地手動啟落門、現(xiàn)地自動啟落門、現(xiàn)地電手動啟落門以及遠(yuǎn)程自動啟落門4 種控制方式。表孔液壓系統(tǒng)原理如圖1 所示。在現(xiàn)地自動啟落門方式下,當(dāng)運(yùn)行人員發(fā)出啟門令時,油泵電機(jī)組空載啟動,經(jīng)延時10 s后,電磁溢流閥得電建壓,同時電磁換向閥得電,壓力油經(jīng)換向閥、比例流量控制閥、整流迭加板、液控單向閥分別進(jìn)入左、右兩只液壓缸有桿腔,無桿腔液壓油經(jīng)高壓球閥、單向閥及回油過濾器流回油箱,閘門上升[1]。

        圖1 表孔液壓系統(tǒng)原理

        自動控制系統(tǒng)中設(shè)置糾偏開始為兩缸同步誤差大于10 mm,停止糾偏為同步誤差小于5 mm,當(dāng)兩只油缸的同步誤差大于20 mm時,系統(tǒng)同步超差,自動停機(jī)[2]。

        2 歷年來故障缺陷統(tǒng)計(jì)

        據(jù)統(tǒng)計(jì),表孔液壓啟閉機(jī)啟門失敗次數(shù)中,約有50%以上的故障是由于雙缸失步導(dǎo)致,具體統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如表2 所示。因此,通過問題處理提升系統(tǒng)運(yùn)行可靠性顯得尤為重要。

        表2 表孔啟落門失敗故障缺陷統(tǒng)計(jì)

        2020年3 月,在開展表孔無水啟落門試驗(yàn)過程中,出現(xiàn)了啟門失敗現(xiàn)象,監(jiān)控系統(tǒng)顯示:“#3 表孔裝置故障動作、#3 表孔閘門偏差過大動作” 信號,左右缸行程偏差已大于20 mm?,F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)閘門已傾斜,左缸桿腔壓力顯示為11 MPa,右缸桿腔壓力顯示為5 MPa,且均緩慢下降。

        3 過程分析

        油缸精準(zhǔn)同步過程主要依靠比例流量控制閥實(shí)現(xiàn),該閥是介于普通液壓閥和電液伺服閥之間的一種液壓控制閥,其既是電液轉(zhuǎn)換原件,又是功率放大原件。電子放大器根據(jù)一個輸入電信號電壓值的大小轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的電流信號,這個電流信號作為比例閥的輸入量被送入比例電磁鐵,電磁鐵將此電流轉(zhuǎn)換為作用于閥芯上的力,以克服彈簧的彈力[3]。電流增大,輸出的力相應(yīng)增大,該力或位移又作為輸入量加給液壓閥,后者產(chǎn)生一個與前者成比例的流量。通過控制閥芯開度的大小,繼而控制通過閥芯的流量,其流量特性公式為:

        式中:q為通過流量;Cd為流量系數(shù);A為閥口通流面積;ρ為油液密度;Δp為進(jìn)出口壓差。

        式(1)準(zhǔn)確地表達(dá)了通過流量與閥芯開口大?。ㄩy口開度或通流面積)及進(jìn)出口壓差之間的關(guān)系[4]。

        表孔閘門起升過程中,通過整流迭加板實(shí)現(xiàn)對油缸供油與回油的控制與穩(wěn)流,通過比例流量控制閥閥芯開度的大小對進(jìn)入油缸桿腔流量進(jìn)行精準(zhǔn)控制,進(jìn)而控制油缸行程[5]。通過現(xiàn)場記錄數(shù)據(jù)觀察,第一次啟門過程比較順利,無論增加左油缸或右油缸行程,系統(tǒng)均可以自動進(jìn)行糾偏,使得兩缸行程偏差控制在5 mm以內(nèi),啟門結(jié)束后,桿腔存在一定的壓力,且下降緩慢[6]。當(dāng)再次落門時(油缸桿腔壓力未完全歸零),增加油缸行程時,系統(tǒng)已無法糾偏,且雙缸偏差已擴(kuò)大至20 mm,引發(fā)裝置故障停機(jī)。

        通過現(xiàn)地自動(通過比例流量控制閥進(jìn)行流量控制)與現(xiàn)地手動(通過機(jī)械式二通流量控制閥進(jìn)行流量控制)兩種不同模式下,啟門0.5 m試驗(yàn)過程發(fā)現(xiàn),無論啟門還是落門,動作結(jié)束后桿腔壓力立即降為零才不致于影響后續(xù)起落門過程的執(zhí)行?,F(xiàn)地自動啟門過程結(jié)束后,桿腔仍存在壓力示值,試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表3 所示。對比發(fā)現(xiàn),影響桿腔壓力下降過程即為比例流量控制閥閥芯位置。

        表3 試驗(yàn)過程數(shù)據(jù)記錄表及壓力變化圖

        不同模式下啟門結(jié)束后右桿腔壓力變化如圖2 所示。分析兩種模式下閘門啟升后,油缸有桿腔壓力示值為影響后續(xù)閘門啟落的關(guān)鍵因素。結(jié)合液壓原理系統(tǒng)圖及現(xiàn)場實(shí)際設(shè)備工況判斷,無法進(jìn)行糾偏的原因?yàn)樵俅螁㈤T時,由于油管中殘存壓力,導(dǎo)致整流迭加板單向閥受力不均勻,加之單向閥活塞與孔徑之間間隙過大,活塞回彈易卡阻,導(dǎo)致未完全復(fù)歸,再次啟門時,旁通路打開,無法通過比列流量控制閥進(jìn)行精準(zhǔn)控制,導(dǎo)致啟門失敗。解決思路即在啟門動作結(jié)束后,立即對管路壓力進(jìn)行泄壓(或等待桿腔壓力表顯示為零),以保證再次落門時,整流迭加板單向閥完全關(guān)閉。整流迭加板簡圖及單向閥如圖3所示。

        圖2 不同模式下啟門結(jié)束后右桿腔壓力變化

        圖3 整流迭加板簡圖及單向閥

        表孔液壓系統(tǒng)現(xiàn)行程序中,當(dāng)閘門起升至對應(yīng)開度時,比例流量控制閥閥芯復(fù)歸,電磁換向閥同時動作,改變油路通向,延遲3 s后,油泵停止運(yùn)轉(zhuǎn)。結(jié)合程序運(yùn)行圖,分析主要原因?yàn)楸壤髁靠刂崎y動作較快,導(dǎo)致比例流量控制閥至缸旁單向閥之間管路未及時泄壓,繼而影響后續(xù)整流迭加板正常動作。

        4 處理措施與現(xiàn)場驗(yàn)證

        根據(jù)分析過程,對現(xiàn)有程序中比例流量控制閥關(guān)閉時間進(jìn)行優(yōu)化,當(dāng)閘門起升至對應(yīng)開度時,電磁換向閥、溢流閥動作,改變油路通向,比例流量控制閥延遲3 s 后閥芯復(fù)歸,油泵同時停止運(yùn)轉(zhuǎn)。

        程序優(yōu)化后,通過現(xiàn)地手動啟門及現(xiàn)地自動啟門現(xiàn)場不同狀態(tài)下啟落門試驗(yàn),油缸有桿腔壓力示值均立即下降至2 MPa,均未出現(xiàn)因閘門雙缸偏差過大而導(dǎo)致啟門失敗現(xiàn)象,證實(shí)了問題分析與處理措施是正確的,啟門結(jié)束后桿腔存在壓力問題已得到了解決。程序優(yōu)化后再次進(jìn)行對比試驗(yàn)具體數(shù)據(jù)如表4所示。

        表4 程序優(yōu)化后試驗(yàn)過程數(shù)據(jù)記錄表

        5 結(jié)束語

        表孔弧形閘門及液壓啟閉機(jī)系統(tǒng)擔(dān)負(fù)著庫區(qū)泄洪的主要任務(wù),是主要的防洪設(shè)備,保證閘門正常開啟關(guān)閉,是保證大壩安全,引水發(fā)電系統(tǒng)安全的前提。啟門失敗問題的排查治理,成功解決了雙缸偏差過大導(dǎo)致啟門失敗的隱患,大大提升了表孔弧門動作的安全性和穩(wěn)定性,降低了啟門失敗的頻次,在一定程度上完善了表孔液壓系統(tǒng)控制程序,為電廠安全度汛打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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