廖柏忠,覃中燕,李文華,黃韻,盧家雄
摘 要:本文以實(shí)際產(chǎn)品為例,詳細(xì)分析了尾門(mén)框膠條設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀,說(shuō)明了為解決行李箱漏水問(wèn)題所作結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)上的改進(jìn),并闡述了改進(jìn)方案的可實(shí)施性及效果。
關(guān)鍵詞:尾門(mén)框膠條;尾門(mén)鈑金夾層;技術(shù)改進(jìn)
1 汽車(chē)行李箱漏水問(wèn)題介紹現(xiàn)狀
本文主要通過(guò)分析膠條結(jié)構(gòu)、膠條性能、膠條與裝配鈑金配合等因素,找出影響膠條淋雨密封的潛在原因點(diǎn),并通過(guò)對(duì)車(chē)身鈑金搭接的控制、工藝的優(yōu)化及膠條結(jié)構(gòu)的改善等措施的改善實(shí)施,增強(qiáng)行李箱密封膠條淋雨密封性[1]。
2 汽車(chē)行李箱漏水問(wèn)題原因分析
某汽車(chē)車(chē)型在批量生產(chǎn)以來(lái),檢測(cè)線持續(xù)反饋淋雨試驗(yàn)中行李艙有漏水現(xiàn)象。經(jīng)過(guò)跟蹤統(tǒng)計(jì),2019年3月至5月,漏水故障PPH高達(dá)1.91,故障原因涉及鈑金、涂膠、裝配、零件等多個(gè)方面,通過(guò)分層法歸納問(wèn)題點(diǎn)如下表所示。
通過(guò)深入生產(chǎn)線調(diào)查,根據(jù)下線故障車(chē)缺陷表現(xiàn)模式進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)行李箱漏水點(diǎn)主要集中在尾門(mén)框膠條及尾門(mén)框鈑金夾層[2]。
經(jīng)調(diào)查分析,得出汽車(chē)行李箱漏水問(wèn)題主要癥結(jié)為:尾門(mén)框膠條密封性差及尾門(mén)框鈑金狀態(tài)不合格。
經(jīng)過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)故障討論分析,通過(guò)作出樹(shù)狀圖,找到了7個(gè)末端因素:
2.1 尾門(mén)框膠條變異調(diào)查
尾門(mén)密封膠條內(nèi)部灌膠量偏少,密封膠與門(mén)框鈑金口搭接量稀少;線旁抽檢3件膠條,其中1件灌膠高度處于1.8 mm~2.0 mm之間(現(xiàn)場(chǎng)使用直尺測(cè)量),灌膠高度標(biāo)準(zhǔn):3±1 mm;其余部分膠條灌膠高度處于2 mm位置,小于之前要求2.5 mm下限的控制標(biāo)準(zhǔn),是問(wèn)題的主要原因。尾門(mén)框下端水平段鈑金上無(wú)密封灌膠,膠條密封失效出現(xiàn)漏水,是問(wèn)題的主要原因[3]。
2.2 尾門(mén)框上拐角鈑金區(qū)域變異調(diào)查
尾門(mén)框上拐角出現(xiàn)漏水情況,每個(gè)班次約存在4~5臺(tái)左右,實(shí)車(chē)分析左右尾門(mén)框上拐角附近膠條普遍存在-Z向匹配錯(cuò)位情況。
側(cè)圍/頂蓋翻邊、尾門(mén)膠條匹配面和膠條的設(shè)計(jì)關(guān)系的滿足密封要求——頂蓋密封面與尾門(mén)間隙12 mm,膠條壓縮量8 mm,設(shè)計(jì)OK。
白車(chē)身—從最近10臺(tái)車(chē)故障附近密封面的BIW測(cè)點(diǎn)結(jié)果看,右側(cè)全部向-Z方向偏離,最大偏離1.8 mm;左側(cè)只有2臺(tái)向下偏離,最大偏離0.26 mm,最近漏水故障右側(cè)偏多,測(cè)點(diǎn)23處的尺寸偏差方向?qū)收蠁?wèn)題有貢獻(xiàn)。
2.3 尾門(mén)框下拐角鈑金區(qū)域變異
尾門(mén)框鈑金搭接分析:尾門(mén)框D柱鈑金(后保支架旁)與左側(cè)鈑金搭接錯(cuò)邊2.0 mm,間隙1.5 mm。尾門(mén)框左下轉(zhuǎn)角鈑金搭接錯(cuò)邊4.0 mm,標(biāo)準(zhǔn)1±1 mm。
3 汽車(chē)行李箱漏水問(wèn)題解決措施
(1)尾門(mén)密封膠條內(nèi)部灌膠量偏少、斷膠改進(jìn)措施:由于注膠設(shè)備壓力缺少加壓后的穩(wěn)壓裝置,氣壓波動(dòng)導(dǎo)致注膠壓力出現(xiàn)異常,造成產(chǎn)品注膠異常;注膠稱(chēng)量檢測(cè)頻次過(guò)低,采用現(xiàn)有10取1稱(chēng)量方法,未能完全覆蓋缺陷產(chǎn)品;因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)作業(yè)書(shū)中沒(méi)有要求要對(duì)每根膠條注膠后的產(chǎn)品進(jìn)行稱(chēng)量確認(rèn),只是要求每10根進(jìn)行一次注膠稱(chēng)量確認(rèn),沒(méi)有考慮到偶發(fā)性不良發(fā)生。
(2)對(duì)注膠設(shè)備在進(jìn)氣通路前追加一個(gè)穩(wěn)壓裝置一套,保證壓力穩(wěn)定。
(3)增加膠量測(cè)量稱(chēng)重系統(tǒng)偏差報(bào)警裝置,改善之前10選1稱(chēng)量方式,變更為每件稱(chēng)量。
(4)尾門(mén)框上拐角鈑金區(qū)域變異的改進(jìn)措施:后側(cè)圍上拐角延伸板因模具原因,尺寸的不穩(wěn)定及偏差引起后側(cè)圍內(nèi)板焊合件存在-Z向的偏差,右側(cè)零件最大存在+1 mm的偏差,D柱上外板焊合件上拐角區(qū)域存在最大+1.5 mm的偏差,與白車(chē)身偏差表現(xiàn)一致。
后側(cè)圍內(nèi)板焊合件與檢具偏差:左側(cè)最大偏差-1.2 mm;
右側(cè)-0.5 mm;
D柱上外板焊合件檢具偏差:左側(cè)最大偏差+0.8 mm;右側(cè)+0.7 mm;
尾門(mén)上拐角卡膠條面左側(cè)大偏差+0.32,右側(cè)最大偏差
-0.69 mm,滿足廠內(nèi)制造公差要求,膠條與尾門(mén)匹配良好,進(jìn)行8分鐘淋雨試驗(yàn)(正常過(guò)線80秒),未見(jiàn)漏水情況發(fā)生。
(5)尾門(mén)框下拐角鈑金區(qū)域變異的改進(jìn)措施:側(cè)圍鈑金件焊點(diǎn)扭曲,扭曲后膠條邊往車(chē)內(nèi)方向變形,導(dǎo)致與側(cè)圍外板離空≧2 mm后就會(huì)導(dǎo)致漏水;焊點(diǎn)扭曲主要為員工操作問(wèn)題及零件圓弧不利操作導(dǎo)致焊點(diǎn)扭曲;側(cè)圍內(nèi)板零件錯(cuò)邊過(guò)大[4]。
在工裝上增加一條8 mm大的圓管彎成零件弧面一致的形狀做焊槍限位,避免焊槍焊得太靠里面導(dǎo)致焊點(diǎn)扭曲及鈑金變形;在工裝底部增加焊點(diǎn)銅塊,避免焊點(diǎn)扭曲;整改沖壓件切邊狀態(tài);增加工裝限位,避免零件錯(cuò)邊[5]。
通過(guò)以上過(guò)程控制工藝和設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)上的改進(jìn),經(jīng)過(guò)驗(yàn)證,有效解決了尾門(mén)密封膠條內(nèi)部灌膠量偏少、斷膠及尾門(mén)框上、下拐角鈑金區(qū)域變異問(wèn)題。
4 汽車(chē)行李箱漏水問(wèn)題的總結(jié)與展望
本文主要結(jié)合工作中出現(xiàn)的一些問(wèn)題作為案例,通過(guò)逐一分析得出問(wèn)題根本原因,以及通過(guò)根本原因去制定有效的解決措施,為解決問(wèn)題提供了思路及經(jīng)驗(yàn)分享。
目前越來(lái)越多用戶關(guān)注汽車(chē)外觀,這對(duì)汽車(chē)外觀品質(zhì)與性能要求越來(lái)越高,同時(shí)提高客戶滿意度避免顧客抱怨,可提高汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)力。影響汽車(chē)尾箱漏水因素較多,尾門(mén)框膠條與鈑金的配合要求高,同時(shí)過(guò)程中涉及到的工藝也比較多,使得制造過(guò)程中的變差因素復(fù)雜,所以要嚴(yán)格地對(duì)與之相關(guān)的所有的質(zhì)量控制特性進(jìn)行控制;車(chē)身零件的穩(wěn)定性也有待提高[6]。通過(guò)對(duì)各個(gè)原因逐一分析,提高車(chē)身鈑金質(zhì)量以及零件質(zhì)量,同時(shí)在設(shè)計(jì)上提高零件與鈑金的配合度,從設(shè)計(jì)上杜絕問(wèn)題,因?yàn)樵O(shè)計(jì)上定位配合方面考慮不夠充分的話容易造成鈑金接口超差,這需要設(shè)計(jì)人員投入更多的精力去提高產(chǎn)品質(zhì)量,從設(shè)計(jì)源頭上考慮漏水問(wèn)題的解決。
參考文獻(xiàn):
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