劉衛(wèi)慶(大慶油田有限責(zé)任公司第二采油廠)
抽油機(jī)井系統(tǒng)效率是評(píng)價(jià)抽油機(jī)井能耗水平的重要指標(biāo),提高抽油機(jī)井系統(tǒng)效率是降本增效、提高油井管理水平的重要手段[1]。據(jù)統(tǒng)計(jì),現(xiàn)場(chǎng)存在淘汰電動(dòng)機(jī)1 166 臺(tái),其平均效率為27.62%,低于節(jié)能電動(dòng)機(jī)2.78個(gè)百分點(diǎn)。淘汰電動(dòng)機(jī)效率偏低影響抽油機(jī)井系統(tǒng)效率水平,并因其老化嚴(yán)重導(dǎo)致能耗增加,維修成本增加[2]。同時(shí),抽油機(jī)井皮帶斷裂現(xiàn)象在實(shí)際生產(chǎn)中普遍存在,直接影響抽油機(jī)井的生產(chǎn)時(shí)率,增加了材料消耗,影響運(yùn)行成本[3-4]。初步統(tǒng)計(jì),近幾年年均消耗各型號(hào)抽油機(jī)皮帶19 000 余條,皮帶平均使用周期為155 天。其中,皮帶使用周期60天以下的短周期井高達(dá)406口,增加生產(chǎn)維護(hù)成本及日常管理難度。
永磁智能驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)采用低轉(zhuǎn)速、大扭矩永磁同步電動(dòng)機(jī)直接驅(qū)動(dòng)減速機(jī)輸入軸運(yùn)轉(zhuǎn),電動(dòng)機(jī)由定子繞組、轉(zhuǎn)子、機(jī)體三部分組成,由專用永磁變頻器驅(qū)動(dòng)定子繞組通過三相交流電,產(chǎn)生與電源頻率同步的旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng),轉(zhuǎn)子內(nèi)有永磁材料制成的永磁體,它在定子繞組產(chǎn)生的旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)作用下,開始同步旋轉(zhuǎn)。永磁同步電動(dòng)機(jī)與異步電動(dòng)機(jī)在結(jié)構(gòu)方面相似,但在轉(zhuǎn)子上裝有稀土永磁鋼,采用永久磁鐵代替異步電動(dòng)機(jī)的勵(lì)磁繞組激磁。啟動(dòng)時(shí),轉(zhuǎn)子的永磁磁場(chǎng)與定子繞組產(chǎn)生的旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)相互作用,將電能轉(zhuǎn)化為動(dòng)能,帶動(dòng)負(fù)載工作[5]。
永磁智能驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的勵(lì)磁磁場(chǎng)由高性能稀土材料提供,電動(dòng)機(jī)勵(lì)磁電流小,損耗低。對(duì)比普通感應(yīng)電動(dòng)機(jī),其效率和功率因數(shù)大幅提高,可以擁有最高達(dá)98.6%的效率和0.997的功率因數(shù)[6](圖1)。
圖1 相同功率下永磁電動(dòng)機(jī)與感應(yīng)電動(dòng)機(jī)的效率和功率因數(shù)比較
1)省去傳動(dòng)損耗為10%~20%的皮帶減速機(jī)構(gòu),提高系統(tǒng)的傳動(dòng)效率[7]。
2)采用永磁同步電動(dòng)機(jī),對(duì)比常規(guī)異步電動(dòng)機(jī),其勵(lì)磁電流小,損耗低,效率和功率因數(shù)高,節(jié)電效果明顯。
3)由于永磁智能驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子磁級(jí)數(shù)可達(dá)到30級(jí),電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速最低可至112 r/min,因此可運(yùn)行于最低沖次為0.1 r/min的條件下。電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)矩最大可達(dá)2 258 N·m,平衡塊在任意位置時(shí)均可進(jìn)行停機(jī),便于維護(hù)[8]。
4)電動(dòng)機(jī)采用大直徑、扁平超薄型結(jié)構(gòu),可靠耐用,操作方便。
針對(duì)淘汰電動(dòng)機(jī)抽油機(jī)井所存在的系統(tǒng)效率低、能耗高以及皮帶斷裂頻繁的問題,依據(jù)永磁智能驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的工作原理及其特性,現(xiàn)場(chǎng)選擇2口抽油機(jī)井進(jìn)行試驗(yàn)。其中,X 井皮帶使用周期短,Y井系統(tǒng)效率低、能耗高,2019年試驗(yàn)井存在問題統(tǒng)計(jì)見表1。
表1 2019年試驗(yàn)井存在問題統(tǒng)計(jì)
2019 年7 月由節(jié)能監(jiān)測(cè)中心出具測(cè)試報(bào)告顯示,應(yīng)用永磁智能驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)后,X井系統(tǒng)效率由30.92%提高到34.87%,噸液百米耗電由0.41 kWh降低到0.34 kWh,節(jié)電率為18.64%;Y井系統(tǒng)效率由19.76%提高到24.16%,噸液百米耗電由1.01 kWh降低到0.81 kWh,節(jié)電率為22.27%,2019 年試驗(yàn)井試驗(yàn)效果統(tǒng)計(jì)見表2。
表2 2019年試驗(yàn)井試驗(yàn)效果統(tǒng)計(jì)
1)節(jié)約皮帶費(fèi)用。X 井皮帶型號(hào)8000,皮帶單價(jià)1 697.92元,皮帶使用周期33天;Y井皮帶型號(hào)5380,皮帶單價(jià)291.76 元,皮帶使用周期103天。按照年生產(chǎn)360天計(jì)算,年節(jié)約皮帶購置費(fèi)用為1.95萬元。
2)節(jié)能創(chuàng)效。安裝此電動(dòng)機(jī)的抽油機(jī)井平均日耗電量為343.87 kWh,平均節(jié)電率為21.22%。按照年生產(chǎn)360 天、電價(jià)0.638 1 元/kWh 計(jì)算,年節(jié)約電費(fèi)達(dá)3.35 萬元,年創(chuàng)益5.3 萬元,預(yù)期投資回收期為3.21年。
通過永磁智能驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,其在抽油機(jī)井節(jié)能降耗方面有較好的效果,且具有較強(qiáng)的適應(yīng)性。該電動(dòng)機(jī)直接與減速機(jī)輸入軸連接,可靠耐用,維護(hù)方便[9]。應(yīng)用永磁智能驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)后,2 口抽油機(jī)井平均系統(tǒng)效率提高4.07 個(gè)百分點(diǎn),平均節(jié)電率達(dá)21.22%,年創(chuàng)益5.3 萬元。使用永磁智能驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)不僅能降低能耗,而且可減小勞動(dòng)強(qiáng)度,節(jié)約勞動(dòng)力資源,具有較大的推廣應(yīng)用前景[10]。