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        高含水后期常規(guī)抽油機(jī)的增程節(jié)能改造設(shè)計方法及效果

        2021-09-23 07:45:50陳鴻大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠
        石油石化節(jié)能 2021年9期
        關(guān)鍵詞:增程游梁沖程

        陳鴻(大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠)

        隨著老油田油井的注水開發(fā),油田已開始進(jìn)入高含水開發(fā)后期。油井產(chǎn)能不斷增加,在用游梁式抽油機(jī)逐漸暴露出運行過程中載荷波動大、能耗高問題。一些常規(guī)游梁式抽油機(jī)受機(jī)型限制,由于擺角小、游梁結(jié)構(gòu)限制,整機(jī)體積龐大、重量大,由于機(jī)型偏小,尤其是受沖程限制,一定程度上不能滿足高含水開發(fā)產(chǎn)能形勢下對長沖程、低沖次生產(chǎn)的需要[1-2]。為此,將在用常規(guī)游梁式抽油機(jī)改造為具有長沖程特點的節(jié)能抽油機(jī),有利于實現(xiàn)新的油田發(fā)展形勢下節(jié)能降耗的需要。

        1 增程節(jié)能改造設(shè)計

        對于游梁式抽油機(jī)的增程方式主要有改變游梁前臂和后臂長度的比例值增大沖程,增大驢頭的擺動角度增大沖程,以及增長游梁、增加杠桿,利用杠桿運動增大沖程等多種方法[3]。上述增程途徑改造較為復(fù)雜,前期投入成本高,適應(yīng)性評價周期長,改造后需配套完善環(huán)節(jié)多,經(jīng)過對抽油機(jī)結(jié)構(gòu)、動力性能、節(jié)能效果方面進(jìn)行多方面分析和對比,提出了采用偏輪式抽油機(jī)結(jié)構(gòu),實現(xiàn)對常規(guī)抽油機(jī)的增程和節(jié)能改造。

        偏輪機(jī)構(gòu)改造方式與常規(guī)抽油機(jī)具有相似的運動特性和動力特性,通過偏輪機(jī)構(gòu),在支架和偏輪間增加連桿設(shè)計,使偏輪隨游梁擺動形成旋轉(zhuǎn)動作,從而達(dá)到增程效果[4],同時由于六連桿設(shè)計改善了整機(jī)受力狀況,減速器輸出扭矩變平緩[5]。

        1.1 結(jié)構(gòu)設(shè)計

        改造時,為保證常規(guī)抽油機(jī)節(jié)能改造的綜合經(jīng)濟(jì)效益,不改變原抽油機(jī),以確保原機(jī)型整體結(jié)構(gòu)不變,改造費用適當(dāng)。

        該改造技術(shù)是將常規(guī)機(jī)的四連桿機(jī)構(gòu)變?yōu)榱B桿機(jī)構(gòu),即曲柄、連桿、偏輪、支重桿、游梁和固定桿。其原理與偏輪式節(jié)能抽油機(jī)相似,即雙偏輪在支重桿的控制下,相對繞尾軸擺動,增大了游梁的擺角和擺角變化率,改變了懸點運動規(guī)律,從而改變了整機(jī)性能。

        具體改造方法是在原抽油機(jī)游梁后端加裝偏輪,對應(yīng)在游梁和原支架之間加裝中心支架。其次在偏輪與中心支架間增加偏輪支重桿。為保證改造后實現(xiàn)長沖程,在原抽油機(jī)驢頭的基礎(chǔ)上加長驢頭圓弧面長度。相應(yīng)地調(diào)整增加連桿長度[6]。抽油機(jī)增程改造主要部件結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。

        圖1 抽油機(jī)增程改造主要部件結(jié)構(gòu)圖

        1.2 改造后主要結(jié)構(gòu)參數(shù)的確定

        依據(jù)改造原則,游梁前臂、后臂、支架高度以及曲柄長度及偏置角均保持不變[7]。改造時主要需確定最大沖程、支重桿長度以及連桿長度等主要結(jié)構(gòu)參數(shù)。

        1.2.1 沖程的確定

        按照游梁式抽油機(jī)的游梁擺角計算公式:

        式中:δ為游梁擺角,°;S為沖程,m;A為游梁前臂長,m。

        改造前δ為57.3°,改造后由于沖程增大,根據(jù)偏輪機(jī)的運動特性可知,游梁擺角增大。偏輪機(jī)優(yōu)化設(shè)計時的游梁擺角約束為:70°<δ<85°,在前臂長度保持不變的情況下,按照公式(1),取最大擺角85°,則可計算改造后抽油機(jī)最大沖程可由3 m增大到4.2 m[8]。

        1.2.2 支重桿長度的確定

        當(dāng)抽油機(jī)的游梁前后臂的長度一定時,支重桿的長度可按約束條件確定,即支重桿長度要小于后臂長度。通過數(shù)值模擬優(yōu)化可得,10型抽油機(jī)的支重桿長度為2.365 m。

        1.2.3 連桿長度

        在保證最大沖程長度為4.2 m 約束條件情況下,可確定10型抽油機(jī)機(jī)的連桿長度為3.957 m。

        2 改造后運動及動力性能分析

        2.1 運動性能分析

        應(yīng)用常規(guī)機(jī)和改造后機(jī)型相關(guān)數(shù)據(jù)計算對比,可以得到抽油機(jī)改造前后的運動變化情況。改造后抽油機(jī)運動特征表現(xiàn)為慢提快放[9]。改造后,經(jīng)計算最大速度為0.933 m/s,與常規(guī)機(jī)0.92 m/s 基本持平,最大加速度為0.878 m/s,比常規(guī)機(jī)快0.003 m/s,保證了運行穩(wěn)定性,曲柄旋轉(zhuǎn)角度則為15o,低于常規(guī)機(jī)的345°。

        2.2 動力性能分析

        對改造機(jī)型進(jìn)行動力分析計算可得,曲柄均方根扭矩為19 902 N·m,周期載荷系數(shù)為1.411。改造后的上沖程最大扭矩因數(shù)在曲柄轉(zhuǎn)角90°位置處,與曲柄平衡重所產(chǎn)生的最大扭矩點重合;下沖程最小扭矩因數(shù)在曲柄轉(zhuǎn)角255°位置處,與曲柄平衡重所產(chǎn)生的最小扭矩點相臨,使得上下沖程凈扭矩波動均比較平緩,從而可以獲得較好的動力性能。通過該種改造方式,不需要帶有偏置角的曲柄也具有較好的平衡效果,減小了改造的工作量[10]。

        2.3 性能測試試驗

        為確保改造安全性和效果,開展不同運轉(zhuǎn)工況下的性能試驗:

        1)檢驗改造后在允許使用范圍內(nèi)的強(qiáng)度、剛度、振動情況、整機(jī)噪音和穩(wěn)定性等。包括在抽油機(jī)最高沖次和光桿最大沖程條件下,在懸繩器處施加為額定懸點載荷所允許或為額定扭矩所允許(取二者中的較低值)的最大載荷;以及在抽油機(jī)最高沖次和懸繩器施加額定懸點載荷的條件下,使曲柄半徑對應(yīng)于為減速器額定扭矩所能允許的盡可能大的光桿沖程。

        2)試驗考核抽油機(jī)各部件抵抗過載的能力,以保證抽油機(jī)在遇到突然過載時有較高的可靠性。即在最高沖次以及懸繩器處施加超過額定懸點載荷250 N 的載荷條件下,使曲柄半徑對應(yīng)于超過減速器額定扭矩值25%所允許的光桿沖程。

        試驗結(jié)果表明,改造后啟動性能可靠,平衡合理,運轉(zhuǎn)噪聲低,振動小,整機(jī)結(jié)構(gòu)合理,主要技術(shù)性能參數(shù)均達(dá)到了設(shè)計要求。

        3 現(xiàn)場應(yīng)用效果

        通過對常規(guī)抽油機(jī)機(jī)型進(jìn)行增程節(jié)能改造,獲得了很好的節(jié)能效果,以及增產(chǎn)效益。現(xiàn)場試驗3口井,其中百米噸液耗電降低0.3 kWh,有功節(jié)電率達(dá)到35.0%,系統(tǒng)效率提高10.7個百分點,平均單井日節(jié)電28.1 kWh,年節(jié)電10 108 kWh,節(jié)約電費6 439 元;同時由于改造后最大沖程增加了13.5%,最大發(fā)揮了油藏潛能,提高了油井泵效和產(chǎn)量,改造后平均單井產(chǎn)量增加10 t/d。按含水96%計算,改造后年增油432 t,年創(chuàng)效益116.6 萬元,抽油機(jī)增程改造前后效果對比見表1。

        表1 抽油機(jī)增程改造前后效果對比

        4 結(jié)論認(rèn)識

        1)通過長沖程改造,降低沖次,降低裝機(jī)功率,在相同工況下,具有較好的節(jié)能效果,有功功率節(jié)電率達(dá)到35%,平均單井日節(jié)電28.1 kWh,年節(jié)電10 108 kWh,節(jié)約電費6 439元。

        2)增程改造能夠通過增加40%的最大沖程來增加油井沖程參數(shù)的選擇,從而最大發(fā)揮油井產(chǎn)能,滿足高含水開發(fā)期間高產(chǎn)液油井的需求。改造后平均單井產(chǎn)量提高22.2%,改造后年增油432 t。

        3)試驗表明,采用六連桿進(jìn)行節(jié)能增程改造能夠?qū)崿F(xiàn)油田對現(xiàn)役常規(guī)機(jī)長沖程、低沖次的要求,同時改善管、桿、泵的工作狀況,還能一定程度上提高閑置抽油機(jī)資產(chǎn)再利用率,實現(xiàn)油田固定設(shè)備資產(chǎn)的保值增值,從而全面提高高含水油田后期開發(fā)的綜合經(jīng)濟(jì)效益。

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