李 恒
(中科(廣東)煉化有限公司,廣東 湛江 524000)
80萬(wàn)t/a乙烯裝置裂解氣壓縮機(jī)由低壓缸、中壓缸和高壓缸3個(gè)缸組成,分成五段對(duì)裂解氣進(jìn)行壓縮。低壓缸實(shí)現(xiàn)一段壓縮,入口壓力為0.026 MPa(表),出口壓力為0.158 MPa(表);中壓缸實(shí)現(xiàn)二、三段壓縮,三段出口壓力為0.862 MPa(表);高壓缸實(shí)現(xiàn)四、五段壓縮,五段出口壓力為3.8 MPa(表)。3個(gè)缸額定功率分別為7 776、14 727、16 206 kW,額定轉(zhuǎn)速為4 892 r/min。壓縮機(jī)由抽汽凝汽式汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng),壓縮機(jī)額定功率為42 579 kW。3個(gè)缸排列情況見(jiàn)圖1。
圖1 3個(gè)缸的排列示意
壓縮機(jī)采用可傾瓦支撐軸承(通常由3~5個(gè)或更多個(gè)能在支點(diǎn)上自由傾斜的弧形瓦塊組成)和雙作用自平衡式止推軸承。低、中壓缸采用同類(lèi)型的軸瓦,支撐軸瓦型號(hào)為φ240×168 LG.W/HYDROSTATIC LIFT(有液壓頂升),推力瓦型號(hào)為φ381(10)×(10)PAD;高壓缸支撐軸瓦型號(hào)為T(mén)PJ BEARING(無(wú)液壓頂升),止推瓦型號(hào)為φ304.8(8)×(8)PAD。壓縮機(jī)與汽輪機(jī)、壓縮機(jī)各缸之間都采用Kop-flex 公司提供的膜盤(pán)聯(lián)軸器直接聯(lián)接。
壓縮機(jī)與汽輪機(jī)的潤(rùn)滑油、頂升油和控制油采用聯(lián)合油站供油,油泵功率為132 kW,泵流量為3 454 L/min。
2020年8月5日壓縮機(jī)空氣無(wú)負(fù)荷(出入口連通大氣)初次試機(jī),按暖機(jī)曲線升速,一階段暖機(jī)轉(zhuǎn)速800 r/min,暖機(jī)1 h,壓縮機(jī)軸振動(dòng)、軸瓦溫度正常;二階段暖機(jī)速度1 500 r/min,暖機(jī)1 h,壓縮機(jī)軸瓦振動(dòng)、溫度正常。暖機(jī)結(jié)束,繼續(xù)升速并快速?zèng)_過(guò)臨界轉(zhuǎn)速后,速度穩(wěn)定在最低止點(diǎn)轉(zhuǎn)速3 913 r/min,低壓缸兩端支撐瓦的下軸瓦(順著壓縮機(jī)轉(zhuǎn)向的第一塊底瓦),溫度從54 ℃同時(shí)升到98 ℃并穩(wěn)定在該溫度。在該轉(zhuǎn)速下穩(wěn)定運(yùn)行1 h后,繼續(xù)升速到額定轉(zhuǎn)速4 892 r/min,這兩塊軸瓦的溫度分別上升到118 ℃(驅(qū)動(dòng)端TIA22308)和122 ℃(非驅(qū)動(dòng)端TIA22306),具體位置見(jiàn)圖2。從壓縮機(jī)CCS系統(tǒng)調(diào)出轉(zhuǎn)速與軸瓦溫度的趨勢(shì)曲線進(jìn)行對(duì)比發(fā)現(xiàn):軸瓦溫度隨轉(zhuǎn)速上升而同步上漲;轉(zhuǎn)速穩(wěn)定后,軸瓦溫度也穩(wěn)定;降低轉(zhuǎn)速,軸瓦溫度也同步下降;停機(jī)后,軸瓦溫度恢復(fù)到常溫。由此可以判斷,軸瓦溫度顯示值為真實(shí)值。額定轉(zhuǎn)速下,壓縮機(jī)軸瓦溫度不宜超過(guò)90 ℃(軸瓦溫度高報(bào)警值105 ℃,高高報(bào)警值115 ℃),汽輪機(jī)、壓縮機(jī)的中壓缸與高壓缸的軸瓦溫度在50~90 ℃正常范圍之內(nèi),顯然,低壓缸兩端支撐軸瓦溫度超高,處于非正常狀態(tài),需處理。
①—上軸瓦;②—下軸瓦;③—注油孔及節(jié)流塞
軸瓦溫度高主要由以下幾方面引起:
1)軸瓦存在異常摩擦,產(chǎn)生了大量的熱量;
2)軸與軸瓦間隙過(guò)小,導(dǎo)致進(jìn)入油量不足、撤熱量不足;
3)潤(rùn)滑油油質(zhì)變差,潤(rùn)滑效果變差,引起油溫上升;
4)潤(rùn)滑油供油量不足,導(dǎo)致撤熱能力不足。
停機(jī)降溫后,拆檢軸瓦,低壓缸非驅(qū)動(dòng)端和驅(qū)動(dòng)端支撐瓦下軸瓦情況分別見(jiàn)圖3和圖4。
圖3 第一次試機(jī)低壓缸非驅(qū)動(dòng)端支撐瓦下軸瓦
圖4 第一次試車(chē)低壓缸驅(qū)動(dòng)端支撐瓦下軸瓦
仔細(xì)檢查軸瓦和軸,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)異常的碰磨痕跡,軸與軸瓦的接觸面積和位置都在正常范圍內(nèi)。所以可以排除軸瓦存在異常摩擦。
拆裝過(guò)程用壓鉛法測(cè)量了軸瓦與軸的間隙和瓦背緊力(軸承蓋對(duì)軸瓦壓緊之力稱(chēng)為軸瓦緊力,其作用主要是保證軸瓦在運(yùn)行中穩(wěn)定,防止軸瓦在轉(zhuǎn)子不平衡力的作用下產(chǎn)生振動(dòng)),第一次試機(jī)后實(shí)測(cè)間隙值見(jiàn)表1。
表1 第一次試機(jī)后實(shí)測(cè)間隙值
從實(shí)測(cè)值可以看出:低壓缸支撐瓦間隙已調(diào)到設(shè)計(jì)值的上限,并與同缸徑的中壓缸支撐瓦間隙相近,所以判斷軸瓦間隙合適;同時(shí)復(fù)測(cè)了支撐瓦瓦背壓緊過(guò)盈量,3個(gè)缸6個(gè)位置的過(guò)盈都在設(shè)計(jì)要求范圍內(nèi),可以判斷軸瓦瓦背過(guò)盈情況良好。
考慮到潤(rùn)滑油系統(tǒng)供油不足或油質(zhì)變化對(duì)軸瓦溫度的影響,回查了潤(rùn)滑油系統(tǒng)的運(yùn)行情況,結(jié)果顯示,試機(jī)全過(guò)程潤(rùn)滑油系統(tǒng)供油總管壓力穩(wěn)定在0.25 MPa,供油油溫40 ℃,說(shuō)明潤(rùn)滑油系統(tǒng)供油處于一個(gè)正常且穩(wěn)定的狀態(tài)。同時(shí),對(duì)潤(rùn)滑油系統(tǒng)進(jìn)行多點(diǎn)采樣分析,分析結(jié)果顯示:機(jī)械雜質(zhì)為0,水分為0,運(yùn)動(dòng)粘度平均值為45.2 mm2/s,結(jié)果合格。拆檢潤(rùn)滑油油濾器,也未發(fā)現(xiàn)異常。如果系統(tǒng)供油不足或潤(rùn)滑油變質(zhì),則其他軸瓦溫度也會(huì)高于正常值,而汽輪機(jī)、高壓缸和中壓缸的軸瓦溫度是正常的,所以可以排除此原因。
由于未能確定導(dǎo)致軸瓦溫度超高的具體原因,因此采取了增大進(jìn)油量以降低軸瓦溫度的措施。軸瓦進(jìn)油孔內(nèi)節(jié)流塞孔徑的大小決定了進(jìn)入軸瓦的油量。為進(jìn)一步增大支撐瓦的進(jìn)油量,對(duì)低壓缸的節(jié)流塞進(jìn)行了擴(kuò)孔,但節(jié)流塞孔徑過(guò)大可能會(huì)導(dǎo)致潤(rùn)滑油偏流,使得經(jīng)過(guò)其他軸瓦油量減小,引起其它軸瓦溫度升高。
根據(jù)軸瓦用油的經(jīng)驗(yàn)公式:
(1)
式中:Q——流量,L/min;
d——孔徑,mm;
n——孔的個(gè)數(shù),本案例中取值為3個(gè)(只對(duì)下部2塊瓦的3個(gè)節(jié)流塞進(jìn)行擴(kuò)孔);
ΔP——油壓,kg/cm2。
孔徑擴(kuò)孔前后的直徑d分別為φ5.5 和φ7 mm;油壓ΔP為1.1 kg/cm2,即進(jìn)入軸瓦座前的潤(rùn)滑油支管的表壓。
以上數(shù)值代入公式,分別算出孔徑φ5.5 和φ7 mm時(shí)的流量,約40和65 L/min,因此每個(gè)軸瓦座進(jìn)油量增加65-40=25 L/min,低壓缸兩端軸瓦座擴(kuò)孔后需增加油量25×2=50 L/min。經(jīng)復(fù)核,裂解氣壓縮機(jī)機(jī)組中壓縮機(jī)用油量1 830 L/min,汽輪機(jī)控制油和汽輪機(jī)潤(rùn)滑油用油量635 L/min,故潤(rùn)滑油消耗量為1 830+635=2 465 L/min,按1.2倍設(shè)計(jì)余量計(jì)算,機(jī)組潤(rùn)滑油總消耗量為2 465×1.2=2 958 L/min。機(jī)組油泵的流量為3 454 L/min,余量有近500 L/min。低壓缸兩端軸瓦座擴(kuò)孔后,增加的油量為50 L/min,再乘以1.2倍的設(shè)計(jì)余量,共計(jì)增加油量50×1.2=60 L/min,余量500-60=440 L/min,所以擴(kuò)孔后油泵供油量仍能滿(mǎn)足需求。在供油量滿(mǎn)足要求的情況下,則不會(huì)發(fā)生偏流。
同時(shí),為了能讓進(jìn)入軸瓦座的油更容易進(jìn)入瓦面,在軸瓦瓦面進(jìn)油端人工刮研油楔。將瓦面刮研掉0.03 mm,形成寬度為4~5 mm的油楔面,見(jiàn)圖5。
圖5 人工刮研出的油楔面
2020年9月15日回裝后,引氮?dú)膺M(jìn)入系統(tǒng),采用氮?dú)夤r試機(jī)。按暖機(jī)曲線升速,一階段暖機(jī)轉(zhuǎn)速800 r/min,暖機(jī)1 h,壓縮機(jī)軸瓦振動(dòng)、溫度正常;二階段暖機(jī)速度1 500 r/min,暖機(jī)1 h,壓縮機(jī)軸瓦振動(dòng)、溫度正常。暖機(jī)結(jié)束,繼續(xù)升速并快速?zèng)_過(guò)臨界轉(zhuǎn)速后,速度穩(wěn)定在最低止點(diǎn)轉(zhuǎn)速3 913 r/min,低壓缸驅(qū)動(dòng)端支撐軸瓦溫度上升并穩(wěn)定在99.5 ℃,非驅(qū)動(dòng)端支撐軸瓦溫度上升并穩(wěn)定在102 ℃,同轉(zhuǎn)速下分別比8月5日空負(fù)荷試車(chē)時(shí)的軸瓦溫度高1 ℃ 和4 ℃。由于在3 913 r/min時(shí),壓縮機(jī)五段出口壓力已達(dá)到2.2 MPa,即氮?dú)夤r的極限值,因此停止提速。但通過(guò)之前空負(fù)荷試車(chē)的轉(zhuǎn)速與軸瓦溫度對(duì)應(yīng)關(guān)系推斷,如升到額定轉(zhuǎn)速4 892 r/min,低壓缸兩端支撐瓦軸瓦溫度肯定還是會(huì)超過(guò)120 ℃。通過(guò)此次試車(chē),證明加大油量對(duì)降低軸瓦溫度作用不明顯。為了驗(yàn)證軸與瓦間隙對(duì)軸瓦溫度的影響,轉(zhuǎn)速穩(wěn)定在3 913 r/min時(shí),手動(dòng)啟動(dòng)壓縮機(jī)的液壓頂升油泵。油泵啟動(dòng)后,低壓缸兩端軸瓦溫度快速下降了7 ℃,并趨于穩(wěn)定。
停機(jī)降溫后,再次拆檢,結(jié)果顯示,軸瓦的接觸情況良好,說(shuō)明軸瓦安裝良好。低壓缸非驅(qū)動(dòng)端和驅(qū)動(dòng)端支撐瓦下軸瓦的情況分別見(jiàn)圖6和圖7。
圖6 第二次試機(jī)低壓缸非驅(qū)動(dòng)端支撐瓦下軸瓦
圖7 第二次試機(jī)低壓缸驅(qū)動(dòng)端支撐瓦下軸瓦
需要說(shuō)明的是,壓縮機(jī)啟動(dòng)時(shí),軸的扭矩最大,軸對(duì)軸瓦的壓力最大,所以在啟動(dòng)瞬間,軸對(duì)軸瓦的磨損最大。隨著壓縮機(jī)規(guī)模不斷增大,轉(zhuǎn)子質(zhì)量隨之增大,磨損問(wèn)題就更為凸顯。為了有效緩解此問(wèn)題,采用液壓頂升的辦法,即啟動(dòng)壓縮機(jī)前,先啟動(dòng)頂升油泵,使高壓的潤(rùn)滑油通過(guò)支撐瓦底部的進(jìn)油孔把壓縮機(jī)軸平行頂高約10 μm,在軸瓦與軸之間建立10 μm厚強(qiáng)支撐油膜,這樣一方面可減少壓縮機(jī)啟動(dòng)時(shí)軸與軸瓦間的摩擦,另一方面又可降低啟動(dòng)扭矩。待壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái),軸與軸瓦的油膜建立正常后,再停下頂升油泵。此方法在很多大型機(jī)械上都有應(yīng)用。上述在壓縮機(jī)高速運(yùn)行期間啟動(dòng)頂升油泵的操作,屬于非常規(guī)操作,存在振動(dòng)急劇加大的風(fēng)險(xiǎn),只是為了印證瓦間隙變大后,油溫是否有明顯下降的一個(gè)變通作法。
受頂升油泵啟動(dòng)后軸瓦溫度下降明顯的啟發(fā),進(jìn)行了以下調(diào)整工作:壓縮機(jī)低壓缸前、后支撐軸瓦間隙從原設(shè)計(jì)軸徑(φ240 mm)的1.7‰擴(kuò)大至2‰(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定可傾瓦軸瓦間隙的正常范圍一般為軸徑的1.2‰~2‰,因此,該壓縮機(jī)低壓缸支撐軸瓦間隙最大允許值為0.48 mm),但軸瓦間隙調(diào)大后,軸受約束間隙變大,可能造成軸的振動(dòng)變大。觀察之前2次開(kāi)機(jī)時(shí)低壓缸兩端軸的振動(dòng),其值在額定轉(zhuǎn)速4 892 r/min時(shí)穩(wěn)定維持在10~18 μm范圍內(nèi)(聯(lián)鎖停機(jī)值為80 μm),振動(dòng)較小。因此,調(diào)大軸瓦間隙后,即使振動(dòng)值稍微變大也能在接受范圍內(nèi)。最終間隙調(diào)整如表2所示。
表2 第二次試機(jī)后實(shí)測(cè)間隙值
第二次試機(jī)后,將低壓缸的兩端支撐瓦間隙從0.4 mm調(diào)到0.47 mm。由于該機(jī)組涉及系統(tǒng)龐大,開(kāi)停工序復(fù)雜,工作量大,物耗高,為避免反復(fù)開(kāi)停機(jī),在調(diào)整低壓缸軸瓦間隙時(shí),同時(shí)也對(duì)中、高壓缸軸瓦間隙進(jìn)行了適當(dāng)?shù)姆糯笳{(diào)整。
通過(guò)之前的油泵供油量計(jì)算可知,油泵仍有440 L/min的余量,為進(jìn)一步降低軸瓦溫度,此次直接拆除低壓缸溫度高的軸瓦兩側(cè)的進(jìn)油節(jié)流塞(1塊軸瓦兩側(cè)各有1個(gè)節(jié)流塞,2塊超溫的軸瓦共有4個(gè),節(jié)流塞外徑φ12 mm)。將上述數(shù)值代入式(1),計(jì)算可得:孔徑φ12 mm時(shí),進(jìn)油量約為128 L/min,比之前孔徑φ7 mm時(shí)的65 L/min增加了63 L/min,兩端軸瓦座進(jìn)油量增加了126 L/min,仍在440 L/min余量范圍內(nèi)。
2020年9月22日,引天然氣作為壓縮介質(zhì)開(kāi)機(jī),仍按程序暖機(jī),暖機(jī)完成后,提速到3 913 r/min,低壓缸驅(qū)動(dòng)端支撐軸瓦溫度上升并穩(wěn)定在82.9 ℃,非驅(qū)動(dòng)端支撐軸瓦溫度上升并穩(wěn)定在79.1 ℃,同轉(zhuǎn)速下比9月15日試機(jī)時(shí)軸瓦溫度分別下降了17 ℃和23 ℃。繼續(xù)提升轉(zhuǎn)速到額定轉(zhuǎn)速4 892 r/min,低壓缸驅(qū)動(dòng)端支撐軸瓦溫度隨之上升并穩(wěn)定在90.8 ℃,非驅(qū)動(dòng)端支撐軸瓦溫度沒(méi)有明顯上升,穩(wěn)定在79.8 ℃。
至此,經(jīng)過(guò)1個(gè)多月的反復(fù)計(jì)算、調(diào)整和試驗(yàn),裂解氣壓縮機(jī)低壓缸兩端支撐軸瓦溫度高的問(wèn)題得到了有效解決,軸瓦溫度降到了預(yù)期的溫度范圍。
引起軸瓦溫度高的因素不多,相對(duì)于軸振動(dòng)高的問(wèn)題更容易找到主要原因。解決問(wèn)題過(guò)程中,第一次停機(jī)調(diào)整軸瓦間隙受限于設(shè)計(jì)值,因不敢超出設(shè)計(jì)值,故沒(méi)有對(duì)軸瓦間隙進(jìn)行調(diào)整,在軸瓦間隙不變的情況下,雖然加大了進(jìn)入軸瓦座的進(jìn)油量,但最終進(jìn)入軸瓦間隙的油量并沒(méi)有明顯增加,軸瓦瓦面溫度自然也不會(huì)下降。為了印證軸瓦間隙對(duì)油溫的影響,第二次停機(jī)前,啟動(dòng)了頂升油泵,增大了軸瓦間隙,軸瓦溫度下降明顯。得到印證后,第二次停機(jī)調(diào)整就直接把軸瓦間隙調(diào)大了0.07 mm,等于擴(kuò)大了進(jìn)入軸瓦油道的截面積,使油的通過(guò)量增大、撤熱能力提升,軸瓦摩擦熱量能及時(shí)被油帶走,可將軸瓦溫度控制在90 ℃以?xún)?nèi)。
因此有以下幾點(diǎn)建議:
1)進(jìn)口軸瓦供應(yīng)商提供軸瓦間隙上限為軸徑的1.7‰,主要是為了防止軸振動(dòng)大而設(shè)置的,但隨著國(guó)內(nèi)機(jī)加工水平的不斷提高,轉(zhuǎn)子的動(dòng)平衡已做得非常好,不需通過(guò)軸瓦間隙來(lái)控制其振動(dòng)值的大小,軸瓦間隙過(guò)小反而不利于其撤熱。因此,對(duì)于動(dòng)平衡好、振動(dòng)值小的轉(zhuǎn)子,軸瓦的間隙宜放大到軸徑的1.9‰~2‰。
2)在軸瓦座的進(jìn)油口設(shè)置節(jié)流塞是為了減少進(jìn)入軸瓦的油量,起到節(jié)能的作用,但相比42 579 kW壓縮機(jī)軸瓦的長(zhǎng)周期運(yùn)行,其能耗是微乎其微的,而若因撤熱不足造成軸瓦運(yùn)行周期縮短,則反而得不償失。由此建議取消軸瓦座進(jìn)油口的節(jié)流塞。
3)該機(jī)組由于暖機(jī)時(shí)間較長(zhǎng)(2 h),而低速下軸瓦表面形成油膜不好,因此每次暖機(jī)過(guò)程都會(huì)對(duì)軸瓦有一定的損傷。故將開(kāi)機(jī)時(shí)頂升油泵停泵設(shè)定轉(zhuǎn)速?gòu)?00 r/min改到1 800 r/min,即等暖機(jī)完成開(kāi)始升速時(shí)才停止頂升油泵。同時(shí),為了避免停機(jī)低速惰走期(約10 min)對(duì)軸瓦造成磨損,將停機(jī)時(shí)頂升油泵啟動(dòng)設(shè)定轉(zhuǎn)速500 r/min改到1 500 r/min。