王興民,許展豪,肖望強,賈尚帥,潘德闊
(1 中車唐山機車車輛有限公司,河北唐山063035;2 廈門大學 航空航天學院,福建廈門361005)
高速動車組動力包發(fā)揮承載、導向、減振、牽引、制動的重要作用,是高速動車組的核心零部件[1-2]。高速動車組動力包構(gòu)架是動力包的重要承載部分,是其他零部件安裝的基礎[3-4],目前普遍采用在動力包構(gòu)架支座處安裝橡膠隔振器的方法減少其振動,隔振效果約為80%,其振動仍需進一步被減?。?-6]。
針對此問題,文中基于顆粒阻尼研究、設計、制造一種新型的顆粒阻尼器以增加構(gòu)架阻尼,減少構(gòu)架振動。顆粒阻尼技術(shù)是一種被動振動控制技術(shù):將金屬或非金屬顆粒以一定的填充率放入特定的結(jié)構(gòu)空腔中,隨著沖擊或振動,顆粒與顆粒之間以及顆粒與結(jié)構(gòu)空腔體內(nèi)壁之間產(chǎn)生碰撞和摩擦,消耗系統(tǒng)能量,減少系統(tǒng)振動。研究顆粒阻尼的方法有顆粒動力學法、離散元法、多相流理論等,其中離散元方法可以更合理定量地分析顆粒阻尼器耗能情況[7]。轉(zhuǎn)向架結(jié)構(gòu)不宜改動,使用時間長,而顆粒阻尼技術(shù)有對原結(jié)構(gòu)改動小,耐久性好等特點,在動力包轉(zhuǎn)向架上應用顆粒阻尼技術(shù),能有效減少其振動[8]。
基于有限元方法搭建高速列車動力包框架結(jié)構(gòu)模型綜合試驗臺,通過模態(tài)測試試驗驗證模型的有效性,基于顆粒阻尼技術(shù)設計1∶3的小試試驗并優(yōu)化顆粒參數(shù)及其布置方案[9]。采集數(shù)據(jù)并分析后可知,動力包構(gòu)架模型振動最多降低57.98%?;趦?yōu)化后的顆粒參數(shù)設計、制造顆粒阻尼器,在整車上進行1∶1的實車試驗并采集分析數(shù)據(jù),在高速列車動力包構(gòu)架上安裝阻尼器并進行試驗,數(shù)據(jù)表明動力包構(gòu)架在主振方向上的振動平均減少55.77%。
采用有限元法建立和動力包框架結(jié)構(gòu)參數(shù)相同的模型,如圖1所示,劃分網(wǎng)格時使用二階四面體實體單元劃分網(wǎng)格,網(wǎng)格過渡速度為慢。尺寸參數(shù)與動力包框架結(jié)構(gòu)相同,在電機掛鉤處添加電機激勵,框架材料為碳素結(jié)構(gòu)鋼,彈性模量為206 MPa,泊松比為0.3。產(chǎn)生相對滑移的零部件之間的摩擦系數(shù)為0.2,根據(jù)圣維南原理優(yōu)化了動力包框架結(jié)構(gòu)上微小的特征和螺紋孔。
圖1 試驗構(gòu)架有限元模型
模型的前3階模態(tài)頻率見表1,第2階模態(tài)頻率為23.96 Hz,第3階模態(tài)頻率為30.36 Hz,其對應的模態(tài)振型如圖2所示,主要表現(xiàn)為橫向扭轉(zhuǎn)變形和垂向擺動。
圖2 試驗構(gòu)架2、3階振型圖
表1 構(gòu)架模型模態(tài)頻率對比表
根據(jù)有限元分析所得的構(gòu)架振型,進一步試驗測試構(gòu)架的固有頻率,以驗證構(gòu)架模型的有效性。
將高速動車組動力包框架結(jié)構(gòu)置于試驗臺上,在其上表面等間距放置24個傳感器,如圖3所示,收集其振動數(shù)據(jù)并用PolyMax法進行模態(tài)參數(shù)識別,可得各階參數(shù)見表2。
圖3 動力包構(gòu)架測點布置圖
表2 構(gòu)架各階模態(tài)頻率
表2中,第3階模態(tài)頻率為24.043 Hz,第4階模態(tài)頻率為30.243 Hz。動力包構(gòu)架3、4階振型如圖4所示,第3階模態(tài)振型主要為構(gòu)架水平方向的扭轉(zhuǎn)變形;第4階模態(tài)振型以構(gòu)架垂向擺動為主,柴油機固定板處的負載使得該處相對變形量較大。
圖4 動力包構(gòu)架3、4階振型
根據(jù)構(gòu)架的模態(tài)測試結(jié)果,設計與構(gòu)架比例相同的1∶3試驗模型,制造動力包構(gòu)架試驗模型,加工完成的試驗構(gòu)架如圖5所示。采用多點輸入輸出的錘擊法對其進行模態(tài)測試,得到試驗構(gòu)架的頻響函數(shù),分析得到的試驗構(gòu)架前7階頻率,見表3。
表3 轉(zhuǎn)向架前7階模態(tài)頻率
圖5 試驗構(gòu)架模態(tài)試驗
試驗構(gòu)架的第5階模態(tài)測試振型,主要表現(xiàn)橫向扭轉(zhuǎn)變形,對應頻率為24.05 Hz;試驗構(gòu)架的第7階模態(tài)測試振型,主要表現(xiàn)垂向擺動,對應頻率為30.27 Hz,所設計試驗構(gòu)架與動力包構(gòu)架在相同頻率附近有相近的模態(tài),達到設計要求。
由圖2和圖4對比可知,構(gòu)架有限元分析模態(tài)的2階、3階振型與構(gòu)架試驗模態(tài)的3階、4階振型基本相同。將表1~表3進行對比,得到仿真模態(tài)、試驗模態(tài)、模型模態(tài)的固有頻率分布,如圖6所示。
由圖6可知,有限元仿真模態(tài)、試驗測試模態(tài)、模型測試模態(tài)都在24 Hz和30 Hz附近有基本相同的振型。以轉(zhuǎn)向架構(gòu)架模型為減振對象進行的減振研究工作具有說服力和有效性,對轉(zhuǎn)向架構(gòu)架的減振有重要意義和應用價值。
圖6 仿真模態(tài)、試驗模態(tài)、模型模態(tài)的固有頻率分布圖
在動力包構(gòu)架模型的基礎上,搭建包括激振系統(tǒng)、傳感系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)在內(nèi)的試驗平臺,各個運行工況下動力包構(gòu)架的振動測試結(jié)果如圖7所示。
圖7 不同檔位下動力包構(gòu)架振動加速度圖
在前7擋,動力包構(gòu)架的振動隨著電機檔位的提高而變大,當動力包構(gòu)架在7檔運行時,其振動最大,使用激振器模擬動力包構(gòu)架在7檔時所受到的振動。在搭建試驗平臺后,以試驗為主要方法,研究并優(yōu)化顆粒阻尼器布局方法及其填充率,阻尼顆粒粒徑及其材料等參數(shù)。
將動力包構(gòu)架劃分為6個區(qū)域并對應6種方案,如圖8所示,分別在6個區(qū)域上填充等質(zhì)量的不銹鋼阻尼顆粒,在電機掛鉤處添加70 Hz的激勵,分別采集4個測點的振動加速度并取平均值,將結(jié)果與無顆粒情況下動力包構(gòu)架的振動進行對比,結(jié)果見表4。
圖8 顆粒阻尼器布局方案
由表4可知,方案2、方案4、方案5、方案6減振效果明顯比其他方案好,其他2個減振效果較差。在2、4、5、6號模態(tài)區(qū)上添加阻尼顆粒,使用的阻尼顆??傎|(zhì)量不變,得到4個測點的平均減振效果為40.20%。
表4 各個方案減振效果對比表
由圖9可知,將顆粒填入2號、4號、5號、6號模態(tài)區(qū)時,阻尼顆粒的減振效果最好。
圖9 各個方案減振效果對比圖
在圖10中的激勵位置分別添加相同振幅和頻率的激勵,掃描頻率包含構(gòu)架工作的各個工況的激勵頻率。按照上文中所得的優(yōu)化填充方案,選擇顆粒規(guī)格為直徑3 mm的光滑碳鋼(表面鍍鋅)顆粒、鐵合金顆粒、不銹鋼顆粒、銅合金顆粒、鉛合金顆粒、鎢合金顆粒,分別統(tǒng)計使用不同材質(zhì)阻尼顆粒后結(jié)構(gòu)響應的均方根值,測得減振效果如圖10所示,圖中所用數(shù)據(jù)見表5。
圖10 不同粒徑減振效果對比圖
在主振方向上,結(jié)構(gòu)在填充鎢合金后響應值最小,減振效果最佳,其次是銅合金顆粒。在非主振方向,鎢合金顆粒減振效果較好,碳鋼和銅合金次之,鉛合金最差。鎢合金的經(jīng)濟性較差,最終選用不銹鋼材質(zhì)的阻尼顆粒。
在相同工況和填充方案的基礎上,研究鐵合金顆粒最佳粒徑,分別統(tǒng)計填充0.5 mm、1 mm、2 mm、3 mm鐵合金顆粒的結(jié)構(gòu)模型響應值如圖11所示。
圖11 不同粒徑減振效果對比圖
表6 不同粒徑下結(jié)構(gòu)響應對比表
這是因為顆粒耗能主要由碰撞與摩擦耗能組成,在不同的顆粒直徑填充下,顆粒的主要耗能方式不同。當顆粒粒徑太小時,接觸面大幅增大,摩擦耗能多,非彈性碰撞耗能降低,顆粒不能充分運動;當顆粒粒徑太大時,單次碰撞耗能增大,但過少的顆粒減少碰撞和摩擦的次數(shù),耗能減少,減振效果變差;在粒徑適當時,顆粒之間碰撞與摩擦充足,耗能高。
維持工況和填充方案不變,分別測試填充率為70%、80%、90%、95%的顆粒阻尼器的減振效果對比如圖12所示,圖中所用數(shù)據(jù)見表7。
圖12 不同填充率減振效果對比圖
表7 不同填充率減振效果對比表
由表7可知,在相同的情況下,填充率為90%的顆粒阻尼器顆粒阻尼效果最佳,選擇不銹鋼材質(zhì)、粒徑2 mm的阻尼顆粒,填充率90%的顆粒阻尼器對動力包構(gòu)架進行減振試驗,減振效果為57.98%。當顆粒阻尼器填充率過高時,顆粒之間可運動的間隙減少,摩擦和碰撞受到限制,顆粒耗能不足;當顆粒阻尼器填充率太低時,顆粒和顆粒阻尼器之間的非彈性碰撞和摩擦次數(shù)減少,所以耗能減少。在此情況下,顆粒填充率和顆粒粒徑的參數(shù)分別為90%和2 mm時減振效果最佳。
綜上所述,最終使用的優(yōu)化方案為:阻尼顆粒粒徑2 mm,填充率90%,材質(zhì)為不銹鋼,添加在2、4、5、6號模態(tài)區(qū)。在動力包框架結(jié)構(gòu)模型綜合試驗臺上進行1∶3的小試試驗,減振效果為57.98%。
依據(jù)試驗所得的最優(yōu)參數(shù),設計制造顆粒阻尼器并填充2 mm的不銹鋼阻尼顆粒,填充率為90%。顆粒阻尼器采用矩形扁平結(jié)構(gòu)外形。為了保持轉(zhuǎn)向架的結(jié)構(gòu)完整以及較好的試驗效果,試驗采用磁鐵貼合的方式連接阻尼器和動力包框架結(jié)構(gòu),如圖13所示。阻尼器底部平整以更好的貼合磁鐵,阻尼器相關(guān)參數(shù)為上文所得的最優(yōu)顆粒參數(shù)。
圖13 阻尼器裝配圖
以列車運行時的工況為準,列車電機檔位分別為怠速以及1~8檔,以構(gòu)架與車廂接觸的4個邊角為測點,統(tǒng)計比較安裝顆粒阻尼器前后構(gòu)架各個測點的振動加速度及響應曲線。
第7檔是結(jié)構(gòu)響應加速度值最大的檔位,第8檔是列車運行過程中速度最快的檔位,安裝粒子阻尼器前后第7檔、第8檔的減振效果見表8。在垂向(主振方向),當列車在第7檔運行時,減振前構(gòu)架的響應加速度均方根值為0.615 m/s2;減振后結(jié)構(gòu)的響應加速度均方根值為0.272 m/s2,減振效果達到55.77%。當列車在第8檔運行時,減振前結(jié)構(gòu)的響應值為0.492 m/s2;減振后結(jié)構(gòu)的響應加速度均方根值降低為0.237 m/s2,減振效果為51.83%。
表8 各工況下振動加速度
為更直觀觀察安裝阻尼器前后的減振效果,選取振動較大的一號測點垂向數(shù)據(jù)進行時域和頻域分析,如圖14、圖15所示。其中紅色線為未增加顆粒阻尼器時結(jié)構(gòu)的響應曲線,黑色線為增加顆粒阻尼器后結(jié)構(gòu)的響應曲線。由圖可知無論列車在第7檔還是第8檔運行,顆粒阻尼器都具有顯著的減振效果。對比實驗室構(gòu)架與實際構(gòu)架的減振效果,兩者減振效果基本吻合,說明基于模態(tài)參數(shù)設計的模型可以很好的表征實際研究對象的振動特性,具有較強的工程實踐意義。
由圖14可知,對于7檔和8檔2個工況,安裝顆粒阻尼器后,動力包框架的振動明顯減少。由圖15可知,對于大于200 Hz的高頻振動,顆粒阻尼器減振效果更加突出。
圖14 增加粒子阻尼器前后結(jié)構(gòu)響應曲線(時域)
圖15 增加粒子阻尼器前后結(jié)構(gòu)響應曲線(頻域)
(1)搭建高速動車組動力包框架結(jié)構(gòu)模型綜合試驗臺,設計4個組別共計21種顆粒阻尼填充方案,以減振前后構(gòu)架加速度變化量為衡量減振效果的標準,試驗對比分析得到顆粒阻尼器填充率和顆粒材質(zhì)、粒徑的最優(yōu)參數(shù),最終減振效果達到了57.98%。通過試驗驗證了有限元計算結(jié)果并證實將顆粒阻尼減振技術(shù)應用于高速動車組動力包上可以取得良好的效果,試驗證實了該技術(shù)具備進行實車試驗的可行性。
(2)在顆粒阻尼器布局優(yōu)化試驗中出現(xiàn)安裝顆粒阻尼器后結(jié)構(gòu)模型出現(xiàn)了振動基本不減少的現(xiàn)象。這種現(xiàn)象的原因是在部分試驗方案中由于阻尼器設置造成系統(tǒng)質(zhì)量的不平衡,且系統(tǒng)處于非剛性連接狀態(tài)。這種現(xiàn)象也啟示在后續(xù)設計工作應注意動力包構(gòu)架的質(zhì)量平衡性。
(3)根據(jù)模型對比試驗所得的參數(shù)設計實車減振方案,最終取得了目標工況下振動降低55.77%的良好效果,顆粒阻尼技術(shù)對200 Hz以上高頻振動的減振效果更為明顯。實車試驗證實了有限元仿真和模型試驗的有效性,將顆粒阻尼應用于高速動車組動力包構(gòu)架減振的可行性。