王慶 徐偉劍
摘要:介紹稀硫酸濃縮裝置在運(yùn)行中出現(xiàn)的問題和改善措施。針對(duì)稀硫酸濃縮裝置在生產(chǎn)過程中真空異常、稀硫酸含有氯氣吸收效果不好或水封失效會(huì)對(duì)環(huán)境造成影響等異常,制定改善措施,改善后達(dá)到稀硫酸濃縮裝置穩(wěn)定運(yùn)行目的。
關(guān)鍵詞:稀硫酸;濃縮工藝;運(yùn)行問題;改善措施
引言:我司離子膜燒堿裝置規(guī)模達(dá)到75萬噸/年。在離子膜燒堿生產(chǎn)過程中,每年約產(chǎn)生18000噸75%含氯廢硫酸。稀硫酸屬于危險(xiǎn)廢物,為妥善處置該危險(xiǎn)廢物,公司新建一套稀酸濃縮裝置,將75%含氯廢酸通過蒸發(fā)濃縮至80%以上,去除氯離子后進(jìn)行外銷,解決危廢處理的同時(shí)也給企業(yè)帶來了一定的經(jīng)濟(jì)效益。
1、生產(chǎn)工藝:本裝置采用負(fù)壓蒸酸器蒸發(fā)濃縮硫酸。
從燒堿裝置來的含氯稀硫酸通過調(diào)節(jié)流量后送蒸酸器在負(fù)壓條件下用蒸汽加熱蒸餾,蒸餾后產(chǎn)生的氣體通過洗滌塔用水洗滌除去蒸餾過程中夾帶的酸霧,洗滌后含氯廢氣通過吸收塔用堿液完全吸收后達(dá)標(biāo)排放。為了充分利用熱能,節(jié)省能源消耗,稀硫酸進(jìn)入蒸酸器前先與蒸餾后的高溫硫酸在酸酸換熱器中換熱,將溫度提高至75%硫酸的沸點(diǎn)之下后進(jìn)入蒸餾釜。經(jīng)回收熱能后的濃硫酸經(jīng)成品換熱器冷卻至常溫后發(fā)往罐區(qū)進(jìn)行銷售。
工藝流程圖如下:
2、運(yùn)行中出現(xiàn)的問題和解決措施
該裝置于2018年10月投入試運(yùn)行,在裝置運(yùn)行過程中,發(fā)現(xiàn)裝置存在以下問題:
2.1真空泵故障率高
兩臺(tái)真空泵,一備一用,一臺(tái)機(jī)組于2019年5月因葉輪損壞嚴(yán)重送原廠家維修,另一臺(tái)自2019年5月運(yùn)行2個(gè)月后,異響和振動(dòng)明顯,故障和維修頻率不斷升高。觀察現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)運(yùn)行真空正常為15kPa左右,而機(jī)組進(jìn)口壓力顯示為-0.098~-0.10MPa(真空泵設(shè)計(jì)壓力-0.1MPa)。原因分析:真空泵進(jìn)口氣量較小,真空泵長(zhǎng)期在極限真空條件下運(yùn)行時(shí)嚴(yán)重氣蝕,伴有大的振動(dòng)和異響,從而導(dǎo)致葉輪故障損壞。解決措施:打開真空泵分離器出口至泵進(jìn)口的回流閥,調(diào)節(jié)真空泵進(jìn)口壓力在-0.08~-0.09MPa運(yùn)行,避免真空泵在極限真空下運(yùn)行。以上調(diào)整改善后,真空泵異響和振動(dòng)消失,機(jī)組運(yùn)行將近一年未出現(xiàn)明顯故障。
2.2吸收水罐排空口時(shí)常有氯氣和大量堿泡沫排出,污染環(huán)境
吸收水罐原設(shè)計(jì)有排氣口,保持吸收水罐常壓狀態(tài),利用pH計(jì)在線監(jiān)控吸收水堿濃度。系統(tǒng)運(yùn)行1個(gè)月后,pH計(jì)故障,維修多次無果,并經(jīng)常有氯氣從排氣口排至大氣和從排氣口排出大量堿泡沫的現(xiàn)象。原因分析:pH計(jì)故障,無法在線監(jiān)控吸收水堿濃度。為了防止堿濃度過低導(dǎo)致次氯酸鈉分解,要求每班取樣送檢驗(yàn)室分析監(jiān)控吸收水堿濃度,但檢驗(yàn)室的分析結(jié)果滯后,吸收水堿濃度往往不能真實(shí)反應(yīng)實(shí)時(shí)的情況,造成次氯酸鈉分解后氯氣從排氣口排出。解決措施:(1)對(duì)崗位人員進(jìn)行堿濃度分析培訓(xùn),每班由崗位人員即時(shí)分析,當(dāng)堿濃度<1.5%后置換吸收水,提高堿濃度;(2)將吸收水罐排氣口連接吸收塔氣體進(jìn)口,防止含氯廢氣排至大氣;修改操作規(guī)程,規(guī)定排空口的有毒氣體報(bào)警儀報(bào)警時(shí)的吸收塔即時(shí)加堿操作;(3)將pH計(jì)變更為ORP儀(ORP儀在多套氯氣處理裝置的廢氣吸收系統(tǒng)中有成功應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)),通過設(shè)定ORP高限報(bào)警值使得吸收水堿濃度在線監(jiān)控更加合理和安全。通過以上改善,自2019年10月運(yùn)行至今未再發(fā)生該異常。
2.3稀硫酸罐易憋壓導(dǎo)致水封破、漏氯氣
稀硫酸罐為玻璃鋼材質(zhì),為了保持玻璃鋼罐常壓狀態(tài),設(shè)計(jì)了負(fù)壓下的吸氣閥和正壓下的水封。稀硫酸罐內(nèi)廢氯氣和真空泵出口的廢氯氣送吸收塔完全吸收后排放至大氣中。但是在吸收塔運(yùn)行過程中,稀酸罐內(nèi)頻繁憋壓,時(shí)常導(dǎo)致稀酸罐水封被沖破,大量廢氯氣泄漏,造成環(huán)境污染。原因分析:(1)吸收水循環(huán)流量大,造成吸收塔內(nèi)持液現(xiàn)象發(fā)生;(2)吸收塔尾氣排放口無風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng),堿性吸收水循環(huán)過程中產(chǎn)生的泡沫導(dǎo)致塔阻增大,酸罐憋壓。解決措施:將吸收水流量從4m3/h調(diào)節(jié)至2.5m3/h減少塔內(nèi)持液現(xiàn)象,同時(shí)將吸收水的循環(huán)溫度從15℃調(diào)節(jié)至25℃以減少吸收水泡沫的產(chǎn)生,酸罐憋壓現(xiàn)象基本消除,酸罐的壓力也從以往的6kPa下降至0-1kPa,且正常穩(wěn)定在0kPa。為了檢驗(yàn)吸收水流量降低后的吸收效果,對(duì)吸收塔排放口尾氣中的含氯和氯化氫進(jìn)行檢測(cè),結(jié)果均能達(dá)標(biāo)排放。
2.4 其它
(1)由于原設(shè)計(jì)的缺陷,稀硫酸泵故障頻率較高,通過工藝變更增加了稀硫酸投料泵的回流管路,緩解稀硫酸泵高出口壓力低流量對(duì)葉輪造成的損壞。
(2)稀酸罐采用工業(yè)水做液封,一段時(shí)間后,用于液封的工業(yè)水吸收溶解氯氣變成飽和氯水后,會(huì)不斷有氯氣從液封水中釋放出來,造成周圍環(huán)境輕微污染,為了改變這一現(xiàn)狀,將液封水換成15%的稀堿液并定期檢查更換液封,消除了水封釋放氯氣的現(xiàn)象,保證了良好的工作環(huán)境。
(3)將成品下酸取樣頻次從每班一次調(diào)整為每天一次,吸收水堿濃度從每班分析一次調(diào)整為依據(jù)ORP值監(jiān)控,大大減少了現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)員的工作強(qiáng)度。
(4)制定吸收塔和蒸酸器每年檢查清洗一次預(yù)防性維修標(biāo)準(zhǔn),更好發(fā)揮設(shè)備運(yùn)行效率,減少故障率。
結(jié)語
借助在裝置運(yùn)行中不斷發(fā)現(xiàn)問題、解決問題并制定相應(yīng)的防范措施,不斷優(yōu)化工藝操作,維護(hù)稀硫酸濃縮裝置運(yùn)行的更加穩(wěn)定高效。
參考文獻(xiàn):
[1]劉敏, 房崇, 唐建偉. 工廠稀硫酸濃縮工藝設(shè)計(jì)分析[J]. 中國(guó)化工貿(mào)易, 2019, 011(001):88.
[2]陳勇兵. 稀硫酸濃縮工藝及設(shè)備選型[J]. 山東化工, 2008(09):23-25.
[3]Liu, Xingyong, 張利,等. 稀硫酸濃縮新工藝的實(shí)驗(yàn)研究[J]. 四川化工, 2008, 11(4):28-28.
新浦化學(xué)(泰興)有限公司 ??江蘇 泰興 225400