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        備用柴油發(fā)電機(jī)組連桿螺栓斷裂故障分析

        2021-09-10 08:14:02官永慶左超上劉永斌方文治鄭淇元
        內(nèi)燃機(jī)與配件 2021年6期

        官永慶 左超上 劉永斌 方文治 鄭淇元

        摘要:某電廠備用柴油發(fā)電機(jī)組在定期試驗運(yùn)行過程中發(fā)生了缸體破裂和連桿損壞事件,對柴油機(jī)缸套及部分部件造成了損壞。事件發(fā)生后,業(yè)主、采購方、制造方一起對柴油發(fā)電機(jī)組事故現(xiàn)象和損壞部件進(jìn)行了排查和失效分析。從失效部件的觀測中得出連桿螺栓是首先斷裂部件,分析得出螺母松退是連桿螺栓斷裂等一系列故障的根本原因,而螺母結(jié)合面的微動磨損是螺母松退的先兆和反映。

        關(guān)鍵詞:柴油發(fā)電機(jī)組;連桿螺栓;微動磨損;螺栓斷裂

        中圖分類號:TK423.3? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-957X(2021)06-0161-03

        0? 引言

        某電廠備用柴油發(fā)電機(jī)組執(zhí)行季度例行滿負(fù)荷帶載試驗,在升至滿功率運(yùn)行過程中,A8缸活塞連桿飛出,擊破A8缸曲軸箱蓋板,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)活塞裙破損,B8缸連桿及兩側(cè)平衡重部件有不同程度損傷。拆卸缸體后發(fā)現(xiàn)A8缸兩根連桿螺栓斷裂。通過分析檢測結(jié)果和對損壞樣品的觀測,確定A8-1 和 A8-2 連桿螺栓為首先失效部件。本次故障采用了故障樹分析(FTA)的方法,在微動磨損存在的情況下,確定了連桿螺母的松退是連桿螺栓斷裂和一系列故障發(fā)生的原因。

        1? 事件發(fā)生經(jīng)過及故障處置

        2019年某日10點02分,某排柴油機(jī)進(jìn)行季度并網(wǎng)帶載試驗。

        10:26,備用柴油發(fā)電機(jī)A根據(jù)試驗規(guī)程加載至5800kW。

        10:33,主控系統(tǒng)出現(xiàn)“DG A PACKAGE STATUS”報警,控制人員立即電話詢問現(xiàn)場情況,現(xiàn)操人員反饋屏幕出現(xiàn)“排氣溫度偏差”、“油封油壓壓力低”、“模擬量輸入模塊故障”報警。隨后,現(xiàn)操人員發(fā)現(xiàn)并匯報備用柴油發(fā)電機(jī)本體大量噴油。

        故障發(fā)生后業(yè)主和采購單位組成了該柴油機(jī)故障事件調(diào)查和原因分析小組(以下簡稱“調(diào)查/分析小組”、“小組”),通過對斷裂件和破損件的收集,小組將其交由第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。在取得斷裂件及破損件(以下簡稱“樣品”)檢測結(jié)果后,調(diào)查小組和制造廠迅速召集相關(guān)專家進(jìn)行原因分析工作,目的是通過根本原因分析確保該型號機(jī)組在復(fù)裝再試驗以及后續(xù)使用時不會再發(fā)生同樣問題。

        2? 首斷件判斷及檢查措施

        為了確定出本次柴油機(jī)本體破裂事件的首斷件,同時收集可供技術(shù)判定的證據(jù),相關(guān)單位及第三方檢測機(jī)構(gòu)共同確定了樣品的取樣分析方案,對連桿螺栓、活塞裙、活塞頂螺栓和螺母、連桿螺母進(jìn)行、金相分析、斷口分析以及尺寸等宏觀檢查,對曲軸進(jìn)行了滲透檢測和硬度試驗,對事故產(chǎn)生金屬碎屑、連桿大端和小端軸瓦進(jìn)行了能譜分析,對潤滑油品進(jìn)行了水分檢測、元素含量分析、運(yùn)動粘度、灰分檢測的檢測。

        對具有斷口部件的宏觀檢查和金相分析結(jié)果顯示,斷裂特征如下,A8缸兩個連桿螺栓(A8-1和A8-2)的斷裂性質(zhì)為起源于連桿大端蓋兩側(cè)表面的雙向彎曲疲勞斷裂,宏觀下可見疲勞弧線,終斷區(qū)面積較?。ㄒ妶D1),宏觀下存在塑性變形,斷面起伏較大,微觀形貌為韌窩;活塞裙:樣品已碎裂成多塊,部分?jǐn)嗝婢鶠榉派錉罨?,斷面較粗糙呈脆性斷裂;活塞頂螺栓:4個螺栓均斷裂成2段,斷裂部位均存在明顯徑縮,樣品斷面大部分已磨損,局部未磨損斷面微觀形貌為韌窩,判斷活塞頂螺栓的斷裂性質(zhì)為過載斷裂[1]。連桿大端軸瓦變形嚴(yán)重,內(nèi)表面已無耐磨層及磨合層,但未發(fā)現(xiàn)自身缺陷。在對螺母的觀察時發(fā)現(xiàn),A8-1和A8-2的連桿螺母存在不同程度的松退情況,連桿螺母與大端蓋的結(jié)合面都有變黑磨損痕跡,屬于微動磨損。

        梳理發(fā)現(xiàn),僅雙向彎曲疲勞斷裂的A8-1和A8-2連桿螺栓與時間過程相關(guān),其余所取樣品的斷口均為一次性快速斷裂,且 A8-1 和 A8-2 連桿螺母存在不同程度的松退情況。據(jù)此初步判斷連桿螺栓為首先斷裂部件,其斷裂之后導(dǎo)致了其他部件的損壞。

        對于曲軸、缸套、連桿大/小端軸瓦等有缺陷的物項,調(diào)查團(tuán)隊也進(jìn)行了現(xiàn)場勘驗或檢測,為進(jìn)一步的事件原因分析提供技術(shù)上的證據(jù),具體分析可見事件原因分析和技術(shù)分析。

        3? 事件原因分析和技術(shù)判斷

        3.1 故障樹分析

        專家組和原因分析小組一致同意并使用故障樹(FTA)分析故障發(fā)生的原因。故障樹分析(FTA)是一種從事先定義的事件開始,利用已有證據(jù),層層分析并確定事件根本原因的分析方法,常用于分析復(fù)雜事件和判斷系統(tǒng)故障。本次事件故障樹如圖2所示。

        3.1.1 運(yùn)行工況原因的可能性

        由于柴油機(jī)是并網(wǎng)帶載運(yùn)行,故障發(fā)生前報警序列沒有超速相關(guān)報警,且在試驗過程中也未有保護(hù)動作啟動,因此在系統(tǒng)保護(hù)正常的情況下,可以判斷系統(tǒng)沒有超速及功率超負(fù)荷的可能。從事件發(fā)生前的報警序列顯示屏中也沒有證據(jù)表明啟動過程中失去預(yù)熱和預(yù)潤滑。

        3.1.2 連桿大、小端軸瓦原因可能性

        通過查看了連桿大、小端軸瓦的外觀及磨損狀況,沒有發(fā)現(xiàn)燒損和發(fā)黑變色情況存在,即未發(fā)現(xiàn)大端/小端軸瓦有燒瓦現(xiàn)象,第三方的失效分析的試驗結(jié)果也證明軸瓦不存在材料缺陷、組織缺陷的問題。

        而對于功率過載超出軸瓦設(shè)計極限的問題,由于柴油機(jī)是并網(wǎng)帶載運(yùn)行,并且判斷功率過負(fù)載、運(yùn)行超速的情況是不存在的,所以可以排除此種情況的出現(xiàn)。至于軸瓦局部嚴(yán)重磨損和損壞可能是由于異物進(jìn)入導(dǎo)致的情況,可見異物原因分析章節(jié)。

        3.1.3 活塞原因的可能性

        據(jù)第三方的檢測結(jié)果,活塞頂螺栓的斷裂性質(zhì)為過載斷裂,活塞頂螺栓材質(zhì)的強(qiáng)度檢測表明其材質(zhì)性能符合要求,可排除活塞頂螺栓強(qiáng)度不達(dá)標(biāo)造成的可能性。而且,故障后現(xiàn)場檢測發(fā)現(xiàn)活塞并未抱死,證明缸套內(nèi)部面潤滑情況正常。進(jìn)一步分析,缸套內(nèi)壁的網(wǎng)紋都是清晰可見的,只在某個方向上有磨損痕跡,是本次螺栓斷裂事件造成的結(jié)果,也并非異常磨損使活塞卡澀造成故障的發(fā)生。而柴油機(jī)的制造、調(diào)試過程以及事件發(fā)生后的檢查結(jié)果表明,活塞可以正常移動,也可排除活塞與缸套的配合間隙過小。

        3.1.4 油品質(zhì)量的可能性

        在不考慮異物造成油品質(zhì)量問題的情況下,通過第三方檢測事故后潤滑油、另一排在用油和新潤滑油的性能,發(fā)現(xiàn)A列油品除了水分,沒有發(fā)現(xiàn)其他的不符合問題存在,水分檢測結(jié)果高是因為事故過程中滑油受到缸套破裂后水套水的污染。檢測同機(jī)的另一排路滑油的樣品,其水分的數(shù)值是符合企業(yè)技術(shù)要求的。

        3.1.5 異物原因可能性

        故障發(fā)生后,調(diào)查小組現(xiàn)場收集帶走了兩處位于“滑油自凈式濾器濾網(wǎng)”、“滑油離心式濾器濾芯”上的金屬碎屑。后期,第三方檢測機(jī)構(gòu)使用能譜儀對異物進(jìn)行成分分析,分析結(jié)果表明兩處濾芯、濾網(wǎng)處的樣品與活塞裙、軸瓦的成分相近,未發(fā)現(xiàn)來自機(jī)體以外的異物存在,判斷以上碎片都是次生造成的。

        3.1.6 連桿、連桿螺栓和連桿螺母原因可能性

        ①連桿、螺栓存在問題的可能性。

        通過連桿螺栓樣品的實驗數(shù)據(jù)與原始設(shè)計要求相符合的結(jié)論,排除了連桿螺栓性能不達(dá)標(biāo)的原因。依據(jù)制造單位提供的原材料采購技術(shù)要求中冶煉氫含量應(yīng)小于等于4ppm的要求,以及電鏡掃描照片中未發(fā)現(xiàn)氫致裂紋的情況綜合判斷,小組排除了氫致裂紋原因的存在。對連桿螺栓完工資料中磁粉檢測(MT)和熱處理處置記錄的檢查,小組也排除了表面有缺陷、熱處理不合格的情況。

        連桿的塑性變形的因素情況則是采用了對螺母螺牙的外觀檢測來進(jìn)行推斷。第三方通過對實物和電鏡掃描照片的觀察后確認(rèn),事件螺母內(nèi)側(cè)的螺牙未見變形,在螺母塑性變形可以忽略不計的情況下,排除連桿塑形變形的可能性。

        ②連桿螺母松退問題的可能性。

        關(guān)于連桿螺母是否存在緊固力矩不足的情況,則應(yīng)依據(jù)最后一次利用專用液壓工具擰緊連桿大端蓋的結(jié)果來推測判斷。在有制造廠單方面裝配檢驗記錄簽字確認(rèn)的情況下,可以在一定程度上認(rèn)為連桿端蓋裝配后的連桿螺栓及螺母的緊固力矩是合格的。

        除此之外,調(diào)查和原因分析小組重點關(guān)注了螺母材料的強(qiáng)度性能的因素。經(jīng)由第三方檢測機(jī)構(gòu)測量,斷裂2根螺栓的緊固螺母在各缸中的硬度是最低的,且接近合格范圍下限值,很有可能是螺母松退的重要原因。據(jù)了解,制造廠是在參考《黑色金屬硬度及強(qiáng)度換算值》(GB/T 1172-1999)之后,將螺母抗拉強(qiáng)度范圍轉(zhuǎn)換成硬度要求驗收的。在此過程中,制造廠設(shè)計方面并沒有提出明確的硬度驗收要求,而是將“對每個螺母進(jìn)行硬度測試”、“298~350HB”作為熱處理工藝要求。

        對于技術(shù)轉(zhuǎn)讓方圖紙上連桿螺母的抗拉強(qiáng)度要求(“980~1180MPa”),沒有對原批次螺母的拉伸測試來證明它達(dá)到該要求,且制造廠未找到當(dāng)時經(jīng)同爐熱處理的樣棒試驗數(shù)據(jù)。

        查閱新?lián)Q螺母的熱處理后檢驗記錄,同爐熱處理樣棒的抗拉強(qiáng)度測試結(jié)果(1084MPa)是合格的,并且居中在抗拉強(qiáng)度要求(980~1180MPa)范圍且靠近平均值。但從樣棒實際抗拉強(qiáng)度轉(zhuǎn)換得到的硬度值與螺母硬度平均值是有一定偏差的,如圖3所示,代表用硬度值代替抗拉強(qiáng)度值驗收是值得商榷的。在《硬度值的轉(zhuǎn)化》(ISO 18265:2013)硬度轉(zhuǎn)化標(biāo)準(zhǔn)中明確表示,硬度轉(zhuǎn)化抗拉強(qiáng)度的轉(zhuǎn)換時可靠性最差的轉(zhuǎn)換(“the least reliable form of conversion”)[1]。連桿螺母強(qiáng)度(硬度)偏低,很有可能是螺母松退的原因,分析小組認(rèn)為不能排除螺母強(qiáng)度(硬度)低的原因。

        3.2 螺母松退的分析

        微動(Fretting)是指的是兩個接觸表面發(fā)生極小幅度的相對運(yùn)動。它通常存在于一個振動工況(如發(fā)動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)、氣體流動、熱循環(huán)應(yīng)力、疲勞載荷、電磁震動、傳動等)下的“近似緊固”的機(jī)械配合件之中,一般位移幅度為微米量級[2],而磨損往往留下很具體痕跡(微振斑、凹坑、堆疊等)。微動磨損普遍存在于各種機(jī)械裝備、大型工程領(lǐng)域的緊密配合的部位,例如:軸承類零件、各種螺栓、鉚釘、銷的連接和搭接處[2]。

        本次事件調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)A8缸兩個連桿螺母(A8-1、A8-2)在結(jié)合面一側(cè)可見明顯磨損痕跡,局部變色發(fā)黑,從金相檢驗結(jié)果得知兩個螺母存在過熱相變及變形組織,電鏡下存在凹坑、折疊等磨損變形痕跡,與B8缸螺母(B8-2)對比明顯,是典型的微動磨損痕跡,詳見第三方檢測的圖4所示。

        產(chǎn)生微動磨損的因素很多,涉及的影響因素復(fù)雜[3],材料間的匹配特性、裝配的精度、材料強(qiáng)度都可能導(dǎo)致微動磨損的存在。已知連桿螺栓、螺母在工作過程中每分鐘要承受上千次往復(fù)慣性力和連桿旋轉(zhuǎn)的離心交變應(yīng)力,且氣缸壓縮和爆發(fā)的頻率很高,沖擊力極大,在材料匹配特性、材料的強(qiáng)度不夠或裝配精度不高因素單獨(dú)或共同存在的情況下,運(yùn)動部件存在的振動工況使得A8-1和A8-2連桿螺母與連桿結(jié)合面間存在了微動磨損,具體反映在了連桿大端蓋子與連桿產(chǎn)生某個方向上反復(fù)的橫向位移,是螺母松退的前期現(xiàn)象和反映,而松退將直接導(dǎo)致2個螺栓產(chǎn)生雙向彎曲疲勞,進(jìn)而斷裂并造成一系列次生事件的發(fā)生。

        4? 結(jié)論與建議

        柴油發(fā)電機(jī)組是電廠中起輔助供電功能的重要設(shè)備。在各類柴油機(jī)運(yùn)動部件失效故障里,連桿螺栓斷裂是柴油機(jī)運(yùn)動部件的典型故障,屬于嚴(yán)重事故[5][6]。另一方面,由于螺母松退和微動磨損的隱蔽性特點,在宏觀上不易被發(fā)現(xiàn),而它帶來的失效問題往往又十分嚴(yán)重。因此,為了防止類似事件產(chǎn)生,制造廠和采購單位要重視緊固配對零件材料選擇的合適性、性能的匹配性、檢驗工藝的可靠性。在制造過程要注意零件的接觸面精度,在裝配和后續(xù)安裝運(yùn)維階段,更注意裝配工藝和裝配后的檢測——嚴(yán)格確保裝配方法準(zhǔn)確、緊固力矩符合要求。通過對上述方法和因素的防范,將盡可能地降低微動磨損對螺母造成松退的影響,防范相關(guān)事故的發(fā)生。

        參考文獻(xiàn):

        [1]ISO 18265: 2013.Metallic materials – Conversion of hardness values[S]. Switzerland: the International Organization for Standardization, 2013.

        [2]周仲榮,Léo Vincent.微振磨損[M].北京:科學(xué)出版社,2002.

        [3]李光瑾,夏志偉,鄧欽球.幾種機(jī)械零件的微動磨損失效分析[J].熱處理,2016,31(04):47-51.

        [4]梅寶,史志剛.某機(jī)組備用柴油發(fā)電機(jī)組故障失效分析報告[R].西安熱工研究院有限公司,2019.

        [5]肖九梅.柴油機(jī)連桿螺栓的失效原因分析及其預(yù)防[J].農(nóng)業(yè)機(jī)械,2011(31):112-113.

        [6]孫爐鋼,陳松,熊剛.柴油機(jī)連桿斷裂故障分析[J].柴油機(jī),2016,38(06):51-54.

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