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        襯套壓入力優(yōu)化與驗(yàn)證

        2021-09-09 02:15:40焦熙印
        汽車實(shí)用技術(shù) 2021年16期
        關(guān)鍵詞:擺臂壓裝過盈量

        焦熙印

        (上海匯眾汽車制造有限公司,上海 200122)

        引言

        隨著汽車的普及,對(duì)整車的操穩(wěn)性、舒適性要求越來越高。懸架襯套在其中扮演著重要角色,不僅對(duì)操穩(wěn)和舒適有影響,對(duì)整車的NVH性能同樣重要。橡膠與金屬的黏結(jié)技術(shù)被應(yīng)用以來,汽車內(nèi)安裝了大量的橡膠元件。由于橡膠襯套的隔振消音特性,在懸架系統(tǒng)中被廣泛應(yīng)用[1]。目前由于材料的快速發(fā)展,襯套種類也比較豐富,按外殼材料有橡膠襯套、尼龍襯套、鋁合金襯套、鋼套襯套,按外殼形式還有閉合和開口等種類。

        控制臂襯套是連接車輪和副車架的彈性元件,主要吸收車輪在路面所受的激勵(lì),并傳遞到副車架上。為保證襯套作用,需要保持控制臂和襯套穩(wěn)定的連接。滿足在任何工況下,都不能出現(xiàn)滑動(dòng)甚至脫落,否則不能實(shí)現(xiàn)載荷傳遞和振動(dòng)隔離的功效。在很多車企中,將襯套的壓入力和壓出力定義為重要的質(zhì)量屬性。

        本文基于某一車型的控制臂的壓入力問題,基于理論基礎(chǔ),采用8D分析法對(duì)失效數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化與驗(yàn)證,從而確定了失效的永久解決措施。

        1 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理

        在解決任何問題的過程中,我們首先要掌握它的理論知識(shí)和工藝過程[2]。圖1是襯套和擺臂座配合的示意圖,圖中?d是兩個(gè)零件的基本配合尺寸,P是襯套壓裝后,襯套端面受到的壓力。

        圖1 襯套裝配示意圖

        將襯套壓入到擺臂座孔中的壓入力Fy(N)可用下式表達(dá):

        f:襯套壓入壓出時(shí),襯套與擺臂座的摩擦系數(shù);

        d:襯套與擺臂座的配合面直徑,mm;

        L:接合長(zhǎng)度,mm;

        P:襯套與擺臂座配合面間的徑向力(MPa)。

        徑向力P可通過已知的最大過盈量δ來計(jì)算:

        其中:

        δ:襯套與擺臂配合面的過盈量,mm;

        D:擺臂座孔直徑,mm;

        d12:襯套內(nèi)徑,mm;

        d22:擺臂座孔外直徑,mm;

        μ1:襯套材料的泊松比;

        μ2:擺臂材料的泊松比;

        E1:襯套材料的彈性模量,MPa;

        E2:擺臂座材料的彈性模量,MPa。

        通過上式,可以看到,襯套在壓入擺臂座的過程中,其壓入力主要與兩個(gè)配合零件的幾何尺寸以外,還與兩個(gè)零件的材料,如彈性模量、泊松比及摩擦系數(shù)有關(guān)。

        2 壓入力不足分析

        本文運(yùn)用了8D(Eight Disciplines )工具,對(duì)擺臂襯套壓入力不足的問題進(jìn)行分析與解決[3]。

        D0階段:準(zhǔn)備。某產(chǎn)品的壓入力監(jiān)控值超差頻率越來越高,曾在某個(gè)月的班次中達(dá)到了100%不合格,壓入力在過程控制中沒有達(dá)到設(shè)計(jì)的值,見圖2,引起了工廠的極大抱怨與投訴。因此,公司成立了小組,對(duì)該問題進(jìn)行攻關(guān)。

        圖2 現(xiàn)場(chǎng)壓入力監(jiān)控圖

        D1階段:成立小組。成立了由質(zhì)量、工藝、產(chǎn)品等成員組成的小組。

        D2階段:?jiǎn)栴}描述。WHO(誰)壓裝工廠;WHAT(什么)襯套壓入力;WHEN(何時(shí))2020年9月;WHERE(何地)壓裝車間;WHY(為什么)壓入力不足;How(怎么樣)壓裝400件,壓入力報(bào)警400件;HOW MUCH(程度)不合格占比100%。

        D3階段:臨時(shí)措施的實(shí)施與驗(yàn)證。①隔離這批次的擺臂和襯套;②要求供應(yīng)商重新提供一批次零件,并對(duì)零件的數(shù)據(jù)監(jiān)控加強(qiáng),如材料和尺寸的檢測(cè);③提高配合面的摩擦系數(shù),對(duì)零件進(jìn)行二次噴丸。通過零件的變化,進(jìn)行現(xiàn)生產(chǎn)監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)壓出力有明顯提供,不合格占比控制在了10%以下。

        D4階段:確定并驗(yàn)證根本原因。該階段是問題解決的核心部分。

        通過魚骨圖對(duì)事件進(jìn)行分解,從人、機(jī)、料、環(huán)、法和測(cè)多方面進(jìn)行逐步分析,見圖3。

        圖3 壓出力分析魚骨圖

        通過排查分析,排除了因壓裝工藝的問題,如圖4,包括工裝的定位和精度,并未發(fā)現(xiàn)問題。

        圖4 襯套壓裝工裝圖

        結(jié)合上文的影響壓入力的幾個(gè)因素,對(duì)影響壓入力的因子進(jìn)行分解,如圖5。

        圖5 因子分解圖

        問題發(fā)生在一雙翻邊擺臂和鋁合金閉口襯套的配合結(jié)構(gòu)形式,見下圖,考慮到該零件已經(jīng)生產(chǎn),因此我們主要監(jiān)控如下幾個(gè)主要因子:表面粗糙度、配合直徑、配合長(zhǎng)度、配合面圓柱度、過盈量。

        對(duì)零件的主要因子進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,其結(jié)果如表1:

        表1 關(guān)鍵因子狀態(tài)表

        對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析,對(duì)失效的零件進(jìn)行拆解,如下圖6,明顯發(fā)現(xiàn)擺臂座孔和襯套在壓裝過程中,沒有充分的接觸,特別是壓裝過程中下片,尤為明顯。對(duì)擺臂座進(jìn)行斷面切割,發(fā)現(xiàn)配合面成“C”,極大地影響了壓入力。

        圖6 襯套與擺臂的拆解圖

        發(fā)現(xiàn)問題后,對(duì)該零件的制造過程排查,發(fā)現(xiàn)翻邊過程中凹模和沖頭在使用一段時(shí)間后,由于磨損,造成配合間隙變大,導(dǎo)致孔直徑變大,甚至導(dǎo)致翻邊成現(xiàn)錐度,伴有大小孔,更為嚴(yán)重的是翻邊的圓柱度變差,如圖7。

        圖7 擺臂座翻邊狀態(tài)

        根據(jù)零件的實(shí)際情況,跟蹤零件加工工藝,找到造成該情況的根本原因。由于該零件的料厚較小,在沖壓過程中,由于使用時(shí)間及凹凸模磨損等原因,造成了凹凸模間隙變大,沖壓后,孔翻邊有所回彈,形成了大小孔,甚至出現(xiàn)翻邊圓柱度不好的現(xiàn)象。

        D5階段:選擇并驗(yàn)證永久糾正措施。

        根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題,結(jié)合分析結(jié)論,對(duì)零件采取整改措施,并施加驗(yàn)證。(1)控制擺臂座翻邊孔直徑;(2)控制擺臂座孔翻邊孔圓柱度;(3)提高襯套外管的粗糙度。采集多個(gè)樣品進(jìn)行壓入力驗(yàn)證,見圖8,從采集的結(jié)果看,整改措施還是非常明顯的,壓入力完全滿足了設(shè)計(jì)要求,并且離散度也比較好。

        圖8 壓入力曲線

        D6實(shí)施永久糾正措施:按照D5階段的方案,對(duì)控制臂的圖紙發(fā)起EWO,對(duì)凹凸模進(jìn)行整改,重新提交PPAP資料。

        D7預(yù)防再發(fā)生措施:更新DFMEA、產(chǎn)品開發(fā)指導(dǎo)書和培訓(xùn)計(jì)劃等相關(guān)資料,從而預(yù)防類似的問題再次發(fā)生。

        D8總結(jié)表彰:此項(xiàng)目得成功,為公司減少了損失,恢復(fù)正常生產(chǎn),并贏得了客戶及公司領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可。產(chǎn)品工程師通過該項(xiàng)目也對(duì)產(chǎn)品有了深刻的認(rèn)識(shí)和開發(fā)能力的提升,為后續(xù)項(xiàng)目成功開發(fā)奠定了良好的基礎(chǔ)。

        通過8D分析,我們可以更加全面、系統(tǒng)、有效的分析驗(yàn)證,準(zhǔn)確的得出了解決問題的方向,提高了工作效率,減少了企業(yè)的損失。

        3 結(jié)束語(yǔ)

        在汽車懸架系統(tǒng)中,襯套與擺臂之間的壓入壓出配合,對(duì)于系統(tǒng)的性能是一個(gè)保障,起著非常重要的作用。本文借此次發(fā)生的失效問題,利用8D法進(jìn)行了系統(tǒng)的研究和闡述,對(duì)于影響壓入力的主要因素進(jìn)行了說明。通過研究發(fā)現(xiàn),在材料確定的情況下,兩個(gè)零件配合的過盈量、配合長(zhǎng)度以及摩擦系數(shù)起著重要作用,為我們以后發(fā)生類似的問題提供指導(dǎo)。由于篇幅問題,這里僅以雙翻邊薄鋼板和鋁合金外套的襯套為例進(jìn)行了展開,其實(shí),對(duì)于不同的材質(zhì)及結(jié)構(gòu)的壓裝,其影響因素的權(quán)數(shù)是不同的,這需要我們未來繼續(xù)研究,以支持產(chǎn)品的多樣化開發(fā)。

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