趙 磊
(山西省霍州煤電汾河焦煤有限公司三交河煤礦,山西 洪洞 031400)
采煤機(jī)是煤礦開采中的重要設(shè)備,保證采煤機(jī)的高效率、高智能化、低故障率,是增加煤礦開采量、實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增漲的關(guān)鍵[1]。目前,市場上使用的采煤機(jī)種類較多,加上井下作業(yè)環(huán)境的惡劣,以及部分煤礦企業(yè)無更多資金投入到煤礦設(shè)備的開發(fā)中,導(dǎo)致當(dāng)前采煤機(jī)的整體控制性能相對較低,使用時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)各類故障,嚴(yán)重影響著煤礦的開采效率及井下作業(yè)安全[2]。采煤機(jī)一旦停機(jī)維修,將會直接導(dǎo)致該區(qū)域的井下煤礦開采出現(xiàn)癱瘓,嚴(yán)重影響著井下的煤礦開采量。為此,結(jié)合當(dāng)前更加成熟的自動(dòng)化控制技術(shù),開展了采煤機(jī)控制系統(tǒng)的升級設(shè)計(jì)研究和新系統(tǒng)的現(xiàn)場應(yīng)用測試,驗(yàn)證了新控制系統(tǒng)的可靠性及穩(wěn)定性,對保證采煤機(jī)的高效開采作業(yè)具有重要價(jià)值。
采煤機(jī)作為煤礦開采中的關(guān)鍵設(shè)備,其結(jié)構(gòu)主要包括截割部分、行走部部分、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、控制系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等,但市場上現(xiàn)有的較多采煤機(jī)設(shè)備在實(shí)際運(yùn)行過程中,控制系統(tǒng)整體相對落后,存在較多問題,具體如下:
1)當(dāng)前控制系統(tǒng)所采用的控制器處理能力相對較差,針對采煤機(jī)運(yùn)行過程中所產(chǎn)生的較多數(shù)據(jù)信號,無法快速、精準(zhǔn)地進(jìn)行分析計(jì)算處理[3];
2)現(xiàn)有控制系統(tǒng)大多只實(shí)現(xiàn)了對采煤機(jī)截割速度、電機(jī)溫度等基本參數(shù)的現(xiàn)場檢測,所采集的數(shù)據(jù)量相對較少,且未實(shí)現(xiàn)采集數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程監(jiān)控功能;
3)現(xiàn)有控制系統(tǒng)基本未實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)通過RS485接口和CAN 通訊網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸?shù)墓δ埽瑱z測數(shù)據(jù)在傳輸過程中存在信號失真、干擾信號較多等問題,最終所處理的信號準(zhǔn)確性相對較差,無法準(zhǔn)確反應(yīng)出采煤機(jī)的作業(yè)狀態(tài)[4];
4)采煤機(jī)控制系統(tǒng)所具有的報(bào)警功能單一,僅能完成采煤機(jī)溫度、速度、油壓等基本故障的報(bào)警提示,無法完成更多故障類型的顯示及報(bào)警提示,這對保證采煤機(jī)的作業(yè)安全,提高故障排除效率具有較大的局限性[5]。
隨著當(dāng)前自動(dòng)化、智能化控制技術(shù)的不斷提升,實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)控制系統(tǒng)的升級更新,已成為當(dāng)前提升設(shè)備綜合性能的必然發(fā)展方向。
為提高采煤機(jī)電氣控制系統(tǒng)的綜合性能,開展了控制系統(tǒng)的升級設(shè)計(jì)研究。所設(shè)計(jì)的控制系統(tǒng)包括了信號采集模塊、信號處理模塊、微處理器、GUI顯示界面、電壓處理模塊等分系統(tǒng)部分。其中,信號采集模塊中配備了多種溫度傳感器、振動(dòng)傳感器、速度傳感器、油壓傳感器、電壓傳感器等,主要負(fù)責(zé)對采煤機(jī)作業(yè)過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)采集,所采集數(shù)據(jù)經(jīng)過CAN 總線傳輸至PLC 控制器中進(jìn)行信號的轉(zhuǎn)換、分析及處理。其中,所匹配的PLC 控制器選用了西門子的S7-300型PLC 控制器進(jìn)行數(shù)據(jù)信息的處理,具有較高的運(yùn)算速度及響應(yīng)精度。在控制系統(tǒng)中的模擬量采集模塊采用了7 路模擬量設(shè)計(jì),能提供4~40 mA 電流信號和0~5 V 電壓信號,16路開關(guān)量輸入,模擬量的采集周期設(shè)計(jì)為了300 ms,CAN 總線的最大傳輸距離超過了500 m,能快速完成對采煤機(jī)各類數(shù)據(jù)的采集及傳輸[6]。所有采集數(shù)據(jù)均需在分析處理后傳輸至GUI 顯示界面中,實(shí)現(xiàn)對采煤機(jī)運(yùn)行狀態(tài)的直觀顯示,針對設(shè)備運(yùn)行中出現(xiàn)的故障問題,也能及時(shí)發(fā)出相應(yīng)的報(bào)警提示。整套系統(tǒng)的智能化控制水平顯著提高??刂葡到y(tǒng)的總體框架圖如下頁圖1 所示。
圖1 控制系統(tǒng)總體框架圖
開關(guān)量輸入模塊主要負(fù)責(zé)為采煤機(jī)運(yùn)行過程中電控系統(tǒng)提供多路開關(guān)控制功能,包括電機(jī)漏電節(jié)點(diǎn)、電機(jī)超溫節(jié)點(diǎn)、冷卻水流量節(jié)點(diǎn)、語音報(bào)警節(jié)點(diǎn)、截割電機(jī)節(jié)點(diǎn)、漏電電流等,整個(gè)模塊結(jié)構(gòu)包括了電源部分、LPC2368 控制器部分、CAN 通訊、信號處理等部分,整體電路結(jié)構(gòu)相對簡單,能準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)地對信號進(jìn)行控制操作。在電路中,并聯(lián)設(shè)計(jì)了TVS 管D39,可用于防止瞬態(tài)電壓的產(chǎn)生,防止開關(guān)量的擾動(dòng)。同時(shí),設(shè)計(jì)了PC817 光電耦合器和二極管D10等,以防止電路出現(xiàn)反相擊穿現(xiàn)象。另外,在電路中進(jìn)行了移動(dòng)平均濾波設(shè)計(jì),當(dāng)采集到連續(xù)相同開關(guān)信號后,方可確認(rèn)開關(guān)量狀態(tài)發(fā)生變化。開關(guān)量輸入模塊的電路圖如圖2 所示。
圖2 開關(guān)量輸入模塊的電路圖
采煤機(jī)運(yùn)行過程中由于涉及到較多的信號參數(shù),包括各類油泵壓力、搖臂傾角、低油壓、泵電機(jī)電流、溫度傳感器等,此項(xiàng)參數(shù)均需外部提供穩(wěn)定的電壓及電流信號,而電壓及電流參數(shù)則需經(jīng)過信號調(diào)節(jié)及AD 轉(zhuǎn)換后,方可直接使用。故需設(shè)計(jì)一套控制系統(tǒng)中的電壓及電流處理信號。該信號處理電路包括了多個(gè)R 電阻、二極管、電容等元器件,能將外部輸入的電信號調(diào)整轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,轉(zhuǎn)換后的電路電壓為0~24VDC,電流信號為4~20 mA,以為整個(gè)控制系統(tǒng)中的相關(guān)元器件提供穩(wěn)定的電壓及電流。電壓、電流的處理電路如圖3 所示。
圖3 電壓、電流處理電路圖
控制系統(tǒng)的GUI 界面主要負(fù)責(zé)對采煤機(jī)運(yùn)行過程中所采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示和控制。故在GUI 界面設(shè)計(jì)中,主要基于LCD 驅(qū)動(dòng)接口進(jìn)行了設(shè)計(jì),LCD 屏幕分辨率可達(dá)320*234,液晶顯示模式,分配了文本顯存,并在界面中設(shè)計(jì)了設(shè)置、上下左右、確定、報(bào)警等功能按鍵。同時(shí),在GUI 界面的后臺程序中,采用了LOC2368 和ROM和RAM存儲容量設(shè)計(jì),按鈕控件、列表控件及網(wǎng)絡(luò)控件等,能直觀對輸入信號、輸出信號、狀態(tài)信號等進(jìn)行顯示。為此實(shí)現(xiàn)GUI 界面的正常運(yùn)行,采用了STEPS 軟件,對GUI 界面進(jìn)行了程序編輯。由此,從硬件及軟件方面完成了GUI 界面的設(shè)計(jì)。
在完成控制系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)后,將該控制系統(tǒng)在采煤機(jī)中進(jìn)行了系統(tǒng)的集成應(yīng)用研究。主要是將該控制系統(tǒng)程序?qū)胫敛擅簷C(jī)中,并在采煤機(jī)上增加相應(yīng)的采集傳感器、更換控制器及增加GUI 顯示界面等內(nèi)容,測試周期為5 個(gè)月。在此測試期間,整套控制系統(tǒng)全面實(shí)現(xiàn)了對采煤機(jī)運(yùn)行過程中的各類工作狀態(tài)及參數(shù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控和顯示,系統(tǒng)對數(shù)據(jù)的采集精度和處理速度相對較快,與原有控制系統(tǒng)相比,系統(tǒng)的處理能力更強(qiáng),顯示參數(shù)更多。針對采煤機(jī)運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)的異常故障問題,該系統(tǒng)也能通過GUI 顯示界面進(jìn)行故障類型及故障發(fā)生位置提示,相關(guān)人員僅需根據(jù)顯示內(nèi)容快速對故障問題進(jìn)行維修處理。在測試期間,采煤機(jī)的故障率同比降低了45%,采煤機(jī)效率也得到明顯提升,減少了操作人員及維修人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。這對提高采煤機(jī)的作業(yè)效率及安全性具有重要意義。驗(yàn)證了此系統(tǒng)的可靠性及可行性。
1)該控制系統(tǒng)具有更高的智能化控制能力,功能更加全面,對數(shù)據(jù)的采集及分析處理能力更強(qiáng);
2)該控制系統(tǒng)的應(yīng)用,提高了對采煤機(jī)的故障報(bào)警率,加快了人員對采煤機(jī)故障的排除效率;
3)該控制系統(tǒng)的應(yīng)用,采煤機(jī)的故障發(fā)生率降低了將近45%,減輕了作業(yè)及維修人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,實(shí)現(xiàn)了對采煤機(jī)的遠(yuǎn)程檢測控制;
4)該研究可對提高采煤機(jī)的開采效率及作業(yè)安全性具有重要意義,也可為進(jìn)一步開展采煤機(jī)控制功能的升級改進(jìn)設(shè)計(jì)提供重要參考。