摘 要:主要介紹了核子秤自動配煤系統(tǒng)在首鋼焦化廠的應(yīng)用情況。通過在2004年和2006年兩年隨即抽取數(shù)據(jù)來進(jìn)行對比,反映出核子秤自動配煤系統(tǒng)在配比穩(wěn)定性方面優(yōu)于原有的電子秤。
關(guān)鍵詞:核子秤 配煤 原理 應(yīng)用
1.前 言
首鋼股份有限公司焦化廠備煤區(qū)域一、四配煤配煤系統(tǒng)共有14個配煤槽,原有的配煤系統(tǒng)采用電子秤、電磁振動給料機(jī)。由于電子秤的維護(hù)量大,大多數(shù)電子秤已不能正常使用,因此采用手動調(diào)節(jié)下煤量,人工過盤檢查配煤比的準(zhǔn)確性的方法進(jìn)行配煤操作,職工的勞動強(qiáng)度大,配煤準(zhǔn)確性低。為全面提高配煤準(zhǔn)確性,減輕崗位職工的勞動強(qiáng)度,我廠經(jīng)過多方研究考察,分別于2004年11月和2005年4月對一、四配煤原電子秤配煤系統(tǒng)進(jìn)行升級改造,采用北京金日公司的核子秤自動配料系統(tǒng)。
2.核子秤綜述
2.1 核子秤自動配煤系統(tǒng)的原理
核子秤自動配煤系統(tǒng)是通過核技術(shù)與計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)相結(jié)合來控制配煤倉下煤量的一套自動操作系統(tǒng)。裝在皮帶上方一個固定鉛罐中內(nèi)含同位素元素Cs 137輻射源發(fā)出的γ射線經(jīng)過物料,其輻射強(qiáng)度要發(fā)生衰減,衰減程度隨不同的物料及其所含的物質(zhì)的不同而發(fā)生變化。
其計量原理:射源發(fā)出的γ射線穿過皮帶上的物料后,被安裝在皮帶下方支架上的電離室傳感器吸收,由于物料的厚度、質(zhì)量及堆密度不同,其衰減程度也不同,電離室加感器內(nèi)惰性氣體被激勵的程度及電離產(chǎn)生的電流大小發(fā)生變化,此電位信號經(jīng)過前置放大,輸入計算機(jī)處理,得到被測物料的質(zhì)量、流量。若其值偏離給定值所要求的范圍,經(jīng)過反饋系統(tǒng),電信號經(jīng)計算機(jī)傳送到電振機(jī)的控制箱,通過自動控制電振給料機(jī)電流的大小來控制下煤量的大小,以達(dá)到下料量始終保持在給定值所要求的范圍內(nèi)的效果。
金日公司核子秤由于采用非接觸測量技術(shù),并充分利用現(xiàn)代計算機(jī)及電子技術(shù)的最新成果,克服了傳統(tǒng)電子秤的缺點(diǎn),其特點(diǎn)如下:
1)根據(jù)γ射線穿透物料時強(qiáng)度按指數(shù)規(guī)律衰減的原理,對輸送機(jī)上的各種物料累計重量、流量進(jìn)行非接觸式在線測量。
2)不受皮帶磨損、張力、振動、跑偏、沖擊等因素的影響,能長期穩(wěn)定、可靠的工作。
3)利用高新技術(shù)和特殊工藝制造的傳感器具有極高靈敏度,可在高溫、多塵、強(qiáng)電磁干擾、強(qiáng)腐蝕等惡劣環(huán)境下可靠運(yùn)行。
4)秤體尺寸及重量大大減少,安裝更加簡單,其中臥式秤可安裝在各種垂直落料的出口處,安裝只需很少的空間,并不需要對原設(shè)備進(jìn)行改造。
5)系統(tǒng)高智能化,操作非常簡單,安裝標(biāo)定后,全部維護(hù)工作可由按鍵完成,正常工作情況下可無人值守。
6)可用標(biāo)準(zhǔn)吸收校驗(yàn)板方便地對系統(tǒng)精度進(jìn)行檢驗(yàn)。
7)可實(shí)時顯示物料的重量、負(fù)荷、流量、自動打印某一時刻的累積量。
8)具有漂移補(bǔ)償及核源衰減補(bǔ)償功能,系統(tǒng)長時間運(yùn)行穩(wěn)定可靠。
9)由于放射源的強(qiáng)度低,同時系統(tǒng)又有可靠的防護(hù)措施,這就保證了在秤架之外的放射計量遠(yuǎn)低于國家公眾人員防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。
2.2 核子秤的功能
1)全面數(shù)據(jù)統(tǒng)計:配煤室計算機(jī)采集到各個現(xiàn)場的秤體信號后,進(jìn)行顯示、記錄和統(tǒng)計處理。實(shí)現(xiàn)當(dāng)日、當(dāng)班產(chǎn)量報表運(yùn)行時間報表的顯示、查詢和打印,實(shí)現(xiàn)歷史各班的數(shù)據(jù)查詢和打印。實(shí)現(xiàn)實(shí)時流量的紀(jì)錄流量曲線的查閱。
2)完備的報警功能: 系統(tǒng)具有空轉(zhuǎn)超時報警、流量超限超時報警、恒流量超時報警等管理和防止作弊功能。
3)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控。
2.3 核子秤的性能指標(biāo)
1)測量誤差:輸送機(jī)流量在20%—100%范圍內(nèi)變化時,累計量誤差<土1%。
2)秤體和主機(jī)距離:1000米以內(nèi)
3)環(huán)境溫度:傳感器-30℃-60℃, 主機(jī)0-40℃ 濕度<90%
4)電源: ~220V 50HZ-60HZ 允許電壓變化范圍15%
2.4 四配煤核子秤的組成
核子秤系統(tǒng),由兩部分組成,第一部分為核子秤自動配煤的計算機(jī)操作系統(tǒng)。第二部分是由7臺主皮帶上的核子秤組成。
在每個料倉的小皮帶上安裝核子秤,共安裝7個核子秤使其達(dá)到設(shè)計配料的要求。
同時,計算機(jī)同控制部分分離,只是作為入機(jī)接口進(jìn)行參數(shù)設(shè)置、數(shù)據(jù)處理及一些其它輔助功能,所以計算機(jī)出現(xiàn)故障時,可用配料模塊操作,配料模塊出現(xiàn)問題時,可用控制箱進(jìn)行手動操作,不會影響系統(tǒng)正常配料生產(chǎn)。
系統(tǒng)的運(yùn)行控制,是由各配煤槽下料合格率,控制配煤合格率。操作工通過主畫面中的各倉下料合格率了解各配煤槽的下料情況。
2.5 自動配煤系統(tǒng)的設(shè)計及特點(diǎn):
1)在軟件方面新系統(tǒng)的操作平臺界面更符合人們的習(xí)慣,動態(tài)表格中的每班每個下煤槽的水份含量,給定配比、實(shí)際配比給定流量、實(shí)際流量、實(shí)際干煤量及配煤準(zhǔn)確度;工藝流程圖中有每個下煤槽運(yùn)行和停止顯示,以及煤倉標(biāo)識操作兼顧鍵盤和鼠標(biāo)。
2)增加了初始電流自動跟蹤部分,能夠記錄每一流量內(nèi)最佳電流,下次啟動時以此作為初始電流啟動,使系統(tǒng)更快地達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。
3)新系統(tǒng)具有齊全的數(shù)據(jù)查詢功能,能夠查閱班報、日報生產(chǎn)運(yùn)行報表,隨機(jī)報表查詢可分班查詢,有故障分析表格及每班每個下煤槽的動態(tài),配比準(zhǔn)確度趨勢圖和歷時趨勢圖。
4)有下煤槽下料量過多或斷流時的報警裝置,操作工可從報警提示上判斷哪個斗槽下料超出標(biāo)準(zhǔn)。
5)新系統(tǒng)采用模塊方式;控制站由一個開關(guān)模量和多個控制配煤模塊組成。在計算機(jī)發(fā)生故障時,不會影響自動配料,參數(shù)可在模塊上直接改且有數(shù)據(jù)顯示,各秤之間和各配料控制模塊之間相互獨(dú)立,這樣就確保了整個配煤系統(tǒng)工作的穩(wěn)定性。
6)此系統(tǒng)保存10組常用配比供選擇,操作工在控制面板上可直接選擇,便于操作。
3 核子秤在四配煤的使用效果
3.1隨機(jī)抽取日期、班次檢驗(yàn)配煤比。
工藝要求配煤比計劃設(shè)定值與實(shí)際值誤差小于0.5%,實(shí)際抽測誤差均符合要求。
1#秤較粘因而下料不暢,1#—3#倉是錐形斗嘴,下料不暢,因而誤差稍大,但仍沒有超過規(guī)定值。
4.使用核子秤自動配煤系統(tǒng)前后數(shù)據(jù)的采集和分析比較
為了考察核子稱自動配煤系統(tǒng)在經(jīng)過常時間穩(wěn)定的運(yùn)行后的準(zhǔn)確/穩(wěn)定情況,我們分別隨機(jī)抽取了2004年第一周和2006年11月份第一周四配煤室配比完成情況數(shù)據(jù),對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理并繪出曲線圖直觀的進(jìn)行比較.
4.1使用核子秤前后四配煤室配比完成情況的比較
4.1.1四配煤室配比完成情況(2004年11月1-6日)
4.1.2四配煤室配比完成情況(2006年11月1-6日)
由兩組數(shù)據(jù)比較可知,2006年11月1-6日四配煤室配比波動情況比2004年大幅度提高,配比更為穩(wěn)定,波動區(qū)間小。二者對比如圖所示:
5 結(jié)論:
兩年數(shù)據(jù)的分析對比表明:核子稱自動配煤系統(tǒng)在配比穩(wěn)定性、過盤誤差值方面都要好于原電子稱,核子稱自動配煤系統(tǒng)具有較好的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性,比電子稱更適于我廠配煤系統(tǒng)的實(shí)際應(yīng)用。其優(yōu)越性如下:
1)、測量精度不受皮帶磨損張力、震動、跑偏、粉塵等因素的影響。
2)、在極惡劣的環(huán)境下穩(wěn)定可靠工作。
3)、動態(tài)測量精度高,其誤差小于1%,滿足生產(chǎn)需求。
4)、系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。
5)、功能齊全,具備超差、故障報警功能,便于及時調(diào)節(jié)操作。
6)、工藝過程可追朔性強(qiáng),便于焦炭質(zhì)量的總結(jié)改進(jìn)。
7)、設(shè)備維護(hù)量小,操作簡便,自動化程度高。
同時,由于相應(yīng)的配煤槽斗嘴個別仍為普通類型,時有下煤不暢現(xiàn)象,若全部改造為雙曲線型,輔助以風(fēng)力振煤,可使此系統(tǒng)更加完美、實(shí)用,確保配比的準(zhǔn)確性。
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作者簡介:
吳志強(qiáng) (1976.07),男,漢族,山東泰安,大學(xué)本科,助工,北京首鋼國際工程技術(shù)有限公司,焦化,100043。
北京首鋼國際工程技術(shù)有限公司 北京 100043