李學坤,張秀利,吳豐軍,李冬梅
(山東濰坊福田模具有限責任公司,山東 濰坊 261061)
車門外板按生產(chǎn)工藝可分為整體式和分體式2種。整體式車門內(nèi)外板是由整塊鋼板沖壓后包邊而成,分體式車門由車門框總成和車門內(nèi)外板總成拼焊而成,2種類型的車門在制造成本方面相差不大,主要是根據(jù)造型要求確定結(jié)構(gòu)形式。整體式車門外板成形相對于分體式車門外板更加困難,主要體現(xiàn)在成形制件型面的表面質(zhì)量、回彈、尺寸精度和模具結(jié)構(gòu)的復雜性等方面,特別是窗框部位的翹曲回彈量大,難于控制,直接補償風險大、制造成本高,是模具行業(yè)的技術(shù)難題之一。此外,各大汽車主機廠對外覆蓋件型面成形質(zhì)量和尺寸精度的要求日益提高,對回彈的控制已成為提升成形制件品質(zhì)的主要方向之一。其中,車門外板的回彈是需要重點解決的問題。現(xiàn)以某車型后門外板為例,介紹整體式車門外板窗框部位上翹回彈的控制措施,該措施通過實際驗證,取得了顯著效果。
某車型后門外板外形尺寸為1 285 mm×760 mm,材料為B180H1,料厚為0.7 mm,采用4道工序,左右件對稱成形,工藝方案為:①拉深→②修邊沖孔→③修邊沖孔剖切→④翻邊切邊,如圖1所示。
圖1 某車型后門外板沖壓工藝方案
按照上述成形工藝方案在翻邊工序采用不同時翻邊,利用AutoForm軟件進行全工序回彈分析,窗框部位回彈數(shù)值如圖2所示,采用改造數(shù)模的方式進行回彈補償,經(jīng)過多輪分析驗證反算,結(jié)合現(xiàn)場經(jīng)驗,最終確定補償方案為窗框上角最大補償量分別為11 mm和12 mm,后期模具調(diào)試合格后全工序件型面回彈在公差允許范圍內(nèi)。
圖2 窗框部位回彈量
雖然回彈得到控制,但是數(shù)模補償量大,模具開發(fā)制造風險增大,易出現(xiàn)的問題主要有:①截面線長改變造成制件輪廓尺寸偏差;②重構(gòu)數(shù)模引起曲率變化和曲率不連續(xù)使制件外表面產(chǎn)生缺陷;③回彈量過大引起的生產(chǎn)操作弊端。因此當窗框部位上翹回彈量過大時,慎重選擇直接補償?shù)姆绞健?/p>
現(xiàn)以新研發(fā)某車型后門外板為例進行說明,如圖3所示,材料為B180H1,料厚為0.65 mm,外形尺寸為1 404 mm×901 mm,外觀與以前開發(fā)車型類似,外形尺寸和料厚都有差別,由于外形尺寸增大,采用單件拉深的成形方案,仍需4道工序,沖壓工藝方案為:①拉深→②修邊沖孔→③修邊沖孔整形→④翻邊側(cè)翻邊切邊,如圖4所示。
圖3 新研發(fā)某車型后門外板
圖4 新研發(fā)某車型后門外板沖壓工藝方案
按照常規(guī)工藝方案進行全工序回彈分析,窗框部位回彈數(shù)值如圖5所示,最大處達36.76 mm,回彈量大,無法對數(shù)模進行直接補償以消除回彈。
圖5 常規(guī)成形工藝方案分析窗框部分回彈
圖6所示為修邊后制件的回彈數(shù)值,工序③修邊完成后,應(yīng)力完全釋放,制件型面回彈不大,而在工序④翻邊完成后,制件回彈突然增大,說明回彈大是翻邊造成的。圖7所示為車門外板零件側(cè)面形狀,側(cè)向造型類似大圓弧且在棱線處存在多處起伏,造成前后側(cè)翻邊時存在多料翻邊和少料翻邊的現(xiàn)象,采用常規(guī)翻邊時,材料流動不均勻,與翻邊棱線平行方向存在過度擠壓和過度拉深的情況,導致成形后應(yīng)力釋放不均勻,使制件回彈加大。要改善回彈狀態(tài),需采取措施保證材料均衡流動,抑制翻邊后應(yīng)力釋放不均勻現(xiàn)象,減小零件的回彈量。
圖6 修邊后制件回彈
圖7 零件側(cè)面
根據(jù)回彈的原因制定改善措施,控制翻邊時成形區(qū)域材料流動狀態(tài),將常規(guī)翻邊的自由成形轉(zhuǎn)變?yōu)榭梢钥刂撇牧狭鲃拥膲毫戏叿绞?,翻邊區(qū)域在受壓的狀態(tài)下逐步成形,材料流動均勻,零件應(yīng)力狀態(tài)比較均衡,翻邊后應(yīng)力釋放相對均勻,零件變形輕微,回彈變小。圖8所示為2種成形狀態(tài)成形過程的對比。
圖8 2種成形狀態(tài)對比
按照壓料翻邊工藝方案進行全工序回彈分析,窗框部位回彈數(shù)值如圖9所示,最大回彈量約2.141 mm,回彈量不大,通過直接補償方式對數(shù)模進行再造,對數(shù)模曲率影響不大,可以保證再造后數(shù)模的質(zhì)量。
圖9 壓料翻邊工藝方案分析窗框部分回彈
鑒于壓料翻邊對回彈的控制作用顯著,模具結(jié)構(gòu)設(shè)計時采用小壓料器組件實現(xiàn)壓料翻邊的功能,如圖10所示,通過小壓料器與上模鑲件將制件翻邊成形的區(qū)域壓緊,調(diào)節(jié)平衡塊和型面的不等間隙并調(diào)整不同區(qū)域所受壓緊力大小,平衡翻邊時各區(qū)域的材料流動使窗框部位的應(yīng)力應(yīng)變狀態(tài)與其余部分接近。該結(jié)構(gòu)同時還避免了翻邊多料引起的起皺和少料引起的開裂。
圖10 小壓料器組件
實際調(diào)試時,首先驗證沒有裝配小壓料器時制件的回彈,如圖11所示,窗框兩上角部回彈約36 mm和32 mm,與CAE分析情況基本一致,現(xiàn)場制件回彈量大。
圖11 沒有裝配小壓料器時制件回彈
裝配小壓料器后驗證制件的回彈,如圖12所示,窗框兩上角部型面基本合格,與CAE分析情況一致,通過壓料翻邊的模具結(jié)構(gòu)結(jié)合對數(shù)模的補償,實現(xiàn)了成形制件型面的回彈控制。
圖12 裝配小壓料器時制件的回彈
壓料翻邊工藝主要針對成形制件在翻邊過程中存在多料少料的區(qū)域,對于單純直線翻邊的區(qū)域作用不大。利用后門外板的開發(fā),在理論分析階段與實際生產(chǎn)制造階段,將常規(guī)翻邊工藝與壓料翻邊工藝進行對比,采用壓料翻邊工藝的后門外板的回彈情況改善顯著,解決了成形制件因翻邊帶來的回彈問題。