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        鐵路貨車空氣制動系統(tǒng)防塵技術(shù)研究

        2021-08-30 02:53:48韓金剛肖維遠
        鐵道車輛 2021年1期
        關(guān)鍵詞:風(fēng)缸制動缸集塵

        楊 璨,韓金剛,安 鴻,肖維遠,劉 蘋

        (1.中車眉山車輛有限公司,四川 眉山 620010;2.眉山中車制動科技股份有限公司,四川 眉山 620010)

        空氣制動系統(tǒng)作為鐵路貨車的重要組成部分,是列車安全運行的重要保障。因制動系統(tǒng)故障影響行車安全時有發(fā)生,主要表現(xiàn)為緩解不良和管系漏泄。近年來,經(jīng)過一系列的攻關(guān)工作,制動系統(tǒng)的可靠性得到大幅度提升,但仍存在因防塵不良致使制動系統(tǒng)內(nèi)部清潔度差而導(dǎo)致的故障,影響行車安全。

        為改善列車運行品質(zhì),保障列車行車安全及行車秩序,本文開展鐵路貨車制動系統(tǒng)防塵技術(shù)研究,以期盡可能地減少因防塵不良造成的行車安全故障。

        1 空氣制動系統(tǒng)及存在問題

        我國鐵路貨車空氣制動系統(tǒng)典型配置由120/120-1型貨車空氣控制閥、空重車自動調(diào)整裝置(包括測重機構(gòu)和限壓閥)、副風(fēng)缸、加速緩解風(fēng)缸、降壓風(fēng)缸、制動缸、組合式集塵器、制動軟管連接器、閘瓦間隙自動調(diào)整裝置、脫軌自動制動裝置及制動管系等組成。

        貨車空氣制動系統(tǒng)是根據(jù)列車管中空氣壓力的變化操縱車輛的制動和緩解。若制動系統(tǒng)存有污染物,污染物可能會隨著壓力空氣流動進入制動系統(tǒng)任一部件,進而影響制動系統(tǒng)性能。在實際運用中,主要包括以下幾種情況:

        (1) 空氣控制閥內(nèi)部清潔度差是運用中最突出的問題之一。殘留或進入閥內(nèi)部的各種污染物會損傷滑閥副研磨面、橡膠膜板和橡膠密封圈,堵塞閥內(nèi)氣路小孔,對閥的作用可靠性危害極大。

        閥內(nèi)部的污染物(圖1)主要是運用過程中因氣源質(zhì)量差或防護不佳而進入閥內(nèi)的灰塵、油污、雜質(zhì)。采用磷化處理的貨車空氣控制閥球墨鑄鐵件防銹性能較差,在運用過程中閥體內(nèi)腔及表面易產(chǎn)生銹蝕(圖2),銹斑掉進閥體關(guān)鍵零部件中,影響貨車空氣控制閥整機性能。

        圖1 閥內(nèi)污染物

        圖2 閥體銹蝕

        (2) 中間體、集塵器及各管路間有污染物,污染物隨著壓力空氣流動至空氣制動系統(tǒng)內(nèi)部關(guān)鍵零部件中,影響整機性能(圖3)。

        圖3 中間體、集塵器及管系污染物

        (3) 制動缸運用一段時間后,缸體內(nèi)出現(xiàn)銹蝕(圖4),制動缸潤滑脂變?yōu)楹谏?,呼吸孔毛氈變?yōu)楹谏@些銹跡、灰塵及油污隨著壓力空氣進入控制閥內(nèi)影響閥的性能,還可傷害制動缸密封橡膠件,導(dǎo)致漏泄故障發(fā)生。

        圖4 制動缸污染物

        通過調(diào)研,發(fā)現(xiàn)因防塵不良致使空氣制動系統(tǒng)內(nèi)部清潔度差主要來自兩方面:一是外部污染物侵入;二是內(nèi)部銹蝕產(chǎn)生污染物。

        2 空氣制動系統(tǒng)污染物來源識別

        空氣制動系統(tǒng)任一部件內(nèi)部出現(xiàn)清潔度差,其污染物可能會隨著壓力空氣的流動進入控制閥關(guān)鍵零部件,使之作用不良而導(dǎo)致行車故障。通過現(xiàn)場運用調(diào)研,識別出2個防塵不良點和8個污染物來源。

        2.1 防塵不良

        2.1.1 集塵器防塵不良

        為保證空氣制動系統(tǒng)的清潔度,既有系統(tǒng)通過集塵器和中間體濾塵結(jié)構(gòu)對壓縮空氣進行過濾。集塵器安裝在制動主管與控制閥之間的制動支管上,用以清除制動主管壓力空氣帶來的灰塵、雜質(zhì)等污染物,以保證控制閥的正常作用。既有集塵器采用離心力除塵和重力除塵原理,但實際運用表明該結(jié)構(gòu)原理僅對較大顆粒雜質(zhì)有效,而對除塵效果有限,較小顆粒雜質(zhì)仍會透過集塵器進入空氣控制閥,影響制動性能。

        2.1.2 中間體防塵不良

        中間體作為安裝座,使列車管、加速緩解風(fēng)缸、副風(fēng)缸、制動缸分別與主閥、緊急閥內(nèi)各對應(yīng)氣路相連通。除了列車管通路使用的是銅基粉末冶金濾塵杯結(jié)構(gòu)外,既有中間體與主閥、緊急閥各氣路僅采用濾塵網(wǎng)進行過濾。濾塵網(wǎng)濾塵效果有限,各風(fēng)缸和緊急閥中的一些空氣雜質(zhì)及銹跡容易穿過濾塵網(wǎng)進入到控制閥工作面,拉傷滑閥面,產(chǎn)生漏泄,導(dǎo)致制動閥動作不良,引起制動故障。

        2.2 污染物來源

        2.2.1 空氣制動系統(tǒng)外部污染物來源

        (1) 軟管連接器缺少防護措施,摘車后污染物從軟管連接器處進入。

        (2) 現(xiàn)有空氣控制閥主閥排氣部和主閥下蓋采用螺紋連接方式,在實際運用過程中會出現(xiàn)排氣后倒吸或排風(fēng)部丟失問題,使得外部污染物通過緩解氣路進入到主閥內(nèi)部,拉傷滑閥面,產(chǎn)生漏泄,導(dǎo)致控制閥動作不良,引起制動故障。

        (3) 當(dāng)制動缸緩解時,外界沙塵經(jīng)過活塞桿和前蓋潤滑套之間的間隙被吸入到制動缸內(nèi),與制動缸潤滑脂混合,不僅導(dǎo)致制動缸潤滑脂氧化變質(zhì),更會加速制動缸內(nèi)壁和密封圈的磨損,最終造成制動缸漏泄。在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)制動缸缸體由于雨水進入并長時間存積,導(dǎo)致缸體內(nèi)壁、活塞、活塞桿及緩解簧產(chǎn)生銹蝕,銹斑隨著活塞桿的往復(fù)運動磨損膜板和橡膠件,造成漏泄。

        (4) 在運用過程中,既有測重機構(gòu)的傳感閥觸桿上的排氣孔偶有堵塞現(xiàn)象,防塵罩脫落或防塵能力不夠,空氣中的污染物易堵塞傳感閥排氣孔,從而引起緩解不良。

        2.2.2 空氣制動系統(tǒng)內(nèi)部污染物來源

        (1) 現(xiàn)有制動閥鑄鐵件內(nèi)腔采用磷化防銹處理,運用過程中鑄鐵件內(nèi)腔產(chǎn)生銹蝕。在檢修時,鑄鐵件內(nèi)部銹蝕產(chǎn)生的鐵銹易進入到閥體內(nèi)腔死角,不易清理,在壓力空氣的作用下極有可能進入滑閥副作用面或堵塞限孔、氣路,影響控制閥的性能。

        (2) 制動缸內(nèi)部銹蝕的原因有2個:經(jīng)長期存放或長期運用后,潮濕空氣進入缸體,缸體內(nèi)壁的油膜被破壞不能持續(xù)保護缸體內(nèi)壁;制動缸缸體自身不能防水,雨水進入缸體,導(dǎo)致缸體內(nèi)部銹蝕。

        (3) 現(xiàn)有新造車的管系均采用不銹鋼材質(zhì),但仍有大量普碳鋼在使用。壓縮空氣中含有的大量塵埃、水蒸氣,運行過程中產(chǎn)生揮發(fā)性油污等雜質(zhì)附著在制動管系內(nèi)壁,導(dǎo)致內(nèi)壁銹蝕,產(chǎn)生氧化皮等雜質(zhì)。

        (4) 部分普碳鋼材質(zhì)風(fēng)缸出廠時內(nèi)部就殘存有雜質(zhì),且壓縮空氣中的塵埃和水蒸氣導(dǎo)致內(nèi)壁銹蝕,產(chǎn)生氧化皮等雜質(zhì)。

        3 解決方案

        根據(jù)識別的空氣制動系統(tǒng)2個防塵不良點和8個污染物來源,提出優(yōu)化改進措施,通過技術(shù)改進提高制動系統(tǒng)防塵能力。

        3.1 集塵器防塵結(jié)構(gòu)優(yōu)化

        既有集塵器采用離心力和重力除塵原理,但其濾塵精度不高,仍有很多灰塵、小顆粒雜質(zhì)等透過濾塵器進入制動系統(tǒng)內(nèi)部,影響制動系統(tǒng)性能。為進一步提高空氣制動系統(tǒng)風(fēng)源質(zhì)量,對集塵器進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,進一步提高過濾精度。

        3.1.1 采用高過濾精度的粉末冶金濾塵器

        因直徑大于60μm的漂浮物顆粒在空氣中約占70%以上,在保證濾塵器通量足夠的前提下,濾塵器選用40~60目銅基粉末冶金制造,過濾精度可達50μm以上,最大限度地保證了進入控制閥內(nèi)壓縮空氣的質(zhì)量。

        3.1.2 采用大過濾通量的W形濾塵器結(jié)構(gòu)

        受安裝條件和相關(guān)標準限制,集塵器內(nèi)部容積有限,為在有限的容積空間內(nèi)盡可能增大濾塵器的有效過濾面積,將濾塵器設(shè)計為W形結(jié)構(gòu),以保證足夠的過濾通量,如圖5所示。

        圖5 W形粉末冶金濾塵器結(jié)構(gòu)

        3.1.3 采用大容塵量的集塵盒

        車輛長時間運用后,集塵盒會積滿雜質(zhì),既有集塵器受結(jié)構(gòu)限制,集塵盒容積不夠大。新型集塵器底部集塵盒體積增大為既有的2.4倍,能夠收集更多雜質(zhì)。

        3.2 中間體防塵結(jié)構(gòu)優(yōu)化

        圖6為優(yōu)化后的中間體防塵結(jié)構(gòu)。中間體防塵結(jié)構(gòu)優(yōu)化有2種方案:方案1將濾塵網(wǎng)改為銅基粉末冶金濾塵杯結(jié)構(gòu);方案2將濾塵網(wǎng)改為更為先進的不銹鋼纖維繞結(jié)集塵濾芯結(jié)構(gòu)。

        圖6 優(yōu)化后的中間體防塵結(jié)構(gòu)

        3.2.1 優(yōu)化方案1

        因中間體處列車管通路安裝的是銅基粉末冶金濾塵杯(圖7),且通過常年運用,可驗證其過濾精度高,過濾效果好。將濾塵網(wǎng)改為銅基粉末冶金濾塵杯結(jié)構(gòu),可有效提高過濾精度。

        圖7 銅基粉末冶金濾塵杯

        3.2.2 優(yōu)化方案2

        采用不銹鋼濾層與不銹鋼纖維結(jié)合仿生人手搖滾篩分技術(shù),可精確控制不銹鋼纖維分布,有效控制孔徑的均勻性,最大限度提高開孔率,增大透氣量,提高過濾精度。圖8為不銹鋼纖維燒結(jié)集塵濾芯。

        圖8 不銹鋼纖維燒結(jié)集塵濾芯

        對上述2種方案樣品的容塵量、透氣量等項目進行檢測對比,認為方案2更為可靠。

        3.3 軟管連接器防塵結(jié)構(gòu)改進

        為防止外部污染物進入軟管連接器,研究了一種新型自密封防塵式軟管連接器,在既有軟管連接器的基礎(chǔ)上新增自動防塵機構(gòu),優(yōu)化改進密封墊圈和連接器體結(jié)構(gòu),見圖9。

        圖9 自密封防塵式軟管連接器結(jié)構(gòu)

        自密封防塵式軟管連接器工作原理:初始狀態(tài)下,自動防塵機構(gòu)在壓緊彈簧的作用下,壓緊在連接器體口部,與密封墊圈密貼,起到較好的防塵作用;連掛時,定位彈簧和旋轉(zhuǎn)封門繞圓銷旋轉(zhuǎn),與凸輪配合使整個防塵機構(gòu)沿圓銷直線下移,旋轉(zhuǎn)封門遠離密封墊圈;當(dāng)旋轉(zhuǎn)筒旋轉(zhuǎn)到一定角度時,旋轉(zhuǎn)封門被鎖止;摘車后,防塵機構(gòu)在扭轉(zhuǎn)彈簧的作用下恢復(fù)到初始狀態(tài),起到防塵作用。

        3.4 空氣控制閥排氣口防塵結(jié)構(gòu)改進

        研究設(shè)計了螺旋迷宮式排氣結(jié)構(gòu),2種排風(fēng)部結(jié)構(gòu)對比如圖10所示。因螺旋結(jié)構(gòu)的設(shè)計,外部污染物無法沿螺旋式排風(fēng)芯進入閥體,避免了倒吸現(xiàn)象,有效提高了防塵能力,提高了閥內(nèi)清潔度;將螺旋式排風(fēng)芯和防塵柵堵壓裝到主閥下蓋排氣口處,可避免脫落丟失(圖11)。

        (a) 既有排風(fēng)部示意圖 (b) 螺旋迷宮式排風(fēng)部示意圖

        (a) 主閥下蓋外部 (b) 主閥下蓋內(nèi)部

        3.5 制動缸防塵、防水結(jié)構(gòu)改進

        既有制動缸(圖12)A處有縫隙,沙塵容易從此處被吸入制動缸內(nèi)部。通過淋雨試驗發(fā)現(xiàn),當(dāng)雨水淋到制動缸時,雨水會順著A、B、C 3處進入缸體,當(dāng)制動缸緩解時,活塞右側(cè)形成負壓,雨水順著A、B、C 3處被“吸”進缸體。

        圖12 既有制動缸灰塵、雨水進入缸體位置分布

        為解決此問題,對既有制動缸結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化改進。如圖13所示,在A、B和C 3處分別增加防水圈、O形密封圈及新型防塵蓋。新型防塵蓋焊接在前蓋上,將氣體通路與雨水流淌線路隔離,雨水沿防塵蓋裙擺下落,起到防水作用。A、B兩處增加的防水圈和O形密封圈避免了灰塵和雨水進入制動缸。運用證明,此優(yōu)化改進結(jié)構(gòu)大大減少了制動缸漏泄故障的發(fā)生。

        圖13 制動缸結(jié)構(gòu)優(yōu)化改進

        3.6 測重機構(gòu)防塵結(jié)構(gòu)優(yōu)化

        圖14為優(yōu)化后的測重機構(gòu)防塵結(jié)構(gòu)。

        圖14 優(yōu)化后的測重機構(gòu)防塵結(jié)構(gòu)

        (1) 在觸桿上設(shè)計一個O形密封圈槽,槽內(nèi)安裝O形橡膠密封圈,在防塵罩對應(yīng)的位置設(shè)計一個凹槽。觸桿與防塵罩之間改為間隙配合,通過O形橡膠密封圈的彈性保持防塵罩和觸桿之間的連接,起到防脫作用。

        (2) 在防塵罩內(nèi)部增加螺旋迷宮式結(jié)構(gòu)。因螺旋結(jié)構(gòu)的設(shè)計,防塵罩下方的污染物無法沿螺旋結(jié)構(gòu)進入傳感閥排氣口,避免了倒吸現(xiàn)象,有效提高了其防塵能力。

        3.7 控制閥內(nèi)部防銹研究

        既有鑄鐵件內(nèi)部均為磷化處理,防銹能力有效。可通過QPQ技術(shù)或氣相法防腐技術(shù)2種方案來提高控制閥內(nèi)部防銹能力。

        (1) QPQ技術(shù)在工模具、汽車等領(lǐng)域得到成熟運用,它是在兩種鹽浴中處理工件,實現(xiàn)了滲氮工序和氧化工序的復(fù)合、氮化物和氧化物的復(fù)合、耐磨性和抗蝕性的復(fù)合、熱處理技術(shù)和防腐技術(shù)的復(fù)合。

        (2) 氣相法防腐技術(shù)是將活性鋅加熱到400 ℃左右,在催化劑、機械力等作用下,使其變成帶活性的氣相鋅,氣相鋅在催化劑的作用下,可以部分滲入鐵基體,在工件表面形成一層致密的Fe-Zn合金層。Fe-Zn合金層具有極強的防腐特性,能提高球墨鑄鐵件的防腐能力。

        對磷化處理、QPQ表面處理、氣相法防腐處理后的球鐵件按GB/T 10125—2012《人造氣氛腐蝕試驗 鹽霧試驗》進行鹽霧試驗對比,現(xiàn)有磷化處理的鑄鐵件經(jīng)過6 h中性鹽霧試驗會出現(xiàn)紅銹(圖15),QPQ處理后的鑄鐵件72 h內(nèi)未出現(xiàn)紅銹(圖16),氣相法防腐處理后的球鐵件300 h內(nèi)未出現(xiàn)紅銹(圖17)。

        (a) 試驗前 (b) 試驗后

        (a) 試驗前 (b) 試驗后

        (a) 試驗前 (b) 試驗后

        3.8 制動缸結(jié)構(gòu)優(yōu)化

        采用主動潤滑制動缸,增加棘輪棘爪機構(gòu),使活塞在制動缸內(nèi)單向轉(zhuǎn)動,將自然流墜到制動缸下部的潤滑脂通過活塞本身的轉(zhuǎn)動帶到制動缸上部,實現(xiàn)制動缸潤滑脂在制動缸內(nèi)的循環(huán)。從根本上解決了制動缸上部缺油脂導(dǎo)致的制動缸銹蝕問題。

        3.9 制動管系及風(fēng)缸材質(zhì)改進

        現(xiàn)有新造車的制動管系和風(fēng)缸均采用不銹鋼材質(zhì),此項技術(shù)的推廣和應(yīng)用在內(nèi)部防銹上起到了很好的作用,大大提高了制動管系和風(fēng)缸的內(nèi)部清潔度。

        4 結(jié)論

        為避免污染物對制動系統(tǒng)性能造成影響,最大限度地保證行車安全,通過現(xiàn)場調(diào)研,從系統(tǒng)層面識別出2個防塵不良點和8個污染物來源,并有針對性地開展了鐵路貨車空氣制動系統(tǒng)防塵技術(shù)研究,其中部分技術(shù)已推廣應(yīng)用且運用效果良好,部分已開展樣機試制及試驗驗證。這些技術(shù)的提出,可有效提高制動系統(tǒng)的清潔度,減少因污染物的侵入導(dǎo)致制動故障的發(fā)生。

        本文為提高制動系統(tǒng)清潔度提供了技術(shù)支撐,若需系統(tǒng)提高制動系統(tǒng)清潔度,提出制動系統(tǒng)清潔度標準,下一步還將從新造、檢修、運維等多方面開展相關(guān)研究工作。

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