王 海,劉 通,劉艷華
(華晨汽車工程研究院,遼寧 沈陽(yáng) 110141)
隨著汽車技術(shù)的不斷發(fā)展和進(jìn)步,乘坐人員對(duì)舒適性的要求變得越來(lái)越高[1],故整車設(shè)計(jì)過程中,設(shè)計(jì)部門對(duì)平順性性能的要求也變得越來(lái)越高[2]。
本文主要依據(jù)現(xiàn)有車型,在加速、制動(dòng)以及減速等前后沖擊工況下,整車的前后沖擊較為明顯,駕駛員及乘客的乘坐舒適性較差[3]。對(duì)該車型進(jìn)行平順性分析,找出影響該車的平順性影響較大的因子,并對(duì)該車型平順性的影響因子進(jìn)行評(píng)估和優(yōu)化,確定最終的平順性優(yōu)化方案,并進(jìn)行驗(yàn)證分析。
本論文的車型的控制臂后襯套為橡膠襯套,但其徑向方向包含空心方向和實(shí)心方向??招姆较?yàn)榭刂票矍昂簏c(diǎn)連線的切線在xy 面投影方向,本襯套一般稱之為平順性襯套[4]。
本文應(yīng)用Adams/insight 軟件進(jìn)行平順性的優(yōu)化分析[5]。本車型出現(xiàn)問題的工況為縱向沖擊工況,故本文應(yīng)用典型的沖擊路面作為仿真工況[6]。
影響整車縱向沖擊的因素如表1。
表1 平順性影響因子
由于本車型的結(jié)構(gòu)零部件已經(jīng)確定,且減振器阻尼以及彈簧剛度主要影響垂向的平順性性能,故對(duì)硬點(diǎn)坐標(biāo)、彈簧以及減振器阻尼不再進(jìn)行優(yōu)化。本車型主要通過優(yōu)化襯套的剛度對(duì)平順性進(jìn)行分析。
優(yōu)化的目標(biāo)為質(zhì)心縱向加速度。分析各影響因子對(duì)目標(biāo)的影響大小,確定優(yōu)化的方案。通過Adams/insight 優(yōu)化分析可知,具體的各個(gè)因子對(duì)優(yōu)化目標(biāo)影響的大小如圖1。
圖1 各影響因子權(quán)重
通過靈敏度分析,對(duì)整車縱向舒適性影響較大的主要是控制臂前襯套的x 方向(整車坐標(biāo)系的y 向)剛度以及控制臂后襯套的y 向(整車坐標(biāo)系的y 向)的剛度。其他襯套的剛度對(duì)整車的縱向舒適性影響較小。
控制臂后襯套的各向剛度主要取決于襯套本身的剛度以及襯套布置在控制臂的角度。
本文應(yīng)用本車型組合壞路的六分力測(cè)試數(shù)據(jù),對(duì)前懸架進(jìn)行了動(dòng)態(tài)載荷分解??刂票鄣暮狭Ψ较蛞约昂狭Φ拇笮∪鐖D2。左右兩側(cè)的控制臂后襯套的合力與整車坐標(biāo)系的y 軸夾角為32°附近。
圖2 控制臂后襯套合力方向統(tǒng)計(jì)
通過分析,對(duì)控制臂后襯套的空心方向剛度以及襯套的布置角度進(jìn)行了優(yōu)化。即襯套的空心方向?yàn)榕cy 軸夾角為32°,剛度適當(dāng)減小,具體的剛度前后對(duì)比如下圖所示。
圖3 控制臂后襯套空心方向前后對(duì)比
控制臂后控制臂的空心方向及剛度進(jìn)行優(yōu)化分析后,由于襯套的變化,懸架的C 特性有一定的差異及變化,本文對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化分析。具體分析結(jié)果如圖4 所示。
圖4 輪心縱向位移隨制動(dòng)力的變化關(guān)系
表2 兩種方案前后對(duì)比
通過分析發(fā)現(xiàn),懸架的縱向柔度分別提升了46%及28%。
根據(jù)上述的方案,基于優(yōu)化前后的襯套的剛度和布置角度,進(jìn)行整車的脈沖仿真分析。得到的車身縱向加速度的傅里葉變換后的頻域曲線圖5。
圖5 傅里葉變換后的功率譜密度曲線
通過曲線可以分析,縱向加速度的諧振頻率從優(yōu)化前的19.5 Hz 提升至9.8 Hz,整車的縱向舒適性能變好。
通過Adams/insight 軟件,對(duì)整車的縱向加速制動(dòng)等工況進(jìn)行了優(yōu)化分析,確定了優(yōu)化的影響因子。同時(shí),基于實(shí)車的路譜六分力測(cè)試數(shù)據(jù),對(duì)前懸架進(jìn)行動(dòng)態(tài)載荷分解,確定了更利于縱向舒適性的襯套布置角度。從而通過優(yōu)化控制臂后襯套的剛度曲線及襯套的布置角度,縱向沖擊頻率變低,提升了整車的縱向舒適性性能。