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        蓄熱式焚燒爐在丁苯橡膠生產(chǎn)節(jié)能改進中的應(yīng)用

        2021-08-06 02:20:22
        浙江化工 2021年7期
        關(guān)鍵詞:丁苯橡膠目標(biāo)值廢氣

        劉 凱

        (杭州宜邦橡膠有限公司,浙江 杭州 311228)

        某乳聚丁苯橡膠工廠在建設(shè)之初設(shè)計有各類廢氣處理裝置,主要用于處理乳聚丁苯橡膠后處理工段干燥單元的廢氣。后處理工段主要是將丁苯膠乳中的橡膠顆粒凝聚成粒,并干燥、壓塊、包裝。干燥單元將含水量高的橡膠顆粒通風(fēng)加熱,除去水分,以達(dá)到外觀和其他控制指標(biāo)的要求。在原裝置設(shè)計中,有一套玻璃鋼/聚丙烯材質(zhì)的廢氣填料吸收塔,用于中和酸氣和吸收廢氣中的水溶性成分,對廢氣中的主要污染物苯乙烯處理效果不明顯。為解決VOCs 處理不達(dá)標(biāo)問題,新建蓄熱式焚燒爐(RTO)。

        RTO 技術(shù)現(xiàn)已發(fā)展成形式多樣、適用廣泛的廢氣處理技術(shù),其主要的處理原理基本相同:廢氣經(jīng)前置處理后,進入高溫蓄熱體升溫,在約800 ℃的燃燒室氧化分解成二氧化碳和水,并燃燒放熱。經(jīng)過處理的高溫潔凈氣體從蓄熱體降溫排入大氣,熱量保留在蓄熱體中供下一個循環(huán)廢氣升溫。對于乳聚丁苯橡膠裝置而言,即使采用了蓄熱和燃燒廢氣的方式循環(huán)處理,為維持燃燒室的高溫,RTO 仍需要消耗大量的天然氣。RTO 經(jīng)過不斷改進,在廢氣處理效率和熱效率上有一定提升,如新型的旋轉(zhuǎn)式RTO、三室RTO 等主要在結(jié)構(gòu)上進行改進和創(chuàng)新,在節(jié)能上還有改進空間。

        1 廢氣處理流程

        丁苯橡膠裝置廢氣主要處理流程見圖1。

        圖1 丁苯橡膠裝置廢氣處理流程

        圖1 中,干燥單元廢氣1 由廢氣風(fēng)機2 排入填料吸收塔3,由循環(huán)泵4 循環(huán)堿液處理廢氣中的酸性組分。經(jīng)處理的高含水量廢氣進入除水罐5 除水,降低含水量的廢氣進入RTO 6。廢氣經(jīng)入口③、④閥門進入蓄熱體A,①、②閥門關(guān)閉,廢氣經(jīng)過高溫蓄熱體A 加熱升溫進入燃燒室燃燒,由蓄熱體B 吸收廢氣熱量,經(jīng)出口⑦、⑧閥門排出,⑤、⑥閥門關(guān)閉,廢氣由排風(fēng)機9 排入排風(fēng)管10,進入高空排入大氣。過程持續(xù)約180 s,蓄熱體A溫度下降,蓄熱體B 溫度升高,此時閥門切換,廢氣經(jīng)入口⑤、⑥閥門進入蓄熱體B,⑦、⑧閥門關(guān)閉,廢氣經(jīng)過高溫蓄熱體B 加熱升溫進入燃燒室燃燒,由蓄熱體A 吸收廢氣熱量,經(jīng)出口①、②閥門排出,③、④閥門關(guān)閉,廢氣由排風(fēng)機9 排入排風(fēng)管10,進入高空排入大氣。RTO 約經(jīng)360 s(一個周期)循環(huán)切換,維持蓄熱體的溫度狀態(tài)。

        2 節(jié)能改進

        RTO 熱量損耗主要是排出廢氣和引入廢氣的溫差及裝置保溫?fù)p耗。RTO 熱量來源為天然氣和廢氣VOCs 燃燒放熱。理論上,廢氣VOCs 燃燒釋放熱量等于廢氣出入熱量差和裝置保溫?fù)p耗熱量時,天然氣無消耗。裝置保溫在設(shè)計建設(shè)時基本定型,改造成本高,且相對損耗較少。RTO 燃燒室在維持約800 ℃時,外部爐體對應(yīng)位置的溫度為40 ℃~60 ℃。乳聚丁苯橡膠干燥單元排出的廢氣到達(dá)RTO 入口時溫度穩(wěn)定,約為60 ℃,因此決定熱量消耗的關(guān)鍵是排氣溫度。圖2 為RTO節(jié)能改進前某段時間內(nèi)的典型RTO 出口溫度和時間關(guān)系曲線,RTO 設(shè)計能力:處理風(fēng)量為50000 Nm3/h、總烴小于1000 mg/m3;處理風(fēng)量為30000 m3/h、總烴為500 mg/m3。

        圖2 改進前典型RTO 出口溫度隨時間變化曲線

        從圖2 可以看出,RTO 每個循環(huán)360 s,出現(xiàn)2 個高溫峰和1 個低溫峰,高低溫差50 ℃(綜合歷史數(shù)據(jù)取值)。出現(xiàn)排氣溫差大的原因是蓄熱體溫差大,即兩個蓄熱體儲存的熱量出現(xiàn)極大偏差。例如蓄熱體A 進氣時頂部溫度為600 ℃,蓄熱體B 進氣時頂部溫度為300 ℃,兩者溫度偏差大造成蓄熱體B 熱量少、進氣溫度低,蓄熱體A熱量多、無法儲存從RTO 排出的熱量,造成熱量損耗。RTO 系統(tǒng)在發(fā)展過程中,結(jié)構(gòu)和功能都有所改進和提升,但在進氣和排氣閥門切換的編程設(shè)計上,仍然是簡易地設(shè)置切換時間,這樣的設(shè)計導(dǎo)致溫度高的蓄熱體持續(xù)溫度高,溫度低的蓄熱體持續(xù)溫度低,一方面熱量損耗,另一方面長期高溫可能降低蓄熱體的使用壽命。

        通過平衡蓄熱體的熱量可以解決這一問題,主要步驟:

        (1)識別和區(qū)分高溫蓄熱體和低溫蓄熱體,若設(shè)施已安裝蓄熱體溫度監(jiān)控,直接觀察溫度區(qū)分;若沒有安裝溫度監(jiān)控,則可通過觀察排出溫度確認(rèn),如圖2 所示,若0~180 s 為蓄熱體A 排氣,其排氣溫度持續(xù)下降或主要過程溫度下降,則蓄熱體A 為低溫蓄熱體。

        (2)延長高溫蓄熱體進氣時間,直至排氣溫度由降低趨勢轉(zhuǎn)變?yōu)樯仙厔?,并使排氣溫度提升至一個比最低溫度高10 ℃左右的值,將此值作為后續(xù)調(diào)整的目標(biāo)值,達(dá)到目標(biāo)值切換閥門,注意高溫蓄熱體進氣的總時間。

        (3)低溫蓄熱體進氣180 s,切換閥門。

        (4)重復(fù)(2)、(3)步驟,直到高溫蓄熱體進氣達(dá)到目標(biāo)值的時間接近180 s,調(diào)整時應(yīng)注意目標(biāo)值的觀察,調(diào)整初期的目標(biāo)值應(yīng)在后續(xù)重復(fù)調(diào)整時不斷修正,合理的設(shè)定目標(biāo)是控制能耗的關(guān)鍵。

        圖3 中實線為改進后的典型曲線,這種溫度曲線仍有提升空間,工況合適的情況下,通過人為干預(yù)可以將高、低溫峰差控制在1 ℃以內(nèi),典型曲線操作彈性大,便于程序改進。

        圖3 改進前后典型RTO 出口溫度隨時間變化曲線對比

        以圖3 中0~180 s 作為計算區(qū)域,經(jīng)模擬計算得出其面積差為1720 ℃·s,即排氣溫度下降9.6 ℃/s(此結(jié)果依據(jù)模擬制作的曲線計算得出,模擬曲線的不同得出的結(jié)果有所差異)。通過以下計算(忽略出入口氣體微量組分的變化對比熱容的影響),得出節(jié)約天然氣的理論值:

        將Cp水=4.2×103J/(kg·℃)、Cp空氣=1.003×103J/(kg·℃)、ρ空氣=1.293 kg/m3、Q天然氣=34×106J/m3、m水(空氣含水量)=50 g/m3代入式(1),計算得出每天節(jié)約天然氣的理論量為36.76 m3,每月可節(jié)約天然氣1100 m3。

        根據(jù)以上方法調(diào)整后,實際節(jié)約的天然氣遠(yuǎn)高于理論值。選取產(chǎn)量相當(dāng)?shù)脑路輰Ρ龋倪M前某月天然氣消耗6300 m3(以往最低水平),改進后某月天然氣消耗4100 m3,相差2100 m3,下降33%。理論與實際相差較大的主要原因是操作控制波動比理論范圍更窄、理論與實際工況的偏差。從理論計算和實際操作可以得出結(jié)論,改進后可以顯著降低天然氣的消耗。

        3 自動化控制

        人為控制干預(yù)可以得到較為理想的效果,但需要人工頻繁檢查、分析和調(diào)整。通過改進RTO切換進氣、排氣閥門的方式可以實現(xiàn)自動化控制。RTO 進氣和排氣閥門切換模式是以180 s 作為一個切換基礎(chǔ)時間,分為蓄熱體A 進氣時間和蓄熱體B 進氣時間。調(diào)整原理:當(dāng)蓄熱體A 進氣時,排氣溫度高,則增加蓄熱體B 的進氣時間;若蓄熱體A 進氣時間設(shè)定已大于180 s,可降低蓄熱體A 的進氣時間,但通常情況下不建議切換時間小于180 s,此方式本質(zhì)是通過人工識別排氣溫度調(diào)整閥門切換時間。改進后的方法:設(shè)定一個經(jīng)驗的排氣溫度目標(biāo)值(持續(xù)調(diào)整),當(dāng)排氣溫度到目標(biāo)值時,切換閥門;當(dāng)排氣溫度再次達(dá)到目標(biāo)值時,切換閥門,一個循環(huán)完成。

        實現(xiàn)自動控制循環(huán)的控制點如下:

        (1) 至少2 個不同源的排氣溫度監(jiān)控點以及可設(shè)定的高溫報警值,以免某個監(jiān)控點異常;

        (2)可設(shè)定的排氣溫度目標(biāo)值,達(dá)到此值時,閥門切換;

        (3)可設(shè)定的閥門最低切換時間,當(dāng)排氣溫度出現(xiàn)跳值時,限制閥門切換;

        (4)可設(shè)定的閥門最高切換時間,當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)其他異常時,強制切換閥門,防止極端高溫。

        (3)、(4)切換條件優(yōu)先級相同,均高于(2)切換條件,原RTO 系統(tǒng)的切換模式應(yīng)保留,可以根據(jù)實際需要選擇改進模式和原模式。

        完成以上控制點后,具體實現(xiàn)流程如下:

        (1)選擇原模式人工調(diào)整排氣溫度,縮小兩個蓄熱體溫度偏差,實現(xiàn)一個閥門切換時間內(nèi)排氣溫度先降再升;

        (2)設(shè)定排氣溫度目標(biāo)值、最低切換時間(90 s,1/4 周期)和最高切換時間(270 s,3/4 周期),投用改進模式,實現(xiàn)自動控制。

        以圖4 為例,當(dāng)人工調(diào)整至圖4 曲線時,投用改進模式,設(shè)定排氣溫度目標(biāo)值為90 ℃。當(dāng)排氣溫度達(dá)到90 ℃時(接近180 s 位置),自動切換一次閥門,排氣溫度因溫度遲滯略微升高后下降至90 ℃,受最低切換時間限制,此時不會切換;當(dāng)再次達(dá)到波峰90 ℃時閥門切換,完成一次循環(huán)。

        圖4 改進模式閥門切換時間點

        圖4 所示的180 s 閥門切換時間是一個假設(shè)值,實際生產(chǎn)中的切換時間根據(jù)設(shè)定的排氣溫度目標(biāo)值而定,而排氣溫度目標(biāo)值的設(shè)定與廢氣中的總烴量相關(guān)。因此,設(shè)定一個合理的排氣溫度目標(biāo)值是節(jié)約能耗的關(guān)鍵,可以通過觀察排氣溫度最低值,將目標(biāo)值設(shè)定為高于最低值10 ℃~20 ℃,可以達(dá)到較理想的效果。

        4 結(jié)語

        通過改進操作方法,將半個循環(huán)周期內(nèi)排氣溫度的上升或下降趨勢轉(zhuǎn)變?yōu)橄冉岛笊?,可以?jié)約至少33%的天然氣,這種操作方法可實現(xiàn)自動化控制。

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