孫志旗,黃金鵬,杜天義
(江鈴汽車股份有限公司,江西 南昌 330000)
近年來,隨著汽車的逐漸普及,人們對(duì)汽車的舒適性等要求不斷提升,因此,自動(dòng)變速箱的滲透率快速提升,手動(dòng)變速箱的市場(chǎng)份額急劇下降。但是,手動(dòng)變速箱具有機(jī)械可靠性高、傳動(dòng)效率高、購(gòu)買使用成本低、維修簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn),故手動(dòng)變速箱特別是商用車手動(dòng)變速箱仍將是變速箱領(lǐng)域的重要組成部分。手動(dòng)變速箱未來必定是朝著高安全可靠性、高性能的方向發(fā)展。
滾針軸承若失效,必然會(huì)造成車輛重大損失,甚至造成安全事故。因此,有必要對(duì)其進(jìn)行失效分析,掌握其運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)及常見失效形式和失效機(jī)理,以便更好地采取預(yù)防措施。
軸承燒蝕的原因很多,包括間隙配合、強(qiáng)度設(shè)計(jì)、零件尺寸加工、清潔度、裝配工藝等。本文針對(duì)變速器滾針軸承燒蝕原因進(jìn)行分析研究,以期為軸承燒蝕及其他傳動(dòng)類零件燒蝕失效分析及前期變速箱開發(fā)提供參考。
某新開發(fā)輕型后驅(qū)卡車在進(jìn)行下線駕評(píng)行駛過程中,發(fā)生后輪抱死故障,導(dǎo)致車輛無法行駛。通過確認(rèn)試車信息和故障總成拆解現(xiàn)象分析,二檔從動(dòng)齒輪處二檔滾針燒蝕、變形,如圖1所示。
圖1 滾針軸承燒蝕、變形
為了保證檔位齒輪能正常運(yùn)轉(zhuǎn),滾針軸承和齒輪之間一定是間隙配合,并且潤(rùn)滑要充分[1]。如果出現(xiàn)過盈或者潤(rùn)滑不充分問題,就會(huì)導(dǎo)致齒輪和滾針軸承兩者之間運(yùn)轉(zhuǎn)不暢,異常磨損發(fā)熱,發(fā)熱產(chǎn)生高溫,導(dǎo)致零件熱脹。如此惡性循環(huán),短時(shí)間內(nèi)導(dǎo)致滾針軸承燒蝕,變速箱卡死[2]。
基于滾針軸承失效進(jìn)行魚骨刺圖可能原因分析,分析結(jié)果如圖2所示。
圖2 滾針軸承燒蝕魚骨刺圖
2.3.1 尺寸分析
二軸二檔部位損壞嚴(yán)重,無法檢測(cè)實(shí)際尺寸,調(diào)取裝配前全檢尺寸報(bào)告,零件原始狀態(tài)尺寸均合格;對(duì)故障件未燒蝕部位進(jìn)行尺寸測(cè)量,滿足要求,測(cè)試結(jié)果如表1所示。
表1 故障零件配合尺寸檢測(cè)結(jié)果
2.3.2 材質(zhì)檢測(cè)
二軸二檔從動(dòng)齒輪及二軸材質(zhì)為8620H,根據(jù)《熱鍛及冷加工碳素鋼和合金鋼棒》(ASTM A29/A29M-2015)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)二檔從動(dòng)齒輪及二軸故障件材質(zhì)進(jìn)行檢測(cè),結(jié)果如表2所示,化學(xué)成分檢測(cè)結(jié)果均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
2.3.3 材料金相
結(jié)果:對(duì)故障二軸表面磨過后,有效硬化層深0.91 mm,表面硬度HRC60.1,心部硬度HRC346,碳化物1級(jí),殘余奧氏體1級(jí),馬氏體1級(jí)。金相無異常,滿足要求,結(jié)果如圖3所示。
圖3 故障二軸金相
對(duì)故障變速器內(nèi)部進(jìn)行檢查,油道無堵塞,該變速器各檔位齒輪共采用6個(gè)滾針軸承,如為清潔度或油品問題,不會(huì)集中造成某一檔位滾針軸承燒蝕。另隨機(jī)抽取3臺(tái)生產(chǎn)線下線總成進(jìn)行清潔度檢測(cè),均合格,如表3所示,基本排除異物侵入導(dǎo)致滾針軸承燒蝕的可能。
表3 變速器總成清潔度檢測(cè)結(jié)果
對(duì)故障變速器的潤(rùn)滑油進(jìn)行檢測(cè),未發(fā)現(xiàn)異常指標(biāo),測(cè)試結(jié)果如表4所示,同款變速箱搭載此款潤(rùn)滑油已完整通過3臺(tái)45 000 km的整車耐久試驗(yàn),故可以排除潤(rùn)滑油的因素。
表4 故障變速器潤(rùn)滑油檢測(cè)結(jié)果
二檔齒輪剖視圖如圖4所示。二檔潤(rùn)滑采用常規(guī)兩端帶油槽設(shè)計(jì),無徑向油孔,二檔齒輪潤(rùn)滑存在優(yōu)化空間,可以考慮增加徑向油孔。
圖4 二檔齒輪剖視圖
450 N·m工況下,各軸的疲勞安全系數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)>0.8)、靜強(qiáng)度安全系數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)>2)均符合標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)要求,疲勞分析結(jié)果如圖5所示,靜強(qiáng)度分析結(jié)果如圖6所示。
圖5 齒軸疲勞安全系數(shù)
圖6 齒軸靜強(qiáng)度安全系數(shù)
400 N·m和450 N·m工況下,二軸撓度變形量最大點(diǎn)位置相同,都在四檔和六檔之間,變形量分別為183 μm和199 μm,小于300 μm,均符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求,分析結(jié)果如圖7、圖8所示。
圖7 400 N·m工況下二軸撓度變形量
圖8 450 N·m工況下二軸撓度變形量
450 N·m工況下,各軸承損傷率均小于50%,如表5所示,滿足設(shè)計(jì)要求,排除軸承設(shè)計(jì)選型不合理的因素。
表5 軸承損傷率分析結(jié)果
對(duì)輸出軸滾針軸承與齒輪間隙進(jìn)行極限尺寸計(jì)算校核,如表6所示。從計(jì)算結(jié)果看,輸出軸滾針軸承與齒輪裝配后極限情況下理論最小間隙為0.02 mm,輸出軸滾針軸承與齒輪之間最大過盈量為0.058 mm。
表6 輸出軸滾針軸承與齒輪間隙計(jì)算結(jié)果
根據(jù)理論計(jì)算,極限尺寸下滾針軸承存在合理間隙可以正常運(yùn)轉(zhuǎn)[3],但在實(shí)際生產(chǎn)中會(huì)存在軸承間隙相應(yīng)減小的樣件,會(huì)導(dǎo)致滾針軸承間隙過小引起運(yùn)轉(zhuǎn)卡滯[4]。
2.1 1.1二軸二檔潤(rùn)滑
借鑒其他類型變速箱,在二軸二檔齒輪設(shè)計(jì)3個(gè)直徑為3 mm的徑向油孔,改進(jìn)前后對(duì)比,如圖9、圖10所示。
圖9 齒輪潤(rùn)滑改進(jìn)前
圖10 齒輪潤(rùn)滑改進(jìn)后
1)試驗(yàn)樣本:樣本一,為二檔齒輪增加徑向油孔;樣本二,未做調(diào)整。
2)試驗(yàn)方法:兩臺(tái)總成進(jìn)行疲勞耐久試驗(yàn),加載扭矩450 N·m,轉(zhuǎn)速2 000 rpm,六檔在檔運(yùn)轉(zhuǎn)49 h,二檔運(yùn)轉(zhuǎn)32 h。
3)試驗(yàn)結(jié)果:如圖11、圖12所示,兩臺(tái)試驗(yàn)樣本拆箱檢查二檔處均未出現(xiàn)燒蝕現(xiàn)象,有徑向油孔的齒輪內(nèi)孔和滾針軸承處油量明顯要充足些,說明加徑向油孔,二檔齒輪潤(rùn)滑更充分。
圖11 齒輪潤(rùn)滑改進(jìn)前:無徑向油孔試驗(yàn)結(jié)果
圖12 齒輪潤(rùn)滑改進(jìn)后:有徑向油孔試驗(yàn)結(jié)果
2.1 1.2配合尺寸超差
模擬零件尺寸超差或各零件關(guān)鍵尺寸處于極限公差,分別制作樣件,壓裝后裝配在變速器總成上,進(jìn)行臺(tái)架試驗(yàn),觀察滾針軸承運(yùn)動(dòng)狀況及失效磨損。
試驗(yàn)方案:如圖13所示,高速燒傷試驗(yàn)臺(tái),變速器加注專用齒輪油4 L,掛入六檔,然后試驗(yàn)臺(tái)分別以轉(zhuǎn)速1 600 rpm(低速)運(yùn)轉(zhuǎn)1 h、轉(zhuǎn)速3 200 rpm(高速)運(yùn)轉(zhuǎn)1 h,高低速交替運(yùn)行;高低速交替運(yùn)行8 h,運(yùn)行過程中無異常,拆箱檢查,二檔位置零件完好。
圖13 變速器高速燒傷試驗(yàn)
試驗(yàn)結(jié)果如表7所示。
表7 試驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果
通過故障模式再現(xiàn)試驗(yàn)可以看出,當(dāng)二檔齒輪軸向間隙正常時(shí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)8 h未發(fā)現(xiàn)異常,而當(dāng)二檔齒輪軸向間隙小于最小間隙要求尺寸時(shí),運(yùn)轉(zhuǎn)干涉,短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)滾針軸承燒蝕現(xiàn)象,失效模式和故障車輛上滾針軸承燒蝕的失效模式相同。
通過上述分析及試驗(yàn)驗(yàn)證可知,導(dǎo)致變速器二檔從動(dòng)齒輪處二檔滾針燒蝕、變形的根本原因?yàn)橐韵聝牲c(diǎn):1)主因:零件加工不合格,導(dǎo)致二檔齒輪軸向間隙超差;2)次因:二軸二檔潤(rùn)滑設(shè)計(jì)潤(rùn)滑不充分。
1)主因優(yōu)化方案:①關(guān)鍵零件要求全檢,內(nèi)購(gòu)件提供檢測(cè)報(bào)告,零件實(shí)物可能存在檢驗(yàn)誤差,增加總裝復(fù)檢;②齒軸類零件熱后內(nèi)孔、外圓加工增加自檢和巡檢頻次。
2)次因優(yōu)化方案:二軸二檔齒輪設(shè)計(jì)3個(gè)直徑為3 mm的徑向油孔。
3)永久措施驗(yàn)證:生產(chǎn)線隨機(jī)抽查3臺(tái),進(jìn)行檢測(cè)并臺(tái)架耐久驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果如表8所示。
表8 主因優(yōu)化方案驗(yàn)證結(jié)果
4)結(jié)論:①通過加強(qiáng)控制零件關(guān)鍵尺寸,二檔齒輪軸向間隙滿足要求且間隙穩(wěn)定;②通過在二軸二檔齒輪增加3個(gè)直徑為3 mm的徑向油孔,二軸二檔齒輪的潤(rùn)滑效果改善明顯。
本文通過對(duì)滾針軸承潤(rùn)滑、零件材質(zhì)、熱處理、異物混入、強(qiáng)度校核、尺寸鏈、疲勞設(shè)計(jì)校核等影響軸承燒蝕因素進(jìn)行分析,通過故障再現(xiàn)試驗(yàn)及永久方案驗(yàn)證試驗(yàn),確定變速器滾針軸承燒蝕的根本原因,從而制定永久的措施,防止?jié)L針軸承燒蝕故障再次發(fā)生,確保新開發(fā)輕型后驅(qū)卡車按時(shí)投產(chǎn),消除公司駕評(píng)團(tuán)隊(duì)及用戶行車安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。