中石化長嶺分公司 戴敏
水樣為某石化企業(yè)含鹽污水,污水經(jīng)生化系統(tǒng)處理后,排水COD在120mg/L以下,但無法達(dá)到COD小于60mg/L國家排放標(biāo)準(zhǔn),出水達(dá)標(biāo)率低,與企業(yè)循環(huán)利用COD小于50mg/L的標(biāo)準(zhǔn)相差更遠(yuǎn)。污水經(jīng)生化處理后,出水經(jīng)高效沉淀池自流到臭氧催化氧化池,發(fā)現(xiàn)臭氧催化氧化池含泥較多,活性降低,臭氧催化氧化效果下降,通過現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)大量含泥污水進(jìn)入臭氧池內(nèi),分析可能是造成臭氧催化氧化池內(nèi)催化劑活性下降的主要因素,本小試通過與新催化劑在同樣條件下進(jìn)行對比實(shí)驗(yàn),探究催化劑失活的程度。
小試實(shí)驗(yàn)采用臭氧催化氧化工藝對現(xiàn)場臭氧催化氧化池各組池內(nèi)催化劑與新催化劑進(jìn)行實(shí)驗(yàn),并比較各組池內(nèi)催化劑的處理效果。
臭氧催化氧化技術(shù)是蘇州科環(huán)環(huán)保科技有限公司研發(fā)并具有完整知識產(chǎn)權(quán)的污水高級處理技術(shù),臭氧催化氧化技術(shù)采用的多孔無機(jī)材料載型催化劑,通過催化臭氧產(chǎn)生羥基自由基(·OH)。羥基自由基氧化的特點(diǎn)如下:無選擇性、氧化效率高、使用壽命長,效率穩(wěn)定;設(shè)備少,控制點(diǎn)少,工藝簡潔,操作簡單;工程投資省,運(yùn)行費(fèi)用低等[1]。
試驗(yàn)中,利用氣體流量計(jì)控制臭氧投加量,通過蠕動(dòng)泵將廢水打入氧化柱中進(jìn)行催化氧化。控制調(diào)節(jié)不同水力停留時(shí)間和臭氧投加量,氧化過程中間歇取樣測定出水COD等數(shù)據(jù)[2]。
COD采用20分鐘快速消解測定法(DR6000型水質(zhì)測定儀,哈希公司)進(jìn)行測定。
每組取1.5L實(shí)驗(yàn)室催化劑裝入小試氧化柱內(nèi)(現(xiàn)有4個(gè)柱子,需要分組進(jìn)行實(shí)驗(yàn)),通過蠕動(dòng)泵打入廢水進(jìn)行臭氧催化氧化實(shí)驗(yàn)。利用現(xiàn)場臭氧池的進(jìn)水,臭氧投加量為100mg/L,水力停留時(shí)間為2小時(shí),開展小試工作。
先對現(xiàn)有5#池一段(進(jìn)水段),取其填料層上中下三層的催化劑(不清洗),與新催化劑做平行對照實(shí)驗(yàn)。判斷催化劑催化活性降低程度。
1.未清洗實(shí)驗(yàn)
當(dāng)臭氧投加量為200mg/L,停留時(shí)間為2小時(shí)時(shí),新催化劑處理的平均出水COD較低,COD去除率達(dá)到80%左右;現(xiàn)場5#臭氧池池內(nèi)催化劑催化活性有所降低,平均出水COD為普遍偏高,上層COD去除率為25%左右;中層COD去除率為40%到50%左右;下層COD去除率為60%左右。
2.清洗實(shí)驗(yàn)
然后把取得的填料層上中下三層的三組催化劑進(jìn)行清洗,與清洗前進(jìn)行對比,判斷催化劑失活程度和附著雜物對催化劑活性的影響。當(dāng)臭氧投加量為200mg/L,停留時(shí)間為2小時(shí)時(shí),現(xiàn)場5#臭氧池池內(nèi)催化劑活性確實(shí)有所降低,平均出水COD為普遍偏高,上層COD去除率為50%左右,中層COD去除率為60%左右,下層COD去除率為65%左右。
清洗以后,上層COD去除率從原來的25%上升至50%左右,中層COD去除率從原來的45%上升至60%左右,下層COD去除率從原來的60%上升至65%左右,而新催化劑的COD去除率在80%左右。
由于5#池二段(出水段)不同深度催化劑污染狀況大致相同,只需取其上層催化劑與新催化劑進(jìn)行對比實(shí)驗(yàn)。由于實(shí)驗(yàn)器材有限,可與與4.3一起分析數(shù)據(jù)[3]。
對現(xiàn)場其他臭氧催化氧化池各組池內(nèi)催化劑,利用現(xiàn)場臭氧池進(jìn)水分別進(jìn)行臭氧催化氧化小試,分析并比較6組池子(1#、2#、3#、4#、5#、6#)內(nèi)催化劑的處理效果。
取其一段與二段表面進(jìn)行實(shí)驗(yàn)其數(shù)據(jù)如下:
1.未清洗實(shí)驗(yàn)
分別取池子池一段表面和二段表面進(jìn)行實(shí)驗(yàn)(填料未清洗)。
2.清洗實(shí)驗(yàn)
由表1至表4可知,當(dāng)臭氧投加量為200mg/L,停留時(shí)間為2小時(shí)時(shí),現(xiàn)場各池一段表面、二段表面催化劑活性確實(shí)有所降低,一段為20%左右(催化效果能達(dá)到新催化劑的25%),經(jīng)清洗以后恢復(fù)到50%左右(催化效果能達(dá)到新催化劑的63%);二段為45%左右(催化效果能達(dá)到新催化劑的56%),經(jīng)清洗以后恢復(fù)到65%左右(催化效果能達(dá)到新催化劑的81%)。
表1 設(shè)備運(yùn)行四小時(shí)取樣
表2 設(shè)備運(yùn)行六小時(shí)取樣
表3 設(shè)備運(yùn)行四小時(shí)取樣
表4 設(shè)備運(yùn)行六小時(shí)取樣
不同深度:不同層次之間的填料受到污染情況不同,催化劑的催化活性降低情況也不同(離進(jìn)水端越近,催化活性降低情況越嚴(yán)重),但對現(xiàn)場水質(zhì)仍具有一定處理效果。不同池體:部分池內(nèi)一段催化劑催化活性降低情況遠(yuǎn)比二段嚴(yán)重。二段催化劑狀況也存在催化活性降低現(xiàn)象,但不太明顯。催化劑均存在催化活性降低現(xiàn)象(一段比二段嚴(yán)重),清洗以后催化活性能大部分恢復(fù)(催化劑效果可以恢復(fù)到原來的63%到81%)。