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        六西格瑪管理在高錳酸鹽指數(shù)測量系統(tǒng)分析中的應用

        2021-07-22 11:55:32楊麗
        青海環(huán)境 2021年2期
        關鍵詞:高錳酸鹽分辨力六西格瑪

        楊麗

        (遼寧省鞍山生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 中心分析室,遼寧 鞍山 114000)

        環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)目前普遍采用《檢驗檢測機構資質認定能力評價檢驗檢測機構通用要求》(RB/T 214-2017)和《檢驗檢測機構資質認定 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構評審補充要求》的方法進行實驗室測量系統(tǒng)的管理。在日常監(jiān)測活動中,這種質量管理方式能基本滿足監(jiān)測任務,使數(shù)據(jù)可溯源且結果準確,但對系統(tǒng)整體的控制、改進甚至質量提升方面相對薄弱。與此同時,隨著質量管理方法的不斷創(chuàng)新,我國很多行業(yè)包括航空、電子、機械、化工等也逐漸關注跨國企業(yè)并學習使用六西格瑪管理。因此本研究試將這種質量管理方法應用于環(huán)境監(jiān)測分析項目的測量和改進等方面,研究其在高錳酸鹽指數(shù)測量系統(tǒng)應用的效果。

        六西格瑪是一套系統(tǒng)的業(yè)務改進方法體系,持續(xù)指導業(yè)務改進流程,實現(xiàn)管理目標的方法。對現(xiàn)有過程進行過程界定(define)、測量(measure)、分析(analyze)、改進(improve)、控制(control)——簡稱DMAIC流程,消除過程缺陷和無價值操作,從而提高質量。最初其由摩托羅拉和美國通用電氣在管理上應用并取得了巨大成功。之后,包括福特、卡特彼勒、道化學、杜邦、ABB、3M、東芝、惠而浦、三星、LG、西門子、愛立信、洛克希德-馬丁、龐巴迪、花旗銀行、J.P.摩根、美國運通、英特爾、微軟等跨國公司大力推進。西格瑪統(tǒng)計學含義為標準差,用來表征輸出結果的離散程度,是一種評估監(jiān)測結果和操作過程波動大小的參數(shù)。西格瑪水平越高,過程滿足質量要求的能力越強。通常管理目標是使測量系統(tǒng)接近或達到六西格瑪水平,意味著100萬次出錯機會中不超過3.4個缺陷[1]。

        以高錳酸鹽指數(shù)測量系統(tǒng)為項目源,進行六西格瑪管理方法研究。就是用統(tǒng)計的方法來了解測量系統(tǒng)中的各個波動源,以及它們對測量結果的影響,最后給出該測量系統(tǒng)是否合乎使用要求的判斷。在日常監(jiān)測中,發(fā)現(xiàn)高錳酸鹽指數(shù)系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)質控樣不容易做準確的現(xiàn)象,結果波動較大,即使在“大比武”活動中也經(jīng)常將其列為實際操作考核項目。較大的波動影響測量系統(tǒng)數(shù)據(jù)質量,因此用六西格瑪方法設計測量系統(tǒng)水平分析實驗,主要考查系統(tǒng)測量能力、測量系統(tǒng)分辨力。

        1 實驗部分

        1.1 儀器與試劑

        酸式滴定管(50.00ml); 電子天平(0.01mg, 德國SARTORIUS, BP211D)

        高錳酸鉀滴定溶液標準物質(1/5 KMnO4)(0.1004 mol/L, 上海市計量測試技術研究院);草酸鈉摩爾粉劑(Na2C2O4)(0.1000 mol/L,天津傲然精細化工研究所); 硫酸(H2SO4)(化學純,北京化工廠);氫氧化鈉(NaOH)(優(yōu)級純,國藥集團化學試劑有限公司);高錳酸鹽指數(shù)環(huán)境標準樣品(203175, 203179, 203176,環(huán)境保護部標準樣品研究所)。

        1.2 標準溶液配制

        高錳酸鉀溶液、草酸鈉溶液、硫酸溶液和氫氧化鈉溶液的配制參見中華人民共和國國家環(huán)境保護標準《水質 高錳酸鹽指數(shù)的測定》(GB11892-89)[2]。

        2 結果與討論

        測量能力和測量系統(tǒng)分辨力分析。測量能力,用來評價測量過程是否有能力準確可靠地反映被測對象的波動。研究變異(%GageR&R)是測量系統(tǒng)波動占整體波動的百分比,可作為測量能力的判據(jù)。這個指標小于10%說明測量系統(tǒng)能力良好,在10%~30%之間說明測量系統(tǒng)能力處于臨界狀態(tài),勉強可接受,大于30%說明測量系統(tǒng)能力不足,誤差太大,必須加以改進[1,3]。測量系統(tǒng)分辨力,是指測量系統(tǒng)識別并反映被測量的最微小變化的能力。在六西格瑪管理中,可區(qū)分類別數(shù)可作為分辨力的判斷依據(jù),具體判斷標準如表1所示。

        表1 系統(tǒng)分辨力六西格瑪水平的判別準則[3]

        實驗設計1:選取編號為203179的高錳酸鹽指數(shù)環(huán)境標準樣品安瓿瓶5支(保證值為7.76±0.62 mg/L),測定者3人,測定方法按照《水質 高錳酸鹽指數(shù)的測定》(GB 11892-89)進行測定, 將標準樣品打亂順序重復測定3次。利用MINITAB量具R&R研究(交叉)方差分析,得出分析結果見圖1。

        圖1 高錳酸鹽指數(shù)測量系統(tǒng)量具分析結果

        圖1顯示高錳酸鹽指數(shù)(CODMn)的測量系統(tǒng)能力分析結果??梢钥吹街貜托苑讲顬?.0006283;檢驗員方差為0.0000000;再現(xiàn)性方差為0.000000;重復性方差與再現(xiàn)性方差求和為0.0006283(此即為測量過程波動);過程方差為0.0022688;總過程波動為0.0028971;研究變異(%GageR&R)為46.57%,測量系統(tǒng)波動與被測對象的容差之比為12.13%。指標在10%~30%之間,說明測量系統(tǒng)能力處于臨界狀態(tài),勉強可接受。研究變異超過30%說明系統(tǒng)能力較低??蓞^(qū)分類別數(shù)為2,表明CODMn測量系統(tǒng)分辨力不足。應進行CODMn系統(tǒng)改進分析。應用頭腦風暴中的魚骨圖進行原因識別,如圖2所示。

        圖2 高錳酸鹽指數(shù)測量系統(tǒng)的失效分析

        上圖中所列原因均造成CODMn測定系統(tǒng)分辨力不足,CODMn的系統(tǒng)問題主要原因集中在兩方面,一方面是加熱設備不統(tǒng)一,加熱溫度不均勻,加熱時沒有配重設施;另一方面是酸式滴定管沒有滴定儀分辨力充足,在加熱設備改進的情況下可查看系統(tǒng)是否達標,最后再考慮更換滴定設備。實施方案如下:(1)將加熱的燒杯更換為多孔恒溫加熱裝置;(2)加熱時,錐形瓶套上配重環(huán);(3)使用計時器,具備提醒功能;(4)統(tǒng)一操作手法;(5)統(tǒng)一環(huán)境,如窗戶的開閉、空調的參數(shù)。

        在未更換滴定設備的情況下,驗證CODMn測量系統(tǒng)改進方案的有效性。重新選擇CODMn標準樣品進行測定,按照實驗設計1的方法進行測定,結果見表2。

        表2 系統(tǒng)改進后CODMn標準樣品測定結果

        利用MINITAB量具R&R研究(交叉)方差分析,得出分析結果,重復性方差為0.0004827;檢驗員方差為0.0000075;檢驗員與標準樣品交互作用方差為0.003942;再現(xiàn)性方差為0.0000075;重復性方差與再現(xiàn)性方差求和為0.0004902;過程方差為0.0070554;合計變異為0.0075456;%研究變異(%GageR&R)為25.49%,%P/T=10.71%,這兩個指標均屬于10%~30%之間,說明測量統(tǒng)能力勉強可接受??蓞^(qū)分類別數(shù)為5,表明測量系統(tǒng)分辨力合格可接受。

        根據(jù)六西格瑪檢驗理論,P值代表顯著性值,實驗員間P值為0.348,大于0.05,表明實驗員間差異不明顯,主要差異來源于樣本差異。實驗員與標準溶液交互作用P值為0.438,大于0.05,表明交互作用不明顯。改進后得出高錳酸鹽指數(shù)方差分析報告,控制圖中全部數(shù)據(jù)都在控制界限內(nèi),運行圖均值附近的散點集中,A實驗員波動性比較小,B實驗員波動性最大,人與部件交互作用越小,標準樣品1、3使得測量員間分歧較大。

        3 結果與討論

        通過采用六西格瑪方法對高錳酸鹽指數(shù)項目進行測量系統(tǒng)分析得到以下結論:

        (1)改進前高錳酸鹽指數(shù)系統(tǒng)的測量能力分析顯示,研究變異為46.57%,測量系統(tǒng)波動與被測對象的容差之比為12.13%,表明測量系統(tǒng)能力較低。系統(tǒng)改進后,研究變異為25.49%,測量系統(tǒng)波動與被測對象的容差之比為10.71%,這兩個指標均屬于10%~30%之間,測量統(tǒng)能力勉強可接受。

        (2)改進前高錳酸鹽指數(shù)系統(tǒng)的系統(tǒng)分辨力分析顯示,可區(qū)分類別數(shù)為2,分辨力不符合六西格瑪水平,需進行改進。系統(tǒng)改進后,可區(qū)分類別數(shù)為5,分辨力符合六西格瑪合格水平。

        (3)改進措施為更換加熱裝置,增加配重環(huán),使用計時器,統(tǒng)一操作手法及環(huán)境參數(shù)。

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