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        650 MW汽輪機(jī)組高壓調(diào)門關(guān)閉淺析

        2021-07-20 01:55:26李建平路海星
        機(jī)電信息 2021年18期
        關(guān)鍵詞:閥位汽門煤量

        李建平 路海星

        摘 要:針對一些650 MW超臨界機(jī)組汽輪機(jī)高壓主汽門和調(diào)門長期運行可能出現(xiàn)卡澀、誤關(guān)、擺動、反饋故障等情況開展故障分析,并制訂相應(yīng)的應(yīng)對措施。

        關(guān)鍵詞:650 MW汽輪機(jī)組;高壓主汽門;高壓調(diào)門;主汽壓力

        0? ? 引言

        某發(fā)電廠汽輪機(jī)設(shè)計額定容量650 MW,為上海汽輪機(jī)有限公司(STC)與西門子西屋(SWPC)聯(lián)合設(shè)計制造的超臨界壓力、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、雙背壓、凝汽式汽輪機(jī),其中高中壓缸為具有沖動式調(diào)節(jié)級和反動式壓力級的混合型式,低壓缸是雙流、反動式,汽輪機(jī)型號為N650-24.2/566/566,最大連續(xù)出力為672 MW,額定出力650 MW。機(jī)組采用復(fù)合變壓運行方式,汽輪機(jī)具有八段非調(diào)整回?zé)岢槠啓C(jī)額定轉(zhuǎn)速3 000 r/min。主蒸汽經(jīng)汽輪機(jī)2個主汽閥后進(jìn)入4個高壓調(diào)節(jié)閥,經(jīng)過導(dǎo)汽管進(jìn)入汽輪機(jī)高壓缸做功。再熱蒸汽經(jīng)2個中壓主汽閥后進(jìn)入4個中壓調(diào)節(jié)閥,經(jīng)過中壓導(dǎo)管進(jìn)入汽輪機(jī)中壓缸做功。中壓缸做功后的蒸汽,經(jīng)兩根連通管分別進(jìn)入2個低壓缸,做功后的乏汽排入雙背壓凝汽器。

        1? ? 事件經(jīng)過及現(xiàn)象

        機(jī)組負(fù)荷570 MW,主汽壓力24.2 MPa,主汽溫度566 ℃,再熱蒸汽壓力3.8 MPa,再熱蒸汽溫度562 ℃,調(diào)節(jié)級壓力18 MPa,GV4閥位8%,6臺磨煤機(jī)運行,總煤量290 t/h,給水流量1 650 t/h,A/B汽動給水泵轉(zhuǎn)速5 180/5 188 r/min,機(jī)組順序閥控制,AGC模式運行。

        機(jī)組鍋爐及汽機(jī)側(cè)主蒸汽壓力突然飆升,機(jī)組負(fù)荷迅速從570 MW降至480 MW,機(jī)組自動控制切至基本模式,給水流量急劇下降,汽機(jī)高壓調(diào)門控制由順序閥控制自動切至單閥控制。GV1開度反饋變?yōu)閴狞c,初步判斷為GV1調(diào)門異常關(guān)閉所致。隨后集控值班員在DCS畫面中手動加大高壓調(diào)門開度,就地人員檢查確認(rèn)主蒸汽GV1調(diào)門已經(jīng)全關(guān),集控值班員緊急停運上層兩臺磨(E、F磨煤機(jī)),并將給煤量逐步降至140 t/h,同時投入A、B層等離子燃燒器穩(wěn)定燃燒,并將主給水切至手動控制,穩(wěn)定主參數(shù)運行。

        2? ? 事件原因和分析

        2.1? ? GV1關(guān)閉原因

        機(jī)組高壓閥門GV1控制卡件故障,超馳關(guān)閉高壓調(diào)門GV1,閥位反饋顯示變?yōu)閴狞c。變?yōu)閴狞c的原因為高壓主汽門閥位反饋值為LVDT輸出的兩路冗余測量值經(jīng)過壞質(zhì)量判斷后高選運算所得。當(dāng)LVDT兩路閥位反饋信號均為好質(zhì)量時,選擇兩者較大值輸出作為高壓主汽閥位置反饋;當(dāng)一路閥位反饋信號故障后,應(yīng)自動切換為另一路好質(zhì)量的閥位反饋信號;當(dāng)兩路閥位反饋信號均故障后,選擇第一路閥位反饋信號作為輸出值。查看DEH系統(tǒng)在線控制邏輯,高壓主汽門伺服閥開關(guān)指令的控制邏輯為:高選后的閥位反饋值與閥門控制設(shè)定值經(jīng)高壓主汽門VP卡件內(nèi)置PI控制器綜合運算形成。當(dāng)設(shè)定值低于反饋值時,閥位指令輸出關(guān)閉伺服閥;反之,當(dāng)設(shè)定值高于反饋值時,閥位指令輸出打開伺服閥。

        2.2? ? 順序閥自動控制切為單閥控制原因

        切換機(jī)組順序閥控制方式下,若高壓主汽門或高、中壓調(diào)門的指令與閥門反饋偏差大于10%(反饋壞點觸發(fā)偏差大),延時100 s后,DEH自動發(fā)出順序閥切單閥指令;在延時的100 s內(nèi),手動發(fā)出開關(guān)調(diào)門的指令無效;在調(diào)門保持狀態(tài)的100 s內(nèi)可以進(jìn)行順序閥與單閥之間切換操作,機(jī)組順序閥控制切為單閥控制的300 s過程中,DEH仍能執(zhí)行操作人員給定的調(diào)門開/關(guān)指令。

        2.3? ? 汽輪機(jī)#1軸承溫度升高原因

        高壓調(diào)門GV1關(guān)閉后短時間內(nèi)鍋爐蒸發(fā)量未發(fā)生改變,進(jìn)汽通流面積變小,汽輪機(jī)組進(jìn)汽量急劇下降,導(dǎo)致大量蒸汽集聚,鍋爐主汽壓力因此異常飆升,此方式下,汽輪機(jī)4個調(diào)門的進(jìn)汽方式與之前方式相比已發(fā)生改變,由GV1、GV2、GV3主要進(jìn)汽變成GV2、GV3、GV4主要進(jìn)汽,汽輪機(jī)調(diào)節(jié)級受力從4-1方向(向右上角抬升)變成1-2方向(向左下角壓),汽輪機(jī)高壓調(diào)門GV1、GV2、GV3、GV4布置如圖1所示,在此種運行情況下,靠近調(diào)節(jié)級的#1瓦溫度快速上漲,振動明顯下降。之后機(jī)組在自動控制下為保證給水流量穩(wěn)定,自動提高給水泵壓頭(提高給水泵組轉(zhuǎn)速),兩臺小機(jī)的轉(zhuǎn)速均升高至5 500 r/min(最高限定轉(zhuǎn)速5 500 r/min),給水泵出力達(dá)到極限,主汽壓增加至最大值,調(diào)節(jié)級進(jìn)汽壓力也增大至最大值,進(jìn)一步推高調(diào)節(jié)級壓力,調(diào)節(jié)級受力不平衡進(jìn)一步加劇。

        3? ? 高壓主汽門、高壓調(diào)門其他異常原因及應(yīng)對措施

        (1)汽門閥芯脫落。機(jī)組檢修時加強(qiáng)閥芯連接部位檢查。

        (2)卸荷閥O型圈老化漏EH油。卸荷閥一直處于高溫環(huán)境,O型圈會出現(xiàn)老化漏油現(xiàn)象,導(dǎo)致油壓下降,調(diào)門自關(guān),機(jī)組檢修時應(yīng)進(jìn)行更換。發(fā)現(xiàn)高壓主汽門TV、高壓調(diào)門GV關(guān)閉,汽輪機(jī)控制方式切至單閥控制,立即檢查汽輪機(jī)EH油壓是否正常,否則啟動備用EH油泵運行;備用EH油泵啟動后,若EH油壓仍在下降,手動將TV、GV指令由100%關(guān)至0%,并立即派人到現(xiàn)場關(guān)閉TV、GV的EH油泵進(jìn)油門,維持EH油壓穩(wěn)定,防止EH油壓低導(dǎo)致汽輪機(jī)跳閘,同時注意給水流量的變化趨勢。將汽輪機(jī)高壓主蒸汽左、右側(cè)進(jìn)汽疏水門前手動門及高壓主蒸汽左側(cè)導(dǎo)管疏水門前手動閥開啟1/3左右,再開啟汽輪機(jī)左(右)側(cè)高壓主蒸汽進(jìn)汽氣動疏水門及高壓主蒸汽左(右)側(cè)導(dǎo)管氣動疏水門,防止TV門前蒸汽長時間不流動,造成汽輪機(jī)發(fā)生水沖擊現(xiàn)象。

        (3)高壓調(diào)門反饋桿松動。主要現(xiàn)象為汽輪機(jī)組就地出現(xiàn)周期性進(jìn)汽聲音,高壓調(diào)門開度周期性波動。機(jī)組檢修過程中應(yīng)注意檢查LVDT固定螺栓有無松動,并用合適力矩緊固。

        (4)發(fā)現(xiàn)主蒸汽壓力突然異常飆升,機(jī)組負(fù)荷突降50 MW以上,應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r間檢查DEH畫面,并結(jié)合就地情況,判斷是否為調(diào)門、主汽門故障。

        (5)機(jī)組650 MW負(fù)荷發(fā)生主汽門自動關(guān)閉,機(jī)組壓力迅速上升,很可能引起高排壓力高保護(hù)動作或軸向位移大、主機(jī)#1/#2瓦振動、瓦溫高等保護(hù)動作,運行人員應(yīng)快速降低燃料輸入,并立即開啟鍋爐左、右側(cè)PCV進(jìn)行泄壓,直到壓力回到正常值以下。如果機(jī)組在300 MW左右情況下發(fā)生主汽門或調(diào)門自關(guān)情況,小機(jī)四抽汽源壓力低,小機(jī)的出力不足,要加強(qiáng)對給水系統(tǒng)的監(jiān)視,防止給水流量低。

        (6)機(jī)組單側(cè)主汽門全關(guān),機(jī)組負(fù)荷不能超過300 MW;單側(cè)中壓主汽門關(guān)閉,機(jī)組負(fù)荷不能超過500 MW。如果檢查調(diào)門開度反饋正常,某一個主汽門異常,應(yīng)采用快速間斷停上層磨方式將給煤量控制到對應(yīng)300 MW負(fù)荷左右的煤量,其余操作參照調(diào)門異常處理。若機(jī)組某個中壓調(diào)門故障,對機(jī)組負(fù)荷影響較小,再熱汽壓會有一定上升,機(jī)組可以正常運行,可適當(dāng)降低機(jī)組負(fù)荷運行。

        (7)若檢查主汽門開度反饋正常,某一個調(diào)門反饋異常,運行人員應(yīng)立即檢查閥門控制方式是否切換至單閥控制,如果沒有切換,應(yīng)當(dāng)手動切換。同時監(jiān)視給水泵組運行情況,注意汽動給水泵高、低壓調(diào)門開啟情況,必要情況下,啟動電泵運行。若汽動給水泵控制方式已切除遙控,要注意隨著主汽壓下降,給水流量會異常增大,要根據(jù)汽動給水泵的轉(zhuǎn)速指令和反饋,及時通過降低汽動給水泵轉(zhuǎn)速來控制總給水流量正常。采用停磨或快速降低總給煤量方式,分階段控制給煤量到對應(yīng)400 MW負(fù)荷左右的煤量。同時加強(qiáng)監(jiān)視主汽壓力上漲到鍋爐PCV動作值時注意PCV閥是否動作,否則手動開啟或者根據(jù)壓力變化趨勢提前開啟鍋爐PCV,防止機(jī)組超壓,若壓力持續(xù)上漲,則繼續(xù)降低鍋爐煤量,防止主汽壓力大幅上漲。在順序閥切單閥控制過程中,要重點監(jiān)視機(jī)組TSI各參數(shù)的變化,如軸向位移、差脹、振動、潤滑油壓力、軸承溫度等,尤其是#1瓦、#2瓦的軸承溫度和軸承振動情況,根據(jù)各個參數(shù)變化及時調(diào)整機(jī)組負(fù)荷出力。

        (8)事故處理過程中必須首先保證機(jī)組安全,及時調(diào)整鍋爐給煤量、給水量及中間點溫度,避免出現(xiàn)汽輪機(jī)進(jìn)水現(xiàn)象,注意調(diào)整除氧器、凝汽器、加熱器水位及汽封系統(tǒng),根據(jù)汽動給水泵運行情況,必要時啟動電動給水泵運行,保證鍋爐正常供水。正常運行中要加強(qiáng)對EH油系統(tǒng)油壓、油溫和EH油泵電流等參數(shù)的監(jiān)視,對各高中壓主汽門和調(diào)門開度的監(jiān)視,如有異常,及時匯報相關(guān)人員并處理。

        4? ? 結(jié)語

        本文分析了某火電廠650 MW超臨界機(jī)組高壓主汽門、調(diào)門故障原因,并對此類故障提出了解決方案及防范措施。

        [參考文獻(xiàn)]

        [1] 胡劍,張寶.國產(chǎn)600 MW汽輪機(jī)調(diào)節(jié)汽門閥桿脫落原因分析[J].浙江電力,2009,28(3):45-47.

        [2] 李衛(wèi)軍,張寶,童小忠.汽輪機(jī)進(jìn)汽方式切換時軸振與瓦溫異常分析[J].汽輪機(jī)技術(shù),2006,48(6):462-464.

        收稿日期:2021-03-29

        作者簡介:李建平(1980—),男,陜西咸陽人,工程師,從事集控運行工作。

        路海星(1985—),男,山西陽泉人,工程師,從事集控運行工作。

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