劉杰
中鐵二十五局集團(tuán)第五工程有限公司 山東 青島 266000
膠州灣岸線整治工程-觀景平臺水工工程,位于青島市環(huán)灣大道西側(cè)膠州灣潮間地帶,觀景平臺結(jié)構(gòu)工程采用樁基梁板式結(jié)構(gòu),下部樁基采用Φ800C35F300鋼筋混凝土灌注樁,樁長18.8m,樁柱一體,排樁中心距5.5m,單樁承載力設(shè)計值為2300KN,樁頂面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土縱梁,樁柱及縱梁通過預(yù)制安裝的鋼筋混凝土面板與后方現(xiàn)澆的鋼筋混凝土承臺連接。
樁基采用沖擊成孔工藝,配備三臺手拉錘式?jīng)_擊鉆機(jī)和兩臺烏卡斯式?jīng)_擊鉆機(jī)。施工前期,發(fā)生了樁基偏位、塌孔、漏漿、卡錘、低效等若干問題,后通過及時采取相應(yīng)的防范措施,上述問題基本得到有效控制。
橫斷面示意圖
根據(jù)基地質(zhì)勘查報告并結(jié)合現(xiàn)場實際情況,樁基作業(yè)區(qū)地質(zhì)條件較為復(fù)雜,屬于填海區(qū),按從新到老、自上而下的層序分述如下。
①塊石護(hù)坡層,為環(huán)灣大道?;o(hù)坡,采用300mm-400mm厚花崗巖塊石干砌而成,坡度1:1.5;
②大塊石回填層,該層原為雜填土層,受多年潮汐海浪沖刷淘換影響,現(xiàn)保留的基本為大塊石,粒徑約為200mm-600mm,該層厚度3m-5m,下部局部夾有淤泥;
③淤泥質(zhì)砂土層,上部為黑色,具有可塑性、流動性,下部逐漸由黑變灰再變黃,淤泥質(zhì)含量逐漸減少,砂礫為中粗砂,層厚2m-3m,局部不均勻;
④粉質(zhì)粘土層,上部夾有少量淤泥,大部為棕褐色,具有硬塑性,層厚5m-7m,局部不均勻;
⑤全風(fēng)化角礫巖層,棕褐色,全風(fēng)化,厚度不均勻,層厚2m-3m;
⑥強(qiáng)風(fēng)化角礫巖層,棕褐色,強(qiáng)風(fēng)化,為樁端持力層,含有煌斑巖。
作業(yè)區(qū)水文條件惡劣復(fù)雜,水質(zhì)為海水,水位受潮汐影響顯著,設(shè)計高水位達(dá)到1.98m,極限高水位達(dá)到3.22m。漲潮時,水面可將樁位開孔位置全部淹沒,退潮時露出。
作業(yè)區(qū)場地條件受限制較多,作業(yè)區(qū)東側(cè)為現(xiàn)狀環(huán)灣大道,交通流量較大,不得占用車行道,西側(cè)為潮間帶回填區(qū),潮間帶無法滿足樁機(jī)作業(yè)條件。根據(jù)現(xiàn)有場地條件及樁機(jī)安全作業(yè)要求,采用搭設(shè)型鋼-貝雷梁組合平臺的方式以滿足樁機(jī)作業(yè)要求。該區(qū)域附近無淡水及電力供給,采用水車供水、柴油發(fā)電機(jī)供電的方式滿足施工水電要求。
鉆孔偏位、歪斜。在第一批灌注樁沖孔過程中,在穿越上部塊石層時均發(fā)生樁位偏位和樁孔歪斜的現(xiàn)象。
經(jīng)分析,造成樁位偏位和樁孔歪斜的主要原因是塊石回填層的地質(zhì)原因,該地層現(xiàn)狀基本為200mm-600mm花崗巖塊石,且粒徑不均,極為松散,深度可達(dá)5m。雖然開鉆前已用挖掘機(jī)將樁位周邊塊石進(jìn)行了挖出,但沖打過程中周邊石塊掉落嚴(yán)重,特別是大塊石掉落后直接影響錘擊位置和成孔角度,甚至危及鋼平臺和現(xiàn)狀環(huán)灣大道護(hù)岸的穩(wěn)定性。
防范措施:根據(jù)原因分析并結(jié)合現(xiàn)場實際操作反復(fù)糾正,最終采用雙護(hù)筒的解決方案。首先在退潮時,以樁位為中心,用挖掘機(jī)將塊石挖出,挖深3m-4m,坑底回填約500mm厚黏土并鋪平,重新定位放點后,將壁厚12mm、直徑1300mm、高4500mm的鋼制大護(hù)筒用吊車吊裝就位,挖掘機(jī)配合將其壓入回填的黏土中,護(hù)筒就位后貼近護(hù)筒外壁回填黏土,邊回填黏土同時回填塊石,該過程需分層周圈平衡回填,以保證大護(hù)筒垂直度;然后大護(hù)筒內(nèi)填滿黏土,重新測量標(biāo)記好樁位,根據(jù)樁位搭設(shè)型鋼-貝雷梁組合平臺;平臺搭設(shè)完成后,采用吊車將壁厚10mm、直徑900mm、高3000mm的鋼制小護(hù)筒吊裝就位,并采用直徑25mm以上的鋼筋棍呈“米”字型分上下兩道分別固定于鋼平臺和大護(hù)筒上,鋼筋棍與大護(hù)筒和鋼平臺焊接牢固,與小護(hù)筒接觸端要頂在小護(hù)筒外壁上,不做固定,保持上下滑動;樁機(jī)就位后,將沖擊錘裝入小護(hù)筒內(nèi),開始慢慢錘擊成孔,隨著成孔深度加大,小護(hù)筒會隨著錘擊下沉,當(dāng)小護(hù)筒頂部低于設(shè)計高水位前,拔出沖擊錘,再焊接一段同樣規(guī)格的小護(hù)筒,再行錘擊成孔。經(jīng)統(tǒng)計,小護(hù)筒一般進(jìn)入粘土層2m左右就不再下沉,每根樁基本需要三節(jié)(3*3m)小護(hù)筒接長使用。在護(hù)筒內(nèi)沖孔時,要定時觀測小護(hù)筒垂直度,該段過程宜采用低錘快擊。
采用該雙護(hù)筒工藝后,基本避免了錘擊沖孔前期樁位偏移和樁孔歪斜的問題;并與設(shè)計單位溝通后,通過調(diào)整配筋和保護(hù)層厚度,將小護(hù)筒作為外露柱體的模板使用。
孔壁坍塌、漏漿。在第一批灌注樁沖孔過程中,在穿越塊石層和淤泥質(zhì)砂土層時均發(fā)生較嚴(yán)重的孔壁坍塌現(xiàn)象。經(jīng)分析,造成孔壁坍塌的主要原因由地層原因和水文原因兩方面:①地層原因,樁孔上部穿越回填塊石層,該層極為松散,塊石極易受錘擊振動塌落;淤泥質(zhì)黏土層淤泥含量較大,具有遇水流動性。②水文原因,受海濱潮間帶潮汐影響,地下水位呈周期性漲落,且水量較大,沖刷性較強(qiáng)。漲潮時,海水可直接通過塊石空隙和砂土層空隙沖入孔道內(nèi),對泥漿造成嚴(yán)重稀釋,失去護(hù)壁效果;退潮時,孔內(nèi)泥漿隨海水漏失,水頭高度不足,甚至出現(xiàn)干孔現(xiàn)象。
防范措施:根據(jù)造成孔壁坍塌、漏漿的原因分析,并經(jīng)過現(xiàn)場反復(fù)改進(jìn)修正,最終通過采取雙護(hù)筒結(jié)合潮汐規(guī)律控制孔內(nèi)泥漿的方式,對該問題得到了有效的解決。雙護(hù)筒護(hù)壁方案在上條已作出詳細(xì)陳述,基本解決了地層原因造成的孔壁坍塌和漏漿。水文方面,潮汐造成的地下水位漲落的影響,控制的關(guān)鍵為樁孔內(nèi)外水頭壓差的平衡和泥漿密度的保持。
退潮時,地下水位降低,孔內(nèi)漿位高于孔外水位,泥漿會慢慢隨海水滲出,泥漿密度基本不變,漏漿點主要位于小護(hù)筒底部與孔壁結(jié)合處。對此,應(yīng)盡量避開在退潮時施打粘土地層,適當(dāng)控制沖孔速度。
漲潮時,地下水位升高,孔內(nèi)漿位低于孔外水位,海水會慢慢滲入孔內(nèi),造成孔內(nèi)泥漿密度稀釋,此時極易造成小護(hù)筒再次下沉。對此,漲潮時要同時做好孔內(nèi)補漿工作,始終保持孔內(nèi)足夠的水頭高度,并及時測量泥漿密度,適時補充黏土,保持好足夠的液柱壓力。
卡錘、埋錘。在第一批灌注樁沖孔過程中,經(jīng)常出現(xiàn)卡錘現(xiàn)象,甚至在第三根樁成孔后出現(xiàn)埋錘現(xiàn)象。經(jīng)分析,造成卡錘、埋錘的主要原因有三方面:①是在沖孔施打下部地層過程中,孔壁上部地層內(nèi)塊石受錘擊震動影響,會出現(xiàn)探頭石、掉落石現(xiàn)象,在收錘時易造成卡錘;②是在采用鋼護(hù)筒護(hù)壁措施后,收錘時,在鋼護(hù)筒底部易造成卡頓現(xiàn)象;③是在成孔后,未及時灌注混凝土,樁錘未及時收回,孔內(nèi)受潮汐影響,沉渣速度過快、厚度過厚,極易造成埋錘。
防范措施:根據(jù)上述原因分析,并與樁機(jī)操作人員反復(fù)摸索探討,收錘時不宜過快,應(yīng)緩慢抖動式收錘,隨時觀察鋼絲繩緊度,遇見卡頓,應(yīng)立即停止收錘,慢慢反復(fù)提拉,直至通過;在通過小護(hù)筒底部時,要在鋼絲繩上做好標(biāo)記,緩慢提拉,遇見卡頓,應(yīng)立即停止收錘,旋轉(zhuǎn)沖擊錘角度后再緩慢提拉收錘。
3號樁埋錘后,經(jīng)過原因分析,在成孔后宜立即清孔、下方鋼筋籠并灌注混凝土,停止錘擊沖孔時,不得將沖擊錘置于孔內(nèi)。該樁位埋錘后,經(jīng)與設(shè)計單位溝通,直接將埋錘打入樁底,并增加3m樁長。
成孔效率低下。經(jīng)統(tǒng)計,第一批五根樁平均成孔時間達(dá)到5.5天,成孔效率頗為低下。經(jīng)分析,造成成孔效率低下的原因主要有兩方面:一是施工前期經(jīng)驗不足,面對各種施工問題沒有預(yù)判,沒有提前采取有效的防治措施,多次造成施工停頓;二是受潮汐影響較大,漲潮期間水位淹沒樁頭,不可控因素增多,且提前沒有掌握潮汐變化規(guī)律,特別是碰上白天漲潮、夜間落潮期間,施工降效顯著。
防范措施:經(jīng)過原因分析,在解決了前述問題后,成孔時間明顯縮短;提前根據(jù)《青島市潮汐時刻表》做好工作安排,施工計劃細(xì)化到以“時”為單位;同時提前與商砼站協(xié)調(diào)好供應(yīng)時間,確保商砼能及時供應(yīng);合理安排好作業(yè)人員倒班,保證能全天候根據(jù)潮汐情況進(jìn)行樁基作業(yè);經(jīng)手拉錘式?jīng)_擊鉆機(jī)與烏卡斯式?jīng)_擊鉆機(jī)成孔時間對比,烏卡斯式?jīng)_擊鉆機(jī)成孔速度明顯高于手拉錘式?jīng)_擊鉆機(jī),烏卡斯式?jīng)_擊鉆機(jī)對砂土層以下地層沖擊穿越效果較好,隨在第三批樁開始全部更換為烏卡斯式?jīng)_擊鉆機(jī)。
在采取了上述措施后,后續(xù)成樁速度明顯加快。經(jīng)統(tǒng)計,從第三批樁基施工開始,單根樁成樁時間平均為1.5天。
混凝土灌注嚴(yán)重超方。經(jīng)統(tǒng)計,第一批五根樁混凝土平均用量達(dá)到14.5m3,而設(shè)計方量為9.45m3,超方率達(dá)到53%。經(jīng)分析,混凝土灌注超方的主要原因有兩方面:一是塊石層存在空隙,低水位灌注時跑漿跑灰現(xiàn)象嚴(yán)重,每當(dāng)混凝土面灌至塊石層時,砼面上升緩慢,嚴(yán)重低于計算上升速度;二是擴(kuò)孔率較大,經(jīng)對成孔測量發(fā)現(xiàn),從淤泥質(zhì)砂土層到孔底,成孔直徑逐漸變小,平均成孔直徑達(dá)到500mm,存在局部闊孔現(xiàn)象,且沖孔時間越長,擴(kuò)孔率越大。
防范措施:針對超方問題,經(jīng)過上述原因分析,在采用雙護(hù)筒后,超方量明顯減少,第二批樁單根混凝土平均用量降到12.5m3;同時,從第三批樁開始,采取不間斷施工,成孔、洗孔、安放鋼筋籠、灌注混凝土中間不間歇,將單根樁混凝土平均用量降至了11.5m3。
在施工完畢后,根據(jù)《建筑樁基檢測技術(shù)規(guī)范》,本工程經(jīng)青島軌道市政工程質(zhì)量檢測鑒定中心對全部118根樁進(jìn)行低應(yīng)變動力檢測,全部達(dá)到二類樁及以上等級,樁身無明顯缺陷;對8根樁進(jìn)行高應(yīng)變動力檢測,單樁軸向承載力均滿足設(shè)計要求。
在濱海潮間帶塊石回填區(qū)進(jìn)行樁基施工,根據(jù)地質(zhì)條件復(fù)雜、水文條件多變、施工條件惡劣、安全環(huán)保要求嚴(yán)格、可借鑒施工經(jīng)驗不足的工程特點,為更好的補充該項施工經(jīng)驗,結(jié)合現(xiàn)有工程,發(fā)現(xiàn)問題,分析原因,并采取切實有效的防范措施,為后續(xù)類似工程能提供一定的參考價值,總結(jié)濱海潮間帶塊石回填區(qū)樁基施工控制要點如下:
(1)要根據(jù)出現(xiàn)的問題,分析問題原因,及時采取有針對性的防治措施。
(2)針對樁孔偏位歪斜、塌孔漏漿等問題,采取雙護(hù)筒后能有效得到防治。
(3)針對工效低、成本高等問題,應(yīng)結(jié)合潮汐規(guī)律,提前細(xì)化工期、材料、勞動力、機(jī)械設(shè)備等各項安排,能有效地縮短工期、降低材料消耗。
(4)鑒于該工程的特殊性,傳統(tǒng)沖擊成孔灌注樁施工工藝不能很好地滿足施工效果,應(yīng)根據(jù)問題的原因分析,及時調(diào)整適應(yīng)的操作工藝,并做好交底,使施工工藝滿足現(xiàn)場需要。