王景臣 趙凱兵
(中國(guó)一重集團(tuán)有限公司,黑龍江161042)
風(fēng)機(jī)主軸作為大型風(fēng)電機(jī)組的主要部件,其主要負(fù)責(zé)承受扭矩作用,對(duì)其性能要求很高。風(fēng)機(jī)軸的尺寸越來(lái)越大,對(duì)鍛造工藝要求越來(lái)越高,需要合適的水壓機(jī)載荷和工輔具,生產(chǎn)難度較大。
近期,我公司承制了某風(fēng)機(jī)空心主軸,材質(zhì)為34CrNiMo6,法蘭直徑?2242 mm,長(zhǎng)度1442.5 mm,內(nèi)孔呈階梯孔,凈重10.886 t,主軸加工圖見(jiàn)圖1,性能要求見(jiàn)表1。按EN 10228-3:1998進(jìn)行超聲檢測(cè),質(zhì)量等級(jí)達(dá)到3級(jí)。由于法蘭直徑大且總長(zhǎng)度短(法蘭直徑/長(zhǎng)度=1.55),法蘭成形難度較大,同時(shí)影響鍛件材料收得率。考慮產(chǎn)品批量較大,鍛造工藝需盡可能減少鍛造火次來(lái)減少鍛造成本。如果考慮模鍛或沖形方案,模擬所需鍛造壓力較大且操作復(fù)雜,不易批量化組織生產(chǎn)。
表1 主軸性能要求Table1 Spindle performance requirements
該空心主軸難點(diǎn)在于法蘭直徑較大且長(zhǎng)度短,不易鍛造到成品尺寸,考慮模鍛利用專用沖頭,漲出中間直段同時(shí)連帶增大法蘭直徑,此方案模擬效果不理想,存在漲形風(fēng)險(xiǎn),不能確定實(shí)際漲形量能否達(dá)到模擬值。采用一錠出兩件,法蘭在兩端,長(zhǎng)主軸芯棒拔長(zhǎng)出成品,氣割成兩件,但此方法操作水平要求高且法蘭易變形。
圖1 主軸加工圖Figure 1 Spindle machining diagram
圖2 鍛件圖Figure 2 Forging diagram
最終確定用胎膜先將法蘭鐓粗到成品尺寸再采用沖孔、芯棒拔長(zhǎng)的方式,經(jīng)過(guò)核算鍛件毛坯重18.73 t,鍛件圖見(jiàn)圖2,鍛造初步方案采用29 t鋼錠,鍛造工序:接錠切水口棄料→壓鉗口、鐓粗拔長(zhǎng)、氣割鉗把→預(yù)鐓粗(高壓風(fēng)管吹掃外圓鐵皮)、閉式胎膜成形、鐓粗法蘭出成品→從法蘭端面放置?600 mm空心沖子沖孔、清毛刺→?580 mm芯棒拔長(zhǎng)出成品,四火次鍛造完成。
試制過(guò)程中出現(xiàn)如下問(wèn)題:
(1)采用閉式胎膜成形法蘭(見(jiàn)圖3),60 MN水壓機(jī)鐓粗開(kāi)邊,法蘭下部充不滿,當(dāng)法蘭鼓肚接觸到胎膜凸臺(tái)時(shí),法蘭邊緣溫度下降比較快且胎膜凸臺(tái)對(duì)法蘭有束縛,最終導(dǎo)致法蘭下部充不滿,同時(shí)為了使法蘭下部充滿,反復(fù)開(kāi)邊法蘭導(dǎo)致法蘭端面凹凸不平,影響鍛件尺寸,坯料利用率難以提升,同時(shí)生產(chǎn)效率比較低,增加了鍛造火次。
(2)法蘭端面進(jìn)行沖孔,引起法蘭拉延變形,需增加修形工序,沖孔后小頭端毛刺需及時(shí)清理,清理毛刺后才可用芯棒拔長(zhǎng),增加了鍛造火次。
通過(guò)研究,對(duì)風(fēng)機(jī)主軸鍛造方案進(jìn)行改進(jìn):
(1)閉式胎膜成形法蘭改為開(kāi)式胎膜成形法蘭(見(jiàn)圖4),即將閉式胎膜上方凸臺(tái)氣割掉,法蘭在鐓粗開(kāi)邊成形時(shí)沒(méi)有束縛,在高溫下法蘭快速成形且表面質(zhì)量好。
圖3 最初法蘭成形方案Figure 3 Initial forming scheme of flange
圖4 改進(jìn)后的法蘭成形方案Figure 4 Improved forming scheme of flange
(2)法蘭成形后,從水口端(小頭端)放置沖子進(jìn)行沖孔,避免法蘭端面沖孔引起法蘭拉延變形而需增加修形工序的問(wèn)題。
(3)選用28 t大下注錠,投制?600 mm實(shí)心沖子,減少?zèng)_脫重量,每個(gè)鍛件可節(jié)省鋼水1 t。根據(jù)下注錠鍛實(shí)心件質(zhì)量情況,后期全面推廣全錠身下料(不切除錠身水口棄料),鋼錠減小到27 t。
(4)沖孔改為從水口端沖孔,沖孔毛刺不影響軸頸芯棒拔長(zhǎng),胎膜成形法蘭到軸頸拔長(zhǎng)合并為一火次。鍛造火次由四火次壓減為兩火次出成品。鍛造周期長(zhǎng),加熱次數(shù)多,往往在鍛造之后內(nèi)部晶粒十分粗大而且很不均勻,鍛造火次減少解決了鍛后熱處理后晶粒度不合格的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。
改進(jìn)后鍛造工藝流程:接錠切水口棄料→壓鉗口、鐓粗、拔長(zhǎng)、氣割下料→胎膜鐓粗出法蘭、?600 mm實(shí)心沖子沖孔、芯棒拔長(zhǎng)出軸頸,兩火次鍛造出成品。鍛造全流程在60 MN水壓機(jī)上實(shí)現(xiàn)鍛造。
根據(jù)優(yōu)化后的工藝進(jìn)行生產(chǎn),約95%鍛件兩火次出成品,少數(shù)三火次出成品。通過(guò)實(shí)際交檢發(fā)現(xiàn)交檢合格率較高,但是優(yōu)級(jí)品率較低,經(jīng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)鍛件主要存在法蘭端面有折傷,法蘭與細(xì)桿不同心,通過(guò)查詢記錄發(fā)現(xiàn)存在50~110 mm偏心,小頭端出現(xiàn)長(zhǎng)短面等問(wèn)題。為進(jìn)一步提升空心主軸鍛件整體質(zhì)量,提高優(yōu)級(jí)品率,根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況對(duì)生產(chǎn)操作進(jìn)行了改進(jìn)。
優(yōu)化措施:
(1)鍛造過(guò)程主要注意鍛件表面鐵皮的清理,法蘭開(kāi)邊時(shí),嚴(yán)格控制壓下量和兩錘搭接量,來(lái)提高法蘭表面質(zhì)量。
(2)沖孔時(shí)沖子需水口端居中,盡量選用爐溫較好的加熱爐進(jìn)行加熱,改善偏心情況,法蘭可進(jìn)行米字形布砧,避免法蘭不圓,影響與軸徑同心度。
(3)減少Ⅱ、Ⅲ部直徑余量,尤其Ⅲ部直徑余量,如果滿足長(zhǎng)度及時(shí)氣割。
經(jīng)過(guò)實(shí)際生產(chǎn)的檢驗(yàn),修改鐓粗胎膜形狀,由法蘭端沖孔改為從小頭端沖孔,工藝方案優(yōu)化后,空心主軸每件至少節(jié)省一火次,降低能耗,提高鋼錠利用率2%以上,生產(chǎn)效率提升30%,生產(chǎn)操作改進(jìn)后,鍛件表面質(zhì)量顯著提升,提高了優(yōu)級(jí)品率,鍛件成品各部尺寸余量合理,無(wú)因尺寸問(wèn)題導(dǎo)致的返修件。