李里,姜建中,王悅,么晶晶,孫佳偉
(北汽福田汽車股份有限公司,北京 102206)
方向盤作為駕駛員暴露接觸端,評估其振動影響需重點考慮振動強度和頻率因素。根據(jù)暴露界限、疲勞-功效降低界限及舒適性降低界限判斷標準,特定頻率下的異常振動不僅能降低人的工作效能,更會損害人體健康[1-2]。目前國內(nèi)整車廠對解決方向盤振動問題的措施主要有:通過優(yōu)化轉(zhuǎn)向管柱、橫梁以及方向盤自身的固有頻率以改善方向盤異常振動[3-6];通過輪胎的非均勻性、輪胎氣壓、制動扭矩波動等手段以降低輪胎傳遞激勵,從而減小工況下方向盤的振動[7-8]。
本文借鑒了上述文獻的整改經(jīng)驗,優(yōu)化過程中采用階次分析和工作變形分析等手段,排查確認傳動軸激勵對行駛工況方向盤的振動影響更為顯著。通過多輪對比驗證,提出關鍵零部件的質(zhì)量控制需求,為類似問題的改善和優(yōu)化提供可借鑒經(jīng)驗。
某型商用車試驗樣車經(jīng)主觀駕評反饋,行駛至85km/h及以上速度時即出現(xiàn)方向盤劇烈振動現(xiàn)象,打手感嚴重,且該現(xiàn)象伴隨高速行駛工況一直存在。該現(xiàn)象的發(fā)生與車速密切相關,并考慮到高速行駛為商用車運載常用工況之一,樣車如果未解決該問題便投放市場,必然引起顧客抱怨,影響品牌競爭力。因此,查找該問題的關鍵原因和研究解決方案迫在眉睫。
方向盤振動測點布置如圖1所示。方向盤手握位置多集中在3點和9點處,故選取9點位置振動信息進行特征分析和對比驗證。樣車共8個前進擋,7和8擋均可行駛至85km/h,為能獲取更多振動信號的動態(tài)特征,選用第7、8兩擋進行加速工況測試,并增加定置空擋緩加速工況測試。
圖1 振動測點布置圖
樣車加速工況測試結(jié)果如圖2所示。圖中方向盤振動曲線所示,樣車分別使用7、8擋加速行駛達到85km/h附近時(7、8加速擋工況下對應發(fā)動機轉(zhuǎn)速為2350r/min、1750r/min左右),方向盤振動值分別為達5.3m/s2和6.8m/s2,且振動曲線呈陡然上升趨勢,與主觀感受一致。
圖2 定置空擋及7、8擋加速行駛方向盤振動對比圖
結(jié)合圖中右側(cè)加速工況colormap圖可知,7、8擋加速工況主要激勵階次分別為0.74和1.00,分別作激勵階次切片處理并放置左圖Overall曲線中對比,圖中可見,該兩個階次是高速行駛方向盤劇烈抖動的絕對貢獻。此外,在28Hz-30Hz范圍存在共振帶,將頻率范圍內(nèi)的激勵階次放大。樣車原地空擋緩加速工況,發(fā)動機高轉(zhuǎn)速1800r/min至2500r/min范圍內(nèi)無異常振動。
綜合上述分析:不同擋位加速工況問題發(fā)生車速和激勵階次不同,但頻率一致;原地空擋緩加速工況高轉(zhuǎn)速區(qū)間無異常振動??纱_定排查對象為行駛系統(tǒng)和轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。
對樣車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)進行評估,因整車狀態(tài)下轉(zhuǎn)向系統(tǒng)布局緊促,采用常規(guī)模態(tài)試驗等手段獲取的信號信噪比較差。本文通過對樣車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(含轉(zhuǎn)向管柱、管梁和方向盤)進行CAE仿真分析以獲取優(yōu)化方向,得模態(tài)振型信息如圖3所示。轉(zhuǎn)向系統(tǒng)在28.9Hz存在模態(tài)固有頻率,其振型為一階垂向彎曲。
圖3 轉(zhuǎn)向系統(tǒng)模態(tài)仿真結(jié)果
結(jié)合模態(tài)仿真結(jié)果,樣車7、8擋85km/h行駛工況下傳動軸激勵頻率處于28Hz-30Hz附近,與轉(zhuǎn)向系統(tǒng)一階垂向彎曲模態(tài)耦合,進而導致轉(zhuǎn)向系統(tǒng)振動加劇。
綜合考慮上述各工況客觀測試數(shù)據(jù)的特征,即不同擋位加速行駛下方向盤激勵階次不同,且原地空擋緩加速工況無異常振動現(xiàn)象,因此將底盤傳動和行駛系統(tǒng)作為主要排查方向。
本文采用階次分析法進行問題診斷,樣車發(fā)動機為四缸形式,發(fā)動機點火激勵階次為2階,曲軸激勵階次為1階,傳動軸和輪胎的激勵階次計算公式分別如式(1)和式(2)所示:
式中,it為變速箱對應擋位速比;im為后橋主減齒輪速比。試驗樣車變速箱7、8擋速比分別為1.35和1.00;后橋主減速比為5.876。
根據(jù)上式進行計算,7、8擋加速行駛工況下基于基頻的傳動軸激勵階次分別為0.74和1.00;輪胎激勵階次為0.12和0.17。傳動軸激勵階次與客觀測試數(shù)據(jù)中的階次特征一致,初步判斷異常振動現(xiàn)象主要由傳動系統(tǒng)導致。為能準確排查問題產(chǎn)生原因并對理論分析進行驗證,對樣車車架、前后橋以及傳動軸前后連接吊掛布置振動測點(如圖4所示),進行7、8擋加速行駛工況測試。
圖4 傳動軸吊掛和前橋振動測點
測得7、8擋加速工況,前、后橋和傳動軸吊掛測點的振動colormap圖如圖5、6所示。前、后橋在7、8擋加速行駛工況下存在對應0.73和1.00的激勵階次,但由于振幅較低,應為振動傳遞導致而非主要振源。前、后傳動軸吊掛在工況下的傳動軸階次激勵明顯,振動振幅明顯高于底盤系統(tǒng)其余個測點,且與理論分析特征基本一致,說明傳動軸是異常振動現(xiàn)象的主要貢獻。
圖5 7、8擋加速行駛工況前、后橋振動彩圖
圖6 7、8擋加速行駛工況傳動軸前、后吊掛振動彩圖
為更直接了解振動特點,采用工作變形分析方法(Opera-tional Deflection Shape,ODS)對振動現(xiàn)象進行復現(xiàn)。該分析方法實際上是各階模態(tài)的的線性疊加,可直接使用各個測量數(shù)據(jù)查看某一頻率下的實際變形。測試工況為85km/h勻速行駛近穩(wěn)態(tài)工況,布置方向盤,前、后橋、車架和傳動軸吊掛等測點。工況下各測點中振動量級最高為傳動軸前、后吊掛Z向,28.5Hz處峰值明顯,振幅最大可達9.68m/s2。提取工況下振型如圖8所示,振型信息顯示傳動軸前、后吊掛延Z向平動,且吊掛Z向振幅最大,方向盤為擺動振型。其余測點無明顯異常。
圖7 85km/h勻速行駛工況傳動軸前、后吊掛振動頻譜
圖8 85km/h勻速行駛工況28.5Hz底盤系統(tǒng)工作變形
綜上所述,結(jié)合工況特征、階次分析以及工作變形分析驗證,可確定高速行駛方向盤劇烈抖動現(xiàn)象的激勵源為傳動軸,通過傳轉(zhuǎn)向系統(tǒng)作為傳遞路徑,最終通過方向盤作為響應點被感知。
解決共振現(xiàn)象最優(yōu)辦法為錯開結(jié)構(gòu)固有頻率和激勵頻率,以及抑制激勵。假設簡諧力作用下運動微分方程一般形式如下:
式中[M]、[C]、[K]分別為系統(tǒng)的質(zhì)量、阻尼和剛度矩陣,H為激勵力幅值,ω為激勵力圓頻率。
考慮到阻尼對振型和固有頻率影響較小,并設解為:{x}={φ}eiωx,從而簡化振動特征方程為:
通過上述理論推導可知,提升系統(tǒng)固有頻率最直接有效的方式為提升系統(tǒng)剛度或減小系統(tǒng)質(zhì)量。為充分分析各環(huán)節(jié)的貢獻程度,本文分別從傳遞路徑和激勵源兩個角度進行優(yōu)化整改和驗證。
為解決因激勵頻率與結(jié)構(gòu)固有模態(tài)頻率耦合而導致的共振問題,本文采用優(yōu)化轉(zhuǎn)向系統(tǒng)結(jié)構(gòu)以提升模態(tài)固有頻率的方式,從而減輕方向盤在工況下的劇烈抖動。轉(zhuǎn)向系統(tǒng)優(yōu)化細節(jié)如圖9所示。通過增加轉(zhuǎn)向橫梁與前圍連接支架,同時更換輕量化方向盤。
圖9 轉(zhuǎn)向系統(tǒng)仿真模型
經(jīng)仿真計算,優(yōu)化轉(zhuǎn)向系統(tǒng)結(jié)構(gòu)后一階垂向彎曲模態(tài)頻率從28.3Hz提升至29.7Hz,如圖10所示。需考慮到實車狀態(tài)下轉(zhuǎn)向系統(tǒng)內(nèi)部布置緊促,多數(shù)結(jié)構(gòu)為保證其功用性難以修改調(diào)整,該方案可工程化實現(xiàn)且模態(tài)頻率提升已為極限。
圖10 轉(zhuǎn)向系統(tǒng)模態(tài)仿真結(jié)果
對優(yōu)化后方案進行8擋加速工況方向盤振動測試,分別提取優(yōu)化和初始狀態(tài)方向盤振動測點1階次激勵曲線進行對比,如圖11所示。轉(zhuǎn)向系統(tǒng)優(yōu)化后,加速行駛至85km/h速度附近方向盤打手感減輕,客觀測試表明工況下方向盤振動由初始狀態(tài)的6.0m/s2降低至5.2m/s2左右,且優(yōu)化后出現(xiàn)振動峰值對應的發(fā)動機轉(zhuǎn)速從初始狀態(tài)下1750r/min提升至1810r/min。
圖11 8擋加速行駛工況方向盤1階次振動對比
綜合上述分析,對轉(zhuǎn)向系統(tǒng)作優(yōu)化處理在一定程度上減輕了高速行駛工況下方向盤劇烈振動,但該現(xiàn)象并未消除,主觀感受仍較為明顯。
結(jié)合上述理論分析和客觀測試驗證,可確定傳動軸為激勵源。于是對樣車三節(jié)傳動軸進行動平衡和徑跳等參數(shù)進行檢測,傳動軸設計關鍵要素為動不平衡量以及節(jié)叉端和支承端的徑向跳動,檢測細節(jié)如圖12所示。
圖12 傳動軸動平衡檢測工序
傳動軸檢測記錄動不平衡量均為復平后結(jié)果,樣車初始狀態(tài)傳動軸檢測結(jié)果參見表。傳動軸設計要求動不平衡量限值為100g·cm,徑跳限值為0.60mm。檢測結(jié)果表明前兩節(jié)傳動軸節(jié)叉端動不平衡量超出限值達70%,第三節(jié)傳動軸節(jié)叉端和支承端動不平衡量均超出限值,徑跳參數(shù)均符合限值要求。
將初始狀態(tài)傳動軸重新進行動平衡工序,清除原有平衡片并根據(jù)檢測情況焊接新平衡片,改善后三節(jié)傳動軸檢測結(jié)果參見表。檢測結(jié)果表明三節(jié)傳動軸動不平衡量和徑跳跳動均符合設計限值要求。
表1 初始狀態(tài)傳動軸檢測結(jié)果
表2 優(yōu)化狀態(tài)傳動軸檢測結(jié)果
將復動平衡后的傳動軸進行裝車驗證,測試工況及測點布置與上述一致,提取傳動軸1階次激勵曲線進行對比,如圖13所示。經(jīng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)避頻優(yōu)化和傳動軸復動平衡工序后,樣車加速行駛至85km/h速度工況方向盤振動值為3.1m/s2左右,主觀駕評方向盤打手感現(xiàn)象基本消除,主觀可接受。
圖13 各狀態(tài)8擋加速行駛方向盤1階次振動對比
因傳動軸動不平衡參數(shù)作為影響高速行駛方向盤抖動的關鍵要素,經(jīng)工藝控制后,對新生產(chǎn)批量傳動軸進行隨機檢測,統(tǒng)計結(jié)果如圖14所示。通過統(tǒng)計直方圖可知,傳動軸動不平衡量主要控制在30g·cm-50g·cm,符合零部件質(zhì)量3σ要求。
圖14 傳動軸檢測統(tǒng)計結(jié)果
本文對某商用車高速行駛方向盤劇烈振動問題進行分析與研究,結(jié)合階次分析和工作變形分析手段排查出關鍵影響因素。采取仿真分析手段確定結(jié)構(gòu)優(yōu)化方向,通過傳遞路徑和激勵源的雙重改善,有效解決問題。文中重點剖析傳動軸動不平衡量的關鍵影響,為后續(xù)樣車開發(fā)和問題整改工作提供可借鑒經(jīng)驗。