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        年產(chǎn)45萬(wàn)t合成氨節(jié)能減排經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

        2021-06-08 08:45:52胡黨鵬
        氮肥與合成氣 2021年6期
        關(guān)鍵詞:貧液分子篩開(kāi)度

        胡黨鵬

        (中海石油化學(xué)股份有限公司,海南東方 572600)

        中海石油化學(xué)股份有限公司(簡(jiǎn)稱中?;瘜W(xué))化肥二部年產(chǎn)45萬(wàn)t合成氨裝置是由美國(guó)Kellogg&Brown Root公司總承包,采用深冷凈化技術(shù)(簡(jiǎn)稱KBR工藝)設(shè)計(jì)而成,具有貧氣利用、節(jié)能及運(yùn)行穩(wěn)定等特點(diǎn)。

        隨著國(guó)家對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)的要求更加嚴(yán)格和規(guī)范,安全環(huán)保和生產(chǎn)穩(wěn)定工作必將作為企業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ),始終將安全生產(chǎn)放在工作突出位置。中海化學(xué)通過(guò)預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)、電子巡檢系統(tǒng)等先進(jìn)的監(jiān)控手段對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行分析,對(duì)催化劑進(jìn)行定期評(píng)估,管理軟件定時(shí)對(duì)裝備進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng),可以預(yù)防事故發(fā)生,降低了設(shè)備的事故率。

        1 裝置能耗情況

        同時(shí)段合成氨裝置噸氨耗天然氣統(tǒng)計(jì)表見(jiàn)表1。

        表1 同時(shí)段合成氨裝置噸氨耗天然氣統(tǒng)計(jì)表

        由表1可以看出:2018年1月由于儀表卡件跳車導(dǎo)致整個(gè)月的噸氨能耗高出很多,不是靠平時(shí)的精心操作可以追回來(lái)的,所以若要降低裝置能耗,必須確保裝置安全平穩(wěn)生產(chǎn)長(zhǎng)周期。這就要求日常巡檢、工藝操作更加精細(xì)化,隱患排查治理更加徹底。部門(mén)通過(guò)對(duì)各物料放空的考核,有效地遏制了裝置額外排放,嚴(yán)格避免物料浪費(fèi)。部門(mén)培訓(xùn)施行應(yīng)急考核,提升應(yīng)急處置技能,保障裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行。

        影響合成氨裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行的因素有天然氣供應(yīng)、板式換熱器堵塞、分子篩帶水、工藝空氣放空、燃?xì)馔钙降姆鉁囟?、二段爐出口甲烷含量等,為此,筆者提出了一系列針對(duì)性措施,以達(dá)到節(jié)能降耗的目的。

        2 協(xié)調(diào)天然氣的供應(yīng)

        海洋石油大化肥項(xiàng)目是利用“東方1-1”海上平臺(tái)所產(chǎn)天然氣進(jìn)行加工的。海上平臺(tái)的天然氣經(jīng)過(guò)海底管道通向天然氣處理終端簡(jiǎn)單分離后進(jìn)入中?;瘜W(xué)化肥二部,由于影響天然氣組分的因素有天氣環(huán)境、海上平臺(tái)、終端等諸多因素。天然氣經(jīng)過(guò)的管線連接的越多帶來(lái)的不確定因素就越多,加之終端距合成裝置距離很短,幾乎沒(méi)有緩沖的機(jī)會(huì),所以給天然氣的利用帶來(lái)一定的難度,給合成氨裝置運(yùn)行帶來(lái)極大的影響,嚴(yán)重時(shí)將使裝置跳車。2004年跳車7次,其中4次都是由天然氣組分波動(dòng)引起的。

        針對(duì)天然氣組分壓力多次波動(dòng),中海化學(xué)化肥二部出臺(tái)了天然氣組分波動(dòng)調(diào)整預(yù)案,樹(shù)立“小波動(dòng)當(dāng)大波動(dòng)對(duì)待”的思想理念。通過(guò)幾年的摸索和積累經(jīng)驗(yàn),由于措施采取得當(dāng),對(duì)組分波動(dòng)的重視,因天然氣組分波動(dòng)造成的跳車幾乎沒(méi)有。2018年2月8日天然氣組分大幅波動(dòng)在終端未通知的情況下,天然氣壓力在2.65~2.77 MPa,甲烷體積分?jǐn)?shù)在65.54%~60.44%波動(dòng),為化肥二部歷史上壓力波動(dòng)最大一次,合成四班反應(yīng)迅速并積極應(yīng)對(duì),通過(guò)精心的操作化險(xiǎn)為夷,保證了裝置安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        3 清洗和更換再生塔填料

        二氧化碳脫除采用德國(guó)巴斯夫公司節(jié)能的MDEA03工藝,工藝氣經(jīng)過(guò)兩段吸收后離開(kāi)吸收塔,二氧化碳體積分?jǐn)?shù)小于500×10-6。2006年2月裝置大修,經(jīng)過(guò)解體檢查,發(fā)現(xiàn)貧液/半貧液換熱器兩側(cè)結(jié)垢十分嚴(yán)重,整個(gè)板面幾乎全部被垢層所掩蓋,這對(duì)于只有0.5 mm厚的板片來(lái)說(shuō),大大降低了其傳熱系數(shù),導(dǎo)致?lián)Q熱效果差,結(jié)垢的成分經(jīng)過(guò)分析是消泡劑和沖刷的鐵銹。板式換熱器堵塞后貧液泵入口壓力降低,貧液流量調(diào)整受限,很容易造成脫碳出口二氧化碳含量高,在甲烷化爐中燒掉寶貴的氫氣,造成能耗上升[1]。中?;瘜W(xué)實(shí)施脫碳貧液/半貧液換熱器和貧液冷卻器雙系列改造,以便可以隨時(shí)進(jìn)行切換清洗。讓板式換熱器始終處于一個(gè)良好的工作狀態(tài),這樣也形成了一個(gè)換熱器換熱效果好的良性循環(huán)。在實(shí)際操作過(guò)程中板式換熱器2~3個(gè)月就要切換一次,切換頻率較高,尤其在開(kāi)車過(guò)程中,一個(gè)夜班切換過(guò)3次,造成很大的人力消耗和系統(tǒng)的不穩(wěn)定。

        2016年檢修把吸收塔底部的填料全部進(jìn)行清洗回裝,2017年8月大修對(duì)再生塔再沸器里最下層的填料進(jìn)行了更換,經(jīng)過(guò)這2次填料的清洗和更換之后,從2017年8月至今沒(méi)有發(fā)生脫碳貧液/半貧液換熱器和貧液冷卻器堵塞情況,沒(méi)有因貧液泵入口壓力低切換過(guò)脫碳貧液/半貧液換熱器和貧液冷卻器,貧液流量穩(wěn)定大大降低了裝置的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。節(jié)省了因?yàn)樨氁毫坎▌?dòng)而造成甲烷化燃燒中寶貴氫氣的浪費(fèi)。

        4 分子篩再生氣加熱器恒溫

        根據(jù)前幾年的經(jīng)驗(yàn)有2次長(zhǎng)周期運(yùn)行,裝置開(kāi)到200 d左右,因冷箱壓差高而迫使裝置停車。由于分子篩再生氣加熱器換熱管和管板為脹接,頻繁加減蒸汽,分子篩再生氣加熱器處于冷熱交替工況下,脹接處密封失效,水蒸氣通過(guò)分子篩再生氣加熱器進(jìn)入分子篩系統(tǒng),造成分子篩吸附水過(guò)飽和;水分進(jìn)入后系統(tǒng)冷箱,水在冷箱里結(jié)冰,造成冷箱無(wú)法換熱,氫氮比無(wú)法滿足生產(chǎn)要求,從而被迫停車。經(jīng)過(guò)技術(shù)攻關(guān)現(xiàn)在分子篩再生氣加熱器不減蒸汽,隨時(shí)處于熱狀態(tài),避免分子篩再生氣加熱器換熱管和管板因冷熱交替造成泄漏。

        5 關(guān)小工藝空氣放空閥

        工藝空氣壓縮機(jī)由燃?xì)馔钙教峁﹦?dòng)力。PV1050是空氣壓縮機(jī)的防喘振閥,也是空氣壓縮機(jī)出口放空閥[2]。由于PV1050的放空量太大,在給PV1050工藝空氣管線上增加1條副線PV1050A,PV1050A的流通質(zhì)量流量為15 000 kg/h,為氣關(guān)閥,生產(chǎn)正常時(shí)空氣通過(guò)PV1050A放空。PV1050A一直處于20%~50%的開(kāi)度,由于燃?xì)馔钙椒来6炔粔虿荒軠p負(fù)荷,按此推算正常時(shí)大約有3~5 t/h的空氣白白被放掉。通過(guò)增加給外單位儀表空氣的供給,增大三段出口流量后,防喘裕度滿足,可以減燃?xì)馔钙降呢?fù)荷,PV1050A可以緩慢地關(guān)閉,即可以減少空氣放空的損失,可以降低空氣壓縮機(jī)的負(fù)荷,同時(shí)也節(jié)省了燃?xì)狻?/p>

        6 提高燃?xì)馔钙降姆鉁囟?/h2>

        燃?xì)馔钙降姆馑偷揭欢螤t當(dāng)燃燒空氣,最近這幾年燃?xì)馔钙降娜細(xì)馔钙綁簹鈾C(jī)入口導(dǎo)葉閥(IGV)一直保持最大開(kāi)度(85%),也就是說(shuō)燃?xì)馔钙脚懦龅姆鉁囟纫恢本S持在最低溫度,原因在于燃?xì)馔钙叫氏陆递^多。經(jīng)過(guò)2017年8月大修離線清洗和對(duì)燃?xì)馔钙降娜~片和噴嘴進(jìn)行重點(diǎn)清洗后,運(yùn)行環(huán)境有了很大改善,在滿足生產(chǎn)負(fù)荷的情況下可以逐漸將IGV關(guān)小,最小到65%(允許最小開(kāi)度為56%),一段爐出來(lái)的乏氣溫度可以漲到468 ℃。

        IGV開(kāi)度受天然氣組分、燃?xì)馔钙截?fù)荷、乏氣溫度的影響,雖然沒(méi)有準(zhǔn)確的一一對(duì)應(yīng)關(guān)系,但存在明顯反比關(guān)系(見(jiàn)表2)。沒(méi)有采取措施之前IGV開(kāi)度一直為84%,現(xiàn)在控制在68%~72%,一段爐乏氣溫度上漲,一段爐燃?xì)庀拿黠@下降。

        表2 生產(chǎn)負(fù)荷、IGV開(kāi)度、燃?xì)馔钙椒鉁囟群鸵欢螤t燃?xì)夂牧筷P(guān)系表

        7 降低二段爐出口甲烷含量

        二段爐是將甲烷轉(zhuǎn)化為所需的氫氣、一氧化碳和二氧化碳,二段爐出口甲烷體積分?jǐn)?shù)指標(biāo)為1.6%~2.1%,為了最大限度地提高氨產(chǎn)量,盡可能提高轉(zhuǎn)化率,將二段爐出口甲烷體積分?jǐn)?shù)控制在1.6%~1.7%,即最大程度轉(zhuǎn)化原料氣。為了使二段爐出口甲烷含量控制在低位,需要提高加入工藝空氣量,提高加入工藝空氣量的副作用就是加到系統(tǒng)的空氣太多[3-4],在冷箱中要除去多余帶入的氮?dú)鈺r(shí),帶出到一段爐燃燒廢氣中的氫氣增加不經(jīng)濟(jì),因此不能一味地提高工藝空氣量來(lái)降低二段爐出口的甲烷含量。當(dāng)天然氣組分中甲烷含量升高時(shí),為了降低二段爐出口甲烷含量,可以適當(dāng)提高一段爐的水碳比或者提高一段爐出口溫度,減少被帶到一段爐去燃燒的氫氣。

        8 結(jié)語(yǔ)

        經(jīng)過(guò)2018年的努力中?;瘜W(xué)化肥二部合成氨裝置優(yōu)化工藝運(yùn)行工況,優(yōu)化系統(tǒng)工藝參數(shù),提高轉(zhuǎn)化效率,總體上使噸氨天然氣消耗量從1 720 m3降至1 700 m3,證明以上采取的節(jié)能降耗的操作方法是正確有效的。

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