于振海,童維風(fēng),劉 才,耿恒輝
(安徽晉煤中能化工股份有限公司,安徽臨泉 236400)
安徽晉煤中能化工股份有限公司(簡稱中能公司)原料路線改造工程采用了具有國內(nèi)自主知識產(chǎn)權(quán)的HT-L航天粉煤加壓氣化技術(shù)。HT-L航天粉煤加壓氣化工藝以干煤粉為原料,以純氧及少量水蒸氣為氣化劑在較高溫度(1 550 ℃)及4.0 MPa壓力下對粉煤進(jìn)行燃燒,采用激冷流程生產(chǎn)粗合成氣,激冷后的粗合成氣溫度降至200 ℃左右送至后工序。
隨著航天爐粉煤加壓氣化裝置(簡稱航天爐裝置)工藝設(shè)備的不斷優(yōu)化完善,目前裝置已經(jīng)可以實現(xiàn)連續(xù)運行400 d以上。航天爐裝置運行周期的不斷延長,又帶來一些新的問題,而破渣機(jī)填料泄漏成為較為突出的問題之一。破渣機(jī)的長時間運行易造成填料磨損,導(dǎo)致黑水泄漏,漏量擴(kuò)大無控制時,只能停車檢修處理。裝置開停車費用高,非計劃的開停車影響裝置的安全、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)運行。因此,破渣機(jī)填料的泄漏成為制約航天爐裝置長周期穩(wěn)定運行的重要因素之一。
航天爐裝置采用復(fù)合式單燒嘴頂噴、干法進(jìn)料、濕法排渣的設(shè)計理念。粉煤和氧氣在氣化爐爐膛內(nèi)燃燒后液態(tài)爐渣和細(xì)固體顆粒經(jīng)激冷環(huán)后流過下降管進(jìn)入激冷室水浴,渣在水中固化并沉到氣化爐激冷室的底部;在氣化爐激冷室底部收集的粗渣經(jīng)破渣機(jī)破碎進(jìn)入渣鎖斗中,然后通過渣鎖斗系統(tǒng)排至撈渣機(jī),粗渣通過撈渣機(jī)排出送出氣化界區(qū)。為了確保順利排渣,在氣化爐激冷室和渣鎖斗之間設(shè)有渣鎖斗循環(huán)泵,使渣、水在渣鎖斗和氣化爐激冷室之間進(jìn)行循環(huán),減少破渣機(jī)上部堵渣的概率,從而確保氣化燃燒后灰渣連續(xù)穩(wěn)定排出。
破渣機(jī)在航天爐裝置的實際運行中起著至關(guān)重要的作用。初期引進(jìn)的德士古煤氣化裝置中沒有設(shè)計破渣機(jī),因大渣塊或脫落的耐火材料等無法破碎造成排渣系統(tǒng)堵塞,導(dǎo)致氣化裝置被迫停車多次;安裝破渣機(jī)后,消除了因大渣塊或脫落的耐火材料等堵塞排渣系統(tǒng)導(dǎo)致裝置停車的隱患。
航天爐裝置破渣機(jī)位于氣化爐激冷室下部與激冷室相通,由法蘭連接,內(nèi)部激冷水溫度高、壓力大、渣灰含量高。破渣機(jī)運轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)為填料及密封水密封,長期運行易造成填料磨損泄漏,進(jìn)而影響航天爐裝置穩(wěn)定長周期經(jīng)濟(jì)運行。破渣機(jī)填料泄漏幾乎每年都會影響到航天爐裝置的連續(xù)運行,所以解決破渣機(jī)填料泄漏問題是確保航天爐裝置長周期穩(wěn)運行的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
破渣機(jī)密封水原始設(shè)計為由密封沖洗水泵提供的脫鹽水,密封水泵出口設(shè)計壓力為5.0 MPa。由于系統(tǒng)管線長、阻力大,密封水到達(dá)氣化爐四樓的破渣機(jī)軸承時,壓力只能達(dá)到3.9 MPa;密封水管線的管徑小,進(jìn)破渣機(jī)軸承的密封水量受到限制,經(jīng)常出現(xiàn)破渣機(jī)軸封漏黑水現(xiàn)象,影響航天爐裝置的安全穩(wěn)定生產(chǎn)。
對破渣機(jī)密封水源線進(jìn)行改造:將破渣機(jī)軸承密封使用的脫鹽水改為鍋爐水,鍋爐水壓力為5.4 MPa,且供應(yīng)量穩(wěn)定,可以確保破渣機(jī)軸承的密封效果,實現(xiàn)破渣機(jī)穩(wěn)定運行。
破渣機(jī)填料密封水采用壓力為5.4 MPa、溫度為120 ℃的鍋爐水,而破渣機(jī)填料內(nèi)部的系統(tǒng)水溫正常在70 ℃左右,為了消除因密封水溫度高導(dǎo)致破渣機(jī)填料內(nèi)外溫差大的影響因素,通過技改增設(shè)了換熱器,消除溫差過大帶來的不利影響。
增加換熱器后破渣機(jī)填料密封水溫度由120 ℃降到60 ℃,溫差由50 K降至10 K,破渣機(jī)填料的運行效果得到了很大的改善(見表1)。
表1 破渣機(jī)密封水增加換熱器前后的溫度
在優(yōu)化破渣機(jī)水源、增加換熱器后破渣機(jī)的運行周期明顯提高,由最初的連續(xù)運行6個月就會出現(xiàn)填料泄漏延長至10個月才會出現(xiàn)輕微泄漏;雖然破渣機(jī)填料的運行周期有很大提高,但距連續(xù)運行12個月以上仍有一定差距,由此可見填料長周期運行磨損的問題仍沒有得到徹底解決。
為避免泄漏進(jìn)一步發(fā)展,通過停運破渣機(jī)的方式,延長填料使用壽命。
在實際生產(chǎn)應(yīng)用過程中,當(dāng)破渣機(jī)運行出現(xiàn)輕微泄漏時將破渣機(jī)停運,一旦氣化爐內(nèi)有大渣塊脫落堵塞排渣通道時,再啟動破渣機(jī)運行一段時間,大渣破除后再停止運行,如此破渣機(jī)填料泄漏量基本能保持穩(wěn)定,且可以有效延長填料使用壽命,從而實現(xiàn)航天爐裝置長周期穩(wěn)定、環(huán)保運行。
中能公司1#航天爐破渣機(jī)額定電流為36 A,功率為18.5 kW;2#航天爐破渣機(jī)額定電流為57 A,功率為30 kW。2臺破渣機(jī)在調(diào)整前后的運行參數(shù)見表2。
表2 調(diào)整前后2臺破渣機(jī)的運行參數(shù)
通過停運破渣機(jī),延長了填料使用壽命,一般可延長至14個月以上,通過判斷排渣通道是否堵塞,及時啟停破渣機(jī),因此不會影響氣化爐系統(tǒng)的正常排渣,從而實現(xiàn)航天爐裝置長周期穩(wěn)定運行,同時降低了系統(tǒng)電耗。
通過技改優(yōu)化,破渣機(jī)運行的穩(wěn)定性得到了大幅提高。根據(jù)破渣機(jī)填料安裝方式及結(jié)構(gòu),在原填料密封組基礎(chǔ)上增設(shè)1組新填料,當(dāng)原填料泄漏量有增大趨勢時,使用備用新填料,從而可以進(jìn)一步延長破渣機(jī)的穩(wěn)定運行周期。通過新填料的增加,避免了因破渣機(jī)泄漏而造成環(huán)保影響或被迫停車檢修的事件發(fā)生,進(jìn)一步提高了航天爐裝置的運轉(zhuǎn)效率。
航天爐裝置破渣機(jī)軸承填料使用有一定的壽命,隨著裝置運行周期的不斷延長,破渣機(jī)的填料能否實現(xiàn)長期運行經(jīng)受著較大的考驗。目前在運的航天爐裝置一般連續(xù)運行都在6個月以上,破渣機(jī)填料泄漏時有發(fā)生,因泄漏量較大無法控制被迫停車的不在少數(shù)。通過對中能公司航天爐裝置破渣機(jī)的不斷技改優(yōu)化,破渣機(jī)填料的使用壽命可以延長至1 a以上,為裝置的穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運行奠定了堅實的基礎(chǔ)。
通過優(yōu)化技改可以有效延長填料使用壽命,同時降低電耗,實現(xiàn)航天爐裝置長周期穩(wěn)定、環(huán)保運行;技改后每年可節(jié)約電費及減少開停車費用約60萬元,裝置的運行穩(wěn)定也避免了非計劃停車,提高了裝置的運行效益。