呂 明
(晉能控股煤業(yè)集團公司晉華宮礦,山西 大同 037000)
隨著煤礦井下總作業(yè)技術的不斷進步,綜采面的綜采效率獲得了大幅的提升,因此對液壓支架組的支護安全性和支護效率也提出了更高的要求。液壓支架組在工作時不僅需要根據頂板礦壓波動情況及時調節(jié)初撐力,而且還需要根據采煤機的截割作業(yè)情況不斷進行收放護幫板、收架、移架等動作。傳統(tǒng)的液壓支架組控制邏輯中采用了單組控制方式,也就是每個支架單獨對采煤機的位置狀態(tài)進行判斷,然后根據判斷結果調整自己的支護狀態(tài),該控制模式雖然穩(wěn)定性高,一個支架的損壞不影響其他支架的正常工作,但控制效率和調節(jié)精度較差,難以滿足快速截割作用下的高效支護作業(yè)需求。結合采煤機和液壓支架的相互關系,并根據井下的實際控制需求,本文提出了一種新的液壓支架組智能控制系統(tǒng),其利用支架控制對綜采面上的支架支護情況進行監(jiān)測和調整,實現(xiàn)了統(tǒng)一的調節(jié)控制。
由于煤礦井下綜采面上的液壓支架數量通常達到100臺左右,考慮到控制一致性和支架狀態(tài)調節(jié)的可靠性,提出了分組調節(jié)控制的模式,每三個支架為一個控制小組,通過一個支架控制器進行控制,相鄰的兩組液壓支架可以相互控制,從而實現(xiàn)利用一個控制中心對所有支架進行控制的需求,為了確??刂频目煽啃裕械目刂凭€路采用了雙回路模式,避免線路故障導致的支架組控制失效情況。該支架組智能控制系統(tǒng)整體結構如圖1所示[1]。
圖1 支架組智能控制系統(tǒng)結構示意圖
由圖1可知,該支架組控制系統(tǒng)主要包括了控制層、信息匯總層及監(jiān)測層三個部分??刂茖又饕筛鱾€支架傳感器構成,主要作用是對各個支架的支護狀態(tài)進行監(jiān)測并將監(jiān)測信息傳遞給信息匯總層,同時還兼具著接受監(jiān)測層傳來的控制信息并控制支架運行的功能,支架控制器最終全部接入到CAN數據總線上,完成數據信息的接收和傳遞。
支架的信息匯總層是指端頭支架控制器,主要用于接收各個支架控制器的數據信息,并對各個支架的運行狀態(tài)進行判斷,將數據進行處理后傳遞給地面上的監(jiān)測層,同時將地面監(jiān)測層傳遞過來的調整信息轉換后發(fā)給指定的支架控制器。
監(jiān)測層位于地面,主要用將各個支架的支護狀態(tài)信息顯示到監(jiān)控終端上,便于監(jiān)測人員的觀測,同時能夠根據井下的實際情況,發(fā)出調整控制指令,實現(xiàn)對各支架狀態(tài)的遠程調控,滿足在特殊環(huán)境下的“越級”控制需求,確保井下的支護安全。
該支架組控制系統(tǒng),整體結構相對簡單,利用CAN數據總線作為信息傳遞中心,能夠滿足數據傳遞快速性和安全性的需求,可有效提升對支架組控制的安全性和及時性。
液壓支架的終端控制器是控制層的核心,其通過各類傳感器設備實現(xiàn)對液壓支架運行狀態(tài)、支架和采煤機相對位置的監(jiān)控,為支架調整提供基礎數據。為了滿足控制需求,該支架控制器終端需要具備便捷的人機交互界面,便于控制人員在井下直接對支架的運行狀態(tài)進行監(jiān)控和調整。終端控制器還需要具備可靠的聲光報警系統(tǒng),一旦監(jiān)測到支架運行故障,系統(tǒng)將自動發(fā)出報警信號,從而便于通知人員進行及時的維修,保證支架支護的安全性。液壓支架控制器終端硬件結構如圖2所示[2]。
圖2 支架控制器硬件結構示意圖
該支架組控制系統(tǒng)主要是通過對液壓支架和采煤機相對位置的監(jiān)測,推算出液壓支架所應滿足的支護狀態(tài)并及時發(fā)出控制指令,實現(xiàn)液壓支架和采煤機的協(xié)同運行,以確保井下綜采作業(yè)的效率和安全性,該支架組控制流程如圖3所示[3]。
在該控制系統(tǒng)中,首先會對液壓支架組上各個液壓支架進行編號,根據調控指令和動作執(zhí)行流程,設定每個支架完成動作所需的時間,從發(fā)出控制指令后開始計時,若超過設定時間支架還沒有完成規(guī)定的動作,則系統(tǒng)判定支架調整出現(xiàn)異常,發(fā)出聲光報警信號,提醒工作人員注意和調整。
液壓支架組控制系統(tǒng)在工作時需要對多個液壓支架進行調節(jié),其調節(jié)基礎是對各個液壓支架相對于采煤機的位置狀態(tài)的判斷,根據判斷結果發(fā)出調控指令,完成調節(jié)控制后系統(tǒng)會對寄存的信息進行清除,從而為執(zhí)行下一階段的調控任務做好準備[4]。
圖3 液壓支架組控制邏輯示意圖
為了對該支架組控制系統(tǒng)的實際應用效果進行分析,對優(yōu)化前后的工作情況進行監(jiān)測,結果表明:優(yōu)化后支架組調整的異常數量由最初的62次/月,降低到了目前的6次/月,降低了約90%,由此可知該控制系統(tǒng)能夠顯著提升對井下調控的可靠性,為實現(xiàn)井下無人綜采作業(yè)奠定了基礎。