趙太國(guó)
(山西汾西正旺煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 孝義 032311)
山西某礦3508綜放工作面開(kāi)采的3-1煤層厚度平均6.9 m,傾角2°~8°,采高3.0 m,放煤高度3.9 m,采放比為1∶1.3。3508綜放工作面設(shè)計(jì)推進(jìn)長(zhǎng)度896 m、斜長(zhǎng)225 m,埋深平均320 m。回采時(shí)采用的采煤機(jī)型號(hào)為SL-500、液壓支架型號(hào)為ZL15000/27.5/42,前排、后排刮板輸送機(jī)型號(hào)分別為42×1000×268ACF、42×1250×268AC。3-1煤頂直接頂為厚度6.5 m砂質(zhì)泥巖、泥巖互層,基本頂為厚度16.9 m的細(xì)粒砂巖、粗砂巖,直接底為厚度4.7 m的砂質(zhì)泥巖。
受到礦井開(kāi)采設(shè)計(jì)變更影響,在采面回采范圍內(nèi)存在有空巷,巷寬為5.4 m、巷高為3.5 m,空巷與3508綜放工作面回風(fēng)巷間有68°夾角,具體位置關(guān)系見(jiàn)圖1。采面內(nèi)空巷原采用錨網(wǎng)索聯(lián)合支護(hù)工藝。受到3508綜放工作面開(kāi)采影響,采面接近空巷期間在采動(dòng)動(dòng)壓影響下空巷容易出現(xiàn)大面積冒落,給采面回采安全帶來(lái)巨大威脅。
泵送支柱技術(shù)由于支護(hù)強(qiáng)度高、支護(hù)面積大等優(yōu)點(diǎn),在煤礦井下回采巷道補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)中應(yīng)用較為廣泛,可顯著控制巷道頂板下沉量。支柱主要結(jié)構(gòu)包括有充填袋、無(wú)極充填材料等,其中無(wú)機(jī)充填材料主要有礦粉、硅灰以及硅酸鹽水泥等按照一定的配比混合而成,采用專用的充填泵填充到充填袋內(nèi),無(wú)極材料凝結(jié)后形成強(qiáng)度高的支柱,有效支撐頂板。泵送支柱相對(duì)于木垛、錨桿、高水充填等支護(hù)材料,具有讓壓變形能力強(qiáng)、支護(hù)強(qiáng)度及殘余支撐強(qiáng)度高等優(yōu)點(diǎn),同時(shí)便于采煤機(jī)后續(xù)切割。
圖1 采面與空巷位置關(guān)系
在3508綜放工作面空巷內(nèi)布置兩排泵送支柱對(duì)空巷頂板進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)支護(hù),充填支柱直徑為1 000 mm,高度根據(jù)巷高確定,間距均為10.0 m、排距為3.0 m,即兩排充填支柱與巷幫間距均為1.2 m。具體泵送支柱布置見(jiàn)圖2。
現(xiàn)場(chǎng)采用的充填材料由A、B兩種材料組成,其中A材料以石灰為主、B材料主要為高嶺土,充填過(guò)程中A、B兩種材料按照1∶1的質(zhì)量比配合。由于選用的充填材料均為阻燃、無(wú)毒的無(wú)機(jī)礦粉,在使用過(guò)程中不會(huì)給作業(yè)人員身體健康帶來(lái)明顯威脅。充填過(guò)程中選用的材料消耗量小。
圖2 泵送支柱布置示意圖(單位:mm)
為了掌握泵送支柱性能,對(duì)泵送支柱進(jìn)行模擬分析。制作的圓柱直徑、高度分別為200 mm、600 mm,泵送充填材料按照1∶1.2至1∶1.4的水灰質(zhì)量比進(jìn)行,充填材料凝結(jié)耗時(shí)3~7 min,充填漿液重量容重為1 300~1 500 kg/m3。對(duì)圓柱進(jìn)行壓力試驗(yàn),測(cè)試周期為20 d,從而掌握泵送充填材料強(qiáng)度變化情況,具體各時(shí)間范圍內(nèi)充填支柱強(qiáng)度變化情況見(jiàn)表1。
表1 充填支柱強(qiáng)度變化情況
從強(qiáng)度測(cè)試結(jié)果看出,泵送充填材料充填完成2 h后泵送支柱強(qiáng)度即可達(dá)到1.3 MPa,24 h后泵送支柱抗壓強(qiáng)度即可達(dá)到3.8 MPa,充填完成后21 d時(shí)抗壓強(qiáng)度達(dá)到15.6 MPa,充填材料具有較高的強(qiáng)度,可滿足對(duì)空巷頂板的支撐需要。
空巷內(nèi)泵送支柱施工方向?yàn)?508主運(yùn)巷至3508回風(fēng)巷,在支柱施工點(diǎn)布置一臺(tái)螺桿泵進(jìn)行充填,螺桿泵額定工作電壓為660 V,輸出流量、壓力分別為40 m3/h、0.8 MPa。鋪設(shè)的注漿管管徑為DN25 mm。在空巷內(nèi)按照設(shè)計(jì)位置懸掛、固定充填袋。
在3508綜放工作面過(guò)空巷期間,采用泵送支柱對(duì)空巷頂板巖層進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)。隨著采面與空巷間距縮小,空巷受到采面采動(dòng)動(dòng)壓影響較為顯著,采面過(guò)空巷期間共計(jì)出現(xiàn)2次較為明顯的動(dòng)壓顯現(xiàn)情況,采面內(nèi)液壓支架工作阻力均顯著提升。由于采用泵送支柱對(duì)空巷頂板進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)加固,在采面來(lái)壓期間空巷頂板、底板及巷幫巖層均較為穩(wěn)定,其中頂板、巷幫最大變形量分別為280 mm、156 mm,均在允許范圍內(nèi)。在采面過(guò)空巷期間充填支柱未出現(xiàn)傾倒、失穩(wěn)等跡象,可以抵抗采動(dòng)動(dòng)壓影響。
1)泵送支柱與頂?shù)装褰佑|面積大、強(qiáng)度高,可將頂板壓力通過(guò)支護(hù)傳遞給底板,不僅可滿足動(dòng)壓影響巷道頂板支撐需要而且可降低巷道底板底鼓量,為采面過(guò)空巷創(chuàng)造良好條件。為了確保采面回采安全,將泵送支柱應(yīng)用到3508綜放工作面空巷頂板控制中,并根據(jù)采面、空巷情況對(duì)支護(hù)參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)。
2)現(xiàn)場(chǎng)采用的泵送充填材料具有無(wú)毒、強(qiáng)度高、便于充填等優(yōu)點(diǎn),充填完成2 h后材料強(qiáng)度即可達(dá)到1.3 MPa、24 h后強(qiáng)度達(dá)到3.8 MPa、21 d后強(qiáng)度達(dá)到15.6 MPa,可滿足空巷頂板控制需要。
2)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用后,由于采用泵送支柱控制空巷圍巖變形,在采面過(guò)空巷期間未出現(xiàn)頂板冒頂、巷幫片幫、底鼓等現(xiàn)象,空巷圍巖保持穩(wěn)定,取得了顯著應(yīng)用效果。