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        660 MW超超臨界二次再熱機(jī)組深度調(diào)峰試驗(yàn)研究

        2021-06-03 08:16:50叢星亮謝紅蘇陽張駿程英捷
        綜合智慧能源 2021年5期
        關(guān)鍵詞:廠用電調(diào)峰汽輪機(jī)

        叢星亮,謝紅,蘇陽,張駿,程英捷

        (1.國網(wǎng)安徽省電力有限公司電力科學(xué)研究院,合肥230601;2.國電蚌埠發(fā)電有限公司,安徽蚌埠233000)

        0 引言

        近年來,隨著新能源發(fā)電的大規(guī)??焖侔l(fā)展,安徽電網(wǎng)消納新能源的形勢(shì)日趨嚴(yán)峻,電網(wǎng)峰谷差不斷增大,調(diào)峰能力不足的問題越來越顯著。安徽電網(wǎng)新能源發(fā)電負(fù)荷最高可達(dá)到8.78 GW,占比達(dá)到全省用電負(fù)荷的48%。新能源發(fā)電具有波動(dòng)性和間歇性的特征,為了更好地消納新能源發(fā)電,火電機(jī)組不得不參與深度調(diào)峰,靈活調(diào)節(jié)出力[1]。

        目前,大部分燃煤機(jī)組已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)40%額定負(fù)荷的深度調(diào)峰目標(biāo)[2]。許多研究人員和工程技術(shù)人員對(duì)燃煤機(jī)組的深度調(diào)峰進(jìn)行了研究:劉文勝等[3]通過試驗(yàn)研究了660 MW亞臨界鍋爐的30%額定負(fù)荷深度調(diào)峰;華敏等[4]研究了660 MW超臨界燃煤機(jī)組的深度調(diào)峰;王立等[5]通過試驗(yàn)研究了火力發(fā)電機(jī)組的深度調(diào)峰,并提出了運(yùn)行優(yōu)化措施;胡建根等[6]比較了典型燃煤鍋爐的深度調(diào)峰能力;于浩洋等[7]研究了330 MW循環(huán)流化床機(jī)組30%負(fù)荷深度調(diào)峰的性能;高林等[8]全面統(tǒng)籌考慮了深度調(diào)峰控制技術(shù)改造,可實(shí)現(xiàn)25%~30%額定負(fù)荷及以上全程協(xié)調(diào)控制;吳瑞康等[9]分析了機(jī)組深度調(diào)峰對(duì)汽輪機(jī)運(yùn)行、本體、輔助設(shè)備的壽命及經(jīng)濟(jì)性的影響;馬玉華等[10]對(duì)深度調(diào)峰時(shí)亞臨界自然循環(huán)鍋爐水循環(huán)安全進(jìn)行了計(jì)算與分析;周文臺(tái)等[11]研究了深度調(diào)峰下的再熱蒸汽溫度偏差調(diào)整。

        在競(jìng)爭(zhēng)的電力市場(chǎng)中,火電機(jī)組利用小時(shí)數(shù)逐年下降,基本處于虧損狀態(tài)。雖然660 MW超超臨界二次再熱機(jī)組效率較高,但是也面臨著較大的生存壓力。隨著碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo)的提出和未來新能源的進(jìn)一步發(fā)展,燃煤機(jī)組將從基本負(fù)荷機(jī)組轉(zhuǎn)變成調(diào)峰機(jī)組。為了適應(yīng)新形勢(shì)的發(fā)展,提高自身競(jìng)爭(zhēng)力,本文通過試驗(yàn)的方法測(cè)試并驗(yàn)證了某660 MW超超臨界二次再熱機(jī)組參與深度調(diào)峰的能力。機(jī)組深度調(diào)峰試驗(yàn)的主要內(nèi)容包括:(1)在沒有其他助燃方式(投油、投等離子燃燒裝置等)下,機(jī)組的最低穩(wěn)燃負(fù)荷,即調(diào)峰的深度;(2)機(jī)組主、輔機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行安全性,比如汽機(jī)系統(tǒng)、制粉系統(tǒng)、風(fēng)煙系統(tǒng)、鍋爐汽水系統(tǒng)及自動(dòng)控制系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài);(3)低負(fù)荷下,機(jī)組脫硫、脫硝和除塵系統(tǒng)投運(yùn)能力和環(huán)保指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況;(4)低負(fù)荷下機(jī)組煤耗指標(biāo)。

        1 機(jī)組概況

        1.1 汽輪機(jī)概況

        汽輪機(jī)系上海電氣集團(tuán)股份有限公司設(shè)計(jì)制造的N660-31/600/620/620型超超臨界、二次中間再熱、單軸、五缸四排汽、凝汽式汽輪機(jī),制造廠產(chǎn)品代號(hào)DR95-01。該汽輪機(jī)主要技術(shù)參數(shù)見表1。

        表1 汽輪機(jī)主要技術(shù)參數(shù)Tab.1 Main technical parametersof thesteam turbine

        1.2 鍋爐概況

        鍋爐為高效超超臨界參數(shù)變壓直流鍋爐,二次中間再熱,單爐膛,前后墻對(duì)沖燃燒方式,尾部三煙道結(jié)構(gòu),采用擋板調(diào)節(jié)再熱汽溫、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、平衡通風(fēng)、半露天布置、全懸吊結(jié)構(gòu)П型鍋爐。鍋爐型號(hào)為DG1785.49/32.45-Ⅱ14型,主要設(shè)計(jì)參數(shù)見表2。

        表2 鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)Tab.2 Main design parametersof theboiler

        2 試驗(yàn)結(jié)果及分析

        2.1 機(jī)組最低穩(wěn)燃負(fù)荷

        機(jī)組最低穩(wěn)燃負(fù)荷取決于鍋爐最低穩(wěn)燃負(fù)荷。鍋爐最低穩(wěn)燃負(fù)荷除了與燃料類別及燃燒方式明顯相關(guān)外,還與諸多燃燒器著火穩(wěn)燃條件有關(guān),比如燃燒器、磨煤機(jī)及制粉系統(tǒng)的設(shè)計(jì)選型與運(yùn)行性能[12]。由于影響因素較多,在實(shí)際運(yùn)行中無法確定制約穩(wěn)燃的短板因素,通過理論計(jì)算進(jìn)行確定也比較困難,目前,最簡(jiǎn)單、可靠的方法是現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。試驗(yàn)機(jī)組負(fù)荷降至198 MW并穩(wěn)定運(yùn)行后,試驗(yàn)開始計(jì)時(shí),198 MW穩(wěn)定運(yùn)行325 min,如圖1所示。

        圖1 機(jī)組深度調(diào)峰試驗(yàn)最低穩(wěn)燃負(fù)荷Fig.1 Minimum stable fired load in deep peak-load shaving test of the unit

        機(jī)組負(fù)荷從480 MW以4.0 MW/min的速率降至330 MW并穩(wěn)定約60 min;然后以4.4 MW/min的速率降負(fù)荷至260 MW左右并穩(wěn)定約6 min;繼續(xù)以1.0 MW/min的速率緩慢降負(fù)荷至198 MW左右,穩(wěn)定運(yùn)行325 min。試驗(yàn)結(jié)束后,機(jī)組以4.0 MW/min的速率快速升負(fù)荷至600 MW。在降負(fù)荷和30%額定負(fù)荷運(yùn)行中,都未投用等離子或其他穩(wěn)燃裝置。

        以上試驗(yàn)結(jié)果表明,該機(jī)組具備在30%額定負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行的能力,最低穩(wěn)燃負(fù)荷可以下探到30%額定負(fù)荷。

        文獻(xiàn)[13]研究發(fā)現(xiàn)煤粉穩(wěn)定燃燒與爐膛溫度、揮發(fā)分密切相關(guān),在煤粉穩(wěn)定燃燒過程中,是揮發(fā)分的燃燒引起煤炭顆粒的燃燒,若爐膛溫度低到無法滿足揮發(fā)分燃燒,爐膛將滅火。根據(jù)李軍等[14]人的研究結(jié)果,結(jié)合實(shí)際運(yùn)行機(jī)組已知煤的揮發(fā)分、入爐煤量和總風(fēng)量等重要參數(shù),推導(dǎo)出理論最低穩(wěn)燃溫度

        式中:k為煤粉進(jìn)入爐膛后先燃燒的揮發(fā)分比率,可通過試驗(yàn)獲得本機(jī)組深度調(diào)峰試驗(yàn)時(shí)k為0.8;Var為收到基揮發(fā)分;Q/B為風(fēng)煤比,可采用機(jī)組分散控制系統(tǒng)(DCS)值。若風(fēng)量和入爐煤無法準(zhǔn)確測(cè)量,則Q/B可以用下式計(jì)算,

        式中:φO2為空氣預(yù)熱器(以下簡(jiǎn)稱空預(yù)器)進(jìn)口煙氣中O2的體積分?jǐn)?shù),可通過試驗(yàn)測(cè)量獲得;ω(Car),ω(Sar),ω(Har),ω(Oar)分別為入爐煤的收到基C,S,H和O元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù),可通過取樣分析獲得。

        由式(1)可知,理論Tmin與Var和Q/B有關(guān)。煤的揮發(fā)分越低,風(fēng)煤比越高,燃燒所需溫度越高,燃燒越不穩(wěn)定。本機(jī)組在30%額定負(fù)荷時(shí),氧量控制在10%。經(jīng)過計(jì)算,Q/B為14,代入式(1)計(jì)算出理論最低穩(wěn)燃溫度為955.0 K,即揮發(fā)分與煙氣混合溫度超過682.0℃開始著火燃燒會(huì)引燃焦炭。

        運(yùn)行燃燒器層火檢信號(hào)正常穩(wěn)定,就地通過觀火孔觀察燃燒,發(fā)現(xiàn)鍋爐燃燒情況良好,火檢無閃爍,采用高溫輻射儀測(cè)量最下層燃燒器區(qū)域,該區(qū)域平均溫度為1 178.0℃,遠(yuǎn)高于理論最低穩(wěn)燃溫度682.0℃,滿足穩(wěn)定著火燃燒條件。

        2.2 主輔機(jī)運(yùn)行狀態(tài)

        2.2.1 汽輪機(jī)系統(tǒng)

        在深度調(diào)峰試驗(yàn)中,機(jī)組負(fù)荷穩(wěn)定,主蒸汽參數(shù)、汽機(jī)各監(jiān)視段參數(shù)等都在正常的范圍內(nèi),各軸承振動(dòng)、金屬溫度、回油溫度都在安全的范圍之內(nèi)。汽輪機(jī)系統(tǒng)各抽汽壓力、加熱器端差、水位正常,運(yùn)行狀態(tài)無異常。給水泵系統(tǒng)運(yùn)行安全穩(wěn)定,給水再循環(huán)正常投入,小機(jī)轉(zhuǎn)速均在安全合理范圍內(nèi)。1臺(tái)循環(huán)水泵投入運(yùn)行,1臺(tái)凝結(jié)水泵變頻運(yùn)行,運(yùn)行參數(shù)都在正常范圍內(nèi),其他電泵輔機(jī)電流等運(yùn)行參數(shù)值也都在合理范圍內(nèi)。表明汽機(jī)輪具備30%額定負(fù)荷的深度調(diào)峰能力。

        2.2.2 制粉系統(tǒng)

        在制粉系統(tǒng)中,A,C,D磨煤機(jī)運(yùn)行,3臺(tái)給煤機(jī)給煤量幾乎相同,約30.0 t/h。一次風(fēng)壓控制在8.4 kPa左右,磨煤機(jī)出口一次風(fēng)溫控制在80.0℃。磨煤機(jī)液壓加載力在5.00 MPa左右,煤粉細(xì)度(R90)控制在15%~20%。停運(yùn)的磨煤機(jī)禁止通風(fēng)。制粉系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)良好,各控制參數(shù)和運(yùn)行參數(shù)均未達(dá)到極限值,具有可調(diào)節(jié)的裕度,具體見表3。

        表3 制粉系統(tǒng)控制與運(yùn)行參數(shù)Tab.3 Control and operation parametersof the pulverizing system

        2.2.3 風(fēng)煙系統(tǒng)

        機(jī)組在30%額定負(fù)荷時(shí),2臺(tái)引風(fēng)機(jī)、2臺(tái)送風(fēng)機(jī)、2臺(tái)一次風(fēng)機(jī)和2臺(tái)空預(yù)器穩(wěn)定運(yùn)行,狀態(tài)良好,都具有調(diào)節(jié)裕度。為了提高再熱汽溫,省煤器出口氧量控制在10%,總風(fēng)量控制在1 200~1 300 t/h。風(fēng)煙系統(tǒng)中各設(shè)備的控制與運(yùn)行參數(shù)見表4。

        2.2.4 鍋爐汽水系統(tǒng)

        鍋爐干態(tài)運(yùn)行,分離器出口過熱度為50.0~70.0℃,給水流量為530.0 t/h,水冷壁金屬壁溫不超溫。通過風(fēng)量和煙氣調(diào)節(jié)擋板調(diào)節(jié)主、再熱蒸汽溫度,主蒸汽溫度和再熱蒸汽溫基本穩(wěn)定,如圖2所示。主蒸汽溫度平均值為596.1℃,一次再熱蒸汽溫平均值為590.2℃,二次再熱蒸汽溫平均值為586.6℃。過熱減溫水流量為14.8 t/h,再熱減溫水流量為0。

        2.2.5 熱工保護(hù)與自動(dòng)控制系統(tǒng)(AGC)

        試驗(yàn)中,爐膛安全保護(hù)系統(tǒng)、汽輪機(jī)監(jiān)視保護(hù)系統(tǒng)和各輔機(jī)的順序控制系統(tǒng)均正常投入;給水、燃料、過熱度、過熱器減溫水、風(fēng)量、爐膛負(fù)壓、除氧器水位等控制系統(tǒng)都投入自動(dòng)狀態(tài),鍋爐控制主蒸汽壓力,汽輪機(jī)控制負(fù)荷,機(jī)組在協(xié)調(diào)控制方式下運(yùn)行,AGC和一次調(diào)頻功能退出。深度調(diào)峰試驗(yàn)未發(fā)生保護(hù)動(dòng)作,自動(dòng)控制品質(zhì)良好,機(jī)組運(yùn)行參數(shù)在正常范圍內(nèi),主要參數(shù)穩(wěn)態(tài)偏差見表5。

        表4 風(fēng)煙系統(tǒng)各設(shè)備的控制與運(yùn)行參數(shù)Tab.4 Control and operation parametersof air and flue gas system

        圖2 機(jī)組30%額定負(fù)荷主蒸汽和再熱蒸汽溫度Fig.2 Temperatures of main and reheated steam of the unit with 30%rated load

        表5 深度調(diào)峰試驗(yàn)主要參數(shù)穩(wěn)態(tài)偏差Tab.5 Steady-state deviations of main parameters in the deep peak-load test

        2.3 污染物排放與環(huán)保設(shè)備狀態(tài)

        機(jī)組在30%額定負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行325 min,機(jī)組的污染物排放都達(dá)到國家規(guī)定的超低排放的標(biāo)準(zhǔn)。粉塵排放質(zhì)量濃度控制在1.48 mg/m3,SO2排放質(zhì)量濃度控制在7.15 mg/m3,NOx排放質(zhì)量濃度控制在13.02 mg/m3[15]。

        選擇性催化還原(SCR)脫硝系統(tǒng)入口煙氣溫度和出口NOx質(zhì)量濃度曲線如圖3所示。由圖3可知,入口煙氣的平均溫度為313.9℃,滿足脫硝系統(tǒng)安全運(yùn)行的要求,脫硝效率平均96.6%,氨逃逸率不超標(biāo)[16]。脫硝系統(tǒng)運(yùn)行正常、狀態(tài)良好。電除塵系統(tǒng)、脫硫系統(tǒng)等其他環(huán)保設(shè)備運(yùn)行正常,狀態(tài)良好。

        圖3 SCR脫硝系統(tǒng)入口煙氣溫度與出口NO x的質(zhì)量濃度Fig.3 Fluegastemperatureat SCR inlet and NO x concentration at SCR outlet

        2.4 機(jī)組煤耗指標(biāo)

        在機(jī)組穩(wěn)定30%額定負(fù)荷深度調(diào)峰試驗(yàn)期間,對(duì)鍋爐熱效率、汽輪機(jī)熱耗率和廠用電率進(jìn)行測(cè)試,計(jì)算出機(jī)組的供電煤耗[17]

        式中:H為汽輪機(jī)熱耗率;ηgd為管道效率,取99%;ηgl為鍋爐熱效率;ηcyd為廠用電率;標(biāo)準(zhǔn)煤熱值為29.308 MJ/kg。經(jīng)過測(cè)算,機(jī)組30%額定負(fù)荷調(diào)峰下的供電煤耗為345.64 g/(kW·h),鍋爐熱效率為91.02%,汽輪機(jī)熱耗率為8 343.00 kJ/(kW·h),廠用電率為8.6%。

        在該機(jī)組不同負(fù)荷下,鍋爐熱效率、汽輪機(jī)熱耗率如圖4所示,廠用電率如圖5所示。

        圖4 機(jī)組不同負(fù)荷下的鍋爐熱效率與汽機(jī)熱耗率Fig.4 Boiler thermal efficiency and steam turbineheat consumption rate with different loads of the unit

        圖5 機(jī)組不同負(fù)荷下的廠用電率Fig.5 Auxiliary power rateswith different loadsof the unit

        由圖4可知,在機(jī)組100%,75%,50%額定負(fù)荷時(shí)鍋爐熱效率幾乎不變,30%負(fù)荷時(shí)鍋爐熱效率下降了約3百分點(diǎn),導(dǎo)致煤耗增加約9.0 g/(kW·h)[18]。鍋爐熱效率變化原因是二次風(fēng)量配風(fēng)比例較高,風(fēng)煤比較大,煙氣流量增大,鍋爐氧量控制過高(空預(yù)器出口煙氣的含氧量達(dá)到12%),即總風(fēng)量控制偏高。假設(shè)其他熱損失不變,排煙熱損失增加約3百分點(diǎn)。

        由圖4可知,機(jī)組從50%到30%額定負(fù)荷運(yùn)行時(shí),汽機(jī)熱耗率急劇增加。與50%額定負(fù)荷運(yùn)行時(shí)相比,30%額定負(fù)荷運(yùn)行的汽機(jī)熱耗率增加了約800.00 kJ/(kW·h),增加煤耗約31.0 g/(kW·h)[18]。隨著負(fù)荷的降低,汽輪機(jī)高壓進(jìn)汽側(cè)閥門開度過小,產(chǎn)生較大的節(jié)流損失;汽輪機(jī)低壓末級(jí)流動(dòng)惡化,通流效率降低;進(jìn)入汽輪機(jī)的蒸汽參數(shù)壓力和溫度降低,效率降低。因此,在較低負(fù)荷下,汽輪機(jī)的熱耗率較大幅度增加。為提高汽輪機(jī)的效率,需提高風(fēng)量控制以升高一、二次再熱蒸汽溫度。

        因此,在較低負(fù)荷下,需要協(xié)調(diào)好鍋爐熱效率和汽輪機(jī)效率。另外,較高的風(fēng)量也提高了煤粉著火溫度。這表明該機(jī)組在30%額定負(fù)荷下還有調(diào)節(jié)和優(yōu)化的裕度,完全具備30%額定負(fù)荷深度調(diào)度的要求。

        由圖5可知,隨著機(jī)組負(fù)荷的降低,該機(jī)組的廠用電率不斷增加。從機(jī)組50%額定負(fù)荷到30%額定負(fù)荷運(yùn)行時(shí),廠用電率急劇增加,增加了約3百分點(diǎn),影響煤耗約9.0 g/(kW·h)。這是因?yàn)樵谳^低負(fù)荷下,為了維持一、二次再熱蒸汽溫度,入爐風(fēng)量控制較高,單位負(fù)荷的風(fēng)機(jī)出力較高;各輔機(jī)在低負(fù)荷運(yùn)行,偏離設(shè)計(jì)工況較多,效率相對(duì)偏低;再循環(huán)開啟,也增加了廠用電率[18-19]。

        3 結(jié)論

        考慮到燃煤機(jī)組在碳達(dá)峰、碳中和背景下的發(fā)展趨勢(shì),本文試驗(yàn)研究了某660 MW超超臨界二次再熱機(jī)組的深度調(diào)峰性能,分別研究了機(jī)組最低穩(wěn)燃負(fù)荷、主輔機(jī)運(yùn)行狀態(tài)、污染物排放和設(shè)備狀態(tài)以及機(jī)組煤耗。試驗(yàn)結(jié)果表明該機(jī)組最低穩(wěn)燃負(fù)荷下探到30%額定負(fù)荷,且能夠穩(wěn)定運(yùn)行325 min。鍋爐干態(tài)運(yùn)行,分離器出口過熱度為50~70℃,給水流量530 t/h,水冷壁金屬壁溫不超溫;各輔機(jī)控制參數(shù)和運(yùn)行參數(shù)均未達(dá)到極限值,具有可調(diào)節(jié)的裕度;粉塵,SO2,NOx的排放質(zhì)量濃度分別控制在1.48,7.15,13.02 mg/m3,均達(dá)到國家規(guī)定的超低排放標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過優(yōu)化調(diào)整,該660 MW超超臨界二次再熱機(jī)組調(diào)峰能力由原來最低40%額定負(fù)荷能力深調(diào)到最低30%額定負(fù)荷,提升了機(jī)組的深度調(diào)峰能力。

        盡管如此,在30%額定負(fù)荷下,該機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性急劇下降,鍋爐熱效率、汽輪機(jī)熱耗率和廠用電3個(gè)因素共影響煤耗約49.0 g/(kW·h),使供電煤耗達(dá)到345.64 g/(kW·h)。同時(shí),鍋爐效率急劇降低,汽輪機(jī)熱耗率快速增加,廠用電力率大幅度增加,沒有發(fā)揮出該二次再熱機(jī)組高效率的優(yōu)勢(shì)。

        在試驗(yàn)中,需要重點(diǎn)注意機(jī)組在30%額定負(fù)荷時(shí)鍋爐的穩(wěn)定燃燒和受熱面的壁溫、給水泵的控制策略、脫硝系統(tǒng)進(jìn)口煙氣溫度,防止鍋爐不穩(wěn)定燃燒引起爐膛滅火、受熱面壁溫大面積超溫、給水泵氣蝕和低流量保護(hù)動(dòng)作、脫硝系統(tǒng)進(jìn)口煙氣溫度低導(dǎo)致脫硝系統(tǒng)退出等。試驗(yàn)主要困難是在30%負(fù)荷下,機(jī)組參數(shù)運(yùn)行調(diào)整完全依靠不斷嘗試和摸索,沒有理論或經(jīng)驗(yàn)可參照。因此,在試驗(yàn)中,機(jī)組調(diào)控更多注重的是機(jī)組運(yùn)行的安全性,沒有注意機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。

        本文提出的機(jī)組最低穩(wěn)燃負(fù)荷的計(jì)算模型有待進(jìn)一步研究完善。

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