馬洪生,李宏偉,管洪軍,張月雷
(勝利石油管理局有限公司勝利發(fā)電廠,山東 東營 257087)
勝利發(fā)電廠3 號、4 號機組為東方汽輪機有限公司生產(chǎn)的高中壓合缸300MW 亞臨界、中間再熱、兩缸兩排汽、抽汽凝汽式汽輪機,機組型號為C300/237-16.7/0.39/537/537,機組投產(chǎn)后,存在以下問題。
4號機組大修前,進行的了機組熱效率試驗,試驗結(jié)果表明:三閥全開(3VWO)工況下的機組熱耗率為8201kJ/kW·h,與機組設(shè)計值相比,汽輪機的熱耗率和缸效率均有較大差距。對高、中壓合缸處汽封漏汽量進行了測量,高、中壓合缸處軸封漏汽量占再熱蒸汽流量的比例為6.25%,約為設(shè)計值3.86%的1.6 倍??紤]軸封漏汽量后的中壓缸效率僅為87.78%(設(shè)計值為 92.08%),高、中壓合缸處軸封漏汽極大降低了機組的效率。
3 號、4 號機組真空嚴密性試驗長期不合格,凝結(jié)器端差高于設(shè)計值,真空系統(tǒng)查漏無異常。
表1 3 號、4 號機組2019 年1 月-6 月真空嚴密性試驗和凝結(jié)器端差統(tǒng)計表
表1 數(shù)據(jù)表明3 號、4 號機組真空嚴密性試驗結(jié)果長期高于設(shè)計要求的0.27kPa/min。軸封密封不良,凝結(jié)器端差升高,會導(dǎo)致凝汽器真空降低。
針對機組汽封系統(tǒng)存在的問題,我們對目前的主流汽封進行了研究分析,并依據(jù)各處汽封工作條件的差異,利用機組通流改造的機會,對各處汽封重新選型、配置,進行改造,以期獲得良好的效果。
關(guān)于DAS 汽封。如圖2 所示,DAS 汽封具有保護常規(guī)齒的耐磨損DAS 齒片,這種汽封齒運行時與軸頸表面間隙比常規(guī)汽封齒小,當其接觸機組的轉(zhuǎn)子時,在轉(zhuǎn)子的接觸壓力作用下,壓縮彈簧使汽封圈后退,從而保護常規(guī)汽封齒不被磨損。機組正常運行時,可保證各汽封齒都能處在設(shè)計間隙下。DAS 汽封的裝配結(jié)構(gòu)與常規(guī)汽封相同,安裝簡單方便。經(jīng)測試,DAS 汽封的泄漏量比鐵素體迷宮式汽封的泄漏量總體小15%左右,比蜂窩汽封泄漏量總體小5%~8%左右。
圖2 DAS 汽封運行原理圖
關(guān)于錯齒汽封及封嚴汽封。如圖3 所示,錯齒汽封在汽封圈及轉(zhuǎn)子上錯位鑲齒,該結(jié)構(gòu)能大幅增加有效齒數(shù),增強密封能力;封嚴汽封在錯齒汽封圈內(nèi)孔噴涂一層特殊材質(zhì)的封嚴涂層,涂層處的汽封間隙較常規(guī)錯齒汽封更小,且該涂層耐磨防腐蝕,能長期保持小間隙。在實際工程中,這兩種汽封搭配使用,能起到較滿意的密封效果。
圖3 錯齒汽封運行原理圖
關(guān)于防旋汽封。如圖4 所示,防旋汽封是在DAS 汽封的基礎(chǔ)上增加了一列防旋齒。通過分析計算,對齒數(shù)及形態(tài)進行優(yōu)化,工作時對流經(jīng)汽封的汽流進行反向?qū)Я?,能有效減小汽流激振的發(fā)生,提高機組運行的可靠性。
圖4 防旋汽封運行原理圖
關(guān)于布萊登汽封。如圖5 所示,布萊登汽封在安裝時通過彈簧力周向撐開,徑向間隙較大;工作時蒸汽壓力達到設(shè)計閾值后,周向閉合,徑向間隙較小。該種結(jié)構(gòu)設(shè)計可實現(xiàn)大間隙啟動,避免動靜碰磨,正常工作時汽封始終與轉(zhuǎn)子保持最小間隙,提高密封性能。
圖5 布萊登汽封運行原理圖
關(guān)于接觸式汽封。接觸式汽封的接觸齒為石墨復(fù)合材料,具有耐磨且質(zhì)地較軟的特性。安裝時通過接觸齒與轉(zhuǎn)子接觸,機組啟動運行過程中,接觸齒通過與轉(zhuǎn)子自然磨損,保持正常運行過程中二者間隙最小,以實現(xiàn)運行時汽封的超小間隙,這種自然的磨損并不會傷害轉(zhuǎn)子。
根據(jù)汽封工作環(huán)境的不同及各種汽封的工作特性,采取組合汽封形式,對葉頂、隔板、軸端分別選用不同的汽封,理論上可以達到最佳密封效果。2019-2020 年,利用機組通流改造的機會,對汽輪機全部汽封進行了優(yōu)化改造。高、中壓動葉片葉頂汽封采用城墻齒+DAS 汽封結(jié)構(gòu),減小葉頂漏汽損失。高、中壓缸軸封及過橋汽封采用錯齒汽封圈,大幅增加有效齒數(shù),增強密封能力。高、中壓隔板汽封圈采用布萊登汽封圈,在工作時周向閉合,達到減小徑向間隙的目的。低壓軸封采用4 列接觸式汽封+DAS 汽封;低壓隔板汽封采用DAS 汽封,間隙更小,密封性更好。具體汽封配置如表2。
表2 汽封改造選型表
選取合理汽封型式,可以達到良好的密封效果,降低汽封的漏汽損失,提升缸效,提高真空系統(tǒng)嚴密性,獲得良好經(jīng)濟性。
4 號機組大修后進行了熱效率試驗,結(jié)果表明,合理的汽封配置,解決了高、中、低壓缸效率低問題,通流改造后,各缸效率得到明顯提升,數(shù)據(jù)對比見表3。
表3 4 號機組改造前后各汽缸效率對比表
汽缸效率提高的同時,減少了級間漏汽,機組的各段抽汽壓力和溫度降低到或接近了機組的設(shè)計值,提高機組安全穩(wěn)定性。
測試高中壓合缸處軸封漏汽量占再熱蒸汽流量的份額為3.55%,優(yōu)于改造前值6.25%和設(shè)計值3.86%,有效降低了高中壓之間的漏汽損失量,提高了中壓缸效率。
圖6 4 號機大修后中壓缸效率與高、中壓合缸處軸封漏汽量關(guān)系曲線
4 號機組改造后,按照規(guī)定每月進行機組真空嚴密性試驗,真空下降速度保持在0.27kPa/min 合格范圍之內(nèi)。表4 為4 號機組改造前后端差同期對比表,改造后端差明顯優(yōu)于改造前,說明真空系統(tǒng)嚴密性提高后,凝汽器換熱效果更好,凝汽器維持在理想狀態(tài)運行。
表4 4 號機組改造前后同期凝汽器端差對比表
實踐證明,汽輪機組汽封系統(tǒng)改造效果明顯,有效提高了機組效率,改造后4 號機組熱耗由改造前的8201kJ/kW·h 降低到7885kJ/kW·h,熱耗降低316kJ/kW·h,發(fā)電煤耗降低約11.7g/kW·h,節(jié)能效果顯著,有力提升了企業(yè)的市場競爭力。