史富強,楊揚,劉少鋒
(安徽江淮汽車集團股份有限公司技術中心,安徽 合肥 230601)
隨著汽車行業(yè)的發(fā)展和汽車應用的普及,市場客戶對汽車車門開關的聲音品質要求也越來越高,直接或間接影響了客戶的購買欲望,而門鎖恰恰是影響車門開關品質的關鍵零件之一。對于尾門鎖其聲音來源主要為電機及傳動部件運動產生的聲響,其中蝸輪、蝸桿就是尾門鎖最常見的傳動部件,還有棘輪棘爪等其他部件。鎖內零件設計匹配既要滿足鎖體功能的基本要求,也要滿足越來越多的性能要求,聲音品質要求就是其中之一。本文同時還引入了聲壓級、響度、尖銳度等聲音評價指標用來做試驗對比,從客觀上評價聲音品質的優(yōu)劣[1-2]。
某SUV車型尾門打開時聲音品質較差,引起客戶抱怨,通過排查進一步確認為尾門鎖體解鎖聲音品質問題。
對某SUV車型尾門鎖解鎖聲音進行主觀評價,評價結果主要體現(xiàn)在兩個方面:第一,實車搭載條件下解鎖時聲音比較大;第二,實車搭載條件下解鎖時伴有“嘩啦”的聲音。以上兩種問題現(xiàn)象在單鎖條件下與主觀評價測試結果一致。
在靜音室分別對該鎖體和另兩把標桿鎖體進行聲音對比測試,評價指標主要針對聲壓級、響度、尖銳度等三個方面,測試結果如下表1。
測試條件:
(1)負載力:單鎖狀態(tài)無負載條件下;
(2)測試環(huán)境:半消聲室,背景噪聲穩(wěn)定;
(3)采集時間:500ms,每把鎖至少有5次有效測試(表1為處理后的有效平均數(shù)據(jù));
(4)測試麥克風位置:高度與門鎖一致,距離門鎖0.5m。
表1 整改前尾門鎖體聲音測量數(shù)據(jù)
通過與標桿尾門鎖體的對比測試,很明顯可以看出鎖體-A在聲壓級、響度、尖銳度等三個方面都與標桿鎖體有明顯差距。
通過對鎖體-A的結構分析,對幾種可能的原因進行驗證排查,具體排查方法如下:
圖1 原狀態(tài)
圖2 包裹密封海綿狀態(tài)
通過對比發(fā)現(xiàn),鎖體-A的殼體密封性稍差,如圖1所示,分析認為該殼體更容易導致聲音的擴散,因此在樣件鎖體-A外部包裹吸音海綿,如圖2所示,然后進行實車條件下的對比評價;通過評價測試結果顯示仍然有“嘩啦”聲響存在,整車解鎖聲音沒有明顯優(yōu)化,該問題要素非問題要因。
針對“嘩啦”聲響問題,初步分析認為內部傳動部件潤滑不良也會導致解鎖聲音增大。因此在鎖體-A的蝸輪蝸桿處涂抹不同牌號的降噪油脂,然后分別進行試驗測試,并對解鎖聲音進行主觀評價,具體方案驗證結果見表2,油脂涂抹位置見圖3。
表2 油脂方案驗證結果
圖3 油脂涂抹位置
涂抹降噪油脂后,整車條件下進行主觀評價測試。尾門解鎖聲音有輕微優(yōu)化,但仍然有“嘩啦”聲響,改善不明顯,同時聲音測量對比數(shù)據(jù)也顯示改善較小,證明油脂也非問題要因。同時考慮到更改降噪油脂會有低溫解鎖失效風險,因此不建議實施該方案。
對標桿鎖體進行拆解并進行材料對比,發(fā)現(xiàn)鎖體-A蝸桿為PA66材質,標桿鎖體-B、標桿鎖體-C的蝸桿都為黃銅材質(C3604BD);因此將鎖體-A蝸桿材料更換為黃銅材料,做手工件驗證并進行實車驗證測試,測試結果顯示“嘩啦”聲響仍然存在,整車解鎖聲音品質沒有明顯優(yōu)化,該要素也非問題要因。
針對“嘩啦”聲響問題,調查對比發(fā)現(xiàn),鎖體-A蝸桿為單頭蝸桿,標桿鎖體-B、標桿鎖體-C的蝸桿為多頭蝸桿,導程角γ(螺紋傾斜角度)偏大,見圖4。由于tanγ=z1/q,蝸桿提供動力時,傳動比=齒數(shù)比,i=u=z2/z1,分析可知傳動比越小,解鎖時間越短,傳到人耳的聲音時間也越短[3-4]。(傳動比為i,齒數(shù)比為u,z1為蝸桿頭數(shù),q為蝸桿直徑系數(shù),z2為蝸輪齒數(shù))。
將鎖體-A蝸桿頭數(shù)由單頭改為多頭,優(yōu)化導程角,使傳動比縮小,然后做手工樣件進行實車驗證。最后測試結果顯示“嘩啦”聲響問題改善明顯,蝸輪、蝸桿匹配參數(shù)問題為該問題要因。
圖4 鎖體蝸桿類型
針對解鎖聲音大問題,通過拆解及數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),鎖體-A棘輪釋放后直接與殼體接觸,同時釋放桿解鎖棘輪時也會出現(xiàn)直接接觸聲響。鎖體零部件之間直接運動撞擊時,如果沒有緩沖裝置會產生比較尖銳的聲響,因此在上述兩處增加緩沖塊,然后進行樣件驗證,進一步吸收解鎖釋放的能量,降低聲音激勵。
(1)在棘輪與殼體撞擊處增加緩沖塊,見圖5:
圖5 棘輪與殼體撞擊位置示意
(2)在釋放桿和蝸輪撞擊處增加緩沖塊,見圖6:
圖6 釋放桿和蝸輪撞擊位置示意
通過實車驗證測試,整車解鎖聲音品質明顯優(yōu)化,主觀感受到的聲音明顯降低,因此鎖體內部緩沖塊布置對解鎖聲音品質的影響為要因。
綜合鎖體問題識別的要因,制定詳細數(shù)據(jù)修改方案,見表3,對鎖體進行整改優(yōu)化。
表3 整改對策表
通過驗證樣件的主觀聲音評測外,再次在靜音室對鎖體-A(整改后)進行聲音測量及數(shù)據(jù)對比,見表4。結果顯示,整改后的鎖體-A解鎖聲音品質在聲壓級、響度、尖銳度方面提升明顯,均超過或者接近了標桿鎖體指標。
表4 整改前尾門鎖體聲音測量數(shù)據(jù)
經過對尾門相關鎖體的拆解分析、方案驗證,最終順利完成了該鎖體聲音品質問題的優(yōu)化。對于后期尾門鎖體設計要特別關注鎖內蝸輪、蝸桿匹配設計的合理性,及鎖內機構撞擊處緩沖塊布置設計的合理性,該兩項為影響解鎖聲音品質的關鍵要素。