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        焙燒脫硫鋁精礦溶出技術(shù)改進(jìn)

        2021-05-24 01:59:02魏永鵬魏壯強(qiáng)胡占明
        輕金屬 2021年11期
        關(guān)鍵詞:石灰乳結(jié)疤赤泥

        魏永鵬,魏壯強(qiáng),胡占明

        (國(guó)家電投集團(tuán)貴州遵義產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司,貴州 遵義 404300)

        我國(guó)有豐富的高硫一水硬鋁石型鋁土礦資源,主要分布在重慶洞灣、廣西大化、貴州清鎮(zhèn)和務(wù)川、云南板茂、山東淄博、河南曹窯煤礦和郁山等地。硫含量高于0.7%的鋁土礦稱為高硫礦,礦石中的硫主要以黃鐵礦形態(tài)存在,直接采用拜耳法處理時(shí),礦石中的硫會(huì)以S2-進(jìn)入溶液,造成設(shè)備腐蝕,堿耗增加、影響產(chǎn)品質(zhì)量等問(wèn)題[1-2]。高硫鋁土礦的處理方法,目前主要有浮選脫硫、添加脫硫劑脫硫和焙燒脫硫等幾種[3-5],目前在工業(yè)上采用的主要方法是浮選脫硫, 經(jīng)過(guò)選礦降低礦石含硫量,再用于氧化鋁生產(chǎn),該技術(shù)是成熟的,也取得了較好的工業(yè)實(shí)踐,但也有著成本較高的缺點(diǎn),限制了其使用。而由于焙燒脫硫脫除效率更高,業(yè)內(nèi)近幾年對(duì)其也進(jìn)行了較多研究[6-9],內(nèi)容涵蓋焙燒機(jī)理到焙燒礦后續(xù)溶出、沉降性能等方面,但都停留在實(shí)驗(yàn)室研究階段。

        貴州某企業(yè)在國(guó)內(nèi)首次建成投用了采用干法制粉、焙燒脫硫及礦漿調(diào)配的硫精礦制備流程,制得的硫精礦再用于拜耳法處理的工業(yè)生產(chǎn)線,與傳統(tǒng)的氧化鋁生產(chǎn)工藝相比,該生產(chǎn)工藝對(duì)于原料鋁土礦中硫的適應(yīng)性更強(qiáng),擴(kuò)大了原料來(lái)源,對(duì)于處理我國(guó)現(xiàn)存的大量高硫鋁土礦資源有重要意義。本文對(duì)該企業(yè)2020年5月投產(chǎn)以來(lái)出現(xiàn)的溶出效果差及結(jié)疤快導(dǎo)致的運(yùn)行周期短等問(wèn)題進(jìn)行了總結(jié),并對(duì)可能的影響因素進(jìn)行了分析篩選,對(duì)主要影響因素進(jìn)行了單因素實(shí)驗(yàn)研究。

        1 生產(chǎn)初期溶出問(wèn)題總結(jié)

        1.1 溶出指標(biāo)與設(shè)計(jì)偏離大

        自投產(chǎn)以來(lái),該生產(chǎn)系統(tǒng)指標(biāo)一直高位運(yùn)行,如,溶出液αk偏高,平均1.59,溶出赤泥A/S偏高,平均1.44,投產(chǎn)以來(lái)各月溶出相關(guān)指標(biāo)如表1所示,指標(biāo)不理想反過(guò)來(lái)也造成了生產(chǎn)運(yùn)行困難。

        表1 溶出相關(guān)指標(biāo)

        1.2 堿液化灰配礦效果差

        由于生產(chǎn)工藝所限,石灰采用堿液化灰,以石灰乳的形式與焙燒后的合格粉礦調(diào)配制備合格礦漿,與傳統(tǒng)的直接在原料磨中配入干石灰的工藝相比,原礦漿、脫硅礦漿的αk明顯偏高,見(jiàn)表2。赤泥中含有大量的鋁酸三鈣和氫氧化鈣,石灰添加量與赤泥N/S沒(méi)有明確的對(duì)應(yīng)關(guān)系,見(jiàn)表3。

        表2 系統(tǒng)各物料實(shí)際生產(chǎn)αk數(shù)值

        表3 石灰添加量與赤泥N/S對(duì)應(yīng)關(guān)系

        1.3 溶出套管結(jié)疤快

        溶出機(jī)組投用不到20天,溶出溫度即大幅度下降,運(yùn)行周期短。前兩個(gè)周期加熱段結(jié)疤嚴(yán)重,短時(shí)間結(jié)疤厚度高達(dá)8 mm,第三個(gè)周期停車檢查發(fā)現(xiàn)5、6級(jí)預(yù)熱套管結(jié)疤也較為嚴(yán)重,厚度甚至達(dá)5 mm,運(yùn)行不到一個(gè)月,加熱溫度降低20 ℃左右。對(duì)溶出赤泥和外排赤泥固相進(jìn)行物相分析,結(jié)果見(jiàn)表4。

        表4 溶出礦漿、外排赤泥物相 %

        從表4數(shù)據(jù)可知,固相中氫氧化鈣占比較多,未溶出的一水硬鋁石也較多,說(shuō)明加入系統(tǒng)的鈣沒(méi)有充分起到加速氧化鋁溶出反應(yīng)的作用,礦石中的氧化鋁沒(méi)有完成溶出,造成礦石中氧化鋁的溶出率低。

        2 溶出效果的影響因素分析

        鋁土礦的溶出效果與礦石中的主要礦物特性、石灰添加、配礦均勻度、磨礦粒度、溶出溫度及時(shí)間、循環(huán)堿濃度、生產(chǎn)控制穩(wěn)定性等方面均有關(guān)系。為了剔除干擾因素,我們將所有能想到的因素均按照較優(yōu)條件來(lái)控制,如,礦粉細(xì)度-74 μm≥75%、預(yù)脫硅溫度98~102 ℃、循環(huán)堿濃度≥255 g/L、C/S 1.0~1.2、溶出溫度265~270 ℃、溶出停留時(shí)間≥60 min。機(jī)組運(yùn)行周期約22天,周期內(nèi)溶出效果沒(méi)有明顯改善,溶出液αk高、赤泥A/S高、赤泥N/S高(見(jiàn)表1),套管結(jié)疤快,低溫段鈦結(jié)疤已大量析出,如表5所示。

        表5 溶出機(jī)組結(jié)疤化學(xué)成分

        考慮到我們采用的石灰添加方式與傳統(tǒng)工藝不同,而石灰在一水硬鋁石型鋁土礦的溶出過(guò)程發(fā)揮著重要作用,石灰質(zhì)量、添加方式、添加量等都會(huì)對(duì)溶出效果造成較大影響。因此,將石灰添加列為重點(diǎn)因素來(lái)研究。

        3 不同石灰添加溶出實(shí)驗(yàn)

        試驗(yàn)所用鋁土礦粉、母液、石灰均來(lái)自生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),采用研缽對(duì)礦粉、石灰或石灰乳進(jìn)行研磨。

        3.1 不同細(xì)度對(duì)溶出效果的影響

        在母液化灰條件下,考察不同石灰乳細(xì)度對(duì)于溶出效果的影響。

        用石灰和母液在90 ℃下恒溫?cái)嚢? h制得石灰乳,將石灰乳在研缽中研磨一定時(shí)間,不同細(xì)度的石灰乳通過(guò)研磨時(shí)間的長(zhǎng)短進(jìn)行定性反映,將不同細(xì)度的石灰乳和礦漿混合后進(jìn)行溶出。

        溶出溫度260 ℃,溶出時(shí)間45 min,配料溶出分子比1.43,配料鈣硅比1.0,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表6。

        表6 不同細(xì)度石灰乳溶出效果

        表6數(shù)據(jù)顯示對(duì)于石灰乳進(jìn)行一定程度的研磨,隨著磨制時(shí)間增加,氧化鋁溶出率有改善,一定程度上可以認(rèn)為研磨石灰乳可以提高溶出效果;需要說(shuō)明的是,表6數(shù)據(jù)并不能準(zhǔn)確反映研磨后產(chǎn)生的效果,因?yàn)閺娜艹鲆悍肿颖?、赤泥A/S和相對(duì)溶出率來(lái)看,溶出率低的原因也有可能配料計(jì)算有誤,或是實(shí)驗(yàn)操作過(guò)程少配堿/多配礦導(dǎo)致。

        3.2 不同添加方式對(duì)溶出效果的影響

        考察傳統(tǒng)石灰添加方式(磨機(jī)中濕磨混合)與生產(chǎn)現(xiàn)狀添加方式(直接調(diào)配混合)的溶出效果差異。

        濕磨混合實(shí)驗(yàn)是用礦粉和石灰加少量母液(20 mL)通過(guò)研缽磨制3 min,再加母液60 mL溶出;直接混合實(shí)驗(yàn)是將石灰和母液在90 ℃下恒溫水浴攪拌1 h,和礦粉混合后進(jìn)行溶出實(shí)驗(yàn)。

        溶出溫度260 ℃,溶出時(shí)間45 min,配料溶出分子比1.43,配料鈣硅比1.0,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表7。

        由表7數(shù)據(jù)可以看出,不同的石灰添加方式對(duì)于溶出效果的影響最為顯著,是造成生產(chǎn)問(wèn)題的根本原因。

        表7 傳統(tǒng)添加方式和生產(chǎn)添加方式溶出效果對(duì)比

        采用直接混合的石灰添加方式進(jìn)行溶出時(shí),溶出性能不佳,這是由于母液化灰時(shí)形成了氫氧化鈣、水合鋁酸三鈣混合型石灰乳,而化灰機(jī)難以對(duì)混合物的粒度進(jìn)行進(jìn)一步的研磨,使得石灰乳本身顆粒較大,與礦粉、循環(huán)堿調(diào)配后,該部分石灰乳的擴(kuò)散性能不佳,混勻程度不夠,影響化學(xué)反應(yīng)的傳質(zhì)過(guò)程。從國(guó)內(nèi)其他幾家曾經(jīng)采用過(guò)堿液化灰方式添加石灰工廠的運(yùn)行效果來(lái)看,普遍存在溶出效果不佳的情況。

        采用濕磨混合工藝時(shí),在磨制鋁土礦和石灰的過(guò)程中,鋁土礦與石灰充分接觸,部分鋁土礦、母液和石灰發(fā)生反應(yīng)并生成過(guò)渡性的產(chǎn)物有利于溶出過(guò)程的進(jìn)行,在預(yù)脫硅條件下,提高了脫鈦率;同時(shí),礦粉和石灰經(jīng)過(guò)研磨粒度也進(jìn)一步細(xì)化,礦粉和石灰的比表面積增加,促進(jìn)溶出時(shí)的液固反應(yīng)進(jìn)行,從動(dòng)力學(xué)上有利于提高礦石的溶出率。

        3.3 不同礦粉磨制比例對(duì)溶出效果的影響

        在石灰全部磨制時(shí),配礦比例不變,改變與石灰混合磨制的礦粉比例,考察礦粉參與共同磨制的比例對(duì)于溶出效果的影響。

        溶出溫度260 ℃,溶出時(shí)間45 min,配料溶出分子比1.43,配料鈣硅比1.0,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表8。

        表8 石灰與礦粉混合磨制的溶出試驗(yàn)結(jié)果

        上述實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在將石灰全部磨制,部分礦粉參與磨制的條件下,相對(duì)溶出率和溶出液分子比與礦粉不參與磨制的情況相對(duì)溶出效果明顯改善,但是不同比例之間的結(jié)果差異不明顯。

        3.4 工業(yè)驗(yàn)證

        根據(jù)上述研究結(jié)果,改為石灰與鋁土礦一起磨制溶出效果最好,但是需要對(duì)于現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行較大改動(dòng);控制六水鋁酸三鈣的形成點(diǎn)適當(dāng)后移至需要處也會(huì)對(duì)溶出效果有一定的改善作用,此種方式不需要對(duì)現(xiàn)有裝備進(jìn)行大的調(diào)整,比較容易實(shí)現(xiàn),因此首先將堿液化灰改為水化灰方式,觀察對(duì)溶出效果的影響。

        在現(xiàn)有生產(chǎn)條件下,控制礦粉細(xì)度-74 μm≥75%,穩(wěn)定均化庫(kù)高硫礦石的均化指標(biāo),提高預(yù)脫硅溫度至98~102 ℃,從2021年2月開(kāi)始改為熱水化灰,溶出指標(biāo)有一定改善,如表9所示,同時(shí)機(jī)組的運(yùn)行周期延長(zhǎng)到30天以上。

        表9 工業(yè)驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)溶出結(jié)果

        4 結(jié)論及建議

        (1)石灰在焙燒脫硫鋁精礦溶出過(guò)程中起重要作用,其添加方式直接影響溶出效果。采用鋁土礦與石灰混合磨制合格礦漿的石灰添加方式溶出效果最好;采用熱水化灰制備石灰乳再進(jìn)行合格礦漿調(diào)配的方式,溶出效果次之;采用堿液化灰制備石灰乳再進(jìn)行合格礦漿調(diào)配的方式,溶出效果最差。

        (2)生產(chǎn)中采用熱水化灰替代現(xiàn)有的堿液化灰,制備得到的石灰乳與礦粉和循環(huán)堿混合調(diào)配制備合格礦漿的流程調(diào)整取得了較好的溶出效果;下一步將新增球磨機(jī),將部分礦粉與全部石灰一起磨制制備合格礦漿,進(jìn)一步改善溶出運(yùn)行指標(biāo)。

        (3)根據(jù)實(shí)驗(yàn)室探索實(shí)驗(yàn)研究結(jié)果,石灰和礦石一起干磨可以提高石灰活性,再溶出混合調(diào)配合格礦漿時(shí)的效果也較好。因此,后續(xù)將繼續(xù)通過(guò)工業(yè)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證混合干磨提高溶出效果的技術(shù)路線。

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