王 利
(中國鐵道科學研究院集團有限公司節(jié)能環(huán)保勞衛(wèi)研究所,北京 100081)
動車集便器污水因其具有高有機物、高懸浮物(SS)、高氨氮、高磷、低碳氮比值等“四高一低”的特點[1],處理難度大。近年來,動車集便污水的處理越來越受到重視,并進行了大量的探索,取得了部分成果。魯帥等[2]應(yīng)用序批式活性污泥反應(yīng)器(SBR)對動車集便污水的處理進行了研究,在傳統(tǒng)SBR反應(yīng)器易調(diào)控、厭氧-好氧(A/O)工作模式運行期間易調(diào)節(jié)的前提下,對常規(guī)的SBR工藝進行了多段化改進,探討了多段式A/O-SBR工藝的最佳運行模式,對比分析了最佳A/O-SBR模式與傳統(tǒng)SBR工藝對化學需氧量(CODcr)和氨氮的去除效果,結(jié)果表明,二段式A/O-SBR為多段式A/O-SBR工藝的最佳運行模式,其對糞便污水中CODcr和氨氮的平均去除率分別達到76.3%和72.9%。此外,二段式A/O-SBR對化學需氧量和氨氮的去除率高于傳統(tǒng)SBR 工藝。楊俊峰[3]采用篩網(wǎng)過濾加酸化除渣的方法對列車集便器污水進行了處理,對其中的CODcr和SS 有較好的去除效果,污水中的CODcr平均去除率為48.8%、SS平均去除率為89.4%。
一般而言,動車段污水包括2 個部分,一部分是動車段產(chǎn)生的生活污水,另一部分是動車卸污產(chǎn)生的糞便污水。2 種污水經(jīng)初步沉淀后,在調(diào)節(jié)池進行混合然后進入生化池,在生化池內(nèi)采用MBBR工藝進行處理。移動床生物膜反應(yīng)器(Moving Bed Biofilm Reac‐tor,MBBR)是向生化池中投放一定數(shù)量的懸浮填料,使生化池中的生物量增殖并提高生化池的處理效率。這一工藝解決了固定床反應(yīng)器的某些缺點,如需要周期性反沖洗、固定填料下的曝氣設(shè)備更換困難、工藝穩(wěn)定性較差,因而得以快速發(fā)展[4]。MBBR 工藝核心部分是作為微生物活性載體的懸浮填料,這些填料比重接近于水,能夠直接被投放到曝氣池中,依靠曝氣池內(nèi)的曝氣和水流的提升作用處于流化狀態(tài),能與污水頻繁多次接觸[5]。MBBR生化池中的懸浮填料在污水連續(xù)多次通過的過程中逐漸在表面形成一層生物膜,附著在生物膜上的微生物對污水進行處理凈化,因填料在生化池內(nèi)隨著曝氣和推流的作用而有序流動[6],故也稱為“移動的生物膜”[5]。在此,探討采用“MBBR+高效沉淀池”工藝流程對某動車段的污水進行處理。
動車段污水主要污染物有CODcr、生化需氧量(BOD5)、總磷(TP)、總氮(TN)等。污水處理站處理規(guī)模為集便污水300 m3/d、生產(chǎn)及生活污水1 200 m3/d,總規(guī)模為1 500 m3/d??紤]既有污水處理站改造后存在直接排入下游市政污水處理廠的可能性,出水氮磷指標按照所在地地方標準《水污染物綜合排放標準》(DB 11/307—2013)相關(guān)要求控制。污水處理站改造前合流水質(zhì)(生活污水+集便污水)如表1所示。
表1 實測水質(zhì)mg/L
該動車段集便污水由真空卸污設(shè)備抽出,經(jīng)格柵、化糞池后與其他生活污水在調(diào)節(jié)池內(nèi)混合。污水經(jīng)調(diào)節(jié)池的提升泵進入MBBR反應(yīng)池,MBBR反應(yīng)池包括第1圈的厭氧段,以及第2、第3及中心圈的好氧段。MBBR出水進入二沉池進行沉淀,一部分污泥回流至MBBR反應(yīng)池前端,用于補充池體內(nèi)污泥量,剩余部分則排放至儲泥池。二沉池出水最后進入高效沉淀池,通過添加聚合氯化鋁(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)及污泥回流等去除水體中的總磷,然后排放。工藝流程如圖1所示。
參考原有運行參數(shù),結(jié)合改造后的初步調(diào)試結(jié)果,確定厭氧區(qū)溶解氧(DO)濃度為0.3~0.4 mg/L、好氧區(qū)DO 濃度為3~4 mg/L;厭氧區(qū)氧化還原電位為-189 mV、好氧區(qū)氧化還原電位為4.8 mV;污泥內(nèi)回流比100%,即污泥全部回流至生化池開始端,不外排;20%乙酸鈉的投加量為170~300 L/h。
生化池內(nèi)活性污泥按照3 g/L(3 kg/m3)的干污泥計算,采用市政污水污泥進行投加,先進行污泥的培養(yǎng)及馴化。生化池容積為3 200 m3,需要干污泥的量為9 600 kg;按照95%的濕度投加計算,1 t 濕污泥中干污泥含量為50 kg。鑒于目前運行負荷較低,暫時添加50%的污泥。將種泥投放到污泥泵房,通過回流全部打入生化池前端。
首先將接種污泥和廢水打入生化池內(nèi),然后開始曝氣培養(yǎng),控制厭氧區(qū)的DO濃度在0.3 mg/L以下(通過控制內(nèi)回流量的大小、推流器的攪拌作用等實現(xiàn))、好氧區(qū)的DO 濃度在2 mg/L,內(nèi)回流量為100%(泵開啟數(shù)量根據(jù)進水流量調(diào)整)。生化池內(nèi)厭氧區(qū)填料投放體積小于生化池有效容積的15%,好氧區(qū)填料的投放數(shù)量不大于生化池有效容積的30%。然后靜置,使污水中微生物有充裕時間附著在填料上,然后曝氣,再靜置,再曝氣,循環(huán)操作,4~5 d 后,微生物在填料表面形成生物膜,隨后可以往生化池緩緩連續(xù)進水。
由于進水的COD 濃度較低,碳氮比(C/N)失衡,為加快生物膜的形成,每天1 次以BOD:N:P=100:5:1的比例投加乙酸鈉營養(yǎng)底物。投加乙酸鈉量包括2 個部分,一是為去除總氮而補充的CODcr的量,二是為快速培養(yǎng)污泥額外提供的CODcr量。
3.2.1 去除TN所需乙酸鈉的投加量
按照設(shè)計處理水量1 500 m3/d 計,則20%含量乙酸鈉的投加量為
式中:Q為20%含量乙酸鈉的投加量,L/h;W為需要外加的乙酸鈉碳源濃度,mg/L。
式中:COD補為需要外加的補充碳源COD 值,mg/L;乙酸鈉的COD當量為0.78。
式中:COD1為去除總氮所需的總COD,mg/L;COD2進水中所能提供的COD,mg/L。
圖1 工藝流程
式中:ΔTN為總氮去除量,mg/L。
式中:ΔTN為總氮去除量,mg/L;TN進水為進水總氮,mg/L;TN出水為出水總氮,mg/L。
根據(jù)公式,計算得到Q=37.19(kg/h)。
3.3.2 污泥培養(yǎng)所需乙酸鈉的投加量
為提高污泥培養(yǎng)效率、快速提升污泥濃度,在污泥培養(yǎng)階段,需向生化池投加營養(yǎng)底物,以加快污泥繁殖。本次調(diào)試中,投加50~70 kg/h 乙酸鈉作為污泥培養(yǎng)外加營養(yǎng)源。
在連續(xù)進水后,污泥培養(yǎng)由靜態(tài)進入動態(tài),根據(jù)檢測結(jié)果對進水量進行調(diào)整,以使厭氧區(qū)DO 濃度小于0.5 mg/L,好氧區(qū)DO 濃度在2~4 mg/L 之間。約2周后,通過鏡檢觀察,填料上生物膜結(jié)構(gòu)致密,微生物種類多樣化,有一些變形蟲、漫游蟲,在20 d后纖毛蟲、鐘蟲、累枝蟲等居多,少量輪蟲、游泳型纖毛蟲等后生微生物的出現(xiàn),標志生物膜已經(jīng)成熟[7],可以開始連續(xù)工業(yè)運行。
污泥馴化的目的是根據(jù)水質(zhì)的實際情況,按照適者生存的原則對微生物進行選擇,使適應(yīng)水質(zhì)的微生物得以保留。針對本次采用的處理工藝,通過馴化使硝化菌、反硝化菌、聚磷菌在菌群中占據(jù)優(yōu)勢。首先保持整個系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn),其次嚴格控制工藝參數(shù)[8],加強對各部位水樣的水質(zhì)檢測,確保DO值控制在2~3 mg/L 間。當生物膜的平均厚度達到0.2~0.5 mm 時,即可認為培養(yǎng)成功,出水各項指標達到設(shè)計要求。
通過污泥培養(yǎng)及馴化,調(diào)整投加藥劑量,控制DO濃度,使污泥適應(yīng)不同條件的變化,在生物膜培養(yǎng)成功后,出水水質(zhì)達到排放要求。出水水質(zhì)如表2所示。
表2 出水水質(zhì)
污水處理調(diào)試方案是在對水質(zhì)長時間檢測并對污泥狀態(tài)進行調(diào)研,結(jié)合工程實際構(gòu)筑物容積等數(shù)據(jù)計算得出的。目前整個工程處于調(diào)試階段,出水指標達到設(shè)計要求。下一階段,按照本調(diào)試方案繼續(xù)加強檢測,以得出最優(yōu)運行參數(shù),以期為生活污水與集便污水混合處理提供借鑒。