劉煥廣,楊晉
(奇瑞汽車股份有限公司,安徽 蕪湖 241009)
隨著可變進(jìn)氣、進(jìn)氣增壓等發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣技術(shù)的廣泛應(yīng)用和不斷革新,進(jìn)氣系統(tǒng)帶來的NVH問題也變得越來越復(fù)雜。
國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)主要從控制進(jìn)氣系統(tǒng)(進(jìn)氣口、管道、增壓器等)輻射噪聲水平的角度來研究進(jìn)氣系統(tǒng)NVH問題。龐劍等[1]從管道聲學(xué)理論出發(fā)概述了進(jìn)氣系統(tǒng)噪聲產(chǎn)生機(jī)理和常見消聲器的設(shè)計(jì)方法;虞涵仁[2]以某越野車進(jìn)氣系統(tǒng)噪聲為研究對(duì)象,開展了進(jìn)氣系統(tǒng)消聲裝置的聲學(xué)特性仿真與設(shè)計(jì)分析工作;劉恩等[3]在整車半消聲室NVH底盤測(cè)功機(jī)上研究了進(jìn)氣噪聲和車內(nèi)噪聲品質(zhì)的關(guān)聯(lián)性。李桓等[4]通過靜態(tài)測(cè)試空濾器的消聲量、傳遞損失和在發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架上測(cè)試進(jìn)氣口噪聲品質(zhì),研究了空濾器總成的聲學(xué)特性。但是,行業(yè)內(nèi)仍缺少進(jìn)氣系統(tǒng)噪聲結(jié)構(gòu)傳遞路徑的研究。
本文針對(duì)某轎車進(jìn)氣系統(tǒng)引起的車內(nèi)轟鳴聲問題,運(yùn)用傳遞路徑分析方法和“源-路徑-響應(yīng)”的分析思路,分別考察了空氣傳遞路徑和結(jié)構(gòu)傳遞路徑的貢獻(xiàn),改進(jìn)方案經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證可有效解決該轟鳴聲問題。
某轎車在加速工況下,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為2000r/min附近時(shí),車內(nèi)后排乘員位置能聽到突兀的低頻聲,有壓迫耳膜的感覺,嚴(yán)重影響車內(nèi)聲學(xué)舒適性。測(cè)試3檔全油門加速工況下的噪聲數(shù)據(jù)如圖1所示,車內(nèi)噪聲曲線在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為2130r/min時(shí),出現(xiàn)明顯峰值,且為發(fā)動(dòng)機(jī)2階噪聲貢獻(xiàn),頻率為71Hz。
圖1 3檔全油門加速右后乘員右耳處噪聲
該車進(jìn)氣系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成如圖2所示:
圖2 進(jìn)氣系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成
為了確定進(jìn)氣系統(tǒng)的影響,將空氣濾清器(簡(jiǎn)稱空濾器)和進(jìn)氣引管拆除,在進(jìn)氣軟管處增加軟管引出發(fā)動(dòng)機(jī)艙,并連接大寬頻消聲器,屏蔽進(jìn)氣系統(tǒng)的影響,如圖3、4所示,對(duì)比屏蔽前后的車內(nèi)噪聲如圖5所示。
圖4 增加大寬頻消聲器
圖5 屏蔽進(jìn)氣系統(tǒng)的影響
屏蔽后,轟鳴點(diǎn)2130r/min處車內(nèi)噪聲總聲壓級(jí)降低約5dB(A),2階噪聲下降了約8dB(A),主觀感受轟鳴聲消失,可見轟鳴聲來自進(jìn)氣系統(tǒng)。
傳遞路徑分析方法的理論基礎(chǔ)[5]為:
式中,yk為各路徑合成的目標(biāo)k的噪聲;Fi為結(jié)構(gòu)傳遞路徑i的傳遞力;Qj為空氣傳遞路徑j(luò)產(chǎn)生的體積加速度;Hik、Hjk分別為結(jié)構(gòu)傳遞路徑i、空氣傳遞路徑j(luò)到目標(biāo)k的噪聲傳遞函數(shù)NTF(Noise Transfer Function)。
結(jié)合“源-路徑-響應(yīng)”分析思路,將進(jìn)氣系統(tǒng)噪聲傳遞路徑梳理如圖6所示。
圖6 進(jìn)氣系統(tǒng)噪聲傳遞路徑分析
針對(duì)空氣傳遞路徑,改進(jìn)車身(包含聲學(xué)包裝)降低噪聲傳遞函數(shù)Hjk往往成本高、周期長(zhǎng),因而往往通過優(yōu)化進(jìn)氣系統(tǒng),降低其輻射噪聲水平,來達(dá)到降低車內(nèi)噪聲的目的;赫姆霍茲消聲器是針對(duì)低頻率進(jìn)氣噪聲問題的有效措施[1]。圖7是進(jìn)氣軟管增加71Hz赫姆霍茲消聲器前后的噪聲對(duì)比。
圖7 增加71Hz赫姆霍茲消聲器的效果
增加消聲器后,車內(nèi)轟鳴點(diǎn)2階噪聲降低近6dB(A),主觀感受不到轟鳴聲。
為了確定結(jié)構(gòu)傳遞路徑的貢獻(xiàn),斷開進(jìn)氣系統(tǒng)(空濾器)與車身的連接,對(duì)比車內(nèi)噪聲的變化如圖8所示。
斷開連接點(diǎn)后,車內(nèi)噪聲2階峰值下降了約4dB(A),主觀感受轟鳴聲不明顯。
圖8 斷開進(jìn)氣連接點(diǎn)車內(nèi)噪聲對(duì)比
如圖9所示,空濾器有3個(gè)連接點(diǎn)P1、P2和P3,分別通過橡膠軟墊連接到車身側(cè)支架。由式(1)可知,通過降低傳遞到車身側(cè)的力Fi和降低車身側(cè)連接點(diǎn)到車內(nèi)的噪聲傳遞函數(shù)Hik均可減小結(jié)構(gòu)傳遞路徑的貢獻(xiàn)。
圖9 空濾器連接點(diǎn)結(jié)構(gòu)
將3個(gè)連接點(diǎn)處軟墊橡膠硬度降低,改善隔振,可減小傳遞力。
仿真計(jì)算空濾器3個(gè)車身側(cè)安裝點(diǎn)到車內(nèi)的NTF發(fā)現(xiàn),P3點(diǎn)Z向NTF最大,且在70-80Hz范圍存在明顯峰值。P3點(diǎn)為蓄電池托盤為安裝空濾器延伸出的安裝點(diǎn),如圖10所示為近似懸臂梁結(jié)構(gòu),通過加強(qiáng)后NTF顯著降低,70-80Hz范圍峰值降低約10dB,如圖11所示。
圖10 P3點(diǎn)車身側(cè)支架(蓄電池托盤)
為驗(yàn)證以上分析結(jié)果,橡膠軟墊硬度由50HA降低為40HA,制作P3點(diǎn)手工加強(qiáng)的支架如圖所示12(a),裝車測(cè)試車內(nèi)噪聲對(duì)比如圖13所示。
圖11 空濾器P3點(diǎn)支架加強(qiáng)NTF仿真
采用結(jié)構(gòu)路徑改進(jìn)方案后,2130r/min車內(nèi)2階噪聲降低近10dB(A),主觀感受轟鳴聲完全消除。
圖13 40HA軟墊+P3點(diǎn)支架加強(qiáng)方案驗(yàn)證
總結(jié)以上,解決該進(jìn)氣系統(tǒng)轟鳴聲問題有兩條途徑:
1)改進(jìn)空氣傳遞路徑,增加71Hz赫姆霍茲消聲器;
2)改進(jìn)結(jié)構(gòu)傳遞路徑,采用40HA硬度橡膠軟墊和加強(qiáng)P3點(diǎn)后蓄電池托盤(如圖12(b)所示)。
增加赫姆霍茲消聲器,需要在進(jìn)氣引管附近留出空間約400mL(含布置間隙要求),周邊件的設(shè)計(jì)變更較多,且新增消聲器單件成本。
結(jié)構(gòu)路徑的改進(jìn)方案,橡膠軟墊硬度降低,結(jié)構(gòu)不變,只需調(diào)整橡膠硫化配方,無成本增加;蓄電池支架P3點(diǎn)加強(qiáng),僅需加焊一小加強(qiáng)件, 不新增零部件,成本低。
對(duì)比看出,結(jié)構(gòu)路徑改進(jìn)方案優(yōu)勢(shì)明顯,最終工業(yè)化實(shí)施。
運(yùn)用傳遞路徑分析方法,結(jié)合“源-路徑-響應(yīng)”的分析思路,梳理了進(jìn)氣系統(tǒng)噪聲問題的整車控制方法,通過測(cè)試和仿真手段,分析了某轎車進(jìn)氣轟鳴聲問題空氣傳遞路徑和結(jié)構(gòu)傳遞路徑的貢獻(xiàn),并分別制定改進(jìn)方案,經(jīng)過試驗(yàn)驗(yàn)證,均能有效解決該轟鳴聲問題,也說明了進(jìn)氣系統(tǒng)傳遞路徑分析方法的正確性。
案例中重點(diǎn)討論了結(jié)構(gòu)傳遞路徑的貢獻(xiàn)和改進(jìn)對(duì)策:通過降低橡膠軟墊硬度,減小空濾器連接軟墊的傳遞力;加強(qiáng)車身側(cè)面安裝支架,降低安裝點(diǎn)到車內(nèi)的噪聲傳遞函數(shù);經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證,方案能有效解決該轟鳴聲問題,且相比赫姆霍茲消聲器有明顯優(yōu)勢(shì),為解決進(jìn)氣系統(tǒng)噪聲問題提供了新的參考。