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        制氫裝置在天然氣和煉廠氣工況下的對(duì)比分析

        2021-05-06 05:53:52
        關(guān)鍵詞:脫硫劑煉廠進(jìn)料

        楊 沖

        (中國(guó)石油廣西石化公司,廣西 欽州 535008)

        1 裝置簡(jiǎn)介

        某石化公司40000m3·h-1制氫裝置于2010 年7 月投產(chǎn),采用烴類水蒸汽轉(zhuǎn)化和PSA 凈化制氫工藝。原料經(jīng)過(guò)加氫反應(yīng)器,將不飽和烴通過(guò)加氫飽和,有機(jī)硫、氯加氫后生成無(wú)機(jī)硫和氯,然后經(jīng)脫氯硫反應(yīng)器脫除。凈化合格后的原料按照一定的水碳比配入自產(chǎn)的過(guò)熱中壓蒸汽后,進(jìn)入轉(zhuǎn)化爐發(fā)生轉(zhuǎn)化反應(yīng)。轉(zhuǎn)化氣經(jīng)余熱鍋爐降溫后,發(fā)生中溫變換反應(yīng),以進(jìn)一步提高氫氣收率。富含氫氣的中變氣經(jīng)變壓吸附裝置提純后,產(chǎn)出純度大于99.9%的產(chǎn)品氫。

        本裝置使用的催化劑包括加氫劑、脫氯劑、脫硫劑、轉(zhuǎn)化劑和中變劑。其中,加氫劑T-202A、轉(zhuǎn)化劑Z402-4/Z405-4 和中變劑B113-2 的運(yùn)行壽命不低于3 年,脫氯劑JX-5A 和脫硫劑JX-4C 的單罐運(yùn)行壽命不低于0.5 年。裝置從投產(chǎn)至2020 年已有10 年,開(kāi)停工18 次,催化劑損耗嚴(yán)重。裝置長(zhǎng)時(shí)間停運(yùn),間斷開(kāi)停工以平衡氫氣管網(wǎng)壓力,總計(jì)運(yùn)行915d,脫硫劑和脫硫劑的運(yùn)行時(shí)間已超保證壽命。

        2 裝置運(yùn)行分析

        2.1 原料性質(zhì)分析

        本裝置的原料設(shè)計(jì)采用石腦油和煉廠氣,也滿足天然氣進(jìn)料的條件。某石化公司含硫原油配套工程開(kāi)工后,裝置增設(shè)了天然氣進(jìn)料流程。自投產(chǎn)以來(lái),裝置原料使用過(guò)石腦油和天然氣,2020 年6 月18 日裝置首次摻煉PSA1 裝置的解吸氣。PSA1 的進(jìn)料較復(fù)雜,包括柴油加氫、柴油改質(zhì)、蠟油加氫低分氣、渣油加氫低分氣、膜回收一期氫氣經(jīng)水洗塔水洗后的產(chǎn)物,以及重整氫。其中膜回收一期進(jìn)料又包括膜回收二期氫氣、重整解吸氣、異構(gòu)化干氣、輕烴回收干氣、火炬回收氣等。裝置設(shè)計(jì)的煉廠氣組成和實(shí)際組成見(jiàn)表1。

        表1 原料組成情況

        煉廠氣中的氫含量約59.2%,比設(shè)計(jì)值43.2%高16%;甲烷含量較設(shè)計(jì)值低8.39%;C2 含量較設(shè)計(jì)值低1.84%;C3+含量較設(shè)計(jì)值低5.15%;設(shè)計(jì)中無(wú)不飽和烴,實(shí)際含0.21%。分子量為13.98 g·mol-1,較設(shè)計(jì)低4.426g·mol-1;總碳為0.853,較設(shè)計(jì)值低0.307;密度為0.624kg·Nm-3,較設(shè)計(jì)值低0.199 kg·Nm-3。

        煉廠氣進(jìn)裝置的溫度為32~37 ℃,壓力為0.41MPa,比設(shè)計(jì)值低(0.55MPa)。煉廠氣的實(shí)際組成較設(shè)計(jì)值輕,且壓縮機(jī)的入口壓力也比設(shè)計(jì)值低,導(dǎo)致煉廠氣的進(jìn)料量達(dá)不到設(shè)計(jì)負(fù)荷。煉廠氣壓縮機(jī)工況見(jiàn)表2。

        表2 煉廠氣的壓縮機(jī)工況

        2.2 裝置運(yùn)行參數(shù)分析

        2.2.1 原料凈化部分

        硫是轉(zhuǎn)化催化劑的毒物,原料凈化不合格會(huì)使催化劑發(fā)生硫中毒,降低轉(zhuǎn)化反應(yīng)活性,造成爐管溫度升高,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致催化劑積碳,出現(xiàn)熱管,降低爐管的使用壽命。烯烴在轉(zhuǎn)化催化劑上的結(jié)碳傾向是同碳數(shù)烴類中最高的。不飽和烴進(jìn)入轉(zhuǎn)化爐極易積碳,會(huì)導(dǎo)致?tīng)t管壓降增大,催化劑活性降低,爐管過(guò)熱,壽命縮短。全天然氣進(jìn)料時(shí),天然氣中不含不飽和烴和硫氯,加氫反應(yīng)器床層上基本不發(fā)生放熱反應(yīng)。反應(yīng)器的保溫效果不好,因此出現(xiàn)了沿床層向下,溫度逐漸降低的情況。全煉廠氣進(jìn)料時(shí),煉廠氣中的乙烯、丙烯、丁烯含量約為0.21%,不飽和烴在加氫反應(yīng)器催化劑床層上發(fā)生加氫飽和放熱反應(yīng),床層出現(xiàn)溫升,加氫后的原料氣中未檢出不飽和烴。在產(chǎn)氫量30000Nm3·h-1的條件下,相比純天然氣進(jìn)料工況,純煉廠氣的加氫反應(yīng)器出口溫升為7~8℃。煉廠氣含的硫基本為無(wú)機(jī)硫,部分有機(jī)硫在加氫催化劑的作用下也轉(zhuǎn)化成了無(wú)機(jī)硫。經(jīng)化驗(yàn)分析,通過(guò)脫硫劑后的原料氣中未檢出硫。

        2.2.2 轉(zhuǎn)化中變部分

        原料氣凈化合格后,配入過(guò)量過(guò)熱水蒸汽后,經(jīng)轉(zhuǎn)化爐對(duì)流段預(yù)熱至490~530℃進(jìn)入轉(zhuǎn)化爐,在催化劑的作用下發(fā)生轉(zhuǎn)化反應(yīng)。爐出口為氫氣、一氧化碳、二氧化碳、殘余的甲烷和過(guò)剩的水蒸汽。轉(zhuǎn)化氣經(jīng)廢熱鍋爐降溫至約328℃,進(jìn)入一氧化碳變換反應(yīng)器,以進(jìn)一步提高裝置的氫收率。不同進(jìn)料工況下,轉(zhuǎn)化中變部分的關(guān)鍵參數(shù)如表4 所示。煉廠氣工況下的爐出口溫度比天然氣工況高,而燃料氣消耗和解吸氣消耗比天然氣工況低。這是因?yàn)檗D(zhuǎn)化爐內(nèi)發(fā)生的烴類蒸汽轉(zhuǎn)化反應(yīng)是強(qiáng)吸熱反應(yīng)[1],煉廠氣中含59.2%的氫氣,烴類僅含40.8%,天然氣中烴類含量>98%,因此煉廠氣工況的吸熱量比天然氣工況小。適當(dāng)提高爐出口溫度,有利于提高強(qiáng)吸熱的烴類蒸汽轉(zhuǎn)化反應(yīng)的平衡常數(shù),且水碳比較高。以上兩個(gè)條件均有利于轉(zhuǎn)化反應(yīng),使得煉廠氣工況下的爐出口甲烷含量比天然氣工況低1.15%。煉廠氣工況下的中變氣CO 含量比天然氣工況稍低,但差別不大。以上因素共同導(dǎo)致了煉廠氣工況下的中變氣的氫含量比天然氣工況高1.24%。

        表3 不同進(jìn)料原料的工況

        表4 不同進(jìn)料下轉(zhuǎn)化中變部分的參數(shù)

        2.3 物耗、能耗的變化分析

        分別對(duì)制氫裝置在煉廠氣工況和天然氣工況下,不同時(shí)段的能耗和物耗變化進(jìn)行了對(duì)比。

        2.3.1 物耗分析

        如表6 所示,天然氣工況下,裝置的產(chǎn)氫率為26.86%,煉廠氣工況的產(chǎn)氫率為35.76%%,高出8.9%。收率提高主要有兩方面原因:一是煉廠氣的密度低。煉廠氣的氫碳比為4.336,比天然氣的3.895高,理論上煉廠氣的1 個(gè)碳原子能生成8.336 個(gè)氫原子,天然氣的1 個(gè)碳原子生成7.895 個(gè)氫原子,煉廠氣較天然氣有更高的產(chǎn)氫潛質(zhì)。二是煉廠氣工況下,轉(zhuǎn)化爐的爐出口溫度比天然氣工況下要高,水碳比也比天然氣工況高,這些均有利于烴類蒸氣的轉(zhuǎn)化,從而提高了氫氣收率。

        表6 不同工況的物耗情況

        2.3.2 能耗分析

        如表7 所示,對(duì)裝置加工能耗影響較大的因素有除鹽水、電、蒸汽、燃料氣、解吸氣等。除電外,天然氣工況下的其它種類能源的單耗,均比煉廠氣工況下的單耗高。這是因?yàn)闊拸S氣工況的產(chǎn)氫率高,消耗相同能源意味著產(chǎn)氫量高,噸氫氣消耗的能源少。而煉廠氣工況下的電耗,比天然氣工況下的電耗高出64.43kgEO·(t 氫氣)-1,是因?yàn)樘烊粴饪梢揽?.9MPa 的自壓進(jìn)入原料凈化部分,而煉廠氣自壓僅有0.41MPa,需要原料氣壓縮機(jī)升壓至3.MPa 后才能進(jìn)入原料凈化部分。煉廠氣工況需要比天然氣工況多啟動(dòng)1 臺(tái)大功率動(dòng)設(shè)備,因此消耗的電量更高。煉廠氣工況下的加工能耗比天然氣工況低646.2kgEO·(t 氫氣)-1。

        表7 不同工況的能耗情況

        3 結(jié)論

        1)在裝置催化劑經(jīng)歷過(guò)多次開(kāi)停工的沖擊,脫硫劑和脫氯劑超運(yùn)行周期,加氫劑、轉(zhuǎn)化劑、中變劑接近運(yùn)行周期的情況下,催化劑分別在天然氣工況和煉廠氣工況下運(yùn)行,依舊表現(xiàn)出良好的性能。

        2)對(duì)煉廠氣工況和天然氣工況的運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比后可知,煉廠氣工況下的氫收率,比天然氣工況高8.9%,加工能耗降低646.2kgEO·(t 氫氣)-1,表明煉廠氣工況有效降低了制氫成本。

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