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        吊帶非正常斷裂的故障分析與優(yōu)化措施

        2021-05-06 03:06:30余鳳華
        關(guān)鍵詞:助推器吊帶受力

        余鳳華,徐 宏,閤 霞

        (航空工業(yè)航宇救生裝備有限公司航空防護(hù)救生技術(shù)航空科技重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,襄陽441003)

        多年來,國內(nèi)外學(xué)者對助推器的回收技術(shù)進(jìn)行了大量研究,國外學(xué)者在此領(lǐng)域很早就投入研究。20 世紀(jì)中期,美國和歐洲的一些國家對K-1 運(yùn)載火箭子級(jí)回收進(jìn)行相應(yīng)的空投試驗(yàn)[1-2]與“阿里安-5”火箭助推器的回收工作[3]。21 世紀(jì)以來,“戰(zhàn)神I-X”運(yùn)載火箭[4-5]完成了一系列回收系統(tǒng)工作試驗(yàn);美國X-38 原型機(jī)使用翼傘進(jìn)行了回收驗(yàn)證試驗(yàn)[6]。

        國內(nèi)的相關(guān)研究起步較晚,但是近年來,國內(nèi)學(xué)者在該領(lǐng)域的研究逐漸投入大量精力與時(shí)間。文獻(xiàn)[7]針對運(yùn)載火箭助推器的回收系統(tǒng)技術(shù)展開討論,并提出關(guān)鍵建議。文獻(xiàn)[8-12]對火箭助推器回收系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)的仿真分析研究,2019 年3 月,我國在某衛(wèi)星發(fā)射中心用運(yùn)載火箭,將其送入太空,成功進(jìn)入地球同步軌道。其中2#助推器中首次安裝了傘分系統(tǒng),對助推器落區(qū)控制的實(shí)施效果進(jìn)行摸底。傘分系統(tǒng)工作過程中,減速傘下吊帶意外斷裂,致使減速傘提前分離,從而導(dǎo)致傘分系統(tǒng)工作異常。

        經(jīng)分析研究及大量試驗(yàn)驗(yàn)證,確定減速傘下吊帶的斷裂原因?yàn)榉钦N恢檬芰λ?。后查閱大量國?nèi)外文獻(xiàn)資料發(fā)現(xiàn),對該課題的研究涉及較少,僅在《AIAA Paper-75-1388》[13]中有所提及,且與本文所述的斷裂現(xiàn)象及原因一致。

        本文針對特定項(xiàng)目研制中的實(shí)際問題進(jìn)行分析研究,并提出解決措施,旨在引起相關(guān)方對吊帶非正常位置受力導(dǎo)致的斷裂問題的關(guān)注及重視。

        1 減速傘提前分離故障原因分析

        傘分系統(tǒng)的工作流程見圖1。

        相關(guān)信息表明,減速傘未按照預(yù)定程序,在工作15 s 時(shí)與助推器分離,而是在工作約8 s 時(shí)提前分離,從而導(dǎo)致翼傘工作異常,與助推器分離,并未實(shí)現(xiàn)對助推器落區(qū)的有效控制。

        1.1 視頻資料分析

        從助推器內(nèi)部安裝的攝像頭所采集的視頻信息來看:

        (1)穩(wěn)定傘工作段

        工作程序正常。

        (2)減速傘工作段

        工作程序異常。既定工作程序是:頭錐中段分離后,減速傘拉直、啟動(dòng)火工品工作、5 s 解除第一級(jí)收口,10 s 解除第二級(jí)收口、張滿,15 s 時(shí)減速傘分離,拉走翼傘傘包,拉出翼傘。而視頻資料顯示:頭錐中段分離后,從減速傘的拉直到5 s解除第一級(jí)收口這一段工作是正常的,但到約8 s 時(shí),與頭錐下段相連的減速傘下吊帶突然斷裂,減速傘提前分離。

        (3)翼傘系統(tǒng)工作段

        工作程序異常,既定工作程序是:翼傘系統(tǒng)開包、開包1 s 后翼傘拉直同時(shí)固定控制箱爆炸螺栓起爆、翼傘充氣、系統(tǒng)提起、轉(zhuǎn)子下吊帶拉直受力,翼傘攜帶頭錐下段進(jìn)入穩(wěn)態(tài)滑翔。由于減速傘提前分離,翼傘提前工作,開傘速度過大導(dǎo)致翼傘開傘力過大,翼傘與頭錐下段連接的轉(zhuǎn)子下吊帶斷裂,翼傘系統(tǒng)與頭錐下段分離。

        1.2 落地現(xiàn)場檢查情況

        根據(jù)落地現(xiàn)場部分殘骸的照片可確認(rèn):

        減速傘傘衣、傘繩完好,減速傘下吊帶四合一頂部彎折處(與減速傘繩環(huán)下端的U 形環(huán)連接處)斷裂,減速傘分離用爆炸螺栓未工作(見圖2)。

        圖2 減速傘Fig.2 Brake parachute

        1.3 測試數(shù)據(jù)分析

        測試數(shù)據(jù)的匯總及分析見表1。

        表1 測試數(shù)據(jù)匯總及分析Table 1 Summary and analysis of test data

        1.4 綜合分析

        本次傘分系統(tǒng)首飛,通過對視頻信息、落地現(xiàn)場照片及測試數(shù)據(jù)的分析,可知故障現(xiàn)象為:減速傘一分四下吊帶在一級(jí)收口解除后發(fā)生四合一頂部彎折處斷裂,導(dǎo)致后續(xù)的工作時(shí)序異常,翼傘系統(tǒng)提前工作,開傘力過大,拉斷了控制箱爆炸螺栓和翼傘與頭錐下段連接的轉(zhuǎn)子下吊帶,導(dǎo)致翼傘系統(tǒng)與頭錐下段分離,工作失效。

        1.5 故障原因分析

        采用全面質(zhì)量管理的“人、機(jī)、料、法、環(huán)”五大要素法對“減速傘下吊帶四合一頂部彎折處斷裂”這一故障原因進(jìn)行分析,排除了減速傘下吊帶強(qiáng)度設(shè)計(jì)不足、減速傘下吊帶材料來源及生產(chǎn)過程不符合質(zhì)量控制程序、減速傘下吊帶縫合部強(qiáng)度損失,導(dǎo)致吊帶強(qiáng)度降低3 個(gè)故障原因,有可能造成減速傘下吊帶斷裂的原因有以下兩個(gè):

        (1)減速傘工作段,角速度過大,助推器姿態(tài)不穩(wěn)定,產(chǎn)生的載荷可能大大超過了預(yù)期值。

        由表1 可知,減速傘下吊帶斷裂時(shí),箭體3 個(gè)方向的過載值原始數(shù)據(jù)為ax=8.24g,ay=-5.06g,az=4.35g,過載值過大,由于測試位置及未濾波等因素的影響,此數(shù)據(jù)只能僅供參考。另外,與減速傘下吊帶上端連接的U 形環(huán)的破壞強(qiáng)度為18 t;與減速傘下吊帶下端單點(diǎn)連接的爆炸螺栓轉(zhuǎn)接件承載能力為6.5 t,此兩處均未破壞;進(jìn)一步證明,減速傘下吊帶的斷裂不是由于載荷過大造成的。故該故障原因可以排除。

        (2)減速傘工作段,角速度過大,助推器姿態(tài)不穩(wěn)定,導(dǎo)致減速傘吊帶非正常位置受力,使吊帶強(qiáng)度遭到較大破壞。

        助推器結(jié)構(gòu)由頭錐、氧化劑箱、箱間段、燃燒劑箱、后過渡段、尾段、尾翼、發(fā)動(dòng)機(jī)等部件組成,自身的氣動(dòng)穩(wěn)定性不佳,其幾何外形見圖3。

        圖3 助推器外形尺寸Fig.3 Size of boster

        減速傘工作初始狀態(tài)參數(shù)的理論值與實(shí)際值對比見表2。

        從表1 提供的測試數(shù)據(jù)看,經(jīng)過穩(wěn)定傘的穩(wěn)定調(diào)姿及減速作用,助推器的旋轉(zhuǎn)擺動(dòng)呈明顯收斂趨勢,但由于助推器幾何外形(見圖3)自身的氣動(dòng)穩(wěn)定性不佳,經(jīng)長時(shí)間僅靠穩(wěn)定傘減速到頭錐中段分離時(shí),仍達(dá)不到表2 角速度為零的理論狀態(tài)。由表2 可看出,減速傘實(shí)際開始工作時(shí),助推器姿態(tài)不夠穩(wěn)定;另外,由于減速傘系統(tǒng)長度較長,環(huán)縫型減速傘充氣較慢,因此,從頭錐中段分離穩(wěn)定傘失效,到減速傘一級(jí)收口狀態(tài)張滿這段長約2 s 時(shí)間內(nèi),助推器沒有傘的作用,再加上自身角速度的作用,對系統(tǒng)工作狀態(tài)很不利。由表1 可看出,穩(wěn)定傘分離 時(shí),系 統(tǒng) 的 角 速 度 值 為ωx=-150(°)/s、ωy=-60.68(°)/s、ωz=52(°)/s,而減速傘下吊帶斷裂,減速傘與頭錐下段提前分離時(shí),系統(tǒng)的角速度值 為ωx=-150(°)/s、ωy=-132.9(°)/s、ωz=101.8(°)/s,y 軸和z 軸方向的角速度增加了近一倍,說明在沒有傘作用的2 s 內(nèi)助推器姿態(tài)更不穩(wěn)定,這對減速傘的工作是十分不利的,容易發(fā)生吊帶與承力金工件非正常位置受力的情況,導(dǎo)致吊帶強(qiáng)度大幅降低。

        表2 減速傘工作狀態(tài)參數(shù)Table 2 Parameters of working conditions of brake parachute

        美軍在為研究某型降落傘的強(qiáng)度問題而做的空投試驗(yàn)中,在第6 次投放時(shí),發(fā)生了吊帶斷裂問題[13]。損傷分析表明:傘似乎正常開傘充氣。就在傘完全張滿時(shí),吊帶與連接環(huán)連接的位置斷裂。故障發(fā)生在一具第一次使用的降落傘上。理論分析表明:吊帶理論強(qiáng)度為135 000 磅(600.1 kN)的兩組吊帶通過金屬連接環(huán)連接(見圖4),當(dāng)?shù)鯉幱诜钦N恢檬芰r(shí),吊帶的破壞強(qiáng)度降低為44 600 磅(198.3 kN),僅為理論強(qiáng)度的1/3。

        減速傘下吊帶與減速傘傘繩環(huán)的連接也是通過U 形環(huán)轉(zhuǎn)接的(見圖5),其受力狀態(tài)與文獻(xiàn)中所述狀態(tài)非常相似。因此,該故障原因不能排除。

        圖4 吊帶損傷分析Fig.4 Damage analysis of sling

        圖5 減速傘下吊帶與減速傘傘繩環(huán)的連接Fig.5 Connection between the sling and the brake parachute

        根據(jù)故障原因分析排查,“減速傘一分四下吊帶在一級(jí)收口解除后發(fā)生四合一頂部彎折處斷裂”的主要原因是“對助推器角速度過大,姿態(tài)不穩(wěn)定認(rèn)識(shí)不足,在減速傘工作段,對承力金工件非正常位置工作狀態(tài)考慮不充分,導(dǎo)致減速傘吊帶非正常位置受力,使吊帶強(qiáng)度遭到較大破壞”。

        2 非正常位置受力導(dǎo)致吊帶斷裂的機(jī)理分析與驗(yàn)證

        項(xiàng)目組通過減速傘下吊帶的靜態(tài)拉伸試驗(yàn)和動(dòng)態(tài)沖擊試驗(yàn)對吊帶斷裂機(jī)理進(jìn)行分析研究。

        靜態(tài)拉伸試驗(yàn)采用的試驗(yàn)件共兩組,采用的試驗(yàn)件與首飛件狀態(tài)相同。

        一組是吊帶正常位置受力的靜拉試驗(yàn)(見圖6)。當(dāng)載荷達(dá)到151.9 kN 時(shí),理論強(qiáng)度為196 kN的減速傘下吊帶頂部彎折處斷裂,破壞強(qiáng)度為理論值的77.5%。

        吊帶正常位置受力時(shí),整個(gè)帶寬內(nèi)的經(jīng)向纖維均勻受力,平均分擔(dān)施加的載荷,每一根纖維的受力均不超過它的極限載荷。

        圖6 吊帶正常位置受力Fig.6 Normal force of sling

        另一組是吊帶非正常位置受力的靜拉試驗(yàn)(見圖7),U 形環(huán)傾斜一定角度,隨著載荷的增加,減速傘下吊帶四合一頂部彎折處出現(xiàn)了局部纖維斷裂的情況,隨后吊帶繼續(xù)向U 形環(huán)低點(diǎn)處移動(dòng),并合包帶縫線撕裂,吊帶卡在U 形環(huán)角點(diǎn)處,當(dāng)載荷達(dá)到88.2~106.8 kN 時(shí),理論強(qiáng)度為196 kN 的減速傘下吊帶頂部彎折處全部斷裂。減速傘下吊帶非正常位置受力時(shí),破壞強(qiáng)度僅為理論值的50%左右。

        圖7 吊帶非正常位置受力Fig.7 Abnormal force of sling

        當(dāng)?shù)鯉Х钦N恢檬芰r(shí),整個(gè)帶寬內(nèi)的經(jīng)向纖維受力不均勻,部分纖維承擔(dān)了施加的全部載荷,超過它的極限載荷,導(dǎo)致局部斷裂,從而大大降低了吊帶的整體強(qiáng)度,進(jìn)而造成吊帶全部纖維斷裂。

        動(dòng)態(tài)沖擊試驗(yàn)(見圖8)采用的試驗(yàn)件與首飛件狀態(tài)相同,用以與靜拉試驗(yàn)做對比。

        兩次沖擊試驗(yàn),減速傘下吊帶均是在四合一頂部彎折處出現(xiàn)了斷裂情況,理論強(qiáng)度為196 kN 的減速傘下吊帶的斷裂強(qiáng)度分別為119.6 kN(是理論強(qiáng)度的61%)和138.2 kN(是理論強(qiáng)度的70.5%)。

        靜拉試驗(yàn)和沖擊試驗(yàn)的結(jié)果表明:減速傘下吊帶承受沖擊載荷時(shí)的斷裂強(qiáng)度比靜載時(shí)更小,沖擊破壞強(qiáng)度是靜拉破壞強(qiáng)度的79%~91%;減速傘下吊帶的強(qiáng)度薄弱部位是在吊帶四合一頂部與大U 形環(huán)連接處。

        靜拉試驗(yàn)和沖擊試驗(yàn)的試驗(yàn)結(jié)果也讓項(xiàng)目組確認(rèn)故障原因是“減速傘吊帶非正常位置受力,使吊帶強(qiáng)度遭到較大破壞”。

        3 減速傘吊帶非正常位置受力的優(yōu)化措施

        根據(jù)故障機(jī)理分析,需要從程序、結(jié)構(gòu)及強(qiáng)度3 方面采取措施,以防止吊帶在非正常位置受力。

        3.1 減速傘工作程序優(yōu)化

        借鑒重裝遙控空投系統(tǒng)的成熟技術(shù),在減速傘下端增加一具20 m2的減速穩(wěn)定傘。頭錐中段分離穩(wěn)定傘失效后,減速穩(wěn)定傘比減速傘先拉出傘包,充氣,對助推器起穩(wěn)定減速作用,其拉直張滿時(shí)間約0.8 s,可起到優(yōu)化減速傘工作程序的作用(見圖9),盡量減少助推器自身角速度再增大的趨勢。

        增加20 m2的減速穩(wěn)定傘,在減速傘傘繩環(huán)下端增加4 根9 m 長的連接帶,以保證20 m2的減速穩(wěn)定傘能可靠拉直。為避免套接的方式對9 m 吊帶造成的強(qiáng)度損失,取消傘繩環(huán),采用將64 根傘繩按8 根一組的方式分成8 組,再分別與4 根9 m 吊帶的8 個(gè)帶頭縫合的方式,減少金屬連接件,保證吊帶強(qiáng)度。具體連接方式見圖10。4 根9 m 吊帶的自由端與載荷連接器連接。

        圖10 傘繩及其下端9 m 吊帶縫合方式Fig.10 Closure method of the rope and its 9 m sling

        3.2 連接件結(jié)構(gòu)改進(jìn)

        經(jīng)討論與分析,根據(jù)減速傘工作環(huán)境,借鑒國內(nèi)外吊帶連接件的相關(guān)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),將減速傘下吊帶的連接件U 形環(huán)(見圖11)改成載荷連接器[14-16](見圖12),以防止吊帶非正常位置受力,保證吊帶強(qiáng)度。

        圖11 U 形環(huán)Fig.11 U-shaped ring

        圖12 載荷連接器Fig.12 Load connector

        3.3 吊帶結(jié)構(gòu)及強(qiáng)度的適應(yīng)性改進(jìn)

        (1)采用4 根單獨(dú)吊帶取代一分四吊帶,以增加吊帶工作的可靠性(見圖13)。

        圖13 吊帶結(jié)構(gòu)Fig.13 Sling structure

        (2)提高單根吊帶的強(qiáng)度,以應(yīng)對姿態(tài)不穩(wěn)定時(shí)單根吊帶承受系統(tǒng)載荷的工況。將4 根減速傘下吊帶理論強(qiáng)度設(shè)計(jì)為196 kN。吊帶采用雙根27-5000 芳Ⅲ帶縫制,詳細(xì)結(jié)構(gòu)見圖14。實(shí)際靜拉強(qiáng)度可以達(dá)到151.9~156.8 kN。

        圖14 減速傘下吊帶詳細(xì)結(jié)構(gòu)Fig.14 Detailed structure of sling under brake parachute

        (3)增加吊帶長度至2.2 m,使吊帶與助推器裝配后的收斂角小于45°,以改善吊帶的受力條件,保證吊帶強(qiáng)度。

        4 優(yōu)化措施驗(yàn)證情況

        2020 年3 月,采取了優(yōu)化措施的傘分系統(tǒng)安裝在一個(gè)助推器中,結(jié)合運(yùn)載火箭發(fā)射某衛(wèi)星任務(wù),進(jìn)行了第二次試飛試驗(yàn)。試驗(yàn)中,減速傘工作正常,減速傘下吊帶完好,充分驗(yàn)證了優(yōu)化措施的有效性。減速傘落地狀態(tài)見圖15。

        圖15 第二次試飛中的減速傘Fig.15 Brake parachute in the second flight

        5 結(jié) 論

        本文以某項(xiàng)目研制過程中,減速傘提前分離故障為切入點(diǎn),探討了吊帶在非正常位置受力導(dǎo)致的吊帶斷裂問題。并根據(jù)相關(guān)視頻資料及落地現(xiàn)場的檢查情況,以及采集到的測試數(shù)據(jù),對故障機(jī)理進(jìn)行了全面分析,并結(jié)合減速傘下吊帶靜態(tài)拉伸試驗(yàn)及動(dòng)態(tài)沖擊試驗(yàn),借鑒國內(nèi)外吊帶系統(tǒng)的相關(guān)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),提出了從工作程序、結(jié)構(gòu)及強(qiáng)度3方面采取措施,解決吊帶在非正常位置受力導(dǎo)致的吊帶斷裂問題。

        該項(xiàng)目的后續(xù)飛行試驗(yàn)中減速傘下吊帶完好,充分驗(yàn)證了解決非正常位置受力導(dǎo)致吊帶斷裂問題的改進(jìn)措施是有效的。

        吊帶非正常位置受力導(dǎo)致的斷裂問題研究既有效地解決了項(xiàng)目研制中的故障問題,又為后續(xù)產(chǎn)品的研制提供新的思路和設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),具有較高的借鑒和參考價(jià)值。

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