陳吉明,吳盛豪,廖達(dá)雄,裴海濤,呂金磊,熊 波
(1.南京航空航天大學(xué)航空學(xué)院非定??諝鈩?dòng)力學(xué)與流動(dòng)控制工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,南京210016;2.中國(guó)空氣動(dòng)力研究與發(fā)展中心設(shè)備設(shè)計(jì)及測(cè)試技術(shù)研究所,綿陽621000;3.中國(guó)空氣動(dòng)力研究與發(fā)展中心高速空氣動(dòng)力研究所,綿陽621000)
中國(guó)空氣動(dòng)力研究與發(fā)展中心(China Aero-dynamics Research and Development Center,CARDC)0.6 m 連續(xù)式跨聲速風(fēng)洞如圖1 所示,以下簡(jiǎn)稱“0.6 m 風(fēng)洞”)是一座采用干燥空氣作為試驗(yàn)介質(zhì)的低噪聲變密度回流式風(fēng)洞,是大型基礎(chǔ)設(shè)施某連續(xù)式跨聲速風(fēng)洞的引導(dǎo)風(fēng)洞,也是開展跨聲速空氣動(dòng)力學(xué)基礎(chǔ)研究的先進(jìn)試驗(yàn)平臺(tái)[1]。連續(xù)式風(fēng)洞采用壓縮機(jī)作為驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),具有運(yùn)行成本低、效率高、流場(chǎng)品質(zhì)好、速壓范圍寬等優(yōu)點(diǎn),可以克服暫沖式風(fēng)洞能源消耗高、運(yùn)行效率相對(duì)較低、運(yùn)行壓力下限較高和流場(chǎng)品質(zhì)改進(jìn)難度大等缺點(diǎn)。目前國(guó)外先進(jìn)的大型跨聲速風(fēng)洞如美國(guó)NASA 蘭 利16 英 尺 跨 聲 速 風(fēng) 洞、NTF 風(fēng) 洞、BT-WT 風(fēng) 洞、歐 洲ETW 風(fēng) 洞、俄 羅 斯T128、日 本2 m×2 m 跨聲速風(fēng)洞及法國(guó)S1 風(fēng)洞等,均采用連續(xù)式型式,表1 給出了國(guó)外部分同類風(fēng)洞性能指標(biāo)。表1 中,ΔCp為脈動(dòng)壓力系數(shù),σMa為馬赫數(shù)均方根偏差值。為降低風(fēng)洞氣流脈動(dòng)、改善風(fēng)洞流場(chǎng)品質(zhì)并提高風(fēng)洞試驗(yàn)效率,0.6 m 風(fēng)洞設(shè)計(jì)采用了半柔壁噴管、低噪聲槽壁試驗(yàn)段、三段調(diào)節(jié)片加可調(diào)中心體式二喉道、指片嵌入式主流引射縫以及洞體回路降噪等新型技術(shù)[1-3]。風(fēng)洞總體性能參數(shù)如表2 所 示[4]。
表2 0.6 m 風(fēng)洞總體性能參數(shù)[4]Table 2 General performance of 0.6 m continuous tran-sonic wind tunnel[4]
圖1 0.6 m 連續(xù)式跨聲速風(fēng)洞Fig.1 0.6 m continuous transonic wind tunnel
國(guó)內(nèi)同類型的風(fēng)洞主要有:(1)西北工業(yè)大學(xué)NF-6 風(fēng)洞[5],是中國(guó)首座可增壓連續(xù)式跨聲速風(fēng)洞,風(fēng)洞總壓范圍為100~550 kPa,試驗(yàn)段馬赫數(shù)范圍為0.20~1.0,配備液氮噴入系統(tǒng)風(fēng)洞具備一定降溫運(yùn)行能力。風(fēng)洞設(shè)計(jì)未采用柔壁噴管、低噪聲試驗(yàn)段及高性能二喉道等先進(jìn)技術(shù);(2)中國(guó)航空工業(yè)空氣動(dòng)力研究院FL-61 風(fēng)洞[6],風(fēng)洞總壓范圍20~400 kPa,同時(shí)具備常規(guī)試驗(yàn)與結(jié)冰試驗(yàn)?zāi)芰ΓR?guī)試驗(yàn)馬赫數(shù)范圍為0.15~1.6,同時(shí)配備開孔壁和開槽壁試驗(yàn)段。上述風(fēng)洞建成之后,在風(fēng)洞總體性能調(diào)試基礎(chǔ)上,均分別開展了試驗(yàn)段流場(chǎng)參數(shù)調(diào)試研究,通過風(fēng)洞運(yùn)行狀態(tài)調(diào)節(jié)、關(guān)鍵部段設(shè)計(jì)參數(shù)優(yōu)化以及各分系統(tǒng)性能參數(shù)調(diào)試,獲得了試驗(yàn)段較好的流場(chǎng)品質(zhì),表現(xiàn)出了連續(xù)式風(fēng)洞的優(yōu)勢(shì)。為進(jìn)一步改善連續(xù)式跨聲速流場(chǎng)品質(zhì),本文優(yōu)化了不同型式的試驗(yàn)段壁板參數(shù)(槽壁/孔壁),采取了洞體回路降噪、半柔壁噴管和二喉道聯(lián)合運(yùn)用、主流引射與駐室抽氣系統(tǒng)同步控制等措施[7-10],并開展了相關(guān)試驗(yàn)研究,獲得試驗(yàn)段流場(chǎng)參數(shù)測(cè)試結(jié)果,為中國(guó)大型連續(xù)式跨聲速風(fēng)洞研制與調(diào)試提供參考。流場(chǎng)參數(shù)調(diào)試研究?jī)?nèi)容主要包括:總壓和馬赫數(shù)控制精度、軸向馬赫數(shù)分布均勻性、試驗(yàn)段動(dòng)態(tài)流場(chǎng)品質(zhì)、標(biāo)模試驗(yàn)及流向角等。
表1 國(guó)外部分同類風(fēng)洞性能指標(biāo)Table 1 Performance index of some foreign continuous transonic wind tunnels
總壓和馬赫數(shù)多變量控制是0.6 m 風(fēng)洞的關(guān)鍵技術(shù)之一。其中,風(fēng)洞試驗(yàn)段馬赫數(shù)由壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速、第二喉道開度和駐室抽氣系統(tǒng)等共同調(diào)節(jié)控制;穩(wěn)定段總壓由增壓配氣系統(tǒng)調(diào)節(jié)閥、抽真空及排氣系統(tǒng)調(diào)節(jié)閥等調(diào)節(jié)控制。試驗(yàn)段馬赫數(shù)計(jì)算公式為
式中:Ma 為試驗(yàn)段氣流馬赫數(shù);p0為穩(wěn)定段來流總壓;ps為試驗(yàn)段氣流靜壓。
由式(1)可見馬赫數(shù)(Ma)與穩(wěn)定段總壓(p0)密切相關(guān),因而在二者的控制上存在較強(qiáng)的耦合性;另一方面,在對(duì)壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速進(jìn)行調(diào)節(jié)以控制馬赫數(shù)時(shí),會(huì)帶來穩(wěn)定段總壓的明顯變化,這也加大了多變量控制難度。為提升總壓控制精度和馬赫數(shù)控制精度,首先開展壓縮機(jī)性能調(diào)試,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)速0.3‰的控制精度,并采用風(fēng)洞第二喉道節(jié)流、駐室抽氣等輔助穩(wěn)壓手段,在優(yōu)化控制策略的基礎(chǔ)上,試驗(yàn)研究采取了分段變參數(shù)加模糊變參數(shù)PID 算法進(jìn)行總壓控制[11],采取自適應(yīng)式預(yù)置、階梯逼近解耦、內(nèi)環(huán)穩(wěn)定觀測(cè)以及攻角姿態(tài)補(bǔ)償?shù)人惴ㄟM(jìn)行馬赫數(shù)控制[12]。試驗(yàn)結(jié)果顯示標(biāo)模試驗(yàn)單條極曲線時(shí)間縮短,常壓和增壓狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)了風(fēng)洞穩(wěn)定段總壓控制精度優(yōu)于0.1%、試驗(yàn)馬赫數(shù)控制精度優(yōu)于0.001 的國(guó)際領(lǐng)先水平(圖2)[7]。
圖2 常壓狀態(tài)下總壓控制精度和馬赫數(shù)控制精度Fig.2 Control precision of total pressure and Mach number in ordinary pressure condition
研究發(fā)現(xiàn),穩(wěn)定段總壓越低,風(fēng)洞總壓系數(shù)隨時(shí)間變化的波動(dòng)量越明顯,從而導(dǎo)致了在負(fù)壓狀態(tài)下總壓控制精度和馬赫數(shù)控制精度有所降低[13]。例如,當(dāng)穩(wěn)定段總壓為50 kPa 時(shí),總壓控制精度和馬赫數(shù)控制精度分別下降到0.15%和0.001 5;當(dāng)穩(wěn)定段總壓為20 kPa 時(shí),總壓控制精度下降至0.2%,在少數(shù)點(diǎn)(Ma=0.2、0.3)馬赫數(shù)控制精度超出0.002。經(jīng)分析,當(dāng)試驗(yàn)段雷諾數(shù)ReT<5×105(參考長(zhǎng)度c 為0.1 倍當(dāng)量直徑)時(shí),ReT對(duì)風(fēng)洞總壓控制精度和馬赫數(shù)控制精度存在明顯影響,ReT越低,總壓和馬赫數(shù)控制精度越差。主要原因是低雷諾數(shù)條件下,流經(jīng)壓縮機(jī)及風(fēng)洞回路相關(guān)部段(如擴(kuò)散段和拐角段等)的氣流發(fā)生分離現(xiàn)象,導(dǎo)致管路截面總壓分布均勻性和流動(dòng)穩(wěn)定性均受到影響,同時(shí)由于測(cè)量管路較長(zhǎng),試驗(yàn)段駐室靜壓對(duì)總壓波動(dòng)響應(yīng)滯后,在二者的共同作用下造成了馬赫數(shù)控制精度的降低。
試驗(yàn)段馬赫數(shù)分布主要受上游穩(wěn)定段氣流的均勻性、噴管和試驗(yàn)段當(dāng)?shù)財(cái)_動(dòng)等因素影響。通過優(yōu)化設(shè)計(jì)和方案改進(jìn),0.6 m 風(fēng)洞回路部段流場(chǎng)基本控制在理想水平,進(jìn)而試驗(yàn)段當(dāng)?shù)財(cái)_動(dòng)對(duì)流場(chǎng)均勻性的影響起到了支配作用。試驗(yàn)段流場(chǎng)均勻性主要通過軸向馬赫數(shù)分布均方根偏差值σMa來反映。該值是通過安裝于試驗(yàn)段中心軸線上的軸向靜壓探測(cè)管進(jìn)行測(cè)量并計(jì)算處理得到[14],試驗(yàn)段模型區(qū)為距試驗(yàn)段入口1 000~1 600 mm 范圍。
跨聲速試驗(yàn)段流場(chǎng)均勻性(軸向馬赫數(shù)分布)是風(fēng)洞穩(wěn)態(tài)最重要的流場(chǎng)指標(biāo),流場(chǎng)調(diào)節(jié)措施的對(duì)象主要包括:試驗(yàn)段壁板擴(kuò)開角、主流引射縫開度、壁板開閉比、駐室抽氣系統(tǒng)抽氣流量等。通過初步研究,穩(wěn)態(tài)流場(chǎng)品質(zhì)主要與試驗(yàn)段壁板設(shè)計(jì)方案及設(shè)計(jì)參數(shù)相關(guān)。在流場(chǎng)數(shù)值模擬的基礎(chǔ)上,針對(duì)不同通氣壁板型式(槽壁和孔壁)試驗(yàn)段開展了兩期試驗(yàn)驗(yàn)證及對(duì)比研究,試驗(yàn)段試驗(yàn)件照片如圖3 所示。第1 期主要針對(duì)槽壁和孔壁進(jìn)行試驗(yàn)對(duì)比;第2 期主要針對(duì)槽壁試驗(yàn)段開展設(shè)計(jì)參數(shù)優(yōu)化研究,通過改變槽型、調(diào)節(jié)開槽率、增加槽板厚度、槽壁加網(wǎng)等方案,以進(jìn)一步改善流場(chǎng)均勻性。
圖3 不同試驗(yàn)段壁板試驗(yàn)件照片F(xiàn)ig.3 Photos of perforated and slotted test sections
根據(jù)第1 期試驗(yàn)段試驗(yàn)件方案,測(cè)試得到具有代表性的四壁槽壁狀態(tài)軸向馬赫數(shù)分布曲線見圖4,可見當(dāng)Ma<1.0 時(shí),槽壁試驗(yàn)段馬赫數(shù)均方根偏差值σMa均優(yōu)于0.002 指標(biāo)要求,略優(yōu)于孔壁試驗(yàn)段;而Ma ≥1.0 時(shí),孔壁試驗(yàn)段馬赫數(shù)均方根偏差值優(yōu)于槽壁試驗(yàn)段,均達(dá)到σMa<0.008 指標(biāo)要求。結(jié)合馬赫數(shù)分布,分析產(chǎn)生上述現(xiàn)象的主要原因是槽壁試驗(yàn)段原設(shè)計(jì)方案為8 條槽、槽寬7.5 mm、槽深50 mm、開閉比10%,開閉比較大導(dǎo)致槽入口處產(chǎn)生較強(qiáng)的膨脹波,進(jìn)而引起試驗(yàn)段模型區(qū)內(nèi)流場(chǎng)波動(dòng)。
圖4 槽壁試驗(yàn)段軸向馬赫數(shù)分布(1 期試驗(yàn))Fig.4 Axial distribution of Mach number in test section with slotted walls(The first stage test)
在上述試驗(yàn)基礎(chǔ)上,針對(duì)槽壁試驗(yàn)段開展了不同槽型及設(shè)計(jì)參數(shù)(開槽數(shù)、槽寬、槽深及開槽率等)優(yōu)化設(shè)計(jì),試驗(yàn)件照片見圖3(b)。通過第2 期試驗(yàn)研究,獲得了全馬赫數(shù)范圍均滿足達(dá)標(biāo)流場(chǎng)的試驗(yàn)結(jié)果。圖5 給出了單邊6 條槽、槽寬6.2 mm、槽深150 mm、開閉比6.25%的上下槽壁壁試驗(yàn)段狀態(tài)下軸向馬赫數(shù)分布曲線,當(dāng)Ma≤1.0 時(shí),σMa<0.002;當(dāng)1.0<Ma≤1.6 時(shí),σMa<0.006???見,優(yōu)化后的開槽壁試驗(yàn)段流場(chǎng)均勻性參數(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)外跨超聲速風(fēng)洞先進(jìn)水平。
圖5 槽壁試驗(yàn)段軸向馬赫數(shù)分布(2 期試驗(yàn))Fig.5 Axial distribution of Mach number in test section with slotted walls(The second stage test)
為實(shí)現(xiàn)風(fēng)洞低超聲速范圍內(nèi)(1.4≤Ma≤1.6)均勻穩(wěn)定流場(chǎng),0.6 m 風(fēng)洞設(shè)計(jì)了2 種方案:通氣壁試驗(yàn)段方案和實(shí)壁試驗(yàn)段方案。
針對(duì)通氣壁試驗(yàn)段方案,前期調(diào)試結(jié)果顯示,孔壁和槽壁試驗(yàn)段均能達(dá)到σMa≤0.008(1.0≤Ma≤1.6)的設(shè)計(jì)要求(圖5),驗(yàn)證了通過通氣壁試驗(yàn)段(孔壁或槽壁)實(shí)現(xiàn)低超聲速范圍流場(chǎng)試驗(yàn)的可行性。但試驗(yàn)結(jié)果也發(fā)現(xiàn),實(shí)現(xiàn)相同的試驗(yàn)段馬赫數(shù),通氣壁試驗(yàn)段壓力損失較大,需要的壓縮機(jī)壓比更高,消耗功率更大。
針對(duì)實(shí)壁試驗(yàn)段方案,0.6 m 風(fēng)洞設(shè)計(jì)采取超聲速噴管型面,對(duì)Ma 分別為1.4、1.5 和1.6 的超聲速流場(chǎng)進(jìn)行了調(diào)試研究。主要方法是通過噴管動(dòng)調(diào),使噴管出口菱形區(qū)(模型區(qū))中心線馬赫數(shù)分布達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)要求。動(dòng)調(diào)試驗(yàn)采用實(shí)驗(yàn)影響法,其基本出發(fā)點(diǎn)是通過實(shí)驗(yàn)獲得選定撐桿的影響曲線,即所選撐桿的單位微小變化所引起的核心流各測(cè)量點(diǎn)的馬赫數(shù)變化量,并利用選定撐桿組的全部影響曲線,通過一定的數(shù)學(xué)運(yùn)算,使得噴管型面得到理論上的最佳修正。半柔壁噴管結(jié)構(gòu)示意圖如圖6 所示,噴管型面調(diào)節(jié)主要通過第3#、4#、5#電動(dòng)撐桿行程調(diào)節(jié)來實(shí)現(xiàn)。
圖6 半柔壁噴管結(jié)構(gòu)示意圖Fig.6 Structure layout of semi-flexible nozzle
經(jīng)過動(dòng)調(diào)后,Ma 分別為1.4、1.5 和1.6 的超聲速流場(chǎng)大幅度提高,第一菱形區(qū)流場(chǎng)品質(zhì)滿足國(guó)軍標(biāo)先進(jìn)指標(biāo)要求[7],測(cè)試結(jié)果見表3。然而前期風(fēng)洞總體設(shè)計(jì)考慮到亞跨超聲速試驗(yàn)段長(zhǎng)度的一致性(通氣壁試驗(yàn)段與實(shí)壁試驗(yàn)段設(shè)計(jì)共用模型支架段,模型區(qū)位置相同),0.6 m 風(fēng)洞超聲速模型區(qū)位于第二與第三菱形區(qū)之間,因此超聲速模型區(qū)流場(chǎng)品質(zhì)有所下降,下一步將通過超聲速噴管與超聲速實(shí)壁試驗(yàn)段連接處的型面曲率連續(xù)性問題的解決來改善模型區(qū)馬赫數(shù)均勻性。
表3 風(fēng)洞超聲速流場(chǎng)實(shí)測(cè)結(jié)果Table 3 Measurement results of supersonic flow quality
試驗(yàn)段動(dòng)態(tài)流場(chǎng)參數(shù)(氣流脈動(dòng))越來越受到重視。在跨超聲速風(fēng)洞中,氣流脈動(dòng)主要包括速度脈動(dòng)(湍流度)和壓力脈動(dòng)(噪聲),它們都對(duì)風(fēng)洞試驗(yàn)數(shù)據(jù)有很大影響,特別是對(duì)非定常試驗(yàn)及邊界層轉(zhuǎn)捩試驗(yàn)等[15]。因此,風(fēng)洞設(shè)計(jì)時(shí)必須使它們達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)要求。在連續(xù)式跨超聲速風(fēng)洞中,試驗(yàn)段的氣流脈動(dòng)主要來源于壓縮機(jī)、二喉道、擴(kuò)散段和試驗(yàn)段本身。
試驗(yàn)段噪聲通常采用脈動(dòng)壓力系數(shù)ΔCp來表示,0.6 m 風(fēng)洞ΔCp通過安裝于試驗(yàn)段中心流10°錐上的脈動(dòng)壓力傳感器測(cè)量得到。為達(dá)到ΔCp<0.8%的指標(biāo)要求,首先要隔離來自試驗(yàn)段上、下游兩個(gè)方向噪聲的影響,需要通過對(duì)不同頻率范圍的噪聲源(壓縮機(jī)、通氣壁試驗(yàn)段等)采取相適應(yīng)的降噪措施來實(shí)現(xiàn)。因此,試驗(yàn)研究一方面采取被動(dòng)降噪方式,通過風(fēng)洞沿程回路吸聲處理,消除壓縮機(jī)噪聲對(duì)試驗(yàn)段的影響;另一方面采取主動(dòng)降噪方式,在壓縮機(jī)設(shè)計(jì)中采用較低轉(zhuǎn)速和盡量降低葉尖速度,通過試驗(yàn)段自身設(shè)計(jì)方案優(yōu)化降低噪聲。
首先,針對(duì)0.6 m 風(fēng)洞壓縮機(jī)出口噪聲偏高的問題,在風(fēng)洞回路中對(duì)壓縮機(jī)尾罩部段、第四拐角段分別采取了微穿孔板吸聲降噪措施,使得試驗(yàn)段來流噪聲達(dá)到預(yù)期水平。針對(duì)壓縮機(jī)尾罩段,采取3 層微穿孔板降噪方案,外層微穿孔板厚度0.8 mm,開孔直徑0.8 mm,開孔率2%,中間微穿孔板厚度0.8 mm,開孔直徑0.8 mm,開孔率1%;針對(duì)第四拐角段,采用吸聲結(jié)構(gòu)與導(dǎo)流片組合設(shè)計(jì),導(dǎo)流片采用彎板形式,導(dǎo)流片內(nèi)部填充吸聲材料。導(dǎo)流片為框架加蒙皮結(jié)構(gòu),其中蒙皮既是導(dǎo)流片的型面又兼作吸聲結(jié)構(gòu)的護(hù)面板。采取降噪措施后,試驗(yàn)測(cè)試第四拐角段最小降噪量超過10 dB(圖7),壓縮機(jī)尾罩段降噪量超過5 dB,可見風(fēng)洞回路部段采用微穿孔板方案在較寬頻率范圍內(nèi)起到了良好的吸聲效果,為試驗(yàn)段噪聲指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了背景條件。
其次,針對(duì)試驗(yàn)段本身開展降噪設(shè)計(jì)。試驗(yàn)段自身噪聲主要包括邊界層噪聲、試驗(yàn)段擴(kuò)張形成的噴注噪聲、通氣壁(開槽/開孔)的駐室回流、再入?yún)^(qū)噪聲,開孔壁面存在的斜孔邊棱音[16],此外一些通氣壁試驗(yàn)段中還存在壁孔-風(fēng)洞共振產(chǎn)生的噪聲等。本文主要研究通過不同通氣壁型式(開孔或開槽)及不同設(shè)計(jì)參數(shù)(開閉比、開槽數(shù)目、槽深等)的主動(dòng)降噪措施進(jìn)行噪聲性能對(duì)比試驗(yàn),測(cè)得不同馬赫數(shù)下典型的脈動(dòng)壓力系數(shù)如圖8 所示。由圖8 可見開槽壁試驗(yàn)段噪聲明顯低于開孔壁試驗(yàn)段,而且當(dāng)0.5≤Ma≤0.9 時(shí),通過二喉道節(jié)流措施可以大大改善試驗(yàn)段噪聲水平,起到了抑制下游噪聲前傳至試驗(yàn)段的作用。同時(shí)試驗(yàn)研究還發(fā)現(xiàn),對(duì)于開槽壁試驗(yàn)段,在開閉比保持不變的情況下,增加開槽的數(shù)量可降低氣流的壓力脈動(dòng)水平,槽壁加網(wǎng)后可進(jìn)一步降低氣流壓力脈動(dòng)。
圖7 第四拐角段降噪效果Fig.7 Noise reduction level with acoustic treatments in the fourth corner
圖8 試驗(yàn)段核心流噪聲測(cè)試結(jié)果Fig.8 Results of core flow noise in test section
圖8 中低馬赫數(shù)范圍(0.2≤Ma≤0.5)ΔCp明顯偏高主要是由于低馬赫數(shù)狀態(tài)二喉道節(jié)流調(diào)節(jié)范圍有限,試驗(yàn)段下游噪聲(壓縮機(jī)及再導(dǎo)入段等)前傳所致。這將通過相關(guān)部段方案優(yōu)化和設(shè)計(jì)參數(shù)改進(jìn)(如第一拐角段采取吸聲降噪處理),從而降低試驗(yàn)段下游部段噪聲對(duì)試驗(yàn)段流場(chǎng)的影響。
湍流度是表征氣流速度脈動(dòng)的動(dòng)態(tài)流場(chǎng)參數(shù),風(fēng)洞試驗(yàn)段湍流度指標(biāo)主要通過穩(wěn)定段整流裝置及收縮段等設(shè)計(jì)來實(shí)現(xiàn)。從熱線風(fēng)速儀測(cè)試技術(shù)成熟度和測(cè)量數(shù)據(jù)可靠性考慮,首先對(duì)0.6 m 風(fēng)洞低速部段沿程進(jìn)行了湍流度測(cè)量,具體包括換熱器、第四拐角段和穩(wěn)定段前后。
熱線風(fēng)速儀測(cè)試結(jié)果見表4。0.6 m 風(fēng)洞大開角段出口(換熱器入口)湍流度較高,而換熱器對(duì)氣流速度脈動(dòng)起到了很好的衰減作用,氣流經(jīng)過第四拐角段后湍流度又大幅增大,主要是由于第四拐角段導(dǎo)流片采取吸聲降噪措施設(shè)計(jì)后,導(dǎo)流片弦長(zhǎng)取得過大,導(dǎo)致穩(wěn)定段入口氣流脈動(dòng)較大。穩(wěn)定段安裝1 層蜂窩器和3 層阻尼網(wǎng)對(duì)湍流度的衰減作用與工程估算結(jié)果吻合良好。根據(jù)該來流湍流度結(jié)果及收縮段設(shè)計(jì)參數(shù)推算,試驗(yàn)段湍流度大約為0.2%左右,若增加風(fēng)洞設(shè)計(jì)時(shí)預(yù)留的2 層阻尼網(wǎng),試驗(yàn)段湍流度可達(dá)到0.05%。
表4 低速部段湍流度測(cè)試結(jié)果Table 4 Testing results of turbulivity in low speed sec-tions
完成風(fēng)洞流場(chǎng)校測(cè)后,針對(duì)不同壁板型式試驗(yàn)段開展了標(biāo)模試驗(yàn),并在不同穩(wěn)定段總壓狀態(tài)下對(duì)標(biāo)模測(cè)力數(shù)據(jù)精準(zhǔn)度進(jìn)行了比較,同時(shí)測(cè)得了試驗(yàn)段平均氣流偏角。
在常壓狀態(tài)下,GBM—04A 標(biāo)模試驗(yàn)結(jié)果表明,槽壁試驗(yàn)段和孔壁試驗(yàn)段試驗(yàn)結(jié)果具有良好的精準(zhǔn)度水平,數(shù)據(jù)精度都達(dá)到了國(guó)軍標(biāo)先進(jìn)指標(biāo)[7]。相同馬赫數(shù)時(shí),相對(duì)常壓和增壓狀態(tài),總壓20 kPa 的負(fù)壓工況由于存在低雷諾數(shù)效應(yīng),如圖9~10 所示,升力線斜率CLα及零升阻力CD0差異顯著,CLα減小2%~14%,阻力增大10%~12%,Re越小,差異越大。增壓試驗(yàn)結(jié)果與常壓試驗(yàn)結(jié)果基本一致,其中升力線吻合較好,CD0有一定程度的減小。同時(shí)發(fā)現(xiàn),相對(duì)于四壁孔壁試驗(yàn),槽壁試驗(yàn)段表現(xiàn)出一定程度的自由邊界效應(yīng),而上下孔壁左右實(shí)壁試驗(yàn)段則表現(xiàn)出一定的實(shí)壁邊界效應(yīng),如圖11 所示。因此,對(duì)不同型式和不同開閉比試驗(yàn)段,有待針對(duì)其流場(chǎng)均勻性、噪聲和洞壁干擾特性開展綜合性能優(yōu)化設(shè)計(jì)研究。
對(duì)試驗(yàn)段氣流偏角,通過標(biāo)模正反裝的方式測(cè)得各馬赫數(shù)狀態(tài)下平均流向角優(yōu)于0.1°;通過五孔探針測(cè)得試驗(yàn)段中心流點(diǎn)流向角度優(yōu)于0.2°。目前,由于跨超聲速流動(dòng)中方向場(chǎng)探針的測(cè)試和校準(zhǔn)受到激波和邊界層的干擾,數(shù)據(jù)辨識(shí)難度較大,中國(guó)在高速流場(chǎng)的點(diǎn)流向測(cè)試技術(shù)方面還處于探索和完善階段,下一步將通過方向場(chǎng)探針排架測(cè)試試驗(yàn)段截面上點(diǎn)流向分布,進(jìn)一步提高數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)度。
圖9 Rec對(duì)CLα的影響(參考長(zhǎng)度c=0.174 m)Fig.9 Influence of Rec on CLα(Reference length c=0.174 m)
圖10 Rec對(duì)CD0的影響(參考長(zhǎng)度c=0.174 m)Fig.10 Influence of Rec on CD0(Reference length c=0.174 m)
圖11 不同類型試驗(yàn)段CLα隨Ma 變化Fig.11 Relationship between CLα and Ma in different test sec-tions
通過0.6 m 風(fēng)洞流場(chǎng)品質(zhì)參數(shù)調(diào)試研究,驗(yàn)證了連續(xù)式跨聲速風(fēng)洞總體布局及半柔壁噴管、調(diào)節(jié)片加中心體式第二喉道、低阻損高效率換熱器等部段創(chuàng)新性設(shè)計(jì)方案的可行性。同時(shí)通過改進(jìn)槽壁試驗(yàn)段的設(shè)計(jì)參數(shù),減弱了產(chǎn)生低超聲速流場(chǎng)加速區(qū)的過膨脹,提高了軸向馬赫數(shù)分布均勻性;通過對(duì)壓縮機(jī)尾罩和第四拐角段進(jìn)行消聲處理,有效抑制了壓縮機(jī)前傳噪聲對(duì)試驗(yàn)段的影響;第二喉道節(jié)流運(yùn)行的方式,提升了試驗(yàn)段的噪聲水平。獲得的流場(chǎng)品質(zhì)參數(shù)表明,風(fēng)洞總壓和馬赫數(shù)控制精度、流場(chǎng)均勻性和穩(wěn)定性、試驗(yàn)段噪聲和湍流度以及標(biāo)模試驗(yàn)結(jié)果均優(yōu)于國(guó)內(nèi)現(xiàn)有跨聲速風(fēng)洞,達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,為中國(guó)大型連續(xù)式跨超聲速風(fēng)洞研制提供了參考。