李為實
(合肥工業(yè)大學(xué) 資源與環(huán)境工程學(xué)院,合肥 230009)
為全方位管控各類廢棄物排放、推動綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展、著重解決水污染防控及其相關(guān)技術(shù)優(yōu)化,垃圾填埋場產(chǎn)生的垃圾滲濾液其處理問題被作為水污染防治攻堅克難的關(guān)鍵[1-2]。垃圾滲濾液產(chǎn)生于填埋過程中因發(fā)酵、降水淋溶及其他水分參與形成的一種高濃度有機(jī)廢水[3],其具有水質(zhì)復(fù)雜、金屬離子濃度高及營養(yǎng)比例失調(diào)等特點,現(xiàn)今國內(nèi)外在面對垃圾滲濾液處理問題時主要通過三種方法進(jìn)行解決,分別是:生物處理法、土植法及物化法。傳統(tǒng)的生化處理法在處理垃圾滲濾液時,要求進(jìn)水水力負(fù)荷及有機(jī)負(fù)荷變化小、對系統(tǒng)搭建場地及自身穩(wěn)定度要求高,土植法處理周期過長,而物化法中膜分離技術(shù)手段的處理克服了其他方法在處理污水選用工藝時對水質(zhì)、水量、場地及系統(tǒng)穩(wěn)定性的高要求,可在中小型的垃圾填埋場滲濾液的處理中推廣使用,其中碟管式反滲透(disc-tube reverse osmosis,簡稱DTRO)膜系統(tǒng)就是專門針對垃圾滲濾液處理設(shè)計的工藝方法[4~6]。
在實現(xiàn)滲濾液處理達(dá)標(biāo)排放的基礎(chǔ)上,探求高自動化及更少的運(yùn)行費(fèi)用投入,一直是國內(nèi)外為之探索的目標(biāo)。但目前理論研究較多,缺少與實際應(yīng)用相結(jié)合的數(shù)據(jù)對比,為更好的解決滲濾液處理問題,本研究選取泗縣垃圾填埋場滲濾液處理站運(yùn)行情況作為研究對象,從工藝選擇、運(yùn)行流程、運(yùn)行效果及運(yùn)行投入進(jìn)行闡述。通過兩級DTRO系統(tǒng)的使用,觀察系統(tǒng)滲濾液出水水質(zhì)、高自動化的運(yùn)行效果及分析更低的運(yùn)行成本,從系統(tǒng)配套使用的實時監(jiān)控系統(tǒng)對比其在減少成本上的優(yōu)越性。研究成果可為我國建設(shè)規(guī)模為Ⅲ類、Ⅳ類型(中小型)垃圾填埋場滲濾液的處理工藝選擇提供數(shù)據(jù)參考。
安徽泗縣垃圾填埋場建設(shè)規(guī)模為日處理生活垃圾220t,通過比對《生活垃圾衛(wèi)生填埋處理工程項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》建設(shè)規(guī)模在200~500t/d的填埋場屬于Ⅲ類型填埋場,填埋場總庫容為105.22×104m3,庫區(qū)占地面積11.7hm2,服務(wù)年限為14年。于2017年開始運(yùn)行,場區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的滲濾液、地面及車輛清洗水均匯入處理規(guī)模為250m3/d滲濾液處理站(15 000m3調(diào)節(jié)池+兩級DTRO+吹脫)處理后,最終排入新濉河。泗縣垃圾填埋場滲濾液處理站進(jìn)水水質(zhì)設(shè)計參考同類型填埋場實測指標(biāo),出水水質(zhì)需滿足《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》中排放要求,化學(xué)耗氧量(CODCr)、生化需氧量(BOD5)、氨氮(NH3-N)、總氮(TN)、總磷(TP)及懸浮物(SS)各項污染因子進(jìn)出水指標(biāo)如表1所示。
表1 進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)Tab.1 Water quality index of inlet and outlet
發(fā)展前景好運(yùn)用普遍一直都是膜技術(shù)在滲濾液處理上的優(yōu)勢,與其他技術(shù)相比,膜技術(shù)還具有受原水質(zhì)變化影響小,出水水質(zhì)穩(wěn)定等特點,從而也使這種技術(shù)在工程實踐中得到廣泛應(yīng)用[7~9]。反滲透則是膜處理方法中最具代表性的一種,其中主要可分為:碟管式反滲透及碟管式納濾(DTNF)兩種,碟管式處理系統(tǒng)對填埋場滲濾液的水質(zhì)要求相對較低,僅需簡單預(yù)處理,便可在工程實踐中進(jìn)行運(yùn)用。
以滲濾液原水水質(zhì)、出水要求及工程投入為基礎(chǔ),結(jié)合實際情況,可按需求在兩級DTRO、單級DTRO、膜生物反應(yīng)器(MBR)+單級DTRO/單級DTNF、DTRO與DTNF組合等工藝中進(jìn)行選擇[10],各工藝適用情景如表2所示。
表2 工藝適用情景[11]Tab.2 Process application situation
由于泗縣填埋場可生化條件較弱,因此需選用適用于生物處理技術(shù)受限的處理工藝,結(jié)合出水水質(zhì)要求,選定以兩級DTRO系統(tǒng)為工藝核心的處理工藝進(jìn)行處理滲濾液。
3.1 處理方法
滲濾液處理站選用“調(diào)節(jié)池+兩級DTRO+吹脫”處理工藝。日處理規(guī)模為250m3,原水電導(dǎo)率按20ms/cm(水溫>15℃)設(shè)計,其中一級DTRO設(shè)計回收率為72%,二級設(shè)計回收率90%,總回收率為70%。水量平衡及流程圖如下圖所示。
圖 兩級DTRO處理系統(tǒng)水平衡及流程圖(單位:m3/d)Fig. The process flow and water balance of two-stage DTRO treatment system
3.2 兩級反滲透處理系統(tǒng)
表3 系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)Tab.3 The design parameters of system
為降低后續(xù)設(shè)施的沖擊負(fù)荷,填埋區(qū)產(chǎn)生的滲濾液先匯入調(diào)節(jié)池內(nèi)[12]。隨后泵送至原水箱,該環(huán)節(jié)根具實時監(jiān)控可編程邏輯控制器(Programmable Logic Controller,簡稱PLC)系統(tǒng)觀察原水pH,通過投加酸液的方式使進(jìn)入膜處理系統(tǒng)的原水pH保持在6~6.5之間。經(jīng)過濾后進(jìn)入一級DTRO處理,出水分為兩個部分,分別由濃縮液和透過液組成,濃縮液將泵送回灌垃圾山[13],透過液直接進(jìn)入二級DTRO膜系統(tǒng)進(jìn)行處理,處理后還會產(chǎn)生少量濃縮液,將二次產(chǎn)生的少量濃縮液輸送回原水箱進(jìn)行再循環(huán),以提高系統(tǒng)回收率,而出水將進(jìn)入脫氣塔進(jìn)行吹脫除去二氧化碳等氣體,為確保出水pH值在6~9之間,在外排前根據(jù)PLC系統(tǒng)實時監(jiān)控值加堿調(diào)節(jié)pH,最終泵送外排至外環(huán)境。系統(tǒng)各項設(shè)計參數(shù)如表3所示。
3.3 運(yùn)行維護(hù)清洗
滲濾液中含有大量難溶鹽離子,在運(yùn)行過程中極易在兩級膜處理過程中殘留在膜柱內(nèi)結(jié)垢,如若不及時處理不僅會造成阻塞,還會降低膜的使用壽命,因此及時的清理這些污垢非常必要。泗縣垃圾填埋場滲濾液處理站使用PLC的實時監(jiān)控系統(tǒng),通過設(shè)定好的時間及提前投加入酸堿罐中的清洗液和阻垢劑,可實現(xiàn)無人現(xiàn)場操作的情況下系統(tǒng)定時自動清洗膜柱,僅需及時增補(bǔ)清洗液阻垢劑就可以實現(xiàn)自動化的操作。
3.4 處理效果
為掌握系統(tǒng)運(yùn)行效果,對各污染指標(biāo)進(jìn)行定期出水檢測,指標(biāo)分別為:pH、COD、NH3-N、TN、TP,檢測結(jié)果見表4。實時監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)出水電導(dǎo)率均值記錄如表5所示。
表4 出水定期檢測指標(biāo)Tab.4 The regular monitoring index in effluent water
表5 進(jìn)出水電導(dǎo)率Tab.5 Conductivity of water inlet and outlet (μs/cm)
從表4及表5中可得出如下結(jié)論:
(1)表4的檢測結(jié)果顯示,系統(tǒng)處理后出水CODCr濃度普遍低于26 mg/L,NH3-N濃度低于15 mg/L,出水水質(zhì)較為穩(wěn)定,且各項指標(biāo)均低于《生活垃圾填埋場污染物控制標(biāo)準(zhǔn)》所要求的排放標(biāo)準(zhǔn)。
(2)觀察表5可以發(fā)現(xiàn),經(jīng)過兩級DTRO處理后出水電導(dǎo)相較于進(jìn)水電導(dǎo)有了非常大的降低,由此亦可見該方法對滲濾液的處理高效穩(wěn)定。
(3)運(yùn)行期間通過PLC系統(tǒng)可實現(xiàn)在線實時添加阻垢劑,記錄每一環(huán)節(jié)壓力泵數(shù)值、進(jìn)出水各階段電導(dǎo)率及水量,方便觀察、維護(hù)、可大大減少人工操作成本,全流程可實現(xiàn)高度自動化。
(4)為延長設(shè)備使用壽命防止膜柱結(jié)垢而影響出水,在運(yùn)行期間設(shè)定PLC實時監(jiān)控系統(tǒng),控制定期清洗膜柱,從而保證整個系統(tǒng)在運(yùn)行期間高效且穩(wěn)定。
本項目泗縣垃圾填埋場滲濾液處理站建設(shè)總花費(fèi)為834萬元,包括兩級DTRO系統(tǒng)、泵送系統(tǒng)及PLC實時監(jiān)控系統(tǒng)等。滲濾液處理站在運(yùn)行過程中,會在用電、人工、清洗劑及設(shè)備維護(hù)上產(chǎn)生費(fèi)用。試驗期間系統(tǒng)年進(jìn)水量61 609t,月均處理滲濾液5 134t,運(yùn)行各項費(fèi)用及單價如表6所示。
表6 運(yùn)行成本一覽表Tab.6 The project operation cost list
查閱相關(guān)文獻(xiàn)發(fā)現(xiàn),相似場地條件及設(shè)備布置的情況下,處理能力200t/d的安岳垃圾填埋場滲濾液處理站每噸廢水處理成本為41.82元,其中電費(fèi)與藥劑費(fèi)共計34.19元/t[14],而處理能力250t/d的泗縣垃圾填埋場滲濾液處理站處理每噸廢水成本為56.18元,其中電費(fèi)與藥劑費(fèi)共計35.45元/t。造成成本差異的主要原因是由于本項目所采用PLC實時監(jiān)控系統(tǒng)使得藥劑可以按照設(shè)定值進(jìn)行投加,解決了投加過度而導(dǎo)致的浪費(fèi)及不及時的投加而使得膜片損耗的情況,使用PLC實時監(jiān)控系統(tǒng)后,用電消耗與藥劑費(fèi)合計占比由未使用PLC系統(tǒng)的81.76%,降至本項目的63.1%,高度自動化處理不僅減少消耗降低了成本,還使膜的使用壽命增長,系統(tǒng)運(yùn)行更加穩(wěn)定。
經(jīng)實踐證明,以兩級DTRO處理工藝為核心的“預(yù)處理+兩級DTRO+吹脫”處理系統(tǒng),解決了部分填埋場生化處理法不適用的問題,相較于土植法其不受場地約束,整套系統(tǒng)高度自動化,實時顯示各環(huán)節(jié)壓力泵數(shù)值、進(jìn)出水電導(dǎo)及各環(huán)節(jié)水量方便記錄,自動清洗方便快捷提高了系統(tǒng)穩(wěn)定性,長期跟蹤觀察可也以看出整體運(yùn)行情況穩(wěn)定,通過對比可得本研究對象運(yùn)行成本更低。各污染因子的檢測數(shù)據(jù)表明,滲濾液原水經(jīng)兩級DTRO工藝處理后,出水水質(zhì)可實現(xiàn)各項指標(biāo)均優(yōu)于排放標(biāo)準(zhǔn)要求。由此可見,碟管式反滲透處理工藝在解決建設(shè)規(guī)模為Ⅲ類、Ⅳ類型(中小型)垃圾填埋場滲濾液處理問題上可以做到出水水質(zhì)達(dá)標(biāo),且因其高度自動化可大大降低人員投入及運(yùn)行成本。