王 湛,李海橋,閆永生
(1.中國水利水電科學(xué)研究院,北京 100048;2.秦皇島海綿科技有限公司,河北 秦皇島 066000)
正滲透技術(shù)作為膜法水處理領(lǐng)域的前沿技術(shù),具有能耗低、膜污染程度輕、回收率高等優(yōu)點,受到國內(nèi)外眾多專家學(xué)者的廣泛關(guān)注。目前利用正滲透技術(shù)處理工業(yè)廢水的研究較少,王波等[1]將正滲透技術(shù)應(yīng)用對煤化工廢水的處理,回收率最高達(dá)到了91.1%;劉夢等[2]以濃度為1 mol/L 的汲取液實現(xiàn)了工業(yè)廢水中尿液的分離,對尿液中NH3-N,磷酸鹽和TOC 的分離效率均值都在90%以上,得到了高品質(zhì)的產(chǎn)水。但以上研究大都停留在實驗室階段,僅證明了正滲透工藝具備分離濃縮污染物的可行性,鮮有通過較大水量的中試設(shè)備對具體運行參數(shù)給出指導(dǎo)意見的研究。
純堿工業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)過程中占有重要地位,2014年我國純堿總產(chǎn)量達(dá)2 500 多萬t,其中氨堿制備法約占總產(chǎn)量的50%。在氨堿法生產(chǎn)過程中,蒸氨廢液是純堿制備工藝中產(chǎn)生量最大的廢液[3],主要成分有氯化鈉、氯化鈣等無機鹽,可溶性鹽質(zhì)量分?jǐn)?shù)高達(dá)15%~20%,每產(chǎn)生1 t 純堿,需要排放約10 t 的蒸氨廢液。目前主要采用晾曬進(jìn)行濃縮處理,然后進(jìn)入氯化鈣制備廠進(jìn)行結(jié)晶,此方法對環(huán)境的危害較大,不僅需要大量土地,而且易受地域和氣候等影響,晾曬濃縮后的濃液不穩(wěn)定,雜質(zhì)較多,不利于氯化鈣的蒸發(fā)結(jié)晶[4]。實驗通過測試不同運行方式、pH 值和溫度對正滲透的實際運行效果影響,研究正滲透技術(shù)處理蒸氨廢水的最佳運行參數(shù),為正滲透技術(shù)在工業(yè)廢水中的大規(guī)模應(yīng)用提供參考依據(jù)。
試驗原料液為蒸氨廢液,pH 值為10~11。汲取液的作用是提供驅(qū)動力,理想的驅(qū)動溶質(zhì)應(yīng)該具備以下特征[5]:①在水中具有較高的溶解度及較小的分子量,能產(chǎn)生較高的滲透壓;②無毒,在水中能夠安全存在;③與正滲透膜具有化學(xué)兼容性,不與膜發(fā)生化學(xué)反應(yīng),且不能將膜降解。本實驗選用高濃度精制鹽水作為汲取液[6]。原料液、汲取液成分見表1。
表1 原料液、汲取液成分g·L-1
主要試驗裝置:體積為2 000 L 的原水箱;流量為1 m3/h 的原水泵;體積為500 L 的汲取液存儲池;流量為1 m3/h 的汲取液泵;功率為40 kW 的管道加熱器。
正滲透膜采用美國Sponge inc 公司生產(chǎn)的EF107 正滲透膜組件,材質(zhì)為醋酸纖維膜[7],模組塊分12 組,膜面積共84 m2,外側(cè)、內(nèi)側(cè)腔室容積分別為1 000,500 L。膜組件運行條件:溫度低于45 ℃,pH 值為2.0~11.0,進(jìn)水最高余氯質(zhì)量濃度為0.1mg/L[8]。
蒸氨廢水原液經(jīng)預(yù)沉淀和過濾后儲存于原水箱,原水箱設(shè)置原水泵,以調(diào)節(jié)進(jìn)水流量。為防止顆粒污染物堵塞正滲透膜,污水首先經(jīng)過濾芯孔徑為200 μm 的前置過濾器進(jìn)行預(yù)處理,同時由于正滲透膜耐氯性能差,在進(jìn)入正滲透膜前設(shè)置還原劑添加單元,對水樣進(jìn)行還原。經(jīng)過預(yù)過濾與還原反應(yīng)的污水進(jìn)入正滲透裝置,管道上設(shè)置加熱器進(jìn)行溫度調(diào)節(jié)[9]。正滲透膜外側(cè)為污水,內(nèi)側(cè)為汲取液,污水滲透壓低于汲取液,水分子自發(fā)從污水一側(cè)進(jìn)入汲取液,濃縮后的蒸氨廢液進(jìn)入晾曬場蒸發(fā)結(jié)晶,被稀釋的汲取液通過下部出水管返回汲取液存儲罐,再通過高壓泵打入反滲透膜組件濃縮,產(chǎn)水達(dá)標(biāo)排放。濃縮后的汲取液進(jìn)入能量回收裝置利用余能后降壓回流再進(jìn)入汲取液存儲罐,在汲取液側(cè)設(shè)置取樣裝置,對汲取液側(cè)的Ca2+離子濃度進(jìn)行監(jiān)測[10]。存儲罐內(nèi)部安裝在線電導(dǎo)率監(jiān)測系統(tǒng),上方設(shè)置溶鹽箱,當(dāng)汲取液濃度低于設(shè)計值可手動啟動加藥泵以保證汲取液的設(shè)計濃度[11]。試驗裝置工藝流程見圖1。
圖1 正滲透試驗流程示意
正滲透膜組件在靜態(tài)與循環(huán)狀態(tài)下廢液的水量一致、液體與正滲透膜接觸狀態(tài)一致的條件下,驗證4 種不同運行方式對濃縮效率的影響[12]。運行方式設(shè)置見表2。
表2 4 種運行方式設(shè)置
按照表2中4 種運行方式,運行時間分別為5,10,20,30,45,60,80 min,測量汲取液體積隨時間的變化情況,結(jié)果見圖2。由圖2可知,由于正滲透膜兩側(cè)滲透壓不同,大量水分子透過正滲透膜從蒸氨廢液側(cè)流向汲取液側(cè),運行10 min 后,蒸氨廢水側(cè)原液縮減為原體積的75%左右,其中雙循環(huán)運行方式與外側(cè)循環(huán)運行方式水分子滲透過的體積與速度高于另外2 種運行方式,隨著時間推移,4 種運行方式的水分子通量速度均有不同程度的降低。運行45 min 后,雙循環(huán)運行方式透過水量為238 L,外側(cè)循環(huán)運行方式的滲透水量為242 L,外側(cè)循環(huán)運行方式原廢液濃縮率達(dá)到了59.7%;兩側(cè)靜止方式與內(nèi)側(cè)循環(huán)方式運行透過水量分別為189,184 L,遠(yuǎn)低于前2 種運行方式。運行60 min 后水分子滲透過正滲透膜的現(xiàn)象基本停止,滲透壓達(dá)到平衡,滲透膜兩側(cè)的溶液體積無變化。
圖2 不同運行方式時滲透量變化
上述結(jié)果表明,采用正滲透膜外側(cè)原液循環(huán)運行方式有利于提升原水的濃縮率,原因是由于原水廢液側(cè)污染物質(zhì)較多,尤其含有大量的Ca2+,Ca2+透過會影響汲取液鹽水中的離子成分比例,對后續(xù)工藝不利,循環(huán)水流有助于減緩正滲透膜的污染堵塞速率,將膜表面污染物及Ca2+及時沖刷,有助于膜元件的長時間運行[12-13]。
汲取液側(cè)原溶液體積為300 L,采用外側(cè)廢液循環(huán)的方式,測量不同pH 值蒸氨廢水中水分子的滲透情況,結(jié)果見圖3。由圖3可知,前30 min 不同pH值的蒸氨廢水通量差別不大,其中pH 值為7 和10時水分子滲透量相對較大,分別為153,151 L。45 min 時pH 值為7 的蒸氨廢水原液提前達(dá)到濃縮最大值,汲取液側(cè)溶液體積為546 L,水分子滲透體積為246 L,并在隨后的運行中保持穩(wěn)定狀態(tài)。pH 值為10 的蒸氨廢水運行60 min 后通過量為245 L,其他pH 值的廢水則需要運行80 min 才能達(dá)到同樣的滲透量。
圖3 不同pH 值時滲透量變化
上述結(jié)果表明,原水蒸氨廢水pH 值在中性或堿性條件下利于正滲透處理系統(tǒng)水分子的汲取,能夠縮短正滲透過濾系統(tǒng)濃縮蒸氨廢水原液的時間。尤其在pH 值為中性的條件下,汲取時間可縮短至30 min。當(dāng)pH 值逐漸上升時,原水蒸氨廢水呈弱堿性或者堿性,有助于原水中的Ca2+,Mg2+轉(zhuǎn)化為氫氧化物沉淀,提高Ca2+,Mg2+的截留效率對原液的濃縮效果起到了促進(jìn)作用[14],但效果較微弱。
采用外側(cè)廢液循環(huán)的方式,啟動管道加熱器,對蒸氨廢水原液分別加熱至15,20,25,30,35 ℃,測試不同溫度的原水對正滲透系統(tǒng)效率的影響,結(jié)果見圖3。由圖3可知,前20 min 不同溫度的蒸氨廢水滲透量差別較小,溫度為15 ℃的原液水分子滲透量略大于高溫原液水分子透過量,運行時間為30 min時,溫度對蒸氨廢水中水分子滲透量產(chǎn)生相對顯著的影響,溫度為30 ℃與溫度為35 ℃的蒸氨廢水水分子滲透量分別可達(dá)228,232 L;運行時間為45 min時,各溫度條件下的滲透趨于平穩(wěn),滲透體積均為約240 L,濃縮率為60%;繼續(xù)運行到60 min 后,兩側(cè)溶液體積趨于平穩(wěn),增減效果不明顯。
圖4 不同溫度時滲透量變化
分析前20 min 內(nèi)低溫膜通量較大的原因是溫度較低時,膜材料的聚合物鏈產(chǎn)生了移動,形成了更加致密的排列組合[15],膜表面產(chǎn)生脫水收縮,表面的平均孔徑率降低,導(dǎo)致膜通量一定程度的略微下降,當(dāng)溫度逐漸升高,膜材質(zhì)的結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定,同時水中離子的活動更加劇烈,對膜通量產(chǎn)生了正影響[16]。上述結(jié)果表明,在正滲透膜運行條件要求允許的前提下(<40 ℃),適當(dāng)提高原水溫度在30~35 ℃,有助于正滲透處理系統(tǒng)水分子的汲取,能夠縮短正滲透過濾系統(tǒng)濃縮蒸氨廢水原液的處理時間,汲取時間可控制在30 min 左右。
正滲透膜兩側(cè)用去離子水清洗,將原液pH 值調(diào)整為中性,同時通過管道加熱器將蒸氨廢水原液加熱到30 ℃,觀察最佳運行條件對正滲透系統(tǒng)的疊加效應(yīng),結(jié)果見圖5。
圖5 最佳運行參數(shù)條件時滲透量變化
由圖5可知,2 種最佳參數(shù)條件的疊加并沒有顯著增加蒸氨廢水原液的濃縮量,原液運行30 min后濃縮率達(dá)到62%,且在30 min 后趨于平穩(wěn),較單獨將pH 值調(diào)整為中性,運行30 min 的情況好。上述結(jié)果表明,如能夠?qū)⑺疁卣{(diào)整為30 ℃,不調(diào)節(jié)pH值,原液依然能夠獲得好的濃縮效果。分析原因是由于溫度變化對正滲透膜的影響效率較大,在弱堿性環(huán)境下雖然可以促進(jìn)形成Ca(OH)2和Mg(OH)2,但反應(yīng)速度較慢,由此可以看出原液溫度對濃縮效率的影響更加明顯[17]。
(1)正滲透試驗裝置系統(tǒng)最高可汲取蒸氨廢液中40%的水份,說明此次試驗配置的汲取液濃縮效率較高,能夠滿足工業(yè)蒸氨廢液濃縮處理在工程上的應(yīng)用。
(2)設(shè)置正滲透膜外側(cè)廢水原液循環(huán)可以提高正滲透膜的滲透效率,建議正滲透處理系統(tǒng)在實際運行時對廢水原液側(cè)保持水循環(huán)。
(3)廢水原液溫度為30~35 ℃時,運行30 min后水分子的滲透效率最高,pH 值對系統(tǒng)最終濃縮率影響不大,考慮運行成本及運行時間,建議僅通過調(diào)節(jié)原液溫度參數(shù)提升濃縮效率。