范雪飛, 蔣 俊, 劉網(wǎng)扣, 朱志劼, 王思遠
(上海發(fā)電設備成套設計研究院有限責任公司,上海 200240)
大型高效燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組的變工況熱力性能受大氣溫度和負荷要求影響很大[1]:夏季往往是用電高峰,而此時由于進氣溫度高,機組在基本負荷下的發(fā)電功率降低;在非用電高峰期間,機組長時間在部分負荷下運行,機組的發(fā)電效率偏低。從電廠生產(chǎn)運行角度出發(fā),既要提高夏季用電高峰時基本負荷下機組的發(fā)電功率,又要提升部分負荷下機組的發(fā)電效率。圍繞這2項需求,國內(nèi)外的研究機構(gòu)和燃氣輪機(以下簡稱燃機)電廠通過改變壓氣機進氣溫度以提升機組的熱力性能,開發(fā)出基本負荷下進氣冷卻、部分負荷下進氣加熱的技術[2]。
進氣冷卻可采用溴化鋰吸收式制冷+空氣表面冷卻的方案,該方案對大氣濕度的適應性好、耗水量少,同時可避免水進入壓氣機可能產(chǎn)生的不利影響,該方案已應用在以下機組中:東莞天明電力有限公司S106B機組改造后進氣溫度最大降低17 K,聯(lián)合循環(huán)發(fā)電功率升高4 MW左右[3];深圳金崗電力有限公司PG6541B機組改造后進氣溫度下降14 K,聯(lián)合循環(huán)發(fā)電功率升高了10.7%[4];浙江浙能金華燃機發(fā)電有限責任公司PG6551B機組改造后進氣溫度下降10~12 K,燃機發(fā)電功率升高2~2.3 MW[5];伊朗Chabahar燃機電廠GE Frame5機組改造后,進氣溫度降低15 K,燃機發(fā)電功率最大升高1.88 MW[4,6];沙特某燃機電廠GE 7EA機組改造后,進氣溫度由25.8 ℃降低到15 ℃,燃機發(fā)電功率升高5.7 MW[7]。
進氣加熱的熱源選用余熱鍋爐的排煙可以提高能源的利用效率,天津華電福源熱電有限公司的9E機組采用進氣加熱后,其進氣溫度最大可提高20 K,聯(lián)合循環(huán)發(fā)電效率提高0.75%[8]。
現(xiàn)有改造案例中的機組均分別具備進氣冷卻或進氣加熱的功能,而在同一機組上,為提高機組熱力性能,同時具備進氣冷卻和進氣加熱功能的改造案例還沒有。為同時滿足上述2項需求,實現(xiàn)進氣溫度的優(yōu)化調(diào)節(jié),筆者以GE S109FA燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組為研究對象,提出了分別利用余熱鍋爐低壓蒸汽、尾部煙道排煙實現(xiàn)進氣冷卻、進氣加熱的綜合優(yōu)化方案,并建立了相應的熱力系統(tǒng)模型,采用GT Pro軟件計算并分析了不同大氣溫度、不同負荷指令下進氣冷卻或進氣加熱對機組熱力性能的影響,為進氣溫度的調(diào)節(jié)策略提供參考。
本文中熱力計算選擇的燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組型號為GE S109FA。燃機型號為PG9351FA,余熱鍋爐為三壓、再熱、自然循環(huán)鍋爐,汽輪機為三壓、一次中間再熱、雙缸雙排汽冷凝式汽輪機,燃料為天然氣。所提出的綜合優(yōu)化方案是在1臺機組上綜合了進氣冷卻和進氣加熱的功能,如圖1所示。
圖1 進氣溫度調(diào)節(jié)方案示意圖
進氣冷卻選擇溴化鋰制冷機加表面式換熱器的方案。溴化鋰制冷機采用雙效型,以余熱鍋爐低壓蒸汽作為驅(qū)動熱源,循環(huán)水作為冷卻水,蒸汽在制冷機中做功后回水,與其他熱水混合后進入低壓省煤器,產(chǎn)生的冷水進入水-空氣換熱器以冷卻壓氣機進氣。進氣加熱方案為在鍋爐尾部煙道加裝煙氣-水換熱器,熱水吸收鍋爐排氣的廢熱后進入水-空氣換熱器以加熱壓氣機進氣。
通過隔離閥實現(xiàn)進氣冷卻、進氣加熱的切換。由于進氣加熱和進氣冷卻可以共用1套水-空氣換熱器,且系統(tǒng)的部分管路可以共用,故系統(tǒng)緊湊,可節(jié)約投資。
采用水-空氣表面式換熱器對進氣(空氣)進行冷卻時,由于空氣為未飽和的濕空氣,冷卻過程先是等濕降溫,相對濕度不斷增大,當相對濕度達到100%后,冷卻過程為去濕冷卻,此時空氣溫度繼續(xù)下降并有凝結(jié)水析出。與蒸發(fā)式冷卻相比,表面式冷卻在空氣相對濕度達到100%后還能繼續(xù)降低進氣溫度。
對機組進氣冷卻需要有足夠的冷量,而余熱鍋爐的排煙溫度在90 ℃左右,其熱能品位較低不適合作為驅(qū)動熱泵的熱源,進氣冷卻方案采用從余熱鍋爐低壓蒸發(fā)器抽汽(溫度為146.80 ℃、壓力為0.436 9 MPa)作為驅(qū)動溴化鋰制冷機的熱源。
進氣冷卻方案的設計參數(shù)見表1。溴化鋰制冷機的制冷系數(shù)(COP)為1.08,制冷量為7 824 kW。一般進氣冷卻適用的場景為夏季高負荷,故大氣溫度設定為35 ℃,負荷率為100%,空氣經(jīng)過濾器后的壓力和相對濕度由0.101 3 MPa、60%變?yōu)?.100 3 MPa、59.41%,經(jīng)過水-空氣換熱器后,空氣的溫度被溴化鋰制冷機輸出的冷卻水降低10 K(由35 ℃降低到25 ℃),空氣相對濕度達到100%,析出的冷凝水質(zhì)量流量為2.3 t/h。
表1 進氣冷卻方案的設計參數(shù)
以某運行的PG9351FA燃機對應的燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組為例,其排煙溫度在冬季為89 ℃,在夏季為92 ℃,由于國內(nèi)燃燒用的天然氣含硫量低,有望進一步將余熱鍋爐排煙溫度降低到70 ℃[9]。
進氣加熱方案的設計參數(shù)見表2。設計條件下大氣溫度為15 ℃,進氣加熱前燃機負荷率為50%,尾部煙道排煙溫度為89 ℃,通過進氣加熱,進氣溫度由15 ℃提高到35 ℃,煙囪排煙溫度降低到70.7 ℃。在不同負荷下,燃機進氣質(zhì)量流量與煙道排煙質(zhì)量流量同時增減,如果保持排煙溫度降低到70.7 ℃不變,進氣溫度可提高20 K左右。
表2 進氣加熱方案的設計參數(shù)
由于在壓氣機進氣系統(tǒng)中新增煙氣-水換熱器,壓氣機的進氣阻力增加,進氣壓損會對機組的性能產(chǎn)生影響。當進氣溫度為25 ℃時,在基本工況下水-空氣換熱器產(chǎn)生的進氣壓損從0 Pa升高到1 500 Pa的過程中,聯(lián)合循環(huán)發(fā)電功率和發(fā)電效率的變化見圖2。由圖2可知,每100 Pa的進氣壓損會使聯(lián)合循環(huán)發(fā)電效率降低0.006%,參考文獻[8],仿真計算中的換熱器新增進氣壓損設計值為300 Pa(預計會使聯(lián)合循環(huán)發(fā)電效率降低0.018%)。
圖2 進氣壓損對聯(lián)合循環(huán)機組性能的影響
溴化鋰制冷系統(tǒng)可采用2臺蒸汽型一體式冷水機組,單臺冷水機組的制冷量為4 070 kW,額定蒸汽壓力為0.4 MPa,冷水進口溫度為12 ℃,出口溫度為7 ℃,冷水額定質(zhì)量流量為700 t/h。2臺制冷機組共占地體積約為6 500 mm×6 500 mm×3 660 mm,預計新增投資600萬元。
在壓氣機進氣處新增1臺水-空氣換熱器,進氣冷卻或進氣加熱的額定參數(shù)分別見表1和表2。進氣冷卻換熱量約為7 824 kW,進氣加熱換熱量約為8 500 kW,預計新增投資800萬元。
在鍋爐尾部煙道處新增1臺煙氣-水換熱器,煙氣質(zhì)量流量為1 601 t/h,換熱量約為8 500 kW,預計新增投資400萬元。
新增運行能耗主要集中在進氣冷卻系統(tǒng)中的溴化鋰制冷機、冷水泵和冷卻水泵的功率,預計在進氣冷卻時新增運行能耗300 kW。
改造所需的主要設備投資估算為1 800萬元,在進氣冷卻時額定新增耗電量預計為300 kW。
在壓氣機轉(zhuǎn)速和體積流量不變時,忽略大氣溫度對氣流馬赫數(shù)的影響,近似認為外界對1 kg空氣的絕熱壓縮功Δhs不變,計算公式[10]如下:
(1)
式中:γ為絕熱指數(shù);R為氣體常數(shù),J/(kg·K);Ta為大氣溫度,K;π為壓比。
隨著大氣溫度升高,進氣密度減小,壓氣機進氣質(zhì)量流量qm減少,壓氣機壓比π和聯(lián)合循環(huán)的發(fā)電功率降低,故在高溫下,可以通過降低機組進氣溫度來提高聯(lián)合循環(huán)機組基本負荷下的發(fā)電功率。經(jīng)計算,不同大氣溫度下的性能參數(shù)見表3。
表3 不同大氣溫度下的性能參數(shù)
大氣溫度對聯(lián)合循環(huán)發(fā)電效率的影響見圖3。由圖3可知,隨著大氣溫度升高,壓比降低導致燃機發(fā)電效率降低,透平排氣溫度升高使得汽輪機發(fā)電效率略有升高,而總的聯(lián)合循環(huán)發(fā)電效率降低。
圖3 發(fā)電效率隨大氣溫度的變化
大氣溫度Ta分別設定為25 ℃、30 ℃、35 ℃和40 ℃,壓氣機進氣通過水-空氣換熱器后,其溫度降低10 K。進氣冷卻后,qm、π及透平排氣溫度Tet的變化見表4,對聯(lián)合循環(huán)發(fā)電功率的影響見圖4。計算結(jié)果表明,通過降低壓氣機進氣溫度可以提高聯(lián)合循環(huán)機組在基本負荷下的進氣質(zhì)量流量、壓比及發(fā)電功率,其中發(fā)電功率升高了4.73%~6.10%,且大氣溫度越高時采用進氣冷卻的效果越明顯。
表4 進氣冷卻后性能參數(shù)的變化
圖4 進氣冷卻對聯(lián)合循環(huán)發(fā)電功率的影響
進氣冷卻對發(fā)電效率的影響見表5。由表5可知,在燃機基本負荷下進氣冷卻提高了壓氣機的壓比,燃機發(fā)電效率提高。同時,由于進氣冷卻降低了透平排氣溫度并且從余熱鍋爐低壓蒸發(fā)器抽汽用于驅(qū)動溴化鋰制冷機,汽輪機發(fā)電效率降低。綜合兩者,同時考慮到溴化鋰制冷機的耗電量,改造后機組聯(lián)合循環(huán)發(fā)電效率略有降低,降低了0.20%~0.28%。
表5 進氣冷卻對發(fā)電效率的影響
燃機負荷率的定義[11]為:
kp=W2/Wmax
(2)
式中:kp為燃機負荷率,%;W2為燃機實際發(fā)電功率,MW;Wmax為燃機在當前進氣溫度下的最大發(fā)電功率,MW。
當聯(lián)合循環(huán)機組的發(fā)電功率為定值,進氣溫度升高時,燃機實際發(fā)電功率W2降低,但是由于進氣溫度升高后燃機的最大發(fā)電功率Wmax降低幅度更大,導致燃機負荷率上升(見表6)。分別選取進氣加熱前的燃機負荷率為50%、75%和86%,當進氣溫度由15 ℃提高到35 ℃時,在相同的聯(lián)合循環(huán)發(fā)電功率下,燃機負荷率提高8%~14%。
表6 進氣溫度由15 ℃提高到35 ℃時負荷率的對比
在進氣溫度為15 ℃、燃機負荷率為86%時,進氣溫度升高20 K,聯(lián)合循環(huán)機組負荷不變時燃機負荷率剛好達到100%,對于不同的大氣溫度,進氣溫度升高20 K后,燃機負荷率達到100%時的相關參數(shù)見表7。在大氣溫度較高,進氣加熱時進氣溫度升高的幅度不宜過大,否則會降低聯(lián)合循環(huán)發(fā)電功率,可以通過減少加熱水的質(zhì)量流量來控制進氣溫度的升高幅度。
表7 燃機達到100%負荷率時的相關參數(shù)
進氣加熱對聯(lián)合循環(huán)發(fā)電效率的影響見圖5。由圖5可知,在不同的燃機負荷率下(50%、75%、86%),通過進氣加熱使進氣溫度提高20 K后,聯(lián)合循環(huán)發(fā)電效率提高0.88%左右。
聯(lián)合循環(huán)發(fā)電效率提升的原因主要有以下2點:第一是因為進氣吸收了鍋爐排煙的廢熱能量,這部分能量又進入聯(lián)合循環(huán)系統(tǒng)做功,如表8所示,由空氣攜帶進入壓氣機的能量升高,機組所需的燃料減少;第二是由于進氣溫度提高后,燃機負荷率上升,燃機的發(fā)電效率可以進一步升高(見圖6)。
對于連續(xù)部分負荷下運行的燃機,進氣加熱除了能提高燃機的發(fā)電效率外,還能防止壓氣機進氣結(jié)冰,提高預混燃燒的范圍,從而降低污染物排放。
圖5 進氣加熱對聯(lián)合循環(huán)發(fā)電效率的影響
表8 燃機負荷率為50%時燃料能量和進氣能量
圖6 進氣加熱對燃機發(fā)電效率的影響
(1) 根據(jù)所提出的基于進氣溫度調(diào)節(jié)的綜合優(yōu)化方案,可以綜合當前的大氣溫度、機組負荷以及運行目標對進氣溫度進行冷卻或加熱調(diào)節(jié)。
(2) 進氣冷卻可有效提升聯(lián)合循環(huán)機組基本負荷下的發(fā)電功率。通過降低壓氣機進氣溫度,基本負荷下聯(lián)合循環(huán)發(fā)電功率升高4.73%~6.10%,且大氣溫度越高時采用進氣冷卻提高聯(lián)合循環(huán)發(fā)電功率的效果越明顯,而聯(lián)合循環(huán)發(fā)電效率略有降低,降低了0.20%~0.28%。
(3) 進氣加熱可有效提高部分負荷下聯(lián)合循環(huán)機組的經(jīng)濟性。在不同的燃機負荷率下(50%、75%、86%),通過吸收余熱鍋爐煙氣廢熱,進氣溫度由15 ℃升高到35 ℃時,在聯(lián)合循環(huán)發(fā)電功率不變的情況下,燃機負荷率上升8%~14%,聯(lián)合循環(huán)發(fā)電效率提高0.88%左右。
(4) 本文綜合優(yōu)化方案的具體實施以及詳細技術方案應該根據(jù)機組實際運行參數(shù)、現(xiàn)場安裝空間來制定,技術方案需解決余熱鍋爐尾部煙道煙氣-水換熱器選型設計、水-空氣換熱器選型設計和鍋爐鋼結(jié)構(gòu)校核等重難點問題。