杜雷
淮南礦業(yè)集團(tuán)煤業(yè)分公司地質(zhì)勘探工程分公司,中國·安徽 淮南 232000
中國謝橋礦21316 底抽巷從21316 底抽巷車場撥門,以101°30’方位,2°、5°、5‰上山施工,全長3314.5m。巷道設(shè)計(jì)標(biāo)高:-869.5m~-921.9m,巷道采用錨網(wǎng)噴支護(hù),斷面形狀為直墻半圓拱形,凈寬×凈高=5600×4000mm。巷道處于4-1 煤底板施工,距4-1 煤底板法距18.7~40.1m,距4-2煤底板法距19.7~38.7m,距5 煤底板法距27.7~48.4m,煤線1 法距47.1~60.7m,距6 煤底板法距47.1~69.1m。巷道總體上呈一走向近東西、向南傾斜的單斜構(gòu)造。巷道掘進(jìn)區(qū)段地層產(chǎn)狀為180°~200°∠10°~18°。巷道為“一巷兩用”,前期施工穿層預(yù)抽鉆孔掩護(hù)21316 運(yùn)輸順槽掘進(jìn),后期作為-920m水平東翼4 煤底板軌道大巷使用。
面向掘進(jìn)迎頭方向,巷道左幫吊掛Φ108mm 壓風(fēng)、Φ108mm 壓水管路,鋪設(shè)皮帶機(jī),皮帶機(jī)上方吊掛兩路Φ800mm 的風(fēng)筒,靠近風(fēng)筒敷設(shè)一路DN300、一路DN150抽采管路,巷道右?guī)兔扛?0m 做一個(gè)鉆場,用于施工掩護(hù)運(yùn)順掘進(jìn)條帶預(yù)抽鉆孔,幫部挖設(shè)水溝用于排水,巷中鋪設(shè)軌道,用于巷道無極繩打運(yùn)。
鉆孔在鉆場內(nèi)施工,鉆場間距為70m,鉆場尺寸約為:長×寬×高=7.5×5×4m,條帶預(yù)抽抽采鉆孔按照終孔間距10m×5m 網(wǎng)格式布置,控制范圍為巷道兩幫輪廓線外15m范圍,每個(gè)鉆場設(shè)計(jì)約70 個(gè)孔,預(yù)計(jì)66 個(gè)鉆場,合計(jì)設(shè)計(jì)鉆孔約4620 個(gè),鉆孔量約369600m,孔徑113mm,所有鉆孔必須穿透6 煤頂板不小于0.5m。鉆孔設(shè)計(jì)平、剖面圖如圖1所示。
鉆機(jī)采用雙履帶車布置,主履帶車搭載主機(jī)、電控箱及操作臺等部件,副車搭載電機(jī)、油箱、冷卻器等部件,如圖2所示。
圖2 自動(dòng)化鉆機(jī)
(1)一鍵全自動(dòng)施工:通過程序控制、傳感器感應(yīng),判別鉆機(jī)狀態(tài),自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速、鉆壓,實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)施工。
(2)無線遙控功能:使用小型遙控器(2KG)采用有線或無線連接,在50m 范圍內(nèi)進(jìn)行操作,最大可能地保證操作人員的安全。
(3)自動(dòng)上下鉆桿:通過電液系統(tǒng)與智能程序聯(lián)合控制機(jī)械手,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)加卸鉆桿,大大降低職工勞動(dòng)強(qiáng)度。
(4)鉆孔參數(shù)采集、顯示及存儲:鉆機(jī)自動(dòng)計(jì)算鉆孔深度、采集開孔角度、鉆進(jìn)壓力等參數(shù)功能,并顯示于電控顯示屏上,方便了解鉆孔狀態(tài)。
(5)地面控制功能:可以通過光纖,使地面控制站與井下鉆機(jī)聯(lián)接,達(dá)到地面直接控制井下鉆機(jī)的目的,實(shí)現(xiàn)井下鉆機(jī)地面操作。
(6)自適應(yīng)防卡鉆:采用程序化運(yùn)算,通過對壓力、轉(zhuǎn)速等狀態(tài)判定,進(jìn)行邏輯運(yùn)算,評估埋鉆的可能性,從而控制鉆機(jī)調(diào)速調(diào)壓、快速退鉆等,使鉆機(jī)工作在鉆進(jìn)效率、防埋鉆的最佳結(jié)合點(diǎn)[1]。
3.3.1 自動(dòng)化鉆機(jī)作業(yè)線創(chuàng)建目的
前期,在中國謝橋礦21216 底抽巷、-720m 東翼4 煤底板軌道巷等施工地點(diǎn)均采用自動(dòng)鉆機(jī)施工,但未形成作業(yè)線。在施工期間,雖然施工人員減少、工人勞動(dòng)強(qiáng)度降低、鉆孔施工效率提升,但自動(dòng)鉆機(jī)未發(fā)揮至最大效率。為取得更好的打鉆和瓦斯抽采效果,我們科學(xué)制定方案,在中國謝橋煤礦21316 底抽巷再次進(jìn)行自動(dòng)化鉆機(jī)集群作業(yè)線的創(chuàng)建,以創(chuàng)新瓦斯治理模式,促進(jìn)打鉆方式轉(zhuǎn)變,提高瓦斯抽采效率和效益。
3.3.2 自動(dòng)化鉆機(jī)作業(yè)線的創(chuàng)建
作業(yè)線主要由三部自動(dòng)化鉆機(jī)和一部整體履帶鉆機(jī)組成,形成以整體履帶鉆機(jī)超前施工水力壓裂鉆孔并實(shí)施水力壓裂增透措施,多部自動(dòng)化鉆機(jī)連續(xù)施工穿層預(yù)抽鉆孔的集群作業(yè)模式,充分發(fā)揮整體履帶鉆機(jī)的機(jī)動(dòng)性和自動(dòng)化鉆機(jī)的自動(dòng)化優(yōu)勢[2]。
3.4.1 作業(yè)線創(chuàng)建現(xiàn)場保障
為提高施工效率,減少非生產(chǎn)性影響(鉆機(jī)轉(zhuǎn)場等),保障作業(yè)線創(chuàng)建,從鉆場設(shè)計(jì)開始入手,鉆場設(shè)計(jì)尺寸為長×寬×高=7.5m×5m×4m,鉆場間距70m,減少了自動(dòng)化鉆機(jī)轉(zhuǎn)場頻次。同時(shí),根據(jù)鉆機(jī)尺寸特點(diǎn),提前與礦一通三防相關(guān)部門聯(lián)系,優(yōu)化了鉆孔布局,提高了鉆孔開孔高度,擴(kuò)大了鉆孔施工范圍,確保鉆孔施工參數(shù)在自動(dòng)化鉆機(jī)施工能力范圍之內(nèi)。
3.4.2 作業(yè)線創(chuàng)建人員保障
進(jìn)行作業(yè)線創(chuàng)建,在工區(qū)內(nèi)進(jìn)行公開競聘,遴選23 名具備中專及以上學(xué)歷職工組建機(jī)組,其中機(jī)長兩名,分別負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、鉆機(jī)維護(hù)工作,實(shí)現(xiàn)每小班出勤5 人保證,確保每班能夠?qū)崿F(xiàn)3 人遙控操作鉆機(jī),2 人進(jìn)行封孔材料配備、配合封孔注漿作業(yè)以及清理現(xiàn)場環(huán)境等工作。
3.4.3 作業(yè)線內(nèi)施工組織保障
作業(yè)線的創(chuàng)建,是為了確保打鉆有序高效的,三部鉆機(jī)的生產(chǎn)組織很重要,在創(chuàng)建過程中整體考慮三部鉆機(jī)施工進(jìn)度,保證集中分布在臨近的三個(gè)鉆場內(nèi),方便負(fù)責(zé)保障工作的作業(yè)人員進(jìn)行集中材料配備和巡查作業(yè),同時(shí)也使鉆機(jī)操作人員與負(fù)責(zé)保障作業(yè)人員的能夠有效的溝通配合,確保每班5 人實(shí)現(xiàn)協(xié)同作業(yè)[3]。
中國謝橋礦自2015年開始試用自動(dòng)化鉆機(jī),幾年時(shí)間里,自動(dòng)鉆機(jī)分別在21216 底抽巷、-720m 東翼4 煤底板軌道巷、2121(3)底抽巷等地點(diǎn)施工,進(jìn)尺已累計(jì)十余萬米。自2018年11月份正式探索形成三部自動(dòng)化鉆機(jī)同時(shí)作業(yè)的集群作業(yè)線。通過作業(yè)線創(chuàng)建的不斷規(guī)范,提高操作人員的技能和管理人員的管理能力,自動(dòng)化鉆機(jī)作業(yè)線在21316 底抽巷再次實(shí)現(xiàn)突破,人均效率由單機(jī)的200m/人·月提升至創(chuàng)建初期的358m/人·月,至21316 底抽巷的400m/人·月,人均效率大幅度提高,實(shí)現(xiàn)了減人提效。
在中國謝橋礦21316 底抽巷進(jìn)行的自動(dòng)化鉆機(jī)作業(yè)線創(chuàng)建再次取得了突破,目前已在中國張集礦、顧橋礦進(jìn)行自動(dòng)化鉆機(jī)第三條及第四條作業(yè)線創(chuàng)建,并對中國淮南礦區(qū)再次摸排,計(jì)劃年內(nèi)再創(chuàng)建第五條、第六條自動(dòng)化鉆機(jī)作業(yè)線。
(1)在中國謝橋礦21316 底抽巷自動(dòng)化鉆機(jī)作業(yè)線的創(chuàng)建再次取得突破,充分說明了自動(dòng)化鉆機(jī)作業(yè)線的正確性,具有極高的推廣價(jià)值。
(2)提高了職工作業(yè)的安全性,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度。自動(dòng)化鉆機(jī)通過機(jī)械、液壓、電控交互作用,實(shí)現(xiàn)了鉆桿自動(dòng)加卸、鉆機(jī)自動(dòng)操作,實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)距離操控,大大降低了現(xiàn)場施工風(fēng)險(xiǎn),降低了職工勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了職工的幸福感。
(3)減人提效的效果顯著。作業(yè)線的創(chuàng)建三部鉆機(jī)由傳統(tǒng)9 人施工減少至5 人施工,實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化減人,機(jī)械化換人的目的,同時(shí)效率實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的突破由單機(jī)的200m/人·月提升至初期的358m/人·月,至21316 底抽巷的400m/人·月,達(dá)到了減人提效的目的。