甄 眾,韓春濤,李智勇
(天津市新天鋼聯(lián)合特鋼有限公司天津301500)
聯(lián)合特鋼燒結(jié)廠有2 條230 m2燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)線,2010 年4 月投產(chǎn),年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)燒結(jié)礦630 萬噸。 在實(shí)際生產(chǎn)中,由于原料的問題,生石灰倉、混合料倉、煤粉燃料倉會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)噴倉、懸倉情況,導(dǎo)致下料波動(dòng)大、配料不均勻;同時(shí)混合料加水無檢測(cè)設(shè)備,全憑職工經(jīng)驗(yàn)判斷,不能準(zhǔn)確控制混合料的水分。
為此,聯(lián)合特鋼燒結(jié)廠對(duì)燒結(jié)配料系統(tǒng)各種物料的性能、設(shè)備運(yùn)行狀況等進(jìn)行了分析,對(duì)燒結(jié)配料控制系統(tǒng)采取了一系列改進(jìn)措施。 本文重點(diǎn)對(duì)配料系統(tǒng)的石灰倉料位自動(dòng)控制改進(jìn)、燒結(jié)配料智能控制改進(jìn)、混合料水分檢測(cè)和配水控制改進(jìn)的措施和控制原理進(jìn)行了闡述。
燒結(jié)就是在粉狀鐵物料中配入適當(dāng)數(shù)量的熔劑和燃料,在燒結(jié)機(jī)上點(diǎn)火燃燒,借助高溫作用產(chǎn)生一定數(shù)量的液相,把其它未熔化的燒結(jié)顆料粘結(jié)起來,冷卻后成為多孔質(zhì)礦塊。 配料是燒結(jié)生產(chǎn)的必要環(huán)節(jié),配料的準(zhǔn)確性也就決定了燒結(jié)礦質(zhì)量的好壞。
配料工序是穩(wěn)定燒結(jié)礦成分,提高質(zhì)量的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。聯(lián)合特鋼燒結(jié)廠每條配料生產(chǎn)線配有14個(gè)料倉: 其中包括2 個(gè)冷返料倉,6 個(gè)混勻料倉,1個(gè)重?;覀},1 個(gè)除塵灰倉,2 個(gè)生石灰倉,2 個(gè)煤粉燃料倉。 每個(gè)料倉均裝有倉壁振打器,倉下配有調(diào)速圓盤給料機(jī)和稱量皮帶秤,實(shí)現(xiàn)定量給料。
1.2.1 燒結(jié)配料控制
燒結(jié)配料主要是用圓盤給料機(jī)與稱重皮帶秤配合實(shí)現(xiàn)定量給料,在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)PLC 自動(dòng)控制配料,使燒配料成分逐步趨于穩(wěn)定。 燒結(jié)配料控制系統(tǒng)主要包括:工控機(jī);PLC 控制系統(tǒng);稱重控制器;變頻圓盤給料機(jī);稱重給料皮帶;測(cè)速傳感器等。 控制原理圖如圖1 所示。
(1)在工控機(jī)操作界面,將配料設(shè)定料層預(yù)置到PLC,PLC 模擬量輸出模塊給定4~20 mA 電流信號(hào)到稱重控制器,稱重控制器通過PI 調(diào)節(jié)輸出控制電流到圓盤給料機(jī)變頻器,控制圓盤給料機(jī)的轉(zhuǎn)速,調(diào)節(jié)圓盤下料量。
(2)物料通過圓盤給料機(jī)送至配料皮帶秤,經(jīng)稱重傳感器檢測(cè)物料的瞬時(shí)重量,同時(shí)裝在皮帶秤尾部的測(cè)速傳感器可以檢測(cè)皮帶機(jī)的速度信號(hào),把速度信號(hào)和重量信號(hào)一起送入稱重控制器中進(jìn)行計(jì)算,即可給出圓盤下料的瞬時(shí)流量[1]。
(3)圓盤下料瞬時(shí)流量通過稱重控制器與設(shè)定值進(jìn)行比對(duì),其偏差經(jīng)過稱重控制器的PID 運(yùn)算后,輸出信號(hào)至圓盤給料機(jī)變頻器,調(diào)節(jié)圓盤給料機(jī)的運(yùn)行速度,控制給料機(jī)的下料量,最終實(shí)現(xiàn)恒流量給料的要求。
1.2.2 燒結(jié)配水控制
燒結(jié)配料PLC 控制系統(tǒng)接收稱重控制器反饋的各種物料的實(shí)際流量,操作人員在工控機(jī)操作界面設(shè)定混勻料的配水系數(shù)到PLC,PLC 根據(jù)各種物料的實(shí)際流量和配水系數(shù)計(jì)算出配水量,并通過跟蹤、 控制一、 二混配水設(shè)施實(shí)現(xiàn)自動(dòng)配水功能。 但混合料配水設(shè)施無水份檢測(cè)設(shè)備,混合料配水質(zhì)量全憑職工經(jīng)驗(yàn)判斷,該方式不能準(zhǔn)確控制混合料的水分。
圖1 配料系統(tǒng)控制原理圖
2017 年8 月,聯(lián)合特鋼燒結(jié)廠技術(shù)人員開始對(duì)燒結(jié)配料石灰倉雷達(dá)料位計(jì)測(cè)量不準(zhǔn)的問題研究改進(jìn)。 經(jīng)過研究論證,最后確定采用阻旋式料位計(jì)替代雷達(dá)料位計(jì)。 阻旋式料位計(jì)插入灰倉深度3米,距離倉壁2 米。 通過觀察,改進(jìn)后的料位計(jì)能夠準(zhǔn)確檢測(cè)出石灰料倉內(nèi)的料位。
在配料PLC 系統(tǒng)增加石灰倉倉位自動(dòng)控制功能。 當(dāng)石灰倉料滿以后,在工控機(jī)上提示料滿報(bào)警,同時(shí)PLC 控制系統(tǒng)將石灰風(fēng)送切換到另外一個(gè)料倉;當(dāng)兩個(gè)料倉都提示料滿以后,自動(dòng)停止風(fēng)送系統(tǒng)并報(bào)警給操作人員。 石灰料倉增加倉位自動(dòng)控制以后,解決了料位檢測(cè)不準(zhǔn)確引發(fā)的石灰噴倉的問題,同時(shí)提高了石灰風(fēng)送效率。 石灰倉料位自動(dòng)控制如圖2 所示。
圖2 石灰倉料位自動(dòng)控制
燒結(jié)配料秤由于環(huán)境的干擾因素,在秤體停止運(yùn)行的情況下會(huì)有假信號(hào)輸入到計(jì)量表中,導(dǎo)致出現(xiàn)停止?fàn)顟B(tài)的秤體會(huì)計(jì)量料量,如果不加以改造會(huì)影響燒結(jié)車間對(duì)消耗的統(tǒng)計(jì)與質(zhì)量分析。
為了去除信號(hào)干擾,在現(xiàn)場對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)和分析,發(fā)現(xiàn)被干擾元器件為測(cè)速傳感器。 為此著手研究,如何在秤體停止?fàn)顟B(tài)下阻斷測(cè)速傳感器發(fā)出的信號(hào),最終以控制箱的運(yùn)行顯示燈作為繼電器的控制點(diǎn),將測(cè)速信號(hào)接入繼電器,可以實(shí)現(xiàn)秤體停止運(yùn)行時(shí)阻斷傳感器的信號(hào),去除了傳感器在停止?fàn)顟B(tài)下的干擾影響[2]。
以高爐為中心,保障高爐燒結(jié)礦高質(zhì)量的供應(yīng)是燒結(jié)生產(chǎn)的重中之重。 而高質(zhì)量的燒結(jié)礦就要求配料系統(tǒng)按配比提供連續(xù)、穩(wěn)定的原料供應(yīng),要求每一臺(tái)皮帶秤都要按照設(shè)定量穩(wěn)定下料。 然而在實(shí)際生產(chǎn)中,有時(shí)會(huì)出現(xiàn)斷料的問題,這在生產(chǎn)中是很難完全避免。
2.3.1 燒結(jié)配料波動(dòng)的分析
由懸料引起料倉下料波動(dòng),導(dǎo)致燒結(jié)配料稱重和給料波動(dòng)。 當(dāng)某一個(gè)或幾個(gè)倉懸料后,配料就會(huì)出現(xiàn)偏差,如果工人發(fā)現(xiàn)、處理不及時(shí)就會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)質(zhì)量事故的發(fā)生。 對(duì)于自動(dòng)化程度越來越高的設(shè)備,面對(duì)一些不可預(yù)見的事故,我們可以做好預(yù)防措施,及時(shí)解決潛在事故隱患,確保燒結(jié)配料系統(tǒng)連續(xù)、穩(wěn)定運(yùn)行。
2.3.2 燒結(jié)配料波動(dòng)問題的改進(jìn)
為了避免懸倉、 斷料造成的燒結(jié)質(zhì)量事故,將倉壁振動(dòng)電機(jī)與配料皮帶秤進(jìn)行連鎖智能控制。 配料智能控制組態(tài)如圖3 所示。
圖3 配料智能控制組態(tài)
(1)在PLC 程序里對(duì)每臺(tái)配料秤下料波動(dòng)進(jìn)行對(duì)比計(jì)算,當(dāng)實(shí)際下料量低于或者高于設(shè)定值5%后自動(dòng)開啟倉壁振動(dòng)電機(jī),當(dāng)下料平穩(wěn)以后自動(dòng)停止倉壁振動(dòng)電機(jī)。 同時(shí)在主控室和現(xiàn)場皮帶秤旁增加聲光報(bào)警,提示崗位工人該料倉下料不穩(wěn)定,需要加強(qiáng)關(guān)注和及時(shí)處理。
(2)對(duì)每個(gè)料倉的倉壁振動(dòng)電機(jī)進(jìn)行智能化的控制,將全部倉壁振動(dòng)電機(jī)在PLC 程序里設(shè)置成自動(dòng)/手動(dòng)兩種狀態(tài)。 當(dāng)選擇自動(dòng)狀態(tài)時(shí),振動(dòng)電機(jī)會(huì)自己按照操作人員設(shè)定的運(yùn)行、 停止時(shí)間進(jìn)行工作,保證下料穩(wěn)定的同時(shí)也降低了振動(dòng)電機(jī)由于長時(shí)間工作燒毀線圈的問題; 當(dāng)選擇手動(dòng)狀態(tài)時(shí),由操作人員根據(jù)實(shí)際情況手動(dòng)控制振動(dòng)電機(jī)的工作時(shí)間。 料倉振打操作窗口如圖4 所示。
圖4 料倉振打操作窗口
通過配料智能控制的改進(jìn),料倉下料波動(dòng)報(bào)警問題明顯減少,有效的降低了由于斷料或料量波動(dòng)造成的燒結(jié)礦質(zhì)量不合格的現(xiàn)象,為高爐的高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)提供了充足的燒結(jié)礦供應(yīng)。
燒結(jié)混合料水分含量是燒結(jié)生產(chǎn)工藝中必須嚴(yán)格控制的一個(gè)重要參數(shù),燒結(jié)混合料中水分含量的大小直接影響燒結(jié)的生產(chǎn)效率。 當(dāng)混合料水分含量過小時(shí),物料顆粒間的固結(jié)力小,混合料成球能力差,導(dǎo)致燒結(jié)料層透氣性差,燒結(jié)的生產(chǎn)效率受到影響; 當(dāng)混合料水分過大時(shí),雖然混合料成球能力強(qiáng),但是在燒結(jié)過程中,上部燒結(jié)蒸發(fā)的飽和水蒸汽遇下部冷料層時(shí)又會(huì)重新凝結(jié),造成局部物料過濕、料層透氣性變差,同樣影響燒結(jié)的生產(chǎn)效率[3]。 因此必須按照配水參數(shù)精準(zhǔn)、穩(wěn)定的控制燒結(jié)混合料的水分含量,而燒結(jié)混合料水分含量的準(zhǔn)確檢測(cè)是控制混合料水分含量的前提。
2.4.1 增加混合料水分檢測(cè)裝置
采用多頻譜微波水分檢測(cè)儀檢測(cè)燒結(jié)混合料水分含量。 水分檢測(cè)儀分別安裝在一次混合機(jī)和二次混合機(jī)出料口,檢測(cè)數(shù)據(jù)作為反饋來調(diào)節(jié)一混和二混的配水量。
2.4.2 增加混合料配水控制系統(tǒng)
由于配混中間水存在著較大的滯后性,影響水分因素較多,因此一混、二混配水系統(tǒng)需采取前饋-反饋控制。 燒結(jié)混料系統(tǒng)如圖5 所示,燒結(jié)混合料水分控制流程如圖6 所示。
一次加水前饋-反饋系統(tǒng): 將原料含水量與一次混合料設(shè)定含水量比較,再根據(jù)原料的輸送量計(jì)算出加水量,作為一次加水流量設(shè)定值,即前饋?zhàn)饔茫?由一次混合料水分檢測(cè)儀測(cè)得實(shí)際水分值,與一次水分設(shè)定值的偏差作為反饋,對(duì)一次配水量進(jìn)行校正。
二次加水前饋-反饋系統(tǒng):將一次實(shí)測(cè)含水量與目標(biāo)含水量比較,再根據(jù)原料的輸送量計(jì)算出加水量,作為二次加水流量的設(shè)定值,即前饋?zhàn)饔?;由二次混合料水分檢測(cè)儀測(cè)得的實(shí)際水分值,與二次水分設(shè)定值的偏差作為反饋,對(duì)二次配水量進(jìn)行校正[4]。
混合料水分自動(dòng)檢測(cè)與配水控制系統(tǒng)的投運(yùn),解決了燒結(jié)混合料水分的穩(wěn)定性問題。 燒結(jié)混合料水分的穩(wěn)定可以降低燃料的消耗、提高燒結(jié)礦的成品率和合格率。
圖5 燒結(jié)混料系統(tǒng)
圖6 燒結(jié)混合料水分控制流程圖
控制系統(tǒng)自動(dòng)化、智能化是我們提高作業(yè)效率、降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度、節(jié)約人力成本的一個(gè)重要手段。另外我們對(duì)現(xiàn)場重點(diǎn)設(shè)備增加視頻監(jiān)控,通過視頻監(jiān)控能夠更加清晰的了解現(xiàn)場的生產(chǎn)、 設(shè)備的運(yùn)行情況,對(duì)生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行起到了一個(gè)輔助作用[5]。 配料監(jiān)控畫面如圖7 所示。
圖7 配料監(jiān)控畫面
通過對(duì)天鋼聯(lián)合特鋼兩條230 m2燒結(jié)生產(chǎn)線石灰倉料位自動(dòng)控制、燒結(jié)配料智能控制、混合料水分檢測(cè)和配水控制等的改進(jìn),燒結(jié)配料系統(tǒng)的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性大大提高,促進(jìn)了燒結(jié)礦質(zhì)量的提高,滿足了燒結(jié)穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)的要求。
燒結(jié)配料、 配水控制的改進(jìn)措施投入至今,還沒有出現(xiàn)因配料皮帶秤故障或下料波動(dòng)及配水不穩(wěn)定造成的燒結(jié)生產(chǎn)質(zhì)量事故,多次避免事故的擴(kuò)大,減輕了崗位工人的工作負(fù)擔(dān)。 該控制方法在天鋼聯(lián)合特鋼多個(gè)配料地方推廣使用。