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        鉛鋅混合礦選礦廢水回用工藝與應(yīng)用實踐

        2021-04-22 05:32:08孔令鴻
        礦冶 2021年1期
        關(guān)鍵詞:硫酸鋁選礦絮凝劑

        孔令鴻

        (云南馳宏鋅鍺股份有限公司會澤礦業(yè)分公司,云南 會澤 654200)

        某鉛鋅硫化礦選礦每年產(chǎn)生的廢水約310萬m3,這些廢水具有pH值高、懸浮物、鈣及金屬離子含量高、殘余選礦藥劑含量大,且流量大、水質(zhì)水量不穩(wěn)定、處理難度大的特點(diǎn),采用常規(guī)處理方法難以實現(xiàn)回用。如果將這些選礦廢水進(jìn)行回用,實現(xiàn)對選礦廢水的資源化回收及廢水綜合利用,可大大減少選礦新鮮水用量和選礦廢水排放量,在不影響原生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)選礦廢水在鉛鋅快速分支浮選工藝過程中循環(huán)利用,對選礦企業(yè)的節(jié)能降耗有較好的現(xiàn)實意義。此外,選礦廢水回用還可以在為企業(yè)帶來顯著經(jīng)濟(jì)效益的同時實現(xiàn)清潔生產(chǎn)和保護(hù)環(huán)境,提高礦山的綜合經(jīng)濟(jì)效益和社會效益[1-5]。但因廢水中含有多種選礦藥劑和重金屬離子,如果直接回用會影響選礦指標(biāo),須對選礦廢水處理后回用。

        選礦廢水處理的核心問題是殘留的選礦藥劑,如果廢水中殘留選礦藥劑得不到有效處理,回用后進(jìn)入選礦流程將與各種調(diào)節(jié)劑與礦物接觸,破壞正常礦物表面的物理化學(xué)性質(zhì),影響分選效果。目前國內(nèi)外處理選礦廢水的方法大致可分為自然降解法、酸堿中和法、混凝沉淀法、吸附法和化學(xué)氧化法,其中吸附法和氧化法對廢水中的選礦藥劑去除效果較好。基于此,本文結(jié)合鉛鋅硫化礦選礦廢水特點(diǎn),采用“酸化—混凝沉淀—臭氧氧化”工藝處理該混合礦選礦廢水,開展全流程回用技術(shù)研究,并重點(diǎn)研究Na2CO3對降低廢水中鈣含量,絮凝劑種類對廢水中主要重金屬含量以及臭氧曝氣時間對廢水中COD去除的影響。

        1 選礦廢水來源和主要指標(biāo)

        某礦山選礦廢水主要來自精礦濃密機(jī)和氧化鉛尾礦,包含鋅精礦濃密機(jī)溢流水、鉛精礦濃密機(jī)溢流水、硫精礦濃密機(jī)溢流水和尾礦溢流水、氧化鉛尾礦溢流水,各種廢水來源及平均水量及分析各項水質(zhì)指標(biāo)見表1。

        表1 廢水來源及回水處理站處理廢水指標(biāo)

        由表1可知,選礦廢水的pH值均在8以上,混合水樣中pH值高達(dá)11.53;懸浮物濃度均在60 mg/L以上,混合水樣中懸浮物濃度高達(dá)118.61 mg/L;廢水中含有Pb、Zn、Cu、Cd等多種金屬離子,其中Pb離子濃度含量較高,混合水樣中Pb離子濃度達(dá)183.70 mg/L;COD含量除鉛精溢流水相對較低外,其余均在200 mg/L以上,混合水樣中COD含量達(dá)231.50 mg/L,COD高主要是殘余選礦藥劑所致。

        2 選礦廢水回用試驗結(jié)果與討論

        2.1 源頭添加Na2CO3沉淀溶液中的Ca2+

        如果不在廢水水量、水質(zhì)調(diào)節(jié)池中加入Na2CO3,直接采用“酸化—混凝—沉淀”工藝處理選礦廢水雖然可有效去除廢水中的微細(xì)懸浮固體及重金屬離子,但出水Ca2+濃度較高,平均在800~900 mg/L,直接影響選礦作業(yè),造成流程混亂,選礦指標(biāo)降低,同時管線結(jié)垢嚴(yán)重,輸水管道運(yùn)行15 d后垢層厚度達(dá)到1 cm,嚴(yán)重影響生產(chǎn)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。為此,擬采用回水處理流程源頭添加Na2CO3來降低水中的Ca2+含量。所得試驗出水Ca2+濃度統(tǒng)計結(jié)果見表2。

        表2 回用出水Ca2+濃度

        由表2可知,在沉淀式調(diào)節(jié)池中添加Na2CO3能夠從源頭上使廢水中的Ca2+濃度降低至100 mg/L以下。而且試驗結(jié)果還表明,廢水中的Ca2+濃度降至表2中的值后再回用,不影響鉛硫混選效果,不會造成鋅精中黃鐵礦及鉛含量升高以及鋅精礦品質(zhì)下降等現(xiàn)象,水體總硬度得到有效降低后,也解決了管線因結(jié)垢堵管頻繁的問題。

        2.2 絮凝劑對廢水中重金屬去除的影響

        取原水5 L,分別用量筒量取1 L水樣置于5個燒杯中,水樣編號分別為1、2、3、4、5。配制濃度10%的聚合氯化鋁鐵和硫酸鋁溶液以及0.1%的聚丙烯酰胺溶液。為了對比,水樣1不添加任何藥劑,為空白樣,水樣2添加濃度為10%聚合氯化鋁鐵溶液1 mL,水樣3添加濃度為10%硫酸鋁溶液1 mL,水樣4添加濃度為10%硫酸鋁溶液1 mL、聚丙烯酰胺溶液2 mL,水樣5添加濃度為10%聚合氯化鋁鐵溶液1 mL、聚丙烯酰胺溶液2 mL。以上溶液分別攪拌5 min,并靜置25 min。5組水樣中Pb、Zn、Cu、Cd含量測定結(jié)果見表3??芍?組水樣中單獨(dú)添加聚合氯化鋁鐵,污水中重金屬離子的去除效果最好,添加硫酸鋁效果次之。由于聚合氯化鋁鐵藥劑價格較硫酸鋁高出許多,為降低成本,綜合考慮,選用硫酸鋁作為絮凝劑進(jìn)行回用試驗。

        表3 絮凝劑對去除廢水重金屬的影響

        2.3 臭氧氧化對廢水中COD去除的影響

        為研究選礦過程所用藥劑種類與臭氧氧化去除廢水COD的關(guān)系,分別研究了臭氧氧化對單一選礦藥劑所產(chǎn)COD及COD去除的影響。首先用清水配制溶液15 L,模擬浮選藥劑流程給藥配水,進(jìn)行臭氧曝氣試驗,然后選取乙基黃藥、丁基黃藥、十八胺、乙硫氮四種藥劑,按照浮選流程每小時藥劑用量,測定COD,之后分別用臭氧進(jìn)行曝氣(該臭氧來源于臭氧制備發(fā)生器單獨(dú)引出來的氣管),并測定不同曝氣時間所得廢水COD的濃度,試驗結(jié)果見表4。

        表4 臭氧氧化對廢水中COD去除的影響

        由表4可知,四種選礦有機(jī)藥劑相比較,未曝氣時,添加乙基黃藥的廢水中所含COD最高,其它三種藥劑所得廢水含COD量相對都較低,而乙基黃藥單獨(dú)經(jīng)臭氧曝氣1 h后COD可以降低50%以上,曝氣2 h后COD降至0。四種藥劑混合后配制成溶液的COD要比單種藥劑的COD高,而經(jīng)臭氧曝氣后COD也呈現(xiàn)降低趨勢。

        2.4 選礦廢水回用實踐

        采用“酸化—混凝沉淀—臭氧氧化”工藝,以Na2CO3為除鈣劑、硫酸為酸化試劑、酸鋁為絮凝劑,用臭氧氧化曝氣去除COD,選礦廢水經(jīng)處理后的出水直接回用于選礦流程,并對選礦各項指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計,結(jié)果見表5。

        表5 選礦廢水回用后選礦試驗指標(biāo)

        由表5可知,采用臭氧氧化處理后的廢水回用于選礦作業(yè),鉛精礦中的鉛含量,鋅精礦中的鋅含量與采用清水時的相差不大,并且鉛精礦中的鋅品位和鋅精礦中的鉛品位均較低,未出現(xiàn)明顯的鉛鋅互含升高現(xiàn)象。

        3 結(jié)論

        1)采用“酸化—混凝沉淀—臭氧氧化”工藝處理混合礦選礦廢水,處理后的廢水直接回用于選礦全流程作業(yè)。

        2)應(yīng)用沉淀式調(diào)節(jié)池,在調(diào)節(jié)池中添加Na2CO3,能夠從源頭上使廢水中的Ca2+濃度降低至100 mg/L以下,從而降低水體總硬度,減少管線因結(jié)垢堵管現(xiàn)象。

        3)選用硫酸鋁作為絮凝劑進(jìn)行藥劑添加,能夠在一定程度上進(jìn)一步降低廢水中重金屬離子濃度,不影響鉛硫粗選的效果,為后續(xù)鉛鋅硫分離創(chuàng)造良好的條件,處理后的廢水作回用水不影響鉛硫混選效果,不會造成鋅精礦中黃鐵礦及鉛含量升高,鋅精礦品質(zhì)下降等現(xiàn)象。

        4)O3曝氣氧化對COD的去除效果較好,選用O3曝氣氧化工藝去除廢水中的COD,曝氣時間為1 h效果最佳,水體中的COD可去除50%以上,廢水中殘留的選礦藥劑將不會直接進(jìn)入選礦流程。

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