任開宏
中國原子能科學(xué)研究院 北京 102413
2020年7月CEFR開堆并網(wǎng)發(fā)電期間,汽輪機潤滑油出現(xiàn)了潔凈度(NAS1638)和破乳化度超標(biāo)的問題,具體檢測結(jié)果見表1所示[1]。
自2016年汽輪機潤滑油更換新油以來,CEFR進入大修階段,常規(guī)島汽輪機潤滑油系統(tǒng)因此處在長期停運,定期啟動維保的工作狀態(tài)。期間,還進行了破壞油系統(tǒng)邊界而空氣進入的維修活動。同時,未徹底清除因汽輪機軸封不嚴密而進入潤滑油系統(tǒng)的水分,綜合導(dǎo)致油質(zhì)的緩慢氧化惡化。
對潤滑油的凈化工作管理不到位。按照現(xiàn)有的潤滑油系統(tǒng)凈化程序,在常規(guī)島停運期間,濾油機每周啟動兩次,每次啟動約4小時;在常規(guī)島熱態(tài)運行期間,且無明確規(guī)定。但是,也未規(guī)定啟動運行濾油機后,取樣檢測油質(zhì),檢查濾油的效果。機械式的啟停濾油機無法起到有效凈化油質(zhì)的作用。
對潤滑油的凈化技術(shù)掌握不到位。CEFR開堆常規(guī)島熱態(tài)運行期間,加強采取了連續(xù)運行濾油機凈化油質(zhì)的措施,同時定期取樣檢測。結(jié)果顯示破乳化度等關(guān)鍵指標(biāo)依然超標(biāo),且具有惡化的趨勢,檢測結(jié)果見表1所示。
經(jīng)過分析和調(diào)研,現(xiàn)有濾油機的基本結(jié)構(gòu)由聚結(jié)濾芯、真空泵和粗、精密濾芯等組成,這對油中水分和固體雜質(zhì)顆粒的去除具有良好的效果。但是,對破乳化度的降低并無明顯作用。水分的存在主要是給破乳化性能劣化提供了條件,而表面活性物質(zhì)的存在才是引起汽輪機油破乳化度不合格的關(guān)鍵因素。表面活性物質(zhì)是一種兩親分子,具有親油和親水的性質(zhì),在汽輪機油中混入了水分和表面活性物質(zhì)后,表面活性物質(zhì)會顯蓍降低油水界面的張力,并富集在油的界面層,在有水分存在,且受到循環(huán)流動、高速攪拌的情況下,便發(fā)生乳化[2]。
(1)更換濾油機,啟用庫房的備用新濾油機。編制操作運行規(guī)程和凈化方案,同時定期取樣檢測,檢查備用新濾油機的凈化效果。具體檢測結(jié)果見表2所示。經(jīng)過備用新濾油機的運行凈化,油的潔凈度和水分在逐漸穩(wěn)定的下降,而破乳化度卻居高不下,說明該備用濾油機也只是具有除水和雜質(zhì)的功能,并不具備破乳化的能力。
(2)采用新型再生脫酸工藝及設(shè)備。編制操作運行規(guī)程和凈化方案,同時定期取樣檢測,檢查新型再生脫酸工藝及設(shè)備的凈化效果。經(jīng)過新型再生脫酸工藝及設(shè)備的運行凈化,CEFR開堆并網(wǎng)期間常規(guī)島汽輪機油的潔凈度、破乳化度和水分等關(guān)鍵指標(biāo)降至合格線以下,并且穩(wěn)定在了一個較低的合理水平。
通過不斷摸索和實踐,摒棄了常規(guī)的傳統(tǒng)的濾油工藝設(shè)備,采用了新型的再生脫酸工藝設(shè)備,使得CEFR常規(guī)島汽輪機潤滑油達到了合格水平,從而保證了CEFR汽輪機組的安全運行,也為后續(xù)因CEFR輻照試驗而長期滿功率運行提供了安全保障。
建議今后,加強CEFR常規(guī)島汽輪機潤滑油的定期檢管控,及時發(fā)現(xiàn)和處理油質(zhì)超標(biāo)惡化的問題,并及時更新凈化工藝,提高對潤滑油的凈化能力。
表1 CEFR2020年7月開堆并網(wǎng)運行期間的汽輪機潤滑油油質(zhì)情況
表2 CEFR2020年9-11月停運期間使用備用新濾油機凈化的油質(zhì)情況
表3 CEFR2021年1-2月開堆并網(wǎng)運行期間使用新型再生脫酸工藝設(shè)備凈化的油質(zhì)情況